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      攤鋪機(jī)行走系統(tǒng)的智能控制技術(shù)研究

      2014-09-17 12:11:06白代萍丁靜何培英張德海
      機(jī)床與液壓 2014年1期
      關(guān)鍵詞:履帶設(shè)定值攤鋪機(jī)

      白代萍,丁靜,何培英,張德海

      (鄭州輕工業(yè)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,河南鄭州450002)

      目前,攤鋪機(jī)行走系統(tǒng)多采用雙泵雙馬達(dá)驅(qū)動(dòng)履帶的行走系統(tǒng)。該系統(tǒng)的控制系統(tǒng)硬件多采用PLC為核心的電子恒速控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)包括:PLC控制器,安裝在馬達(dá)輸出軸上的傳感器,以及控制泵流量的電磁比例閥 (作為執(zhí)行器)。如圖1,控制方法是對(duì)左右輪分別進(jìn)行控制,即將左右馬達(dá)的轉(zhuǎn)速與設(shè)定值進(jìn)行比較,采用PID控制方案,消除偏差以達(dá)到恒速控制的目的[1]。PID控制算法簡(jiǎn)單可靠,魯棒性好,可靠性高,不依賴(lài)被控對(duì)象的精確數(shù)學(xué)模型,可根據(jù)不同情況,利用比例、積分、微分環(huán)節(jié)的不同作用,采用恰當(dāng)?shù)腜ID控制算式[2-6]。但是在攤鋪機(jī)出廠前,如果攤鋪機(jī)行走控制系統(tǒng)的PID參數(shù)調(diào)整不當(dāng),以及電位器、左右輪的電磁閥的最小電流標(biāo)定不合適,很容易發(fā)生擺頭和跑偏的現(xiàn)象。要分別對(duì)電位器、左右輪的電磁閥的最小電流、PID的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行反復(fù)的調(diào)試標(biāo)定,才能使攤鋪機(jī)穩(wěn)定地工作,符合出廠要求。

      圖1 攤鋪機(jī)行走系統(tǒng)原控制方案

      1 控制方案

      為了能夠有效解決攤鋪機(jī)和攤鋪機(jī)行走系統(tǒng)控制器的即插即用問(wèn)題,避免繁瑣的調(diào)試,提高攤鋪機(jī)的生產(chǎn)效率及行走性能,提出一套新的攤鋪機(jī)行走系統(tǒng)控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)包括:硬件為PLC控制器;軟件結(jié)構(gòu)由左輪速度控制器、右輪速度控制器、右輪修正量控制器組成。外圍器件涉及左右輪速度傳感器、轉(zhuǎn)向電位器、速度設(shè)定值輸入電位器等。轉(zhuǎn)向電位器、速度設(shè)定值輸入電位器以及左右速度傳感器將轉(zhuǎn)向信號(hào)和速度設(shè)定值信號(hào)以及左右輪速度實(shí)際值輸入到PLC控制器構(gòu)成左右輪的閉環(huán)控制。

      其控制方案如圖2:左輪采用單閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)左輪的恒速控制,同時(shí)保證攤鋪機(jī)整機(jī)行走速度。右輪采用模糊PID控制方案。當(dāng)攤鋪機(jī)處于直線(xiàn)攤鋪?zhàn)鳂I(yè)時(shí),將左右輪的實(shí)際轉(zhuǎn)速相減得到左右輪的速度差,同時(shí)通過(guò)積分環(huán)節(jié)得到攤鋪機(jī)左右輪的行駛距離差值,模糊控制器根據(jù)左右輪的速度差和左右輪的距離差兩個(gè)輸入變量通過(guò)模糊規(guī)則確定右輪速度設(shè)定值修正量,該設(shè)定值修正量與右輪設(shè)定值輸入端的設(shè)定值疊加,疊加量作為右輪閉環(huán)控制的設(shè)定值,通過(guò)PID控制器輸出控制右輪液壓系統(tǒng)的泵、馬達(dá)工作。當(dāng)攤鋪機(jī)處在非直線(xiàn)攤鋪?zhàn)鳂I(yè) (如轉(zhuǎn)彎攤鋪)時(shí),攤鋪機(jī)沿預(yù)定的圓弧軌跡行駛,左右輪必須保證恒定的轉(zhuǎn)速差。將左右輪的實(shí)際轉(zhuǎn)速差和預(yù)定的差速值相減得到右輪的實(shí)際速度和預(yù)定速度的差值,同時(shí)通過(guò)積分環(huán)節(jié)得到攤鋪機(jī)右輪的行駛實(shí)際距離和預(yù)定距離的差值,實(shí)際速度和預(yù)定速度的差值以及行駛實(shí)際距離和預(yù)定距離的差值作為模糊控制器的兩個(gè)輸入變量,右輪速度設(shè)定值修正量作為模糊控制器的輸出。模糊控制器根據(jù)模糊規(guī)則確定右輪速度設(shè)定值修正量,該設(shè)定值修正量與右輪設(shè)定值輸入端的設(shè)定值疊加,疊加量作為右輪閉環(huán)控制的設(shè)定值通過(guò)PID控制器輸出控制右輪液壓系統(tǒng)的泵、馬達(dá)工作。通過(guò)右輪的實(shí)際速度和預(yù)定速度的差值以及右輪的行駛實(shí)際距離和預(yù)定距離的差值這兩個(gè)控制變量,由模糊控制器微調(diào)右輪的行駛速度,實(shí)時(shí)保證攤鋪機(jī)沿預(yù)定軌跡行走,消除因?yàn)椴唤?jīng)標(biāo)定和調(diào)試而引起的不利因素,實(shí)現(xiàn)控制器的即插即用功能。

