羅文川(中國石油撫順石化公司洗滌劑化工廠 113001 遼寧省撫順市)
隨著經(jīng)濟的發(fā)展速度不斷加快,環(huán)境的污染與能源的消耗也在不斷地加快,很顯然,一味的追求經(jīng)濟的發(fā)展,而忽視環(huán)境污染與能源消耗的問題不利于經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,因此國家對節(jié)能減排的問題也相當(dāng)?shù)闹匾?,不僅將“可持續(xù)發(fā)展”列為我國的基本國策之一,還制定了到 2020年“基本形成 節(jié)約能源資源和保護生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長方式、消費模式”的規(guī)劃。工業(yè)烷基苯磺酸是日常生活中必不可少的洗滌用品中的主要活性成分,全國對其的需求量巨大,我廠做為洗滌用品以及加工洗滌用品所需原材料生產(chǎn)加工的企業(yè),多年來一直在探尋烷基苯磺酸的生產(chǎn)裝置的改造途徑,以使其符合國家節(jié)能減排的政策,我廠于2011年下半年對原有的5萬噸/年烷基苯磺酸生產(chǎn)裝置進(jìn)行以節(jié)能減排為目的改造,并與2012年初進(jìn)行試運行,改造后的生產(chǎn)裝置經(jīng)過2年的生產(chǎn)運行,我廠的專業(yè)技術(shù)人員對改造后的生產(chǎn)裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量、能源消耗、原料消耗、排放量等進(jìn)行了觀察與統(tǒng)計,改造后的烷基 生產(chǎn)裝置在節(jié)能減排以及提高產(chǎn)品質(zhì)量上效果顯著,具體研究方法與結(jié)果如下:
我廠目前使用的烷基苯磺酸生產(chǎn)裝置是2000年購進(jìn)的生產(chǎn)裝置,其規(guī)格為5萬噸/年,無論是科學(xué)技術(shù)還是工藝水平都要比現(xiàn)在落后許多,所以,這套裝置雖然在當(dāng)時來講比較先進(jìn),但是在現(xiàn)今的經(jīng)濟條件下,以及政府“節(jié)能減排”的政策下,這套裝置的缺點一一的暴露出來。首先,從節(jié)能減排的方面看,該裝置二氧化硫的排放量比較大,耗能上在裝置改造之前沒有參考物,暫且不提。其次,從裝置的使用方面來看,裝置采用盤裝儀表作為控制系統(tǒng),自動化比較低,是目前比較落后的控制系統(tǒng)。第三,該裝置的干燥空氣設(shè)計值是-400C,生產(chǎn)的產(chǎn)品里硫酸含量高、色澤深,所以,該裝置無法生產(chǎn)處滿足當(dāng)今市場需要的高品質(zhì)產(chǎn)品。
烷基苯磺酸的生產(chǎn)主要由空氣干燥、二氧化硫發(fā)生、三氧化硫轉(zhuǎn)化、烷基苯磺化、尾氣處理五個步驟。
空氣干燥程度直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量,原則上是帶入到系統(tǒng)的水分越少,三氧化硫的轉(zhuǎn)化率就越高,磺化操作也就越穩(wěn)定。因此,空氣干燥是裝置中最主要的程序之一,在程序中,先將空氣冷卻,再用脫水劑使空氣脫水,制取露點在-400C至-600C之間。
生產(chǎn)中的二氧化硫是通過硫磺燃燒產(chǎn)生的,干燥的空氣除了為硫磺燃燒提供氧氣之外還起到調(diào)節(jié)二氧化硫濃度的作用,燃硫爐出來的二氧化硫的濃度為7%-8%之間,溫度在6500C-8000C之間,冷卻到4200C-4300C方可進(jìn)行下一個環(huán)節(jié)。
