余學軍
(廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 江門 529228)
風煙系統(tǒng)一體化調(diào)節(jié)初探
余學軍
(廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 江門 529228)
介紹了增壓風機及旁路系統(tǒng)控制邏輯優(yōu)化,闡述了強化增壓風機調(diào)節(jié)爐膛負壓的功能及動、靜葉前饋的注意事項,最后對邏輯優(yōu)化后事故案例進行了分析。
環(huán)保;脫硫旁路;一體化調(diào)節(jié);邏輯優(yōu)化;爐膛負壓
某電廠一期5臺600 MW機組為亞臨界一次中間再熱強制循環(huán)汽包爐,鍋爐采用平衡通風方式,煙氣通過2臺引風機接至脫硫系統(tǒng);脫硫系統(tǒng)采用鼓泡塔技術(shù),系統(tǒng)阻力大,布置一臺增壓風機以克服煙道阻力。因環(huán)保要求取消脫硫旁路系統(tǒng),這樣勢必增加鍋爐啟動過程中的操作難度,且事故時也不能再將開啟旁路作為事故處理的常規(guī)手段,鍋爐極易因爐膛壓力保護動作而發(fā)生MFT(Main Fuel Trip,主燃料切斷)。針對此情況,對取消旁路后的風煙系統(tǒng)控制邏輯必須進行相應的優(yōu)化。
為滿足國家環(huán)保局的無旁路運行要求,各臺機組在大修期間完成了脫硫系統(tǒng)的控制優(yōu)化工作,使改造后的增壓風機、引風機實現(xiàn)聯(lián)動,以保證爐膛負壓運行穩(wěn)定,脫硫系統(tǒng)與主機之間的保護聯(lián)鎖能夠準確、快速、可靠地動作??傮w目標是機組從啟動至并網(wǎng)全程實現(xiàn)無脫硫旁路運行,當脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,旁路擋板開啟后延時觸發(fā)MFT。
1.1 脫硫旁路擋板保護開啟邏輯優(yōu)化
脫硫旁路擋板保護開啟邏輯變更如表1所示。
表1 脫硫旁路擋板保護開啟邏輯變更表
1.2 增壓風機、引風機聯(lián)調(diào)邏輯優(yōu)化
增壓風機前饋信號及函數(shù)優(yōu)化:以增壓風機入口壓力為主要被調(diào)量,使其控制在微負壓范圍內(nèi),同時引入鍋爐側(cè)2臺引風機靜葉開度作為前饋信號,使得增壓風機動葉能對被控參數(shù)進行快速調(diào)節(jié)。增壓風機控制回路中增加負荷大小變參數(shù)調(diào)節(jié)功能,提升快速調(diào)節(jié)能力。
1.3 鍋爐MFT保護邏輯修改
“脫硫系統(tǒng)故障”信號分3路送入鍋爐MFT主保護,在主機側(cè)進行3取2計算后分別給鍋爐MFT、跳送風機、跳引風機?!懊摿蛳到y(tǒng)故障”信號由2部分組成:第一部分是旁路擋板1全開、旁路擋板3全開、中間快開執(zhí)行器開度大于20%,3取2(旁路擋板開)且增壓風機保護停,且鍋爐負荷大于180 MW,延時5 min,發(fā)MFT請求;第二部分為旁路擋板1全關(guān)、旁路擋板3全關(guān)、中間快開執(zhí)行器開度小于5%,3取2(旁路擋板關(guān))且增壓風機保護停,且脫硫入口煙氣壓力大于1 200 Pa(2V3),延時5 s發(fā)MFT請求。在鍋爐MFT跳閘后,聯(lián)開脫硫旁路擋板。
1.4 RB邏輯優(yōu)化
“脫硫系統(tǒng)異常”信號:鍋爐負荷大于420 MW且煙冷泵只有一臺運行?!懊摿蛳到y(tǒng)異?!弊鳛橹匾o機信號引入主機RB邏輯,當脫硫島異常時實現(xiàn)快速降低負荷,以使脫硫系統(tǒng)工況快速調(diào)整至正常,防止脫硫系統(tǒng)故障進一步惡化甚至跳閘。
利用增壓風機入口壓力設定值SP調(diào)節(jié)引風機和增壓風機的功率分配,SP設定為正數(shù)時,引風機做功增加,增壓風機減少;SP設定為負數(shù)時,引風機做功減少,增壓風機增加。同時SP應有一定范圍限制,通常在±500 Pa之間,當SP過高時,將使引風機至增壓風機段膨脹節(jié)出現(xiàn)裂紋或爆漏;其次引風機出力增加,軸承溫度可能升高達到跳閘值。當SP過低時,膨脹節(jié)會吸扁或增壓風機跳閘,對爐膛負壓擾動大。
從負壓調(diào)節(jié)的角度看,增壓風機可看成二級引風機,增壓風機動葉調(diào)節(jié)速率與引風機采用1∶4的比例關(guān)系進行調(diào)節(jié),在一定程度上可認為引風機作為粗調(diào),增壓風機作為細調(diào)。
