陳國強(qiáng)
(徐礦集團(tuán)天山礦業(yè)有限責(zé)任公司,新疆 庫車 842000)
徐礦集團(tuán)俄霍布拉克煤礦1404工作面走向長3980m,傾向長278.7m,平均煤厚 3.3m,煤層最大傾角 12°,工作面傾角 9°~13°,走向角度 5°~11°,煤機(jī)雙向割煤,正常產(chǎn)量 1.8 萬 t/d~2.0 萬 t/d。 工作面設(shè)備配置:采煤機(jī)采用太重煤機(jī)公司生產(chǎn)MG750/1860-WD型采煤機(jī),其行走輪采用單排輪結(jié)構(gòu),屬于大模數(shù)漸開線齒輪,上行牽引速度5~6m/min,下行牽引速度8m/min;刮板輸送機(jī)采用張家口煤機(jī)公司生產(chǎn)的SGZ1200/2×1000型運(yùn)輸機(jī),配147節(jié)距的銷排。
1404工作面上的采煤機(jī),經(jīng)太重公司返廠大修后,從2013年10月投入生產(chǎn)以來,行走鏈輪磨損嚴(yán)重,使用最長時(shí)間13d,最短時(shí)間3d,平均壽命只有一周,更換頻繁,制約生產(chǎn),嚴(yán)重影響安全。4個(gè)月累計(jì)更換行走鏈輪29個(gè),傳動(dòng)惰輪4個(gè),使得廠家備用鏈輪生產(chǎn)速度跟不上礦方更換速度,嚴(yán)重制約生產(chǎn),企業(yè)承受較大費(fèi)用壓力。
為扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面,俄礦組織技術(shù)人員現(xiàn)場跟蹤觀察使用情況和認(rèn)真分析損壞的部件,找出了鏈輪頻繁損壞原因,采取了改進(jìn)措施,提高鏈輪質(zhì)量,延長使用壽命,效果良好。
采煤機(jī)鏈輪損壞嚴(yán)重,并伴有斷齒產(chǎn)生,表現(xiàn)為:
(1)輪齒單側(cè)磨損嚴(yán)重、伴隨塑性壓塌變形,如圖1a所示。
(2)鏈輪輪體開裂、輪轂斷開,且有斷齒產(chǎn)生,如圖1b所示。
(3)鏈輪輪齒端部局部缺失,如圖1c所示。
圖1
導(dǎo)向滑靴損壞情況表現(xiàn)為:
(1)導(dǎo)向滑靴與銷排接觸處磨損超限,溝槽達(dá)25mm,如圖2a所示。
(2)導(dǎo)向滑靴在與銷排立面接觸的頂面一側(cè)位置開裂,如圖2b所示。
(3)導(dǎo)向滑靴的導(dǎo)向鉤左右(縱向?yàn)榍昂?磨損不同步,厚薄不勻,如圖2c所示。
圖2
銷排損壞情況表現(xiàn)為:
(1)銷排的齒頂有部分膠合擦傷、剝裂拉豁口,如圖3a所示。
(2)銷軌側(cè)立板上表面磨損嚴(yán)重,如圖3b所示。
(3)銷排側(cè)立板垂直面斷裂,如圖3c所示。
圖3
(1)工作面傾向上存在局部小急坡(5°-10°)。 采煤機(jī)機(jī)體隨鏈輪通過此段位置的銷排時(shí)有上下起伏,抬壓銷排現(xiàn)象。
(2)新舊銷排有混用現(xiàn)象,現(xiàn)場出現(xiàn)多根銷排垂直側(cè)面斷裂,或者軌齒頂部拉傷、豁口。
(3)銷排齒頂與鏈輪齒底在部分局域嚙合且相互抵住,使得導(dǎo)向靴失去承重作用。
(4)采煤機(jī)平滑靴磨損20mm,尚未超限。
(5)除煤機(jī)行走鏈輪外,24T驅(qū)動(dòng)齒輪、18T傳動(dòng)惰輪、芯軸斷裂現(xiàn)象。
采煤機(jī)外牽引部包括外牽引箱,銷排,平滑靴等部件。外牽引箱在使用過程中出現(xiàn)鏈輪損壞、下?lián)跎w切螺栓、芯軸、驅(qū)動(dòng)輪、惰輪斷裂的現(xiàn)象,既有設(shè)備本身質(zhì)量問題,配合問題,也有使用上的不足、管理上的不到位,具體問題要具體分析。俄礦1404面采煤機(jī)鏈輪頻繁損壞原因分析如下:
(1)主要原因——鏈輪本身的加工制造質(zhì)量不高
