李朝陽,方 英,王明博,梁志勇
(西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,重慶 九龍坡 401326)
2011年我公司3104罐料用鑄錠廢品率為20.76%,現(xiàn)場(chǎng)廢品、鋸切廢品、加銑廢品等高達(dá)9301t,這些不合格鑄錠改尺、繼續(xù)加工或回爐熔化,不僅影響成品率,而且增加工作量和工作效率。為了提高鑄錠使用率,降低生產(chǎn)成本,本文提出了具體辦法和措施,改進(jìn)工藝,優(yōu)化制度,并取得了一定成效。
降低3104合金鑄錠廢品率,不但可以為公司增效益,改進(jìn)鑄錠加工方法,而且還可以推廣到其他產(chǎn)品中去。
(1)對(duì)2011年生產(chǎn)的3104合金所有規(guī)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì),確定其投料量、加工量、底部缺陷位置、加銑廢品量和加銑廢品率的分布情況,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。
表1 2011年3104罐料用鑄錠生產(chǎn)加工情況統(tǒng)計(jì)
(2)對(duì)2011年3104罐料用鑄錠的生產(chǎn)加工、晶粒度和粗晶層深度進(jìn)行了現(xiàn)狀調(diào)查(見表2和表3),從這些統(tǒng)計(jì)表中可看出,影響3104鋸切量的底部缺陷主要集中在270mm以內(nèi),平均粗晶層深度10mm以內(nèi),晶粒度檢測(cè)最終低倍分析結(jié)果100%合格。
表2 2011年3104罐料用鑄錠粗晶層深度統(tǒng)計(jì)情況
表3 2011年3104罐料用鑄錠晶粒度統(tǒng)計(jì)情況
圖1 2011年成品和廢品分布圖
(3)從2011年成品和廢品分布圖中可以看出,影響3104罐料用鑄錠廢品率的兩個(gè)主要因素:一是鑄錠頭尾鋸切廢品量,占11.51%;二是下工序返回廢品量,占6.32%,如圖1所示。
而從下工序返回廢品分布圖中可知,加銑量占下工序返回廢品的27.86%,因此,下工序加銑量也是影響3104罐料用鑄錠廢品率高的重要因素之一,如圖2所示。
圖2 2011年返回廢品分布圖
通過對(duì)2011年3104罐料用鑄錠的調(diào)查,得到的結(jié)論是降低3104罐料用鑄錠廢品率,必須設(shè)法減少3104合金鑄錠鋸切頭、尾廢品和下工序加銑廢品量,才能降低3104罐料用鑄錠廢品率。
通過對(duì)3104罐料用鑄錠生產(chǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)環(huán)節(jié)方面進(jìn)行了原因分析,對(duì)2011年生產(chǎn)的3104合金鑄錠的低倍試樣組織進(jìn)行分析和多批次試驗(yàn)料軋制質(zhì)量跟蹤,可以確定3104鑄錠頭、尾鋸切量為600mm不合理,是造成鑄錠廢品量高的主要原因。
通過鑄錠的試樣組織分析,發(fā)現(xiàn)93.84%的粗晶層組織在10mm以內(nèi),6.16%的粗晶層組織在10~15mm;鑄錠后續(xù)加工質(zhì)量穩(wěn)定,因此可以確認(rèn)鑄錠銑面量過多是造成廢品量高的主要原因。
通過對(duì)深床、流槽清理狀況檢查,發(fā)現(xiàn)用掃帚清理流槽時(shí),細(xì)小的渣子難以徹底清除,拐角和縫隙處有氧化膜,可以直接形成夾渣或夾渣裂紋。發(fā)現(xiàn)流槽的維護(hù)周期,按照一周三次維護(hù)頻次,破損處得不到及時(shí)修復(fù),可以直接減少工具使用壽命,增加夾渣風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)除氣和精煉裝置維護(hù),在氣體流量異常時(shí)才檢查,不能及時(shí)處理氣孔阻塞現(xiàn)象,從而導(dǎo)致熔體含氣量增多。發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器的維護(hù)間隔周期過長(zhǎng),水套和油路容易發(fā)生阻塞,導(dǎo)致鑄錠通裂或拉裂。因此可以確認(rèn)在線工裝維護(hù)制度不完善也是主要原因。
綜上所述,最終確定了三個(gè)因素是影響3104罐料用鑄錠廢品率高的主要原因:(1)鋸切工藝不合理;(2)銑面工藝不合理;(3)在線工裝維護(hù)制度不完善。
