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      電脫鹽裝置的運(yùn)行分析及工藝優(yōu)化

      2014-08-21 09:05:16劉香蘭
      化工生產(chǎn)與技術(shù) 2014年1期
      關(guān)鍵詞:鹽罐脫鹽乳化

      劉香蘭 賀 兵

      (1.青島科技大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院,山東 青島266042;2.中石化齊魯三維工程公司,山東 淄博255434)

      隨著石油加工業(yè)的飛速發(fā)展,對電脫鹽的脫后原油含鹽、含水的要求越來越高。首先,脫后原油含水較多,會給加工帶來不利的影響,水的汽化潛熱很大,原油含水量大就要增加原油加工過程中的燃料和冷卻水的消耗量,例如原油水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加1%,由于額外多吸收熱量而使原油換熱溫度降低10℃,相當(dāng)于加熱爐負(fù)荷增加5%左右;而且原油中少量水汽化后體積急劇增加,會造成系統(tǒng)阻力降增大,嚴(yán)重時(shí)會引起分餾塔超壓或出現(xiàn)沖塔事故。其次,脫后含鹽高不僅會影響加熱爐和換熱器的換熱效果,而且會造成設(shè)備的腐蝕,釀成事故。再次,隨著原油加工深度的提高,重油催化、重油加氫脫硫等臨氫工藝技術(shù)的開發(fā)和廣泛應(yīng)用,使得原油脫水脫鹽已經(jīng)不僅僅涉及節(jié)能和防腐,還成為減少后續(xù)裝置催化劑消耗的一種重要手段。因此要求常減壓裝置的電脫鹽,脫后鹽(NaCl)的質(zhì)量濃度不大于3 mg/L,脫后水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.3%,排水含油的質(zhì)量濃度不大于200mg/L[1-2]。

      某常減壓裝置電脫鹽裝置,由于電脫鹽原油性質(zhì)的變化,由混合原油改煉沙中油為代表的多種原油后,1—3月份脫前鹽的質(zhì)量濃度平均為46.86mg/L,脫后4.72mg/L,脫鹽效率僅89.73%,脫后水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.4%,運(yùn)行效果不佳,沒有達(dá)到脫鹽要求。最差時(shí)脫后鹽的質(zhì)量濃度最大達(dá)12.6mg/L,脫鹽效率最低點(diǎn)80.52%,脫后水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)2.0%。而且因加工了含鹽高的蠟油,導(dǎo)致分餾塔結(jié)鹽。

      為此,對電脫鹽裝置的操作條件進(jìn)行了調(diào)試和優(yōu)化。

      1 常減壓電脫鹽概況

      1.1 內(nèi)構(gòu)件的結(jié)構(gòu)

      電脫鹽罐內(nèi)部構(gòu)造見圖1。

      圖1 電脫鹽罐內(nèi)部構(gòu)造Fig 1 The internal structure of electrical desalter

      電脫鹽罐采用3層電極板,原油入口采用新型的雙圓盤型分布器,原油分2路直接進(jìn)入強(qiáng)電場,每層電極板面積23.04m2,間距0.24m,使用電容式界位測量系統(tǒng),2級電脫鹽原油入口線使用靜態(tài)混合器。

      1.2 供電系統(tǒng)

      使用1臺變壓器,輸出電壓16 kV。原油從罐中部的油相直接進(jìn)入電場,這一設(shè)計(jì)體現(xiàn)了Petrolite的快速電脫鹽的設(shè)計(jì)思想,從結(jié)構(gòu)上看,在保證一定脫水率的同時(shí),也保證了進(jìn)料下方水相中的原油有足夠的時(shí)間從水中脫離,有效地減少了切水帶油量。

      1.3 原油物性

      油田陸上混合原油、沙中原油主要物理性質(zhì)見表1。

      表1 油田陸上混合原油、沙中原油主要物理性質(zhì)Tab 1 Main physical properties of mixed crude oil in oilfield land and crude oil in the sand

      2 操作條件優(yōu)化

      2.1 混合強(qiáng)度

      混合強(qiáng)度表示原油、洗滌水和破乳劑的混合程度。目前已改變在原油泵入口、換熱器處使用電脫鹽靜態(tài)混合器的辦法,靠混合閥調(diào)節(jié)壓降來達(dá)到所需混合強(qiáng)度?;旌蠌?qiáng)度小很難保證脫鹽效果;混合強(qiáng)度大,乳化層太穩(wěn)定不易破乳。

      混合強(qiáng)度因原油品種的不同而各異,較低密度原油(API15~24)的混合閥壓差△p控制在30~80 kPa;加工密度較高原油(API 25~45)的混合閥壓差△p控制在50~130 kPa,見圖2。適合該裝置的優(yōu)選混合差壓為55 kPa,可提高脫鹽效果。

      2.2 溫度的影響

      脫鹽溫度是影響脫鹽效果的一個(gè)重要操作條件,溫度升高使油水界面的表面張力降低,乳化膜減弱,布朗運(yùn)動(dòng)加劇,有利于破乳和聚結(jié)。但溫度升高也受到裝置換熱溫度的限制,且溫度過高電耗增加。原油變輕,脫鹽需要適當(dāng)降低。考慮到原油品種、加工方案的變化對換熱網(wǎng)絡(luò)的影響,對電脫鹽溫度的調(diào)整會更頻繁,可以通過圖3所示的控制流程對電脫鹽溫度實(shí)現(xiàn)自控。實(shí)踐結(jié)果表明,電脫鹽的溫度控制在115℃左右,可達(dá)到最佳脫鹽效果。