增壓風機動葉故障,將閉鎖機組負荷增減,同時觸發(fā)引風機閉鎖自動調(diào)節(jié),原因為:增壓風機反饋信號需送給引風機做聯(lián)調(diào)信號;邏輯優(yōu)化時為防止增壓風機動葉故障影響安全,在動葉故障時將引風機PID調(diào)節(jié)塊中積分功能置無窮大(使其失效),失去自動調(diào)節(jié)功能,只能手動操作。若增壓風機失速,則會導致脫硫RB觸發(fā)。
某些故障情況下,比如引風機靜葉卡澀導致指令增加,由于前饋指令信號的存在,將使增壓風機出力增加,一定程度上使爐膛負壓趨于穩(wěn)定。在單臺引風機運行情況下,可適當降低SP,使引風機電流不超限。
為加快各風機的聯(lián)動,使負壓調(diào)節(jié)更為平穩(wěn),在原有各風機動靜葉控制邏輯上增加前一級風機動、靜葉反饋作為調(diào)節(jié)前饋,即送風機動葉反饋送至引風機靜葉調(diào)節(jié)作為前饋量,引風機靜葉反饋送至增壓風機動葉調(diào)節(jié)作為前饋量(送風機動葉反饋未送至增壓風機動葉作為前饋量)。
引風機前饋值計算。A、B側(cè)送風機動葉反饋送至均值模塊計算后送至各引風機作為前饋,其中均值模塊中判斷風機反饋取舍條件為:風機動葉測點信號正常無壞點。正常情況下,2臺風機反饋值求和后取平均送至引風機作為前饋,當某臺風機動葉測點故障時,剩下風機反饋值直接送至引風機作為前饋。風險分析:風機停運時,該風機動葉反饋仍將當前數(shù)值送入均值模塊中計算,而不會判斷風機是否運行。此種情況下,即使單臺送風機停運,也需禁止對停運風機動葉進行任何操作,包括DCS及就地控制,如果確需操作則需聯(lián)系熱控人員將該反饋點仿真為0,或者解除2臺引風機自動后進行傳動。
增壓風機前饋值計算。A、B側(cè)引風機靜葉反饋在該風機運行情況下送至增壓風機取和后除以2作為增壓風機調(diào)節(jié)的前饋量,如果單臺引風機停運則將0送至增壓風機邏輯進行運算,即將0加運行風機靜葉反饋求和后除以2作為增壓風機調(diào)節(jié)前饋量。風險分析:在某臺引風機靜葉反饋變壞點時,由于靜葉反饋壞點會保持最后值,所以仍會送至運算中作為前饋量計算,也將會嚴重影響運行處理事故中增壓風機正常調(diào)節(jié)。此種情況下,運行人員需盡快解除增壓風機自動,并聯(lián)系熱控人員盡快處理靜葉壞點故障,正常后方可投入增壓風機自動;另外,在單臺引風機停運,但電機需要試運時存在誤動可能(此時傳動停運風機靜葉會影響前饋量)時,運行人員需禁止停運風機靜葉傳動或聯(lián)系熱控人員仿真停運風機靜葉反饋為0,或解除增壓風機自動后進行傳動,但如果停運引風機電機未運行,可進行停運風機靜葉傳動。
某日4號機組A側(cè)送、引、一次風機動靜葉控制發(fā)Drive fault故障報警,執(zhí)行4號機組A側(cè)引風機靜葉執(zhí)行器控制頭檢查更換安措時,在將靜葉執(zhí)行器開關(guān)停電后,爐膛負壓突降至-1 100 Pa,增壓風機入口壓力最低降至-1 840 Pa(-2 000 Pa旁路擋板開啟),經(jīng)手動調(diào)節(jié)后恢復正常。
在執(zhí)行工作票措施后,已經(jīng)將A側(cè)送、引、一次風機動靜葉切手動方式,就地執(zhí)行器打至禁操位(因為A側(cè)一次風機、送風機、引風機執(zhí)行器的指令反饋在同一卡件上,為防止插拔插頭引起該卡件初始化而使動葉調(diào)節(jié)異常),以往在將引風機靜葉執(zhí)行器開關(guān)停電后并無異常發(fā)生,為什么這次導致鍋爐工況大幅波動呢?后經(jīng)熱控檢查,靜葉執(zhí)行器開關(guān)停電后4A引風機靜葉開度變星號,其增壓風機的前饋信號由20%突變至100%,導致增壓風機動葉突開,爐膛負壓突降。
爐膛負壓是表征鍋爐運行的重要參數(shù),對負壓良好的調(diào)節(jié)能力不但有利于爐膛燃燒,還能在一定程度上保證鍋爐及相關(guān)設備的安全,風煙一體化調(diào)節(jié)是為適應當前嚴峻的環(huán)保形勢所作的積極探索,需要指出的是,上述關(guān)于脫硫旁路的分析針對的是從邏輯上取消旁路的情況,如果物理旁路也取消,則將開啟脫硫旁路直接改為鍋爐MFT即可。
2014-09-18
余學軍(1982—),男,湖北孝感人,助理工程師,研究方向:熱能與動力工程。