李鵬,曾琦,張大德,俞立洋
(新疆新特能源股份公司自備電廠,烏魯木齊 830011)
準(zhǔn)東煤田是近年來在新疆探明的特大型煤田,煤炭資源預(yù)測儲(chǔ)量達(dá)3900億t,是我國目前最大的整裝煤田。準(zhǔn)東煤田東到木壘縣老君廟,南接古爾班通古特沙漠北緣,西起昌吉回族自治州阜康市東界,北到昌吉回族自治州北部卡拉麥里山南麓,東西長220 km,南北寬60 km,煤田產(chǎn)區(qū)面積約12000~14000 km2。準(zhǔn)東地區(qū)煤炭儲(chǔ)量大,煤層開采方便,運(yùn)輸相對便捷,屬于優(yōu)良的工業(yè)以及發(fā)電用煤。準(zhǔn)東煤具有揮發(fā)分高、熱值高、灰熔點(diǎn)低、易結(jié)焦的特性,但它還有水分高、中等發(fā)熱值、強(qiáng)沾污性、強(qiáng)結(jié)焦性、堿金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)高(尤其是氧化鈣、氧化鈉)的特點(diǎn),上述特點(diǎn)極大地限制了準(zhǔn)東煤在發(fā)電企業(yè)的應(yīng)用。新疆地區(qū)電廠燃用準(zhǔn)東煤后普遍出現(xiàn)爐膛結(jié)焦、受熱面沾污、對流換熱面積灰等問題,部分電廠甚至出現(xiàn)了被迫停爐的事故,嚴(yán)重威脅鍋爐安全運(yùn)行。隨著摻燒準(zhǔn)東煤比例的增大,結(jié)焦情況就越發(fā)嚴(yán)重。本文以新疆新特能源股份公司自備電廠(以下簡稱自備電廠)正在運(yùn)用的低溫燃燒法為基礎(chǔ),將其作為防止準(zhǔn)東煤結(jié)焦和受熱面污染的主要手段。
由于歷史成因和當(dāng)?shù)靥厥獾淖匀坏乩憝h(huán)境,新疆準(zhǔn)東煤的一個(gè)顯著特點(diǎn)是煤灰中堿金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,堿金屬氧化鈉Na2O的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以灰分計(jì))總體都在2%以上。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),如果煤中Na2SO4和NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高時(shí),就會(huì)有嚴(yán)重的結(jié)渣傾向。為有一個(gè)統(tǒng)一的對比尺度,通常將各種鈉鹽折算成Na2O,總體按Na2O給出。
堿金屬形成的硫酸鹽容易在高溫過熱器受熱面上冷凝形成沾污。受熱面沾污后換熱效果下降,使管壁上污染物的溫度升高,如果不能及時(shí)清除該沾污層,就會(huì)為進(jìn)一步結(jié)渣提供條件,容易發(fā)生結(jié)渣。當(dāng)溫度為800~1000℃時(shí),鈉成分能和硅酸鹽反應(yīng),并參與煤中礦物的反應(yīng),生成堿金屬化合物。堿金屬化合物在水冷壁管表面與金屬互相作用,形成有黏性的硫酸鹽及復(fù)雜的堿性硫酸鐵。在沾污過程中,金屬鈉對沾污結(jié)渣的影響如圖1所示。
圖1 金屬鈉對沾污結(jié)渣的影響
鍋爐內(nèi)在高溫火焰的作用下,堿金屬會(huì)升華,燃燒溫度越高,可升華的成分就越多。堿金屬與SO3結(jié)合在一起,形成易熔的鈉鉀化合物,構(gòu)成了易黏附灰垢的基礎(chǔ)。當(dāng)金屬壁溫高于600℃時(shí),熔融狀態(tài)的K2SO4和Na2SO4會(huì)發(fā)生高溫腐蝕。K2O,Na2O和KCl,NaCl在灰中所占份額一般很少,但對灰熔點(diǎn)會(huì)有明顯的影響。酸性灰渣中每添加1%的Na2O/K2O,可使灰的熔化溫度下降17.7℃。
