梁堂雄
(廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司,廣東 廣州 510663)
600 MW QFSN型水氫氫冷汽輪發(fā)電機(jī)線棒出水溫差超標(biāo)原因分析及防控措施
梁堂雄
(廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司,廣東 廣州 510663)
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,電力需求成倍增加,我國(guó)都上大容量的機(jī)組。上海電氣集團(tuán)引進(jìn)美國(guó)西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的QFSN-600-2型發(fā)電機(jī),具有工藝先進(jìn)、質(zhì)量可靠、成本較低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、檢修方便、快捷等諸多優(yōu)點(diǎn),因此在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較為廣泛。但是,一段時(shí)期以來(lái),其生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)在投產(chǎn)初期就發(fā)現(xiàn)定子繞組出水溫差超過(guò)國(guó)家25項(xiàng)反措標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題,給發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行投下陰影,影響了電廠的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?,F(xiàn)對(duì)發(fā)電機(jī)定子繞組出水溫差超標(biāo)常見(jiàn)現(xiàn)象進(jìn)行了介紹,對(duì)原因進(jìn)行分析,提出合理的、有針對(duì)性的預(yù)防控制措施,并在實(shí)踐中得到驗(yàn)證。
發(fā)電機(jī);溫差;原因;預(yù)防控制措施
QFSN-600-2型的發(fā)電機(jī)在國(guó)內(nèi)得到廣泛使用,不少電廠(包括國(guó)華臺(tái)山電廠),都先后發(fā)生定子繞組出水溫差超標(biāo)的問(wèn)題。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),確保國(guó)內(nèi)同型號(hào)的發(fā)電機(jī)不再發(fā)生定子繞組溫差超標(biāo),下面介紹發(fā)電機(jī)繞組出水溫差超標(biāo)故障的原因及預(yù)防控制措施。
上海電氣集團(tuán)生產(chǎn)的QFSN-600-2型發(fā)電機(jī),在發(fā)電機(jī)汽端每槽出水管上焊接安裝銅—康銅熱電偶型出水測(cè)溫元件一個(gè),共84個(gè)。通過(guò)以下一些案例進(jìn)行事故原因分析:
1.1 案例一
某發(fā)電公司1號(hào)發(fā)電機(jī)在2004年1月16日進(jìn)行發(fā)電機(jī)短路試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)13號(hào)、14號(hào)、39號(hào)、40號(hào)槽線棒溫度迅速升高,發(fā)電機(jī)定子繞組出水溫差超過(guò)國(guó)家25項(xiàng)反措標(biāo)準(zhǔn),由于沒(méi)有及時(shí)采取措施,使4根線棒迅速膨脹引起絕緣損壞,造成接地故障。事故原因是線棒匯水盒內(nèi)有大量紙狀物將空心導(dǎo)線堵塞。
1.2 案例二
某發(fā)電公司2號(hào)發(fā)電機(jī)自從2004年4月份投產(chǎn)以來(lái),定子線棒定冷水進(jìn)出水壓差調(diào)試時(shí)為185 kPa,隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,到8月份,線棒的進(jìn)出水壓差也逐步升高到400 kPa,超過(guò)了廠家200 kPa的設(shè)計(jì)值,說(shuō)明線棒存在堵塞現(xiàn)象,引起定子繞組出水溫差超標(biāo)。2004年10月27日,在2號(hào)機(jī)組小修期間,對(duì)全部線棒進(jìn)行了吹掃,吹出了大量的黑色物質(zhì),經(jīng)化驗(yàn),主要成分為氧化銅。
1.3 案例三
2007年8月7日,國(guó)華臺(tái)山電廠1號(hào)發(fā)電機(jī)在運(yùn)行中,上層7、22、27、31、32、40、41號(hào)槽線圈出水溫度低,37號(hào)槽線圈出水溫度高;發(fā)電機(jī)上層線圈最高出水溫差為12.1 K,超過(guò)8 K的標(biāo)準(zhǔn),如圖1所示。2008年1月2號(hào)小修期間,對(duì)測(cè)溫元件檢查發(fā)現(xiàn),部分測(cè)溫元件包扎厚度不均,有些較為松軟、較薄,溫度顯示較低的測(cè)點(diǎn)包扎不嚴(yán),如圖2所示。
