杜道勇 郭棋 蔡東方
江蘇石油工程有限公司鉆井處鉆井液技術服務公司 江蘇江都 225261
該鉆井液體系主要采用聚醚二胺作為泥頁巖抑制劑,它是一種不水解、完全水溶、低毒并與其它常用水基鉆井液添加劑配伍,它通過嵌入黏土片層阻止水分子滲入,降低黏土的水化膨脹作用而起到良好的抑制效果。它包被鉆屑、抑制鉆屑水化分散的作用,避免了鉆屑相互黏結及鉆屑黏糊振動篩,提高了巖屑整體性,在鉆井過程中通過配合使用固控設備,控制鉆井液中的固相含量,有效地減少對儲層的損害。目前,該鉆井液體系在大港、冀東及湛江等油田進行了現(xiàn)場應用,均取得了很好的應用效果。
針對現(xiàn)場實際情況,經(jīng)多次實驗,分別對降失水劑,封堵劑等進行優(yōu)選,確立基本配方如下:
5%基漿+0.2%MMCA+0.2%胺基+1.0%NH4-HPAN+0.5%LVCMC+2.0%SMP+2.5%SPNH+2%QS-2+2%KD-21C+2%FT-388+1.5-2%LXJ-1+加重劑
F1-1井是油田在海安凹陷富安次凹富安1 塊構造的一口評價直井。完鉆井深3455.00m。一開三刮刀鉆頭+Ф425擴大器鉆至井深106.81m,下入表層套管Ф339.7mm×105.26m;二開使用Ф 311mm 鉆頭鉆至井深1750m,下入技術套管Ф244.5mm×1746.27m;三開使用Ф216mm 鉆頭鉆至井深3455.00m,下入油層套管Ф139.7mm×3452.83m 完井。全井安全無復雜,電測一次性成功。
(1)1750~2588m井段
該井段三垛組上部巖性以棕紅色灰綠色泥巖為主,下部為細砂巖與棕色泥巖互層。本井段泥巖極易水化膨脹、縮徑,要求鉆井液具有較強的抑制能力,抑制泥巖造漿縮徑。因此,三開前對循環(huán)罐進行徹底清砂,降低鉆井液的膨潤土含量及固相含量后,按配方加入TJX-1(聚胺)轉(zhuǎn)化鉆井液為胺基鉆井液體系,鉆進過程中,再按試驗配方加入聚合物MMCA和TJX-1(聚胺)及降失水劑等進行維護,以進一步提高鉆井液的抑制性,控制該井斷的棕紅色軟泥巖的水化分散造漿。
(2)2588.00~3455.00m 井段
此井段灰黑色泥巖易垮塌,鉆井液要從兩個方面考慮,一是提高鉆井液抑制性,二是增強鉆井液的封堵性。因此鉆進中繼續(xù)補加聚合物含量與TJX-1,增強鉆井液的抑制包被性能,保證鉆井液性能穩(wěn)定;同時加入2%FT-388和2%LXJ-1增強鉆井液的防塌能力,在鉆進過程中定期添加QS-2和超低滲透處理劑、改善濾餅質(zhì)量,增強井壁承壓能力;進入下部井段一次性加入2%SMP-1、2.5%SPNH,增強鉆井液的抗溫性能和降低高溫高壓濾失量,鉆進中再定期補充;在鉆進時及時補充NaOH 使鉆井液PH 值保持在9 以上,以保證鉆井液性能的穩(wěn)定性;鉆進過程使用好四級凈化設備,控制固相含量,特別是清除無用固相,保證井壁清潔,鉆井液性能良好。
(1)使用井情況對比
表1 胺基鉆井液使用井情況對比
對比情況顯示使用胺基鉆井液體系的井無論鉆井周期,建井周期,均較未使用該體系的井有所減少,機械鉆速提高,復雜時效明顯降低,電測一次性成功率也大大提高,平均井徑擴大率也明顯降低。說明井壁穩(wěn)定問題得到有效控制。
(2)使用井膨潤土含量檢測統(tǒng)計
使用胺基鉆井液體系后,特別是深井階段的膨潤土含量得到有效控制,F(xiàn)T-1井現(xiàn)場不同井段最大膨潤土含量控制在了50 mg/l以內(nèi),說明體系的抑制性有了較高的改善。
(3)胺基鉆井液體系配方簡化
胺基鉆井液體系由于抑制性提高,使得鉆井液各方面性能都得到提升,F(xiàn)1-1與Fx1井相比,基本相同井深的井,前者使用處理劑17種,而后者使用35種,特別是稀釋劑一項,F(xiàn)1-1未使用任何稀釋劑,而Fx1 使用了三種稀釋劑。F1-1 使用2 種防塌封堵劑,而Fx1 使用了6 種防塌封堵劑。體系配方得到明顯簡化,而鉆井液性能卻明顯得到改善和進步。
1.胺基鉆井液夠抑制多數(shù)活性泥頁巖,阻止軟泥巖地層水化膨脹分散,減少因井壁失穩(wěn)引起的井下復雜。
2.胺基鉆井液由于其抑制性能的提高,可控制復雜地層的坍塌壓力,降低鉆井液密度。
3.胺基鉆井液體系的使用有效控制了地層軟泥巖的水化膨脹,膨潤土含量得到有效控制,鉆井液的粘切和流型變好。
4.胺基鉆井液體系的的配方簡單,而鉆井液性能確穩(wěn)定良好。
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