      圖2 攤鋪機(jī)行走系統(tǒng)新控制方案

      2 試驗(yàn)

      文中用試驗(yàn)的方法驗(yàn)證新的控制方案和原控制方案對(duì)攤鋪機(jī)行走性能的影響,比較具有即插即用技術(shù)的控制器和經(jīng)調(diào)試過(guò)的原控制器在直線(xiàn)跑偏量、行駛過(guò)程中有無(wú)超調(diào)擺頭的現(xiàn)象等性能指標(biāo)。試驗(yàn)中,新控制器不經(jīng)調(diào)試,直接安裝,原控制器已調(diào)試好。

      2.1 試驗(yàn)方法

      在試驗(yàn)跑道上取50 m為測(cè)量區(qū)間,劃出橫向始端線(xiàn)、終端線(xiàn)和縱向中心線(xiàn)。攤鋪機(jī)從始端線(xiàn)進(jìn)入,并使攤鋪機(jī)中心線(xiàn)與跑道中心線(xiàn)盡量平行,攤鋪機(jī)以作業(yè)速度行駛,在不調(diào)整轉(zhuǎn)向操作裝置的情況下通過(guò)試驗(yàn)區(qū)。將滴水裝置固定在攤鋪機(jī)上,在路面上水滴所形成的軌跡即為攤鋪機(jī)的行走軌跡。每隔3 m將軌跡線(xiàn)與跑道中心線(xiàn)之間的距離測(cè)出。

      2.2 試驗(yàn)步驟

      (1)將帶有新控制方案的控制器和原控制方案的控制器在徐工RP951攤鋪機(jī)上按第2.1節(jié)的方法進(jìn)行試驗(yàn),觀察有無(wú)擺頭振蕩的現(xiàn)象;

      (2)每隔3 m將攤鋪機(jī)行走的軌跡線(xiàn)與跑道中心線(xiàn)的距離測(cè)出、記錄;

      (3)在Excel中將所測(cè)數(shù)據(jù)畫(huà)成曲線(xiàn),同時(shí)做出行駛軌跡線(xiàn)的初始軌跡切線(xiàn),以初始履帶軌跡切線(xiàn)延長(zhǎng)線(xiàn)為準(zhǔn),測(cè)量在末端端線(xiàn)處履帶跑偏量;

      (4)將帶有新控制方案的控制器和原控制方案的控制器在徐工RP951攤鋪機(jī)上按第2.1節(jié)的方法進(jìn)行試驗(yàn)。在攤鋪機(jī)啟動(dòng)前,在左履帶前方約3 m左右有一叉車(chē)載重3 t鐵塊加上自重3 t,共6 t。鐵塊放置地面以增加摩擦力,踩剎車(chē),從而增加左履帶的行駛阻力,攤鋪機(jī)推動(dòng)叉車(chē)行使1 m的距離,叉車(chē)退后,攤鋪機(jī)不停頓繼續(xù)行使。觀察新舊控制器在攤鋪機(jī)左履帶行駛阻力發(fā)生改變時(shí)的控制能力,重復(fù)步驟(2)、(3)。

