上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司 (264006)郭 興
重力軸失電情況下異常下墜,指的是垂直軸的伺服系統(tǒng)急?;蛘弋惓5綦姷惹闆r發(fā)生時(shí),由于自身重力和剎車(chē)響應(yīng)等原因,垂直軸的位置會(huì)有一個(gè)下墜,異常情況下,這種下墜量甚至?xí)^(guò)3mm。
這種異常下墜的危害很大,例如,會(huì)導(dǎo)致斷刀、機(jī)械磨損或者精度下降等。下面通過(guò)一個(gè)實(shí)際案例的介紹,闡述類似問(wèn)題的危害以及根治措施。
我們公司缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線的一臺(tái)加工中心,發(fā)生一起停機(jī)時(shí)間超過(guò)120h 的重大停機(jī)事故,下面對(duì)整個(gè)維修