時玉玲
摘要:帶鋼爐區(qū)輥道變頻改造及控制系統(tǒng)優(yōu)化主要針對加熱爐區(qū)域所存在的問題,淘汰落后,充分開發(fā)裝置功能,完善控制方式,降低維護成本,使?fàn)t區(qū)設(shè)備更加節(jié)能運行,同時提高出鋼速度,使加熱爐更加可靠穩(wěn)定的工作。
關(guān)鍵詞:全數(shù)字變頻裝置
1.項目提出的依據(jù)和目的
加熱爐出料端有爐門、出鋼機(抬起和行走)以及輥道等主要設(shè)備,在生產(chǎn)中為避免爐門和挑料桿撞擊,爐門和出鋼機設(shè)有位置連鎖,由于檢測位置的局限,爐門升到上限,出鋼機開始行走,出鋼機到達后限,爐門才可以下降,在此過程中,爐門和出鋼機只能有一個動作,同時出鋼機抬起運行距離短,啟動停止過程占據(jù)了運行的大部分時間,出鋼機抬起速度慢,這都延長了爐門敞開的時間,造成了煤氣的浪費,降低了出鋼速度。
加熱區(qū)出料端有輥道電機30余臺,原來是由電子開關(guān)柜經(jīng)過接觸器帶電機工頻運行。電機啟動過程中對電網(wǎng)和負(fù)載的沖擊較大,容易產(chǎn)生操作過電壓而損傷電機絕緣,同時由于啟動過程頻繁,啟動電流大,保護措施較少,對電機的損害較大,影響了電機的壽命。工頻運行速度無法調(diào)節(jié),速度太快,使得鋼對軋輥產(chǎn)生很大的沖擊,并且浪費電能。
帶鋼加熱爐步進梁PLC原控制系統(tǒng),過程監(jiān)控與實時數(shù)據(jù)顯示功能都是基于WINCC程序框架結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的,而在線使用的全部控制功能都是在Windows98系統(tǒng)下的設(shè)計,隨著近幾年來計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,98操作系統(tǒng)已經(jīng)被逐步淘汰,該系統(tǒng)與新軟件、硬件的不兼容,一致制約著設(shè)備的更新?lián)Q代,同時隨著西門子WINCC系統(tǒng)版本的不斷升級,原先使用的V5.2版本與現(xiàn)在新的V6.0版本在WindowsXP系統(tǒng)下普遍存在著穩(wěn)定性、兼容性、速度性等方面的問題。并且原來WINCC系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信采用的是MPI通訊模式,其傳輸距離以及多臺上位機的使用都存在一定的局限,新的基于XP系統(tǒng)下的WINCC監(jiān)控系統(tǒng)的升級與改造,無論從計算機的備件采購還是軟件的使用較原系統(tǒng)具有技術(shù)優(yōu)勢和價格優(yōu)勢,需要進行設(shè)備更新。
出鋼機抬起、行走原采用擋片式限位開關(guān),其靈活性差,由于其位置溫度高、氧化鐵皮多,環(huán)境惡劣,極易出現(xiàn)故障。而且調(diào)節(jié)難度大、靈活性差,配合限位使用的減速機減速比太大,調(diào)節(jié)擋片位置的時候,行走運行的距離不好把握,造成調(diào)整的時間較長,一旦出現(xiàn)故障或者調(diào)整不當(dāng),就造成出鋼困難,經(jīng)常延誤生產(chǎn)。
出料端輥道電機數(shù)量多,傳送距離長,跨過了RE0、R0兩架軋機,運行中保持一個速度運行,一旦輥道后軋機咬鋼,傳送輥道就基本不起作用,造成了電能的浪費。
2.主要技術(shù)簡介
2.1出料端輥道變頻的改造
采用丹佛斯變頻器,安裝控制柜,設(shè)計工、變頻兩條回路,之間能夠相互切換,日常工作采用變頻運行,有故障短時無法恢復(fù)的改由工頻控制。
設(shè)置啟動和停止的時間,保證正反向切換能夠在1秒鐘內(nèi)完成,確保工藝通道不通暢時,操作的實時性。降低部分輥道電機的工作頻率,減少鋼對軋輥的沖擊。