對于四角切圓燃燒方式煤粉鍋爐,在熱態(tài)情況下,由于補(bǔ)氣條件不同而造成射流偏離,實(shí)際燃燒切圓直徑將是冷態(tài)下的假想切圓直徑的7~10倍。維持合理的二次風(fēng)與一次風(fēng)合理的動(dòng)量流率比,能有效地阻止熱態(tài)切圓的擴(kuò)大程度,從而防止燃燒火焰刷墻,減緩刷墻造成的水冷壁結(jié)焦。在運(yùn)行中,應(yīng)采取合適的措施,對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行控制,以預(yù)防鍋爐結(jié)焦。
(1)一次風(fēng)壓過高,會(huì)降低煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間,使煤粉無法完全燃盡,這樣,部分熔融狀態(tài)的灰焦將黏附在受熱面上,加劇結(jié)焦。同時(shí)使得假想切圓擴(kuò)大,增加煤粉掃墻的幾率。一次風(fēng)壓過低且攜帶煤粉的能力下降,會(huì)使運(yùn)行磨煤機(jī)的出力降低,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致運(yùn)行磨煤機(jī)堵塞。
(2)如果燃燒準(zhǔn)東煤時(shí)氧量過大,會(huì)使?fàn)t內(nèi)附近的氧化主燃燒區(qū)氣氛過濃,主燃燒區(qū)溫度燃燒加強(qiáng),可能會(huì)導(dǎo)致局部過熱使結(jié)焦加劇。如果鍋爐運(yùn)行氧量偏低,爐內(nèi)還原性氣氛較強(qiáng),煤的灰熔點(diǎn)就會(huì)下降,鍋爐也容易結(jié)焦。
(1)借鑒湖北宜化電廠在入爐煤中摻混高嶺土的經(jīng)驗(yàn)。準(zhǔn)東煤中原始礦物質(zhì)以石英、高嶺石和方解石為主。煤中 CaO質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,摻入高嶺土(Al2O3-2SiO2-2H2O)后,隨著Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,煤中富余的 Al2O3消耗準(zhǔn)東煤中的 CaO生成鈣礬石,繼而形成鈣鋁榴石等高熔點(diǎn)物質(zhì),可提高準(zhǔn)東煤灰熔點(diǎn)。這種方式的缺點(diǎn)是摻入高嶺土后增加了排渣量,大量的高嶺土也會(huì)對磨煤機(jī)和爐膛內(nèi)部磨損加劇。
(2)入爐煤洗鈉。利用一定溫度和壓力的水溶液對準(zhǔn)東煤沖洗,由于準(zhǔn)東煤中的鈉多且以可溶性形式存在于煤中,其孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),這些都有利于洗滌溶液進(jìn)入煤炭主體內(nèi)部對煤中的鈉進(jìn)行脫除,實(shí)際鈉脫除效率可達(dá)50%。該方法的缺點(diǎn)是需增加1套洗鈉設(shè)備,成本費(fèi)用會(huì)顯著增加且在大量洗鈉過程中消耗大量的水。
(3)爐內(nèi)噴除焦劑。除焦劑主要成分是助燃劑、膨化劑、催化劑、固硫劑等化學(xué)成分。鍋爐除焦劑的工作原理是與結(jié)焦起化學(xué)作用,先使結(jié)焦松化并使之完全燃燒,最后化成輕灰,由煙道排出。在鍋爐運(yùn)行中,除焦劑由觀測孔向火焰區(qū)噴入,在結(jié)焦分次剝落的同時(shí),防止運(yùn)行中結(jié)焦。該方法的缺點(diǎn)是除焦劑使用量較大,除焦劑成本費(fèi)用較為昂貴。
(4)煤中加藥法。在入爐煤中混入一些特殊的化學(xué)藥品。這種藥品可以降低入爐煤的結(jié)焦特性,能減緩結(jié)焦,屬于一種比較新穎的方法,實(shí)際應(yīng)用的成功案例不多。
