燕 京
(中國水利電力物資有限公司,北京 100040)
碧口水電站發(fā)電機(jī)組增容改造分析
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(中國水利電力物資有限公司,北京 100040)
介紹了碧口水電站機(jī)組改造的項目背景及必要性,分析了改造后水輪機(jī)的效率特性,以期對同類型機(jī)組改造工作具有一定的借鑒價值。
碧口水電站;發(fā)電機(jī);增容改造
碧口水電站位于甘肅省文縣碧口鎮(zhèn)上游3 km的白龍江干流上,電站總裝機(jī)容量3×100 MW,工程于1975年12月下閘蓄水,3臺100 MW立軸懸式混流式水輪發(fā)電機(jī)組,1號機(jī)于1976年3月投產(chǎn)發(fā)電,2號機(jī)于1976年4月投入運(yùn)行,3號機(jī)于1977年6月并網(wǎng)發(fā)電。
30多年來,隨著發(fā)電設(shè)備運(yùn)行時間增長,設(shè)備老化,檢修工作量增大,運(yùn)行的安全可靠性降低,當(dāng)時的設(shè)計制造技術(shù)水平在一定程度上限制了設(shè)備的發(fā)電能力。據(jù)此,電站從2009年開始,歷時4年,對3臺水輪機(jī)進(jìn)行了增容技術(shù)改造,提高了水輪機(jī)出力和效率。同時,為了消除發(fā)電機(jī)存在的絕緣老化、測溫點損壞、通風(fēng)損耗大、制動環(huán)裂紋等隱患,徹底解決對安全生產(chǎn)構(gòu)成的威脅,從2012底起開始對發(fā)電機(jī)進(jìn)行增容技術(shù)改造,2013年5月,1號發(fā)電機(jī)改造完成并網(wǎng)發(fā)電,機(jī)組增加出力10 MW;2014年4月,3號發(fā)電機(jī)改造完成并網(wǎng)發(fā)電,機(jī)組增加出力10 MW。以3號機(jī)組為例,機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
電站3臺機(jī)組經(jīng)30多年的運(yùn)行,定子絕緣老化嚴(yán)重,曾多次發(fā)生絕緣擊穿,成為影響機(jī)組安全的主要原因,同時發(fā)電機(jī)線棒測溫點損壞多,通風(fēng)損耗大,制動環(huán)產(chǎn)生裂紋等隱患嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。
(1) 定子線棒老化嚴(yán)重,多次發(fā)生絕緣擊穿,以運(yùn)行時間最長的1號機(jī)為例,截至1號發(fā)電機(jī)改造前機(jī)組已運(yùn)行33年,定子繞組絕緣老化程度已非常嚴(yán)重,絕緣的熱態(tài)介損嚴(yán)重超標(biāo),多次發(fā)生絕緣擊穿,嚴(yán)重威脅電站安全生產(chǎn)。
(2) 線棒絕緣老化問題已經(jīng)成為技術(shù)監(jiān)控重點跟蹤的問題。從2009年開始,試驗結(jié)果多次表明定子線圈三相介損和局放值均超過規(guī)定值,定子繞組絕緣具有明顯的老化特征,建議對定子線棒進(jìn)行更換。
(3) 發(fā)電機(jī)線棒防暈層受損、老化,線棒表面對地電位嚴(yán)重超標(biāo)。機(jī)組線棒測溫元件損壞嚴(yán)重,不滿足日常測溫要求。以未進(jìn)行改造的2號機(jī)為例,2號發(fā)電機(jī)定子硅鋼片,已有部分齒部彎曲變形而松動。定子測溫指示不正?;螂娮柙嗑€,難以監(jiān)控和判斷溫度是否正常。
(4) 2009—2012年電站完成水輪機(jī)改造,發(fā)電機(jī)改造已成為機(jī)組增容的必要條件,改造后每臺機(jī)組可增加10 MW的出力,每年增加經(jīng)濟(jì)效益500多萬元。
3.1 試驗方法及數(shù)據(jù)