此次改造為今年的大修項目,但項目組充分利用空閑時間安裝柜體,在定修時間敷設(shè)電纜,使用備件電機進行實驗,并于6月8號檢修時,一次性完成現(xiàn)場的接線和調(diào)試。
設(shè)計一臺變頻器控制4臺輥道電機,兩臺變頻器控制的輥道電機相互間隔,保證一組輥道電機故障時,鋼能夠平穩(wěn)傳送,變頻器運行保護參數(shù)設(shè)置充分滿足4臺電機的運行,而又要兼顧到對每臺電機的保護。
2.2限位的改造
考慮到定位的精確度,采取兩個LQ8-2K-F型接近開關(guān)分別檢測出鋼機上下或者前后限位信號,制作安轉(zhuǎn)支架,在原限位開關(guān)支撐軸上焊接擋片,將接近開關(guān)安裝于支架上。以行走為例,調(diào)節(jié)兩個接近開關(guān)的位置,使行走在前限的時候擋片在前限接近開關(guān)處,行走在后限的時候擋片在后限接近開關(guān)處。這樣的設(shè)計完全滿足實用要求。同時保留原有的限位開關(guān),通過一個三相開關(guān)控制是否使用新的限位系統(tǒng),兩者互為備用。
另外,在前后限位基礎(chǔ)上,通過接近開關(guān)加入一個超后限位。避免出鋼機行走在后退過程中沖出后限位造成重大設(shè)備損失。
2.3 降煤耗、提速度,帶鋼加熱爐出料端控制優(yōu)化
通過控制程序設(shè)定爐門上升1.5秒后,出鋼機行走可以前進,此信號保持4秒鐘,其與爐門上限位信號并聯(lián),這樣形成新的位置點(如圖1),爐門上升時只要下端即將離開抬起的水平位置,出鋼機行走即可以前進。此時爐門還未到達上限,爐門還在上升,挑料桿也不會撞倒?fàn)t門。程序設(shè)計一旦爐門起不到上限,行走運行4秒以后自動停止,避免碰撞爐門。
2.4 監(jiān)控系統(tǒng)的升級
在原有的S7-300 PLC硬件上配置CP-343以太網(wǎng)網(wǎng)卡,同時升級計算機操作系統(tǒng)為WINDOWSXP系統(tǒng),采用以太網(wǎng)通訊方式實現(xiàn)計算機與PLC系統(tǒng)的通信,3#臺微機安裝SQL SERVER 2005、STMATIC STEP V5.4 、WINCC6.0等應(yīng)用軟件,在新的計算機操作系統(tǒng)以及新的WINCC6.0中編制監(jiān)控程序,在WINCC6.0中組態(tài)TCP/IP變量,重新制作監(jiān)控畫面,連接TCP/IP變量,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)對加熱爐步進梁系統(tǒng)的控制過程監(jiān)控和實時數(shù)據(jù)顯示。
3.技術(shù)創(chuàng)新點
此次改造,實現(xiàn)了一臺變頻裝置對多臺電機運行的良好控制,通過對啟動電流、運行速度的控制達到了節(jié)約電能的目的。通過簡單的元器件實現(xiàn)了出鋼機的位置控制,優(yōu)化了程序,減少了爐門開啟的時間,從而提高了出鋼速度,并且節(jié)約了煤氣消耗。
4.實施效果
改造后設(shè)備安排更加合理,可靠性提高,免維護。提高了系統(tǒng)的作業(yè)效率,減少運行成本。 電機可以實現(xiàn)軟啟動,峰值電流和峰值時間大為減少,可消除對電網(wǎng)和負(fù)載的沖擊,延長了電動機的使用壽命。同時有效的控制了電機故障的發(fā)生,減小了維護工作量。
全數(shù)字變頻裝置有良好的保護監(jiān)控功能,且具有故障存儲記憶,自適應(yīng)參數(shù)優(yōu)化等多種功能,有利于故障的判斷。
改造完成后限位調(diào)節(jié)直觀、靈活,調(diào)節(jié)過程可以在3分鐘之內(nèi)完成,減少了平時調(diào)節(jié)限位的時間和職工的勞動量,而且對出鋼機的運行提供了安全保障。
項目實施后,每一個出鋼周期縮短了10秒鐘左右,爐門敞開的時間縮短了9秒鐘左右,對于爐溫的保持,以及節(jié)約煤氣,控制煤氣消耗效果顯著。同時出鋼速度也可以得到提高,對于生產(chǎn)尤其是寬厚規(guī)格生產(chǎn)及其有利。