在實(shí)驗(yàn)室采用國家標(biāo)準(zhǔn)測量的灰熔點(diǎn)與實(shí)際鍋爐燃燒準(zhǔn)東煤結(jié)焦溫度相差較大。分析其原因主要是由于制灰過程中鈉的逃逸。與低溫制灰相比,常用的國際法在制灰過程中Na2O和K2O的逃逸率高達(dá)27.36%和84.27%,導(dǎo)致采用國家標(biāo)準(zhǔn)制灰中的堿金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)比實(shí)際煤樣中的低,灰熔融溫度會(huì)比實(shí)際升高。因此,需要對現(xiàn)行煤質(zhì)報(bào)告中的灰熔點(diǎn)需重新估算。資料表明,隨著爐膛出口煙溫升高,結(jié)焦特性將呈幾何級數(shù)增長。爐膛出口煙溫每降低50℃,結(jié)焦率就會(huì)大幅降低。爐內(nèi)溫度一旦高于灰熔點(diǎn),結(jié)焦將急劇惡化。通過試驗(yàn)摸索,結(jié)合煙溫測量的實(shí)際情況,爐膛出口煙溫在1050~1100℃時(shí),鍋爐運(yùn)行情況較好,沒有流焦,也不會(huì)使結(jié)焦惡化。
目前,自備電廠主要通過控制對爐內(nèi)溫度有重要影響的變量來控制鍋爐結(jié)焦,控制爐膛出口煙溫在1150℃以下,鍋爐能夠滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行并且結(jié)焦可控。降低爐膛溫度的方式包括以下幾點(diǎn):
(1)控制一次風(fēng)率。如圖2所示,隨著一次風(fēng)率的降低,一次風(fēng)的動(dòng)量流率隨之降低,相應(yīng)的二次風(fēng)動(dòng)量流率上升,加強(qiáng)了二次風(fēng)“風(fēng)包粉”的效果,減小了實(shí)際燃燒切圓,使?fàn)t膛燃燒更為集中,體現(xiàn)為燃燒溫度的上升,同時(shí),還減緩了火焰刷墻趨勢。最上層噴燃器和鍋爐分離燃盡風(fēng)(SOFA)之上高度的爐膛煙溫均隨著一次風(fēng)率的降低而有所降低。因?yàn)橐淮物L(fēng)率降低后,二次風(fēng)比例增加,在爐膛下部燃燒加強(qiáng),降低了燃料燃盡高度,爐膛煙溫的降低會(huì)明顯減緩爐內(nèi)的結(jié)焦速度,因此,降低一次風(fēng)率是有利于鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的。通過試驗(yàn),選取合適的一次風(fēng)壓數(shù)值,以8.0 kPa為宜。
圖2 一次風(fēng)率對爐內(nèi)溫度的影響
(2)氧量控制。燃用準(zhǔn)東煤時(shí),若氧量過大會(huì)使?fàn)t內(nèi)的氧化氣氛過濃,主燃燒區(qū)燃燒加劇,容易導(dǎo)致局部過熱造成結(jié)焦。如果氧量過低,使燃燒區(qū)還原性氣氛過濃,部分煤粉在爐膛區(qū)未燃盡,會(huì)在爐膛頂部和過熱器區(qū)域燃燒放熱,導(dǎo)致過熱器、再熱器結(jié)焦。
(3)煤粉細(xì)度與著火距離的關(guān)系。煤粉細(xì)度與著火距離的關(guān)系曲線如圖3所示。從圖3的煤粉細(xì)度與著火距離關(guān)系曲線可以看出,隨著煤粉平均粒徑增大,著火推遲。若煤粉粒徑太小,則著火并沒有顯著提前。通過實(shí)踐,分離器擋板開度在35%時(shí),煤粉細(xì)度較為合理。
圖3 煤粉細(xì)度與著火距離的關(guān)系曲線