以3號機(jī)組改造后出力特性試驗為例,用功率變送器按雙瓦特表接線測量發(fā)電機(jī)輸出功率,再根據(jù)制造廠家提供的發(fā)電機(jī)效率特性,求得水輪機(jī)功率。流量采用測量蝸殼差壓值,按蝸殼流量系數(shù)計算得到。工作水頭用蝸殼進(jìn)口、尾水管出口斷面能量進(jìn)行測量計算。試驗中主要參數(shù)采用了水輪機(jī)效率微機(jī)采集與處理系統(tǒng)自動采集的數(shù)據(jù)。試驗實測最高效率點為79.83 m工作水頭下,水輪機(jī)出力為111.61 MW,水輪機(jī)效率為92.77%。由于2011年試驗時受發(fā)電機(jī)出力所限,僅實測到水輪機(jī)出力116.5 MW,實測工作水頭84.08 m下,水輪機(jī)效率為94.67%。
由于2次試驗的水頭相差較大,無法換算到同一水頭下進(jìn)行比較,而且2次試驗的方法不同,僅能通過三次樣條插值計算,在可比范圍內(nèi)對2個工作水頭下的水輪機(jī)效率平均下降值進(jìn)行定性估算,結(jié)果約為2.34%。2011年與2014年不同工作水頭下3號水輪機(jī)效率定性估算表如表2所示。
表2 2011年與2014年不同工作水頭下3號水輪機(jī)效率定性估算表
3.2 改造后效率比較
圖1為發(fā)電機(jī)改造后水輪機(jī)效率與2011年效率試驗對比曲線。
圖1 發(fā)電機(jī)改造后水輪機(jī)效率與2011年效率試驗對比曲線
在進(jìn)行1號與3號發(fā)電機(jī)組改造時,3號機(jī)發(fā)電機(jī)吸取了1號機(jī)改造經(jīng)驗,轉(zhuǎn)子磁軛堆疊時磁軛片嚴(yán)格要求按規(guī)格質(zhì)量均勻布放,并把轉(zhuǎn)子上原來的配重塊取掉了,所以機(jī)組啟動時質(zhì)量不平衡現(xiàn)象較輕,通過少量配重后,動不平衡狀態(tài)不錯。發(fā)電機(jī)上機(jī)架水平振動值和各部位軸擺度值均滿足要求,上機(jī)架垂直振動值和頂蓋水平及垂直振動值,除在振動區(qū)超標(biāo)外,其余工況也滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。試驗水頭條件下,3號機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性狀態(tài)可粗分為3個區(qū),不能運(yùn)行的30 MW附近強(qiáng)振動區(qū)、63 MW以下且不含30 MW附近弱振動區(qū)、63 MW以上優(yōu)良穩(wěn)定運(yùn)行區(qū)。改造后,3號機(jī)組出力可達(dá)到保證值要求,如表3所示。
表3 3號機(jī)組出力保證值
發(fā)電機(jī)改造后,1、3號機(jī)組能在110 MW下長期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。其提高的銘牌出力符合國家清潔能源政策,經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益明顯;3臺機(jī)組銘牌出力由原來的100 MW提高至110 MW,增容10 MW;同時需要注意的是,水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行中要避開強(qiáng)振區(qū)運(yùn)行,減少在弱振區(qū)運(yùn)行,這些改造經(jīng)驗都對2014年年底即將進(jìn)行的2號發(fā)電機(jī)改造以及同類機(jī)組的改造提供了借鑒價值。
[1] 李世康,韓亞寧,燕京,等.碧口水電廠水輪機(jī)改造經(jīng)驗[J].西北水電,2010(1)
[2] 楊俊雙.龔嘴水電站水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子絕緣處理[J].水利水電技術(shù),2012(11)
[3] 付廷勤.劉家峽水電廠水輪發(fā)電機(jī)組增容改造分析研究[D].武漢大學(xué),2004
[4] 張德海.電廠水輪發(fā)電機(jī)組增容改造可行性研究[J].中國科技信息,2013(13)
[5] 王宏.葛洲壩電站機(jī)組增容改造關(guān)鍵技術(shù)研究及工程項目管理[D].重慶大學(xué),2001
2014-08-29
燕京(1985—),女,甘肅天水人,工程師,從事電站生產(chǎn)管理及設(shè)備采購工作。