馬國偉,陳 永
(1.國電科學(xué)技術(shù)研究院 銀川電力技術(shù)分院,寧夏 銀川 750001;2.寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750400)
節(jié)能是火電廠目前的重要任務(wù)之一,而進(jìn)行設(shè)備改造和優(yōu)化運行方式又是電廠進(jìn)行節(jié)能減排所采用的主要措施[1~2]。近幾年來,隨著風(fēng)機(jī)改造技術(shù)日趨成熟,可靠性不斷增強(qiáng),大機(jī)組風(fēng)機(jī)技術(shù)改造已成為火電廠不斷降低廠用電率,應(yīng)對經(jīng)營壓力,實現(xiàn)減虧增盈和節(jié)能發(fā)電,提高自身發(fā)展的有效手段[2]。
某電廠一期2臺660 MW燃煤機(jī)組,鍋爐型號HG-2210/25.4-YM16,為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的一次中間再熱、超臨界壓力變壓運行,采用不帶再循環(huán)泵的大氣擴(kuò)容式啟動系統(tǒng)的直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置、緊身封閉。鍋爐采用墻式切圓燃燒方式,主燃燒器布置在水冷壁的四面墻上。風(fēng)煙系統(tǒng)配備2臺3分倉容克式空氣預(yù)熱器,配有2臺動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī),2臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī),2臺動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)。
本文以2號鍋爐送風(fēng)機(jī)為例,對送風(fēng)機(jī)運行效率偏低的原因進(jìn)行了分析,介紹了送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造方案和改造后的運行情況以及節(jié)能效果。
送風(fēng)機(jī)選配沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司2×50%動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),型號ASN-3040/1600。送風(fēng)機(jī)選型計算性能參數(shù)如表1所示。
表1 送風(fēng)機(jī)設(shè)計性能參數(shù)表
續(xù)表
送風(fēng)機(jī)各設(shè)計工況點性能曲線如圖1所示。
圖1 送風(fēng)機(jī)各設(shè)計工況點在性能曲線圖中的位置
2號機(jī)組送風(fēng)機(jī)性能試驗在3種負(fù)荷試驗工況 (644,560,458 MW)下進(jìn)行,試驗時入爐煤質(zhì)穩(wěn)定,鍋爐氧量保持正常水平。測試結(jié)果見表2所示。
表2 送風(fēng)機(jī)性能試驗數(shù)據(jù)匯總
機(jī)組負(fù)荷為644 MW,560 MW,458 MW時,A,B側(cè)送風(fēng)機(jī)效率分別是77.3%,79.2%,76.9%,76.9,62.3%,58.4%,均低于設(shè)計值85%。
機(jī)組在644 MW負(fù)荷運行時,鍋爐燃料量為335 t/h,已超過鍋爐在BMCR工況下對應(yīng)的燃料量328.9 t/h,故可認(rèn)為在644 MW負(fù)荷運行時,風(fēng)機(jī)已在BMCR工況下運行。改造前鍋爐在該工況下送風(fēng)機(jī)設(shè)計流量284 m3/s,而實際鍋爐在644 MW工況時送風(fēng)機(jī)流量為235 m3/s,與設(shè)計值接近。送風(fēng)機(jī)在644 MW工況點的比功約為1 980 J/kg,遠(yuǎn)低于相應(yīng)設(shè)計工況點3 900 J/kg,偏低約1 920 J/kg。從送風(fēng)系統(tǒng)阻力考慮,目前送風(fēng)系統(tǒng)的阻力較設(shè)計取值小;但是,從風(fēng)機(jī)選型的角度出發(fā),則設(shè)計階段送風(fēng)系統(tǒng)阻力取值或計算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致送風(fēng)機(jī)的選型較不合理,其比功(或風(fēng)機(jī)全壓)選擇過大,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)在正常運行范圍內(nèi),風(fēng)機(jī)長期運行在低效區(qū)[3]。
考慮送風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的實測阻力比設(shè)計值明顯偏低,本文提出對現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)進(jìn)行降速改造的節(jié)能方案,將現(xiàn)有風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速由995 r/min降到747 r/min[4]。圖2給出了現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)降速后的性能曲線,圖中還示出了本次試驗各運行工況點的位置。
圖2 降速改造后各試驗工況點的運行位置
由圖2可以看出,送風(fēng)機(jī)降低一檔轉(zhuǎn)速運行后,風(fēng)機(jī)可以滿足機(jī)組各負(fù)荷及BMCR工況的出力需求,同時風(fēng)機(jī)運行效率有明顯提高。
風(fēng)機(jī)降速改造 (電動機(jī)從6級改為8級后),按風(fēng)機(jī)相似定律可以計算出電動機(jī)降低轉(zhuǎn)速后送風(fēng)機(jī)的參數(shù)[5~6],具體參數(shù)見表3所示。
表3 送風(fēng)機(jī)改造前后數(shù)據(jù)
風(fēng)機(jī)降速改造后,460 MW工況點送風(fēng)機(jī)效率為75%,較改造前提高約15%,可以節(jié)約電功率40 kW;550 MW工況點送風(fēng)機(jī)效率為80%,較改造前提高約4%,可以節(jié)約電功率160 kW;630 MW工況點送風(fēng)機(jī)效率為87%,較改造前提高約10%,可以節(jié)約電功率100 kW。如果年平均按這3個工況點各運行2 000 h計,每臺機(jī)組 (兩臺送風(fēng)機(jī))可以節(jié)約耗電量約為120萬kW·h,上網(wǎng)電價按0.3元/kW·h計算,每年大約可節(jié)約36萬元,改造費用是30萬元,一年內(nèi)即可收回投資[7~9]。
該電廠鍋爐送風(fēng)機(jī)在改造前,由于設(shè)計選型時裕量偏大,送風(fēng)機(jī)長期在低效區(qū)運行,浪費了大量的電能。經(jīng)電科院試驗分析并實施改造后,送風(fēng)機(jī)效率較之前有明顯提高,所耗電量明顯降低,節(jié)能效果顯著,達(dá)到了預(yù)期改造的目的。
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