孫寶平
摘 要:目前,市場(chǎng)上擁有大量的普通機(jī)床,其自動(dòng)化程度低,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)的需要。作為先進(jìn)加工技術(shù)的標(biāo)志,數(shù)控機(jī)床具有明顯優(yōu)勢(shì),能適應(yīng)現(xiàn)代化加工要求。購(gòu)買(mǎi)新的數(shù)控機(jī)床成本高,許多企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。因此把普通機(jī)床進(jìn)行數(shù)控化改造,是一條很好的捷徑。本文通過(guò)對(duì)CA6132普通車(chē)床的數(shù)控化改造研究,較系統(tǒng)地闡述了普通車(chē)床數(shù)控改造的技術(shù)方案及要點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)化;數(shù)控機(jī)床;數(shù)控化改造
0 引言
數(shù)控機(jī)床一般由由輸入/輸出裝置、數(shù)控裝置(CNC)、伺服驅(qū)動(dòng)及位置檢測(cè)裝置、輔助控制裝置、機(jī)床本體等幾部分組成。
所謂機(jī)床數(shù)控化改造,就是應(yīng)用現(xiàn)有的數(shù)控技術(shù),在普通機(jī)床上,加裝數(shù)控裝置,并對(duì)機(jī)床的局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,使機(jī)床全部或局部達(dá)到新數(shù)控機(jī)床的水平,具有一定的自動(dòng)加工能力,以適應(yīng)生產(chǎn)的具體要求。
本課題來(lái)源于某公司。該公司屬于老企業(yè),近年來(lái)主要生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)配件及農(nóng)機(jī)配件,許多老設(shè)備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)技術(shù)的要求,但若購(gòu)置新設(shè)備,投資較大,企業(yè)承受不起。想通過(guò)對(duì)在本公司應(yīng)用最多的CA6132普通機(jī)床進(jìn)行數(shù)控改造,探索出一條設(shè)備功能提升的路子。
通過(guò)對(duì)設(shè)備的具體分析及對(duì)目前我國(guó)數(shù)控技術(shù)的的了解,認(rèn)為國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)完全能夠滿足改造要求。具體的改造方案如下:
(1)數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的選擇;從功能性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性方面選擇合適的數(shù)控系統(tǒng)。
(2)對(duì)主運(yùn)動(dòng)及進(jìn)給運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行改造;1)主傳動(dòng)部分的改造。主要是主軸動(dòng)力的改造。方法是:將主軸電動(dòng)機(jī)換成變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī),調(diào)速部分由變頻器控制。將原機(jī)床的主軸手動(dòng)變速換成有電磁離合器控制的主軸變速機(jī)構(gòu)。通過(guò)改造后,機(jī)床的主運(yùn)動(dòng)和進(jìn)給運(yùn)動(dòng)分離,主軸電動(dòng)機(jī)的作用只是帶動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn)。2)進(jìn)給機(jī)構(gòu)的改造。改造后,伺服電動(dòng)機(jī)動(dòng)力經(jīng)一級(jí)齒輪減速后,由滾珠絲杠傳動(dòng)后,來(lái)驅(qū)動(dòng)縱向、橫向進(jìn)給。而將原機(jī)床的掛輪機(jī)構(gòu)、進(jìn)給箱、溜板箱、滑動(dòng)絲杠、光杠等全部拆除。
(3)數(shù)控機(jī)床輔助裝置的選擇;
(4)整機(jī)聯(lián)接調(diào)試。
1 數(shù)控系統(tǒng)選擇
數(shù)控系統(tǒng)的選擇主要考慮以下幾點(diǎn):一是盡量選擇與公司內(nèi)現(xiàn)有數(shù)控機(jī)床同一個(gè)型號(hào)的數(shù)控系統(tǒng)。以便于管理和維修,二是從經(jīng)濟(jì)方面考慮,數(shù)控機(jī)床改造,能夠滿足要求即可。
針對(duì)本課題而言,數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)滿足如下功能:縱向、橫向進(jìn)給伺服系統(tǒng)應(yīng)能。獨(dú)立運(yùn)動(dòng)且能被數(shù)控裝置控制;該系統(tǒng)應(yīng)具有縱向和橫向的直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)功能;能進(jìn)行循環(huán)加工和螺紋加工;具有定位功能。
綜合以上因素,進(jìn)口系統(tǒng)雖可靠性好,技術(shù)先進(jìn),但價(jià)格昂貴,用來(lái)改造數(shù)控機(jī)床顯然性價(jià)比較低。國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步很快,可靠性也有了大幅提高,因此,本次改造,通過(guò)各方面權(quán)衡,決定采用國(guó)產(chǎn)華中世紀(jì)星HNC-21T系統(tǒng)。
2 主運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)改造方案