(4)提高磨煤機(jī)的出口溫度。由于準(zhǔn)東煤的全水分為27.2%,磨煤機(jī)干燥出力無法滿足要求,主要原因是磨煤機(jī)出口溫度較低。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,磨煤機(jī)出口溫度應(yīng)盡量保持在高位運(yùn)行。磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)出口溫度控制在70℃左右,此時(shí)熱風(fēng)門開度在70%以上,冷風(fēng)門在30%以下調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度。進(jìn)入磨煤機(jī)的總風(fēng)量與煤量的比值維持在2∶1。磨煤機(jī)入口風(fēng)量過大,可能會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)局部燃燒劇烈而過熱。
(5)分倉上煤。自備電廠#1,#2鍋爐的入爐煤主要由天池能源煤礦表層礦供給,輔助井供摻混煤。露天煤的特性是易燃燒、難燃盡。燃用準(zhǔn)東煤的灰渣極易沾污水冷壁以及對流受熱面,造成鍋爐結(jié)焦。為了緩解鍋爐的結(jié)焦,自備電廠采用分倉上煤,鍋爐設(shè)計(jì)煤低位發(fā)熱量為18.6 MJ/kg,設(shè)計(jì)軟化溫度為1040℃,天池能源露天礦的煤質(zhì)低位發(fā)熱量雖然和設(shè)計(jì)入爐煤接近,但其灰熔點(diǎn)溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)煤種的灰熔點(diǎn)溫度。采用分倉上煤的方式,將易結(jié)焦的天池能源露天礦煤在下層原煤倉上煤,將不易結(jié)焦的井工煤在上層原煤倉上煤。從整體上降低入爐煤的熱值達(dá)到18 MJ/kg,來實(shí)現(xiàn)低溫燃燒,其理論燃燒溫度約為1400~1600℃,爐膛實(shí)際燃燒溫度在1100℃左右,采用低溫燃燒方法作為防止準(zhǔn)東煤結(jié)焦和受熱面污染的主要手段。
自備電廠2臺(tái)鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造的超臨界鍋爐,鍋爐型號為HG-1176/25.4-HM2。自備電廠鍋爐的主要參數(shù)見表1。
目前自備電廠的主力煤源為新疆天池能源南露天礦煤,天池能源煤質(zhì)化學(xué)成分見表2。
準(zhǔn)東煤的固定碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,全水分較高,揮發(fā)分較高,而且堿金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)也較高,上述因素給準(zhǔn)東煤摻燒帶來極大的困難。
在已有經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,選擇基準(zhǔn)氧量4%、一次風(fēng)壓8.0 kPa、束腰型配風(fēng)方式和煤粉細(xì)度25%(R90)為試驗(yàn)數(shù)據(jù),磨煤機(jī)組合方式為 A,B,C,D,F(xiàn)磨煤機(jī)運(yùn)行,E磨煤機(jī)備用,在不同的工況下,保證上煤方式穩(wěn)定。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 天池能源煤質(zhì)化學(xué)成分
工況1:準(zhǔn)東煤的摻燒比例為50%,A,B,C,D磨煤機(jī)上準(zhǔn)東露天煤與井工煤混煤(準(zhǔn)東煤與井工煤比例為1∶1),E,F(xiàn)磨煤機(jī)上準(zhǔn)東煤與井工煤混煤(準(zhǔn)東煤與井工煤比例為1∶1)。
工況2:準(zhǔn)東煤的摻燒比例為70%,A,B,C,D磨煤機(jī)上準(zhǔn)東露天煤與井工煤混煤(準(zhǔn)東煤與井工煤比例為6∶4),E,F(xiàn)磨煤機(jī)上準(zhǔn)東煤與井工煤混煤(準(zhǔn)東煤與井工煤比例為1∶1)。