二氧化硫在五氧化二釩的催化作用下發(fā)生氧化反應(yīng),生成三氧化硫,這一反應(yīng) 要經(jīng)過四個階段的轉(zhuǎn)化方可完成,每個階段的轉(zhuǎn)化均要經(jīng)過冷卻作用,使產(chǎn)物在4300C左右時進(jìn)入下一階段的轉(zhuǎn)化。最終產(chǎn)生的三氧化硫要經(jīng)過冷卻之后,溫度降至500C除霧后進(jìn)入磺化反應(yīng)器。
4 %至7%的三氧化硫經(jīng)過過濾之后均勻穩(wěn)定的進(jìn)入到磺化反應(yīng)器內(nèi),與呈膜狀分布的烷基苯進(jìn)行磺化反應(yīng),然后按照1-3:100的比例加入水形成水解酐,進(jìn)而得到最終產(chǎn)品。由于在整個反應(yīng)過程中,不斷地升溫與冷卻,致使二氧化硫中有一定的硫酸霧的存在,影響產(chǎn)品的濃度。
生產(chǎn)中產(chǎn)生的尾氣主要是三氧化硫煙霧和有機酸霧,經(jīng)過分離、除霧、堿洗后剩余的尾氣排入大氣。
對烷基苯磺酸的生產(chǎn)裝置中的各個程序分別進(jìn)行改造。
采用分子篩——硅膠聯(lián)合吸附技術(shù)使露點達(dá)到-700C至-800C之間,并使用乙二醇對空氣進(jìn)行制冷,并由親水鋁箔做空氣除濕器,減少夾帶的氣霧;同時,全流程使用降壓優(yōu)化設(shè)計,并將全流程產(chǎn)生的廢熱加以利用。
燃硫爐用耐裂填料球取代耐火磚,并使液硫與干燥的冷空氣充分對流,進(jìn)而使硫磺燃燒更加徹底,耐裂填料球可以避免物料裂開時給系統(tǒng)增加阻力。
三氧化硫轉(zhuǎn)化中所使用的催化劑,可以做成環(huán)形,將環(huán)形的轉(zhuǎn)化劑安置在轉(zhuǎn)化裝置中,可以使轉(zhuǎn)化劑充分的發(fā)揮作用進(jìn)而延長五氧化二釩的使用壽命。同時改造轉(zhuǎn)化器的升溫裝置,縮短轉(zhuǎn)化器的升溫時間,以達(dá)到節(jié)約能源的作用。
在烷基苯磺化的過程中,將過濾與除霧設(shè)置在一道工序中,縮短工序的同時,節(jié)約能源,此外,由于磺化反反應(yīng)的過程中會產(chǎn)生大量的熱能,而反應(yīng)溫度會對產(chǎn)品的色澤產(chǎn)生重要的影響,所以,通過控制冷凝水的溫度來將反應(yīng)產(chǎn)生的熱量隨時帶走,還可以使冷凝水循環(huán)使用。
生產(chǎn)的過程中冷凝水可以循環(huán)使用,就簡化了尾氣排放的流程,尾氣排放可以不需要企業(yè)分離而直接經(jīng)過去酸霧、堿洗之后排放到大氣中,進(jìn)而使尾氣排放簡便有效地進(jìn)行。
我廠的烷基苯磺酸生產(chǎn)裝置改造后與2012年初投入生產(chǎn)使用,造前后的產(chǎn)品2012年與2011年的產(chǎn)品質(zhì)量、原料消耗、廢棄排放量的對比結(jié)果如下表一所示:
表一
綜上所述,通過對烷基苯磺酸生產(chǎn)裝置的改造,我廠的產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高,并且原料的消耗減少了,耗電量明顯下降,廢排量也大幅度的降低,取得了良好的社會效益與經(jīng)濟效益。
[1]趙寶云.烷基苯磺酸生產(chǎn)裝置的節(jié)能技改[J].云南化工,2009,01:32-35+51.
[2]趙寶云.采取措施降低烷基苯磺酸裝置電耗[J].石油和化工節(jié)能,2010,01:33-36.
[3]孫明和,方銀軍,周大鵬.我國三氧化硫磺化生產(chǎn)裝置的最新發(fā)展[J].日用化學(xué)品科學(xué),2012,09:1-5+18.