圖1 處理前定子線圈出水溫度(600 MW負(fù)荷)
圖2 定子線圈溫度測(cè)點(diǎn)焊接及外部隔熱保溫材料包扎情況
綜合上述案例分析,造成發(fā)電機(jī)定子線棒出水溫差超標(biāo)的原因主要有3種:
2.1 機(jī)械雜物堵塞
機(jī)械雜物堵塞線棒造成的溫差異常在水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)運(yùn)行中時(shí)常發(fā)生。定冷水系統(tǒng)中存在的機(jī)械雜物隨定冷水流入空心導(dǎo)線,大的顆粒會(huì)堵在匯水盒空心導(dǎo)線的入口處,小的顆粒會(huì)進(jìn)入空心導(dǎo)線內(nèi)部卡在某處,造成整個(gè)線棒堵塞或局部堵塞。由于堵塞造成冷卻水流量不均,帶走的熱量不同,線棒的溫度及出水溫差就會(huì)超標(biāo)。
造成線棒機(jī)械雜物堵塞的主要原因有:
(1) 發(fā)電機(jī)在生產(chǎn)制造過(guò)程中匯水環(huán)中的焊渣、線棒水盒因焊接引起的氧化皮或異物未清理干凈。
(2) 安裝過(guò)程中定冷水外部管道系統(tǒng)清理不干凈,管道內(nèi)留有焊渣、異物等。
(3) 運(yùn)行中化學(xué)漏樹(shù)脂,濾芯破裂,造成樹(shù)脂及濾芯破損物進(jìn)入空心線棒造成堵塞。
2.2 氧化腐蝕堵塞
水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)線棒在制造、運(yùn)輸、安裝、維護(hù)、運(yùn)行各個(gè)環(huán)節(jié)都可能產(chǎn)生和誘發(fā)氧化腐蝕。氧化腐蝕產(chǎn)物造成線棒堵塞會(huì)使進(jìn)出水壓差、進(jìn)出水溫度、溫差發(fā)生異常變化,較輕微的會(huì)造成線棒的出水溫差超標(biāo),限制發(fā)電機(jī)的出力,嚴(yán)重的甚至?xí)龎陌l(fā)電機(jī)。
產(chǎn)生和誘發(fā)空心導(dǎo)線氧化腐蝕的主要原因有:
(1) 在制造過(guò)程中線棒進(jìn)行水壓試驗(yàn)、水流量試驗(yàn)、熱水流試驗(yàn)后,放置時(shí)間長(zhǎng),未能及時(shí)將水吹干,造成空心導(dǎo)線內(nèi)表面氧化腐蝕。
(2) 在運(yùn)輸保管過(guò)程中定冷水系統(tǒng)未進(jìn)行充氮密封或密封不良,使潮濕的空氣進(jìn)入空心導(dǎo)線,長(zhǎng)期放置造成空心導(dǎo)線內(nèi)表面氧化腐蝕。
(3) 在基建安裝時(shí),發(fā)電機(jī)線棒通水后,系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),不能將水放凈吹干,長(zhǎng)期放置造成線棒空心導(dǎo)線內(nèi)表面氧化腐蝕。
(4) 機(jī)組檢修停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng),定冷水不能全部放凈吹干,造成空心導(dǎo)線內(nèi)表面局部發(fā)生氧化腐蝕。
(5) 定冷水水質(zhì)控制不好,水箱未充氮密封,定冷水pH值長(zhǎng)期低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成氧化腐蝕等。
2.3 測(cè)溫元件安裝質(zhì)量不良
測(cè)溫元件安裝質(zhì)量的好壞,是能否正確真實(shí)反映線棒溫度和出水溫度的前提條件。如測(cè)溫元件不準(zhǔn),將使運(yùn)行人員無(wú)法準(zhǔn)確地判斷發(fā)電機(jī)的運(yùn)行溫度。
造成測(cè)溫元件溫度測(cè)量不準(zhǔn)的主要原因有:
(1) 出水測(cè)溫元件熱電偶在匯水環(huán)引水管接頭焊接位置(距匯水環(huán)尺寸)不一致,造成測(cè)量誤差。
(2) 出水溫度測(cè)溫元件保溫層包裹不均勻,厚度不統(tǒng)一,受冷氫影響造成測(cè)量溫度偏差。
(3) 出水測(cè)溫元件熱電偶焊接質(zhì)量差或存在虛焊現(xiàn)象,造成測(cè)量溫度偏低或溫度跳動(dòng)。
(4) 測(cè)溫元件接線柱壓接松動(dòng)或存在電腐蝕,造成測(cè)量回路電阻發(fā)生變化,影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。
(5) 鐵芯端部測(cè)溫元件抗電磁干擾性能差,導(dǎo)致在運(yùn)行工況下測(cè)溫元件不能真實(shí)反映實(shí)際溫度等。
針對(duì)上述引起發(fā)電機(jī)線棒出水溫差異常的原因,采取有效的預(yù)防控制措施非常必要。
3.1 防止線棒機(jī)械雜物堵塞
