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(中國(guó)石化 南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠,河南 南陽(yáng) 473132)
酮苯裝置濾機(jī)自動(dòng)溫洗技術(shù)應(yīng)用
凌南,王俊波,王博,白平,陳萬(wàn)惠
(中國(guó)石化 南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠,河南 南陽(yáng) 473132)
對(duì)南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠酮苯裝置的過(guò)濾機(jī)溫洗系統(tǒng)進(jìn)行改造,進(jìn)行自動(dòng)溫洗技術(shù)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了一鍵溫洗,保證了溫洗的效果和質(zhì)量,減少了誤操作率,大幅度降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了裝置的油蠟綜合收率和裝置平穩(wěn)率,并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
溫洗;自動(dòng);過(guò)濾機(jī);酮苯;收率
中石油化南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠輕質(zhì)、重質(zhì)酮苯裝置共有10臺(tái)過(guò)濾機(jī),針對(duì)過(guò)濾機(jī)溫洗系統(tǒng)均為人工操作、溫洗效果無(wú)法有效控制、人為因素影響大、油蠟綜合收率較低等問(wèn)題,精蠟廠開(kāi)展了酮苯裝置濾機(jī)自動(dòng)溫洗技術(shù)應(yīng)用及研究。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中,優(yōu)化選取重點(diǎn)控制參數(shù),保證了溫洗的效果和質(zhì)量,同時(shí)規(guī)范了溫洗操作程序,減少了誤操作,提高了裝置的生產(chǎn)平穩(wěn)率和質(zhì)量合格率。
1.1自動(dòng)儀表控制技術(shù)
在正常生產(chǎn)狀況下,每臺(tái)過(guò)濾機(jī)需要4~6 h溫洗一次,溫洗時(shí)間需10 min左右,由于原有的氣缸閥投用時(shí)間長(zhǎng),故障率高,需要人工手操控制,極不方便,且直接影響溫洗過(guò)濾效果。而要設(shè)計(jì)一套切合實(shí)際且標(biāo)準(zhǔn)的溫洗過(guò)程具有很大的難度,在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間對(duì)溫洗效果的試驗(yàn)摸索,得出并優(yōu)化選取重點(diǎn)控制參數(shù)。 通過(guò)優(yōu)化編制溫洗程序,在DCS系統(tǒng)上對(duì)自動(dòng)溫洗程序進(jìn)行創(chuàng)新性編輯組態(tài),實(shí)現(xiàn)在流程畫面上的多功能切換及溫洗運(yùn)行自動(dòng)監(jiān)測(cè),達(dá)到一鍵溫洗,使過(guò)濾機(jī)在最佳液位工作,大幅度降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了溫洗的效果和質(zhì)量,同時(shí)規(guī)范了溫洗操作程序,減少了誤操作,提高了裝置的生產(chǎn)平穩(wěn)率和質(zhì)量合格率。
1.2快速切斷閥聯(lián)鎖技術(shù)
錯(cuò)誤的回訊和滯后的閥位回訊將直接影響溫洗程序的順序運(yùn)行,汽缸閥的回訊機(jī)構(gòu)存在一個(gè)比較棘手的問(wèn)題,不少煉油廠酮苯裝置汽缸閥回訊自動(dòng)控制始終沒(méi)有較好投用。為保障設(shè)備、人員的安全,溫洗中聯(lián)鎖閥門的動(dòng)作可靠尤為關(guān)鍵,針對(duì)此技術(shù)難點(diǎn),經(jīng)試驗(yàn)比較,選擇切斷閥配備ASCO進(jìn)口電磁閥,解決了閥門正確回訊問(wèn)題,保證溫洗程序的自動(dòng)運(yùn)行,提高了調(diào)節(jié)精確度、閥門的密封效果及執(zhí)行速度,同時(shí)回訊器靈敏度較高,回訊可靠,保障了聯(lián)鎖迅捷、可靠。
1.3提高真空度控制技術(shù)
運(yùn)用同心角行程調(diào)節(jié)閥替代了兩位式氣缸閥,使真空度的調(diào)節(jié)力度達(dá)到0~100%的調(diào)節(jié)控制,使控制精度達(dá)到0.5% ~ 1%(常規(guī)定位器精度僅為2% ~ 5%),實(shí)現(xiàn)溫洗中濾機(jī)真空度的精確細(xì)微調(diào)節(jié)。有效提升真空系統(tǒng)的控制精確度,節(jié)省溫洗溶劑、降低消耗、提高生產(chǎn)效率,裝置油蠟綜合收率得到明顯提高,綜合經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。
酮苯裝置濾機(jī)自動(dòng)溫洗技術(shù)應(yīng)用的成功,為精蠟廠完善加工手段,提升產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造了條件。自2012年9月2日輕質(zhì)酮苯開(kāi)工后,自動(dòng)溫洗系統(tǒng)投用,裝置油蠟綜合收率得到明顯提高,脫蠟油收率累計(jì)提高0.7%,脫油蠟收率提高0.2%。累計(jì)裝置平穩(wěn)率至99.8%,蠟含油由0.79%降至0.72%,累計(jì)餾出口合格率上升至99%,對(duì)整個(gè)酮苯裝置的平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障。本項(xiàng)目自運(yùn)行以來(lái),設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、工作效率高,特別是提高油蠟收率、減少操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度方面效果明顯,對(duì)中小型企業(yè)同類裝置具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
表1 改造前、后裝置油蠟綜合收率對(duì)比
表2 改造前后裝置平穩(wěn)率和餾出口合格率對(duì)比
酮苯過(guò)濾機(jī)自動(dòng)溫洗項(xiàng)目投用后,輕酮裝置脫蠟油收率提高0.7 %,脫油蠟收率提高0.2%,裝置年加工量按11萬(wàn)t計(jì)算,各種產(chǎn)品出廠價(jià)格為:蠟下油5 900元/t,石蠟、微晶蠟8 800元/t,基礎(chǔ)油8 100元/t。多產(chǎn)油效益為169萬(wàn)元,多產(chǎn)蠟效益為63萬(wàn)元,油蠟綜合效益為232萬(wàn)元。
自動(dòng)溫洗系統(tǒng)投用后,裝置當(dāng)年油蠟綜合收率得到明顯提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。過(guò)濾機(jī)實(shí)現(xiàn)程序控制一鍵溫洗,大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)裝置實(shí)現(xiàn)了安全、平穩(wěn)生產(chǎn),具有良好的社會(huì)效益。
2013-11-21
凌 南(1976-),女,工程師,從事煉油化工設(shè)計(jì)工作,電話:13837780343。
TQ051.85 ; TQ244.2
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1003-3467(2014)01-0050-01