選材的優(yōu)劣和熱處理工藝、加工制造質(zhì)量是影響鏈輪壽命的主要因素之一。據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計(jì):太重鏈輪在應(yīng)用1d后即出現(xiàn)輪齒磨損,塑性變形,3d后就不能用,輪齒齒尖局部缺失,與齒軌嚙合不上,說明鏈輪的表面硬度,輪齒強(qiáng)度差,耐磨性與韌性不足,與銷排齒面硬度的配合情況也不好,事后對磨損超限、斷裂的鏈輪樣品的金相組織分析也證明了這一點(diǎn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)同一批次的鏈輪壽命基本相同,不同批次的鏈輪質(zhì)量出現(xiàn)較大不同,使用4個(gè)月來,月平均更換5-8個(gè),嚴(yán)重影響生產(chǎn),且費(fèi)用巨大。
(2)次要原因
①工作面局部存在急坡現(xiàn)象,如圖4所示。
工作面局部存在急坡,如圖4所示,由于機(jī)身長達(dá)8m為剛性連接,兩鏈輪中心距為6.705m。上坡時(shí),前輪如圖示位置,此時(shí)導(dǎo)向滑靴向上拉動(dòng),由于與相關(guān)的尺寸變動(dòng)(如同將兩個(gè)相嚙合的齒輪中心距拉長)造成鏈輪齒頂與銷排齒頂?shù)姆钦Ш?,鏈輪齒面與銷排齒面發(fā)生沖擊現(xiàn)象,加速了鏈輪輪齒的磨損和銷排齒頂齒面的損壞,甚至折斷輪齒和輪轂。當(dāng)采煤機(jī)中心超過某位置時(shí),后面的導(dǎo)向滑靴被向上拉起造成后面鏈輪齒頂和銷排齒頂?shù)姆钦Ш?。同樣加速后面鏈輪的輪齒磨損和銷排齒頂齒面的損壞。在此工況條件下,由于導(dǎo)向滑靴的向上拉起,前銷排與后銷排垂直方向形成較大落差造成導(dǎo)向滑靴鉤子前后磨損不同,如圖2c所示,采煤機(jī)通過急坡時(shí)依靠導(dǎo)向滑靴硬捋順,導(dǎo)向滑靴受到很大的垂直力和側(cè)向力,嚴(yán)重時(shí)可以將導(dǎo)向滑靴導(dǎo)鉤拉裂,如圖2b所示;銷排拉斷,如圖3b所示。
圖4 煤機(jī)通過急坡圖示
②未及時(shí)更換煤機(jī)導(dǎo)向滑靴
根據(jù)長期的跟蹤觀察和分析,鏈輪磨損嚴(yán)重現(xiàn)象的出現(xiàn)與能否及時(shí)更換導(dǎo)向滑靴也有著一定的關(guān)系。
圖5 導(dǎo)向滑靴結(jié)構(gòu)示意圖
導(dǎo)向滑靴在使用過程中不僅起著導(dǎo)向和支撐整機(jī)重量的作用,同時(shí)又具有保證鏈輪和銷排正確嚙合的功能,如圖5所示。由于導(dǎo)向滑靴溝槽與銷排接觸面為干摩擦,在使用過程中導(dǎo)向滑靴溝槽的工作面磨損較快,銷排在磨損導(dǎo)向滑靴工作面的同時(shí),自身也在磨損。據(jù)目前所得數(shù)據(jù)分析:如圖2a所示,當(dāng)導(dǎo)向滑靴的工作面磨損8mm,如圖3c所示,當(dāng)銷排磨損4-7mm,此時(shí),等同于一對嚙合的齒輪中心距變近,導(dǎo)致導(dǎo)向滑靴失去支撐整機(jī)重量和切割分力的作用,失去保證鏈輪和銷排正確嚙合的功能。此時(shí),鏈輪承受整機(jī)重量和切割分力又傳遞牽引扭矩,加速了鏈輪的磨損,同時(shí)鏈輪與銷軌嚙合節(jié)圓線位置隨著下移,鏈輪齒根與銷軌齒頂相抵進(jìn)一步加重鏈輪的磨損。因此,導(dǎo)向滑靴作為易損件,按行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)導(dǎo)向滑靴與銷排接觸面磨損8-12mm時(shí),必須更換,這一點(diǎn)非常重要。
③新舊銷排的混用
由于新舊銷排的齒頂?shù)郊绮康母叨炔煌?,?dāng)導(dǎo)向滑靴由低向高過渡時(shí),導(dǎo)向滑靴溝槽與新銷排肩部處形成線接觸,加速了導(dǎo)向滑靴的磨損,如圖6a所示;銷排使用較長時(shí)間后,也會(huì)產(chǎn)生磨損,當(dāng)銷排肩部與齒頂距離為6mm時(shí)(即便是部分銷排)也會(huì)產(chǎn)生以上現(xiàn)象。由于采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴與銷軌側(cè)立板上表面雙重磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致采煤機(jī)鏈輪與銷軌嚙合節(jié)圓線位置下移,鏈輪齒根與銷軌齒頂相抵,發(fā)生膠合使銷排齒頂受損,另對采煤機(jī)嚙合輪齒頂兩側(cè)產(chǎn)生嚴(yán)重磨損(因不在正常嚙合區(qū)),如圖6b所示,所以應(yīng)及時(shí)更換磨損超限的銷排。