(1) 在發(fā)電機(jī)進(jìn)行制造、安裝的過(guò)程中,必須嚴(yán)格控制定冷水系統(tǒng)的清潔度,通過(guò)采取嚴(yán)格的控制措施,確保發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)無(wú)加工、安裝時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械雜物。
(2) 發(fā)電機(jī)投運(yùn)前必須做熱水流試驗(yàn)或超聲波流量試驗(yàn),以鑒別發(fā)電機(jī)線棒是否有堵塞現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有堵塞現(xiàn)象就要進(jìn)行單根線棒水流量測(cè)試,并徹底解決堵塞問(wèn)題。
(3) 發(fā)電機(jī)投運(yùn)前定冷水外部管道系統(tǒng)必須進(jìn)行徹底沖洗,做到無(wú)任何雜質(zhì),水質(zhì)合格,嚴(yán)防定冷水外部系統(tǒng)的雜物進(jìn)入線棒。發(fā)電機(jī)匯水環(huán)首次通水時(shí),應(yīng)將汽勵(lì)兩側(cè)排污門打開(kāi),進(jìn)行徹底沖洗排污后,再進(jìn)行定冷水循環(huán)。
(4) 發(fā)電機(jī)停運(yùn)時(shí)要進(jìn)行反沖洗,為防止反沖洗時(shí)將沉積在匯水環(huán)底部的機(jī)械雜物重新帶入線棒內(nèi),在改變定冷水流向前,應(yīng)先進(jìn)行充分排污,然后關(guān)閉排污門,再進(jìn)行反向沖洗,之后要對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行全面的檢查和清理。
3.2 防止線棒氧化腐蝕堵塞
(1) 發(fā)電機(jī)線棒在制造、安裝、檢修過(guò)程中,若放置時(shí)間超過(guò)20天以上,應(yīng)將線棒內(nèi)的水放凈,并盡量吹干,防止空心導(dǎo)線內(nèi)表面產(chǎn)生氧化腐蝕,破壞氧化膜。
(2) 發(fā)電機(jī)在運(yùn)輸保管過(guò)程中,要進(jìn)行充氮保養(yǎng),保持微正壓,防止潮濕空氣進(jìn)入線棒內(nèi)而發(fā)生氧化腐蝕。
(3) 運(yùn)行中控制定冷水水質(zhì),pH值、溶氧和銅離子含量要控制在規(guī)程規(guī)定的范圍內(nèi),最好能控制pH值在8~9之間。
(4) 定冷水箱要充氮密封運(yùn)行,禁止與空氣直接接觸。
3.3 防止測(cè)溫元件出現(xiàn)異常
(1) 發(fā)電公司要監(jiān)督制造廠測(cè)溫元件的安裝質(zhì)量,保證測(cè)溫元件焊接質(zhì)量良好,安裝位置尺寸一致,保溫層厚度一致。
(2) 對(duì)于投產(chǎn)時(shí)溫度偏低的溫度測(cè)點(diǎn),若影響出水溫差達(dá)到報(bào)警值及以上,應(yīng)在停機(jī)檢修時(shí)檢查測(cè)溫元件狀況,重新保溫或重新焊接熱電偶。
(3) 應(yīng)在大、小修時(shí)檢測(cè)測(cè)溫系統(tǒng)回路電阻、絕緣符合要求,接線端子緊固無(wú)腐蝕,懷疑有問(wèn)題時(shí),及時(shí)檢查處理。
(4) 應(yīng)要求制造廠在制造鐵芯測(cè)溫元件時(shí)采用防電磁干擾的測(cè)溫元件。
近年來(lái),上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司制造的QFSN-600-2型發(fā)電機(jī),先后發(fā)生多起上述類似事故,本文通過(guò)針對(duì)該型號(hào)發(fā)電機(jī)線棒出水溫差異常進(jìn)行分析,提出了預(yù)防措施,以期對(duì)各發(fā)電企業(yè)防止類似事故的發(fā)生起到一定的借鑒作用。
[1] 廣東國(guó)華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司.600 MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程
[2] GB/T8564—2003 水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范
[3] 機(jī)械工程手冊(cè)編輯委員會(huì).電機(jī)工程手冊(cè).北京.機(jī)械工業(yè)出版社,1982
[4] 上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司.QFSN-600-650-2型水氫氫汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)品說(shuō)明書
[5] 國(guó)家電力公司.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求,2000
2014-09-02
梁堂雄(1980—),男,廣東雷州人,研究方向:電力系統(tǒng)。