      圖2 混合閥壓差與原油脫后含鹽、乳化液和水含量關(guān)系Fig 2 Relationship between differential pressure ofmixing valve and salt content after crude oil took off emulsion and water content

      圖3 電脫鹽溫控系統(tǒng)Fig 3 Temperature control system of electrical desalter

      2.3 電場強(qiáng)度

      電脫鹽脫水的過程,也就是油水分離的過程,其主要影響因素有原油密度、溫度、電場強(qiáng)度、破乳劑種類與用量、注水量、水在原油中的分散程度等。在電場作用下,原油中的水滴沿電場方向極化,相鄰液滴間的聚結(jié)力f為[3]:

      式中,ε為油相介電常數(shù),E為電場強(qiáng)度,D和d分別為相鄰液滴中心距和乳化液滴直徑。

      由此可以看出,乳化液滴間的聚結(jié)力與電場強(qiáng)度平方成正比。但乳化液滴間直徑與電場強(qiáng)度平方成反比:

      式中,C為系數(shù),σ為油水界面張力。

      說明當(dāng)電場強(qiáng)度增高時(shí),電場使微小水滴聚集加強(qiáng),同時(shí)大水滴分散的作用也增強(qiáng)。實(shí)踐表明,E=0.7~1.5 kV/cm時(shí),聚集居主要地位,脫鹽效率η隨E增大而顯著提高。但在E>2時(shí),分散作用逐漸增強(qiáng),增加E時(shí),η提高很少,而電耗卻隨E增強(qiáng)而迅速增大。

      選擇極板距離為24 cm,電壓為16 kV,電場強(qiáng)度稍低。以后檢修可對供電系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)改造,在提高電壓方面留有余地,對于加工乳化較嚴(yán)重的油種也需要提高電壓,因此可以考慮適當(dāng)投資,建立脈沖式電場。

      2.4 停留時(shí)間

      已知改造后強(qiáng)電場區(qū)空間體積V1為11.06m3,原油體積流量qV1=551.1m3/h,則改造后的平均停留時(shí)間τ1=V1/qV1=1.2min。

      根據(jù)在不同停留時(shí)間下,脫鹽率與電位梯度的關(guān)系,在τ<2min的條件下,增加τ可以明顯地改善脫鹽率。在原油處理量一定的情況下,τ的提高檢修時(shí)可以通過脫鹽罐尺寸的改大、強(qiáng)電場體積的增大來實(shí)現(xiàn)。

      2.5 其他影響因素

      1)注水的水質(zhì)及注入量??傋⑺|(zhì)量分?jǐn)?shù)6%左右為宜,過多會影響電場操作,電耗增加;但不能太少,否則,原油中鹽無法溶解進(jìn)入水相,未達(dá)到脫鹽目的。注水的水質(zhì)要求不含或低含鹽,另外對水的pH也有要求,堿性有利于破壞乳化膜,有利于有機(jī)鹽的脫除,而微酸性則有利于鈣鹽的脫除。因此不考慮成本則優(yōu)先使用除鹽水,然后是高溫除氧水、新鮮水、凈化水。生產(chǎn)中應(yīng)盡量提高注水溫度使其接近注入點(diǎn)的原油溫度,以利分散混合。

      2)排水設(shè)施要求。排水管以最大可能排水量選擇管徑,流速在0.4~0.8m/s;凈水層停留時(shí)間≥10 min;下降水速≤8 cm/min,以免切水帶油。

      3 優(yōu)化效果

      經(jīng)過優(yōu)化操作條件,脫鹽效率達(dá)到93.6%以上,脫水率也得到了提高,基本滿足了裝置脫后NaCl的質(zhì)量濃度≤3mg/L,達(dá)到了中石化要求。見表2和表3。

      表2 優(yōu)化后的裝置工藝參數(shù)Tab 2 Optimized device parameters

      表3 目前脫鹽情況Tab 3 Present desalination

      4 結(jié)論

      綜上所述,為了提高常減壓電脫鹽系統(tǒng)的脫鹽脫水率,可以在以下幾方面對其繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn):

      1)通過電脫鹽罐罐體的改大和強(qiáng)電場區(qū)空間的改大,降低原油在脫鹽罐中的流速、延長原油在強(qiáng)電場中的停留時(shí)間。

      2)脫鹽溫度偏低,換熱器所開副線太多,能量損失多,需要優(yōu)化脫前脫后換熱網(wǎng)絡(luò),進(jìn)一步提高脫鹽操作溫度,來改善脫鹽效果。

      3)應(yīng)改進(jìn)供電系統(tǒng),使之能提供更高的電壓以提高整個(gè)電脫鹽系統(tǒng)對各種加工方案和生產(chǎn)情況的適應(yīng)能力。并需要在注水、破乳以及采樣分析等方面做更多更細(xì)致的工作。

      4)破乳劑的添加量和效果亟待改善,評選工作刻不容緩,對主要油種必須篩選出合適的破乳劑。破乳劑、脫鈣劑的注入量是否合適,需要進(jìn)一步的試驗(yàn)。它們在一起配置是否會產(chǎn)生反應(yīng),是否影響各自的效果,需要進(jìn)一步研究。要及時(shí)對注入量進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以適應(yīng)不同的原油。只有深度脫鹽脫金屬,才能保證裝置的長周期安全運(yùn)行。

      [1]婁世松,周偉.勝利原油脫水技術(shù)研究[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2006,23(1):8-12.

      [2]白志山,汪華林,唐良瑞.原油脫鹽脫水技術(shù)評述[J].化工機(jī)械,2004,31(6):384-387.

      [3]北京石油設(shè)計(jì)院.石油化工工藝計(jì)算圖表[M].北京:烴加工出版社,1985.

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