圖6
④平滑靴高度不足
平滑靴作為支撐件,往往被人們忽視。平滑靴高度不足或磨損量較大,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)機(jī)體向煤壁傾斜,使得行走部承受額外的偏轉(zhuǎn)力。
圖7 外牽引箱體結(jié)構(gòu)圖
如圖7所示,由于外牽引箱體是部件組合體,非絕對剛性,強(qiáng)大的偏轉(zhuǎn)力往往會(huì)導(dǎo)致端蓋(一)與導(dǎo)向靴擠死,造成螺栓切斷,如圖8a所示;煤粉及雜物從端蓋處進(jìn)入軸承,芯軸無法注入潤滑劑,導(dǎo)致軸承損壞,如圖8b所示;緊固螺栓松動(dòng)后退,定位銷切斷,惰輪軸向采空側(cè)斜向竄動(dòng),造成惰輪損壞,如圖8c所示。因此應(yīng)格外關(guān)注平滑靴的磨損情況。
圖8
(3)其他原因
因各種鏈輪的齒形不同,有些鏈輪與銷排發(fā)生干涉造成損壞,有些鏈輪齒根底與銷排齒頂直接接觸,鏈輪、芯軸、下蓋、惰輪幾乎成為一剛性體,在交變應(yīng)力的作用下,這些零件中強(qiáng)度相對弱的就極易發(fā)生損壞,變形或開裂,而鏈輪工況相對惡劣,所以容易損壞。
(1)由于原煤機(jī)廠家在鏈輪制造工藝和質(zhì)量方面沒有突破,為此,我們尋求委托國內(nèi)其他知名的煤機(jī)生產(chǎn)廠家,從新選擇鏈輪的材料和熱處理、加工工藝。依據(jù)舊鏈輪進(jìn)行了測繪,并利用該廠的工藝加工出了替代品,經(jīng)檢測,新的鏈輪表面具有較高硬度和耐磨性,芯部有較高強(qiáng)度和韌性,投入使用后,效果良好,更換周期提高到40d左右,后將損壞的試驗(yàn)鏈輪返廠研究,進(jìn)一步改進(jìn)工藝后,更換周期提高到65d,獲得了理想的效果。
(2)采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴的工作面同樣委托廠家按設(shè)計(jì)尺寸加強(qiáng)了表面硬度、提高耐磨性,磨損深度控制在6-8mm效果最好。原導(dǎo)向滑靴底面間隙8mm偏小,后經(jīng)過改進(jìn)控制在13mm-15mm,這樣可以調(diào)節(jié)入齒及出齒因沒有調(diào)節(jié)間隙發(fā)生的擠壓現(xiàn)象,使齒輪嚙合順利。
(3)礦方加強(qiáng)工作面的工程質(zhì)量控制,采煤機(jī)必須割平工作面底板,減少面上的急坡,刮板運(yùn)輸機(jī)推移平直,溜槽垂直彎曲不超過±3°,水平彎曲不超過±1°,保證行走中心線和銷排中心線基本平行,使得煤機(jī)的行走平穩(wěn),不再出現(xiàn)抬拉鏈輪和銷軌,造成嚙合不正常情況。
(4)由于平滑靴磨損不大,適當(dāng)加高平滑靴高度,抬高約20mm,減少煤機(jī)向煤壁傾斜,改善導(dǎo)向滑靴和鏈輪的側(cè)向受力狀況。
(5)現(xiàn)場為新舊銷排混用,由于銷排齒頂?shù)郊绮康木嚯x不盡相同,部分鏈輪齒底與銷排齒頂接觸,計(jì)劃逐步將工作面銷排全部換完。
(6)鏈輪、下蓋、芯軸、惰輪等在更換新件時(shí),強(qiáng)化引箱體上對應(yīng)孔及定位槽檢查,凡損壞變形的在修復(fù)箱體后再行更換新件,以免因部件配合不好引發(fā)次生故障。
(7)加強(qiáng)維護(hù)管理。在實(shí)際使用過程中會(huì)有許多偶發(fā)和超出預(yù)判的因素造成鏈輪和其他零部件損壞,因此,只有強(qiáng)化工作面工程質(zhì)量,及時(shí)地更換高質(zhì)量的部件,足量加注潤滑脂,通過科學(xué)的檢修、合理的改進(jìn)、良好的使用,才能減少事故保障生產(chǎn)。
采煤機(jī)的井下工作條件惡劣,行走鏈輪受沖擊作用大,要求其不僅有較高的彎曲強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度、而且有較高的耐磨性。本文通過技術(shù)分析找出太重采煤機(jī)在俄礦1404工作面使用過程中鏈輪損壞的具體原因,并及時(shí)采取改進(jìn)措施,提高了鏈輪的質(zhì)量,延長了使用壽命,保障了工作面的安全生產(chǎn),減少了費(fèi)用支出,取得較好的安全經(jīng)濟(jì)效益,值得推廣。