針對(duì)影響3104罐料用鑄錠廢品率高的主要原因,制定相應(yīng)對(duì)策,見表4。
表4 降低3104罐料用鑄錠廢品率的對(duì)策
3.2.1 減少鑄錠頭、尾鋸切量
(1)2012年4月份,我們通過數(shù)批試驗(yàn)料比較,發(fā)現(xiàn)當(dāng)頭、尾鋸切值減少到400mm時(shí),后續(xù)加工質(zhì)量穩(wěn)定,而在試驗(yàn)中,當(dāng)鑄錠頭部鋸切量減少至250mm,仍有部分冷隔缺陷存在,鑄錠尾部鋸切量減少至100mm時(shí),發(fā)現(xiàn)存在疏松和夾渣風(fēng)險(xiǎn)。因此,確定了頭部切280mm,尾部切120mm的改進(jìn)方向。
(2)根據(jù)3104罐料用鑄錠頭、尾鋸切量的變化,要求鑄造崗位開頭處理冷隔等要快,鑄造開頭200mm后盡量不去干擾鑄造過程,避免因底部缺陷加長(zhǎng)而影響鋸切量。通過減少鑄錠頭、尾鋸切量試驗(yàn)方案后,效果如表5所示。
表5 3104罐料用鑄錠鋸切實(shí)驗(yàn)實(shí)施的效果
3.2.2 大面減少加銑量
通過對(duì)3104鑄錠銑面量情況的統(tǒng)計(jì),確定將3104罐料用鑄錠銑面量減少到15mm/面,可以大大減少?gòu)U品率。最終實(shí)施后的效果如表6所示。
表6 2012年5~12月3104鑄錠銑面量統(tǒng)計(jì)實(shí)施的效果
3.2.3 優(yōu)化在線工裝的維護(hù)制度
(1)2012年5月,重新優(yōu)化在線工裝維護(hù)清理制度(見表7),并在內(nèi)部開展培訓(xùn),培訓(xùn)合格率為100%。
表7 在線工裝維護(hù)要求
(2)針對(duì)優(yōu)化的在線工裝維護(hù)制度,定期對(duì)該制度的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,2012年5至12月未發(fā)現(xiàn)因未執(zhí)行制度而考核的現(xiàn)象。
根據(jù)2012年5月至2013年3月3104鑄錠統(tǒng)計(jì)明細(xì),可以看出實(shí)際廢品率為17.53%,比目標(biāo)值還低,見表8。
(1)經(jīng)濟(jì)效益,從統(tǒng)計(jì)的2012年5月到12月份,3104罐料用鑄錠發(fā)送量約為23472t,投料單價(jià)13704元/噸,金屬燒損按2.7%計(jì)算,加工廢料按13320元/噸計(jì)算,則完成項(xiàng)目后減少投料金屬燒損和增加產(chǎn)量產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為:
3104合金效益=23472×(1/80.1%-1/82.47%)×(13704-(1-0.027)×13320)=625300元≈62.53萬元
(2)社會(huì)效益,取得了如下社會(huì)效益:①鑄錠減少鋸切量,降低了鑄錠加工成本,使下道工序加工產(chǎn)能潛力得到進(jìn)一步延伸;②及時(shí)、保質(zhì)為客戶供貨,贏得了用戶的信任;③該成果經(jīng)驗(yàn)已相繼推廣應(yīng)用至2系、7系合金等鑄錠生產(chǎn),同樣取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。
通過這次3104罐料用鑄錠廢品率統(tǒng)計(jì)分析,3104罐料用鑄錠廢品率有了明顯的降低,達(dá)到了預(yù)期目的。但是,3104罐料用鑄錠還面臨內(nèi)部夾渣等現(xiàn)場(chǎng)廢品問題,今后應(yīng)從以下幾個(gè)方面繼續(xù)開展活動(dòng):
(1)優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)工裝質(zhì)量,嚴(yán)格把關(guān),減少因鑄造開頭準(zhǔn)備不足、成分問題等造成的現(xiàn)場(chǎng)廢品。
(2)公司內(nèi)部繼續(xù)開展降低現(xiàn)場(chǎng)廢品率和提高鑄錠成型率的活動(dòng)。
(3)為保證3104罐料用鑄錠頭、尾鋸切量為400mm的鑄錠質(zhì)量,將優(yōu)化后的鋸切頭尾量、開頭操作規(guī)范和鑄造在線工裝的維護(hù)制度納入管理文件中,同時(shí),重新修訂現(xiàn)場(chǎng)廢品考核方案。
表8 2012年5月~2013年3月3104鑄錠統(tǒng)計(jì)明細(xì)