(1)主軸總體設(shè)計(jì)。采用“變頻器+三相異步電動(dòng)機(jī)”的改造方案,即不用主軸箱,采用皮帶輪將主軸電機(jī)與主軸連接,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速。
(2)光電編碼器的安裝。數(shù)控車(chē)床上要加工螺紋或絲杠,需要配置光電編碼器。普通車(chē)床加工螺紋時(shí),是通過(guò)掛輪來(lái)完成的,加工不同的螺紋則需不同的掛輪,改造后的車(chē)床將主運(yùn)動(dòng)和進(jìn)給運(yùn)動(dòng)分開(kāi),但是為了能加工螺紋,需脈光電碼器把主軸運(yùn)動(dòng)和進(jìn)給運(yùn)動(dòng)聯(lián)系起來(lái)。它與車(chē)床主軸同步轉(zhuǎn)動(dòng),發(fā)出主軸轉(zhuǎn)角位置變化信號(hào)輸送到數(shù)控系統(tǒng),數(shù)控系統(tǒng)按照所需加工的螺距進(jìn)行計(jì)算處理,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確加工螺紋的目的。
脈沖編碼器安裝在主軸箱內(nèi),通過(guò)一對(duì)傳動(dòng)比為1:1的同步齒形帶與主軸聯(lián)系起來(lái),即異軸安裝。這樣,克服了同軸安裝不能加工傳出車(chē)床主軸孔的零件的缺點(diǎn)。
工作時(shí),主軸脈沖編碼器與主軸同步旋轉(zhuǎn),并將信號(hào)傳給數(shù)控裝置,數(shù)控裝置收到主軸轉(zhuǎn)速信號(hào)后,控制伺服電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使進(jìn)給運(yùn)動(dòng)配合主軸轉(zhuǎn)速,保證主軸每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),螺紋車(chē)刀移動(dòng)一個(gè)螺紋導(dǎo)程。同時(shí)保證每次進(jìn)給都在工件的同一點(diǎn)切入,防止亂扣。
3 進(jìn)給部分改造
(1)縱向進(jìn)給機(jī)構(gòu)的改造。保留齒輪箱體,以保證調(diào)速和足夠的動(dòng)力,采用滾珠絲杠替代原絲杠,滾珠絲杠兩端采用原固定方式,仍安裝在原絲杠的位置。安裝時(shí)注意用百分表校驗(yàn)絲杠與導(dǎo)軌的平行度,拖板與導(dǎo)軌的垂直度,由于滾珠絲杠的摩擦系數(shù)小于原絲杠,從而使縱向進(jìn)給整體剛性略優(yōu)于以前。
(2)橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu)改造。保留原有的支撐結(jié)構(gòu)和手動(dòng)機(jī)構(gòu),將原來(lái)的絲杠換成滾珠絲杠,滾珠絲杠仍然安裝在原絲杠位置,兩端采用原來(lái)的安裝方式,安裝時(shí)注意用百分表校驗(yàn)絲杠與導(dǎo)軌的垂直度。
齒輪箱體與伺服電機(jī)安裝在中拖板的后側(cè),縱、橫向伺服電機(jī)都采用一級(jí)齒輪減速器(1:1)與滾珠絲杠連接。
(3)自動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架的安裝。自動(dòng)換刀功能,是數(shù)控機(jī)床的基本功能,在數(shù)控機(jī)床改造中,大都使用四方、五方或六方自動(dòng)轉(zhuǎn)位刀架。本設(shè)計(jì)中采用LD4型系列四工位自動(dòng)螺旋式轉(zhuǎn)位刀架。其由數(shù)控裝置中的內(nèi)置PLC來(lái)控制。
安裝時(shí),將原機(jī)床小滑板,安裝在中滑板上即可。在安裝時(shí),注意刀架刀臺(tái)的兩側(cè)面應(yīng)與車(chē)床的縱向、橫向進(jìn)給方向相同。
4 進(jìn)給伺服系統(tǒng)的選擇
經(jīng)過(guò)認(rèn)真對(duì)進(jìn)給伺服系統(tǒng)性能及經(jīng)濟(jì)性比較,并根據(jù)計(jì)算,X軸與Z軸都選用華中數(shù)控有限公司生產(chǎn)的HSV-16-020型全數(shù)字伺服驅(qū)動(dòng)模塊。
HSV-16是一款全數(shù)字交流伺服驅(qū)動(dòng)器該驅(qū)動(dòng)器。具有結(jié)構(gòu)小巧、使用方便、可靠性高等特點(diǎn)。
5 整機(jī)連線與調(diào)試
根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)和進(jìn)給系統(tǒng)的手冊(cè)進(jìn)行整機(jī)聯(lián)線,就可以進(jìn)入調(diào)試階段。
(1)伺服參數(shù)調(diào)整。根據(jù)實(shí)際加工需求,對(duì)伺服參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
(2)機(jī)床誤差補(bǔ)償。1)反向間隙誤差補(bǔ)償;2)螺距誤差補(bǔ)償。螺距誤差補(bǔ)償值=機(jī)床指令坐標(biāo)-機(jī)床實(shí)際測(cè)量位置。
進(jìn)過(guò)檢測(cè)與調(diào)整,能夠達(dá)到預(yù)期要求。
6 結(jié)束語(yǔ)
本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外機(jī)床數(shù)控改造市場(chǎng)的了解和分析,提出了對(duì)普通車(chē)床的數(shù)控化改造方法和對(duì)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)的改造方法。
數(shù)控車(chē)床的改造在數(shù)控機(jī)床改造中是最容易實(shí)現(xiàn)的,而改造的環(huán)境和條件千差萬(wàn)別。數(shù)控機(jī)床改造還包括數(shù)控銑床、加工中心等。今后需要在這些方面深入研究下去,為數(shù)控機(jī)床改造盡微薄之力。