工況3:準(zhǔn)東煤的摻燒比例約為80%,A,B,C,D磨煤機(jī)上準(zhǔn)東露天煤與井工煤混煤(準(zhǔn)東煤與井工煤比例為8∶2),E,F(xiàn)磨煤機(jī)上準(zhǔn)東煤與井工煤混煤(準(zhǔn)東煤與井工煤比例為1∶1)。
爐膛煙溫分布試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。在圖4中,編號1,2對應(yīng)#1角位置,編號3,4對應(yīng)#2角位置,編號5,6對應(yīng)#3角位置,編號7,8對應(yīng)#4角位置。
圖4 爐膛煙溫分布試驗(yàn)情況
由圖4可知,工況1的整體溫度最低,其次是工況2,工況3總體溫度分布范圍最大。工況2與工況3的局部溫度差較大。其中工況3摻燒比例已經(jīng)為80%,在爐內(nèi)SOFA之上溫度分布很不均勻,易發(fā)生局部過熱。局部溫度超過灰熔點(diǎn),爐膛結(jié)焦。
摻燒比例提高后,進(jìn)入爐膛的準(zhǔn)東煤量增加,主燃燒區(qū)域上移且爐內(nèi)溫度增加。煤粉很難在SOFA以下燃盡,很多未燃盡的煤粉在SOFA及以上區(qū)域繼續(xù)燃燒放熱。爐膛出口溫度上升明顯。爐膛上部即EF層噴燃器以上的溫度也隨摻燒比的提高明顯升高。如果對此種燃燒工況不采取降低燃燒溫度的措施,爐膛會(huì)發(fā)生大量結(jié)焦和沾污。
鍋爐進(jìn)行了為期1周的大負(fù)荷試驗(yàn):(1)機(jī)組超負(fù)荷運(yùn)行(額定1120 t/h,運(yùn)行在1150 t/h),摻配比例維持在80%;(2)2臺(tái)鍋爐無流焦,撈渣機(jī)渣量、渣塊的顏色正常;(3)#1,#2機(jī)組先后降負(fù)荷至230MW,穩(wěn)定運(yùn)行4 h,鍋爐未發(fā)生大量掉焦。
通過試驗(yàn)摸索,#1鍋爐的準(zhǔn)東煤摻燒比例由40%提高至80%,經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,#1鍋爐在額定負(fù)荷條件下?lián)綗?0%準(zhǔn)東煤是完全可行的,在井工煤性能穩(wěn)定的條件下,也具備了90%摻燒準(zhǔn)東煤的可行性。
根據(jù)西安熱工研究院對準(zhǔn)東煤的研究結(jié)果:“燃用準(zhǔn)東煤結(jié)焦是不可避免的。”在關(guān)鍵技術(shù)沒有獲得突破之前,對于火電廠來說,控制爐膛各處溫度低于灰熔點(diǎn)溫度是低溫燃燒法的關(guān)鍵。采用各種手段,控制爐膛截面熱負(fù)荷和容積熱負(fù)荷是現(xiàn)階段燃用準(zhǔn)東煤的關(guān)鍵。通過驗(yàn)證,找出了一些在鍋爐設(shè)計(jì)上可以進(jìn)行優(yōu)化的關(guān)鍵點(diǎn),如增加吹灰器、密布爐膛溫度測點(diǎn)、加大爐膛高度、分層燃燒器布置等措施都是低溫燃燒法的關(guān)鍵點(diǎn)。
[1]陳新蔚,莊新國,周繼兵,等.準(zhǔn)東煤田煤質(zhì)特征及分布規(guī)律[J].新疆地質(zhì),2013,3(31):89-92.
[2]蒙毅,劉家利.特變電工新疆硅業(yè)有限公司350 MW機(jī)組鍋爐燃用天池能源南露天礦煤鍋爐設(shè)備選型研究[R].西安:西安熱工研究院,2011.
[3]張軍,漢春利,劉坤磊,等.煤中堿金屬及其在燃燒中的行為[J].熱能動(dòng)力工程,1999,14(2):83 -85.
[4]賈明生,張乾熙.影響煤灰熔融性溫度的控制因素[J].煤化工,2007(3):1-5.
[5]毛軍,徐明厚,李帆.堿性礦物質(zhì)對煤灰熔融特性影響的研究[J].華中科技大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2003,31(4):59-62.