      2.3 試驗(yàn)結(jié)果分析

      在原來(lái)的控制方案中,攤鋪機(jī)直線(xiàn)跑偏量發(fā)生在兩個(gè)階段:(1)起步階段。主要因素有左右輪電磁閥最小電流不同,左右輪的泵、馬達(dá)在小流量下容積效率低且差異大,左右履帶的外負(fù)載不同,左右輪的輪滑率不同等;(2)恒速行駛階段。主要是左右輪的泵、馬達(dá)在恒速行駛下,左右履帶的外負(fù)載、容積效率、液壓系統(tǒng)的制造誤差、左右履帶的輪滑率不同等導(dǎo)致跑偏,特別在起步階段一旦形成偏轉(zhuǎn),行走一定距離后誤差將被放大。在新方案中除左右兩側(cè)的輪滑率不同這一影響因素外,其他因素所形成的偏轉(zhuǎn)可以通過(guò)左右履帶轉(zhuǎn)過(guò)的距離差變量監(jiān)控,通過(guò)修正右輪履帶的行駛速度設(shè)定值最終消除。圖3中,帶有新控制方案的攤鋪機(jī)50 m的直線(xiàn)跑偏量約14 cm,帶有原控制方案的攤鋪機(jī)行駛50 m的直線(xiàn)跑偏量約89 cm。另外,從圖3的試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看:對(duì)于RP951攤鋪機(jī)而言,在50 m的距離內(nèi)上述各因素引起的直線(xiàn)跑偏量約89 cm,由輪滑率不同而引起的跑偏量約14 cm,約占15.7%。因此,采用新控制方案將RP951攤鋪機(jī)50 m的直線(xiàn)跑偏量提高了約84.3%。必須注意,如果攤鋪機(jī)重心偏移越大,由于輪滑率不同而引起的跑偏量也有增大的趨勢(shì)。

      圖4中,攤鋪機(jī)在新舊控制器的控制下,其中左履帶碰到叉車(chē)后行走1 m的距離,叉車(chē)撤掉。在新控制器的控制下,攤鋪機(jī)行走50 m的直線(xiàn)跑偏量約9.16 cm;經(jīng)過(guò)調(diào)試的原控制器,攤鋪機(jī)行走50 m的直線(xiàn)跑偏量約141 cm。因?yàn)樵谛碌目刂品桨赶?,能夠消除除輪滑率不同以外的因素所引起的跑偏,因此在此試?yàn)中9.16 cm主要是由于左右履帶的輪滑率不同所引起的。此次試驗(yàn)在行駛最初階段,改變了左輪的行駛外阻力,發(fā)生了明顯的偏轉(zhuǎn),在原控制方案中由于得不到糾正,跑過(guò)50 m后,經(jīng)過(guò)誤差放大,最后達(dá)到141 cm。由于各種試驗(yàn)條件相同,141 cm中包含了輪滑率引起的9.16 cm的偏轉(zhuǎn)量。試驗(yàn)也說(shuō)明新控制方案的抗干擾能力大大提高。

      圖3 新、舊控制器跑直線(xiàn)試驗(yàn)

      圖4 新、舊控制器越障試驗(yàn)

      3 結(jié)論

      通過(guò)采用新的控制方案即左輪進(jìn)行單閉環(huán)恒速控制,以保證攤鋪機(jī)整機(jī)行走速度,右輪采用模糊算法根據(jù)左右輪的距離差和速度差微調(diào)右輪的速度設(shè)定值,實(shí)時(shí)保證攤鋪機(jī)沿預(yù)定軌跡行走,而不是單純地保證右輪的恒速,一旦攤鋪機(jī)偏離預(yù)定軌跡能夠?qū)崟r(shí)自動(dòng)糾偏。試驗(yàn)證明:該方案允許控制系統(tǒng)中電磁閥的參數(shù)和軟件中參數(shù)存在偏差,能夠有效解決攤鋪機(jī)行走跑偏量,實(shí)現(xiàn)了控制器的即插即用功能;有效防止了攤鋪機(jī)擺頭和振蕩的現(xiàn)象,優(yōu)化了控制裝置的控制性能,提高了攤鋪機(jī)的生產(chǎn)率;將攤鋪機(jī)出廠的直線(xiàn)跑偏量指標(biāo)由2%提升到了0.5%以?xún)?nèi),其抗干擾能力也大大提高。

      【1】焦生杰,郝鵬,龍水根.瀝青混凝土攤鋪機(jī)作業(yè)速度研究[J].中國(guó)公路學(xué)報(bào),2003(3):125 -127.

      【2】ROBERTS F L,KANDHOL P S,BROWN E R,et al.Hot Mix-Asphalt Materials Mixture Design and Construction hanhcin Aaarylard.NAPA Education Foundation,1996.

      【3】陳寧,趙丁選,龔捷,等.工程車(chē)輛自動(dòng)變速擋位決策的遺傳徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):工學(xué)版,2005,35(3):258 -262.

      【4】韓順杰,趙丁選.基于四參數(shù)的工程車(chē)輛自動(dòng)變速節(jié)能換擋策略[J].江蘇大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2006,27(6):505-508.

      【5】趙丁選,崔功杰,李東兵.工程車(chē)輛傳動(dòng)系統(tǒng)的換擋品質(zhì)[J].江蘇大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2008,29(5):386 -389.

      【6】唐新星,趙丁選,黃海東,等.工程車(chē)輛等比三段式液壓機(jī)械的復(fù)合傳動(dòng)[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):工學(xué)版,2006,36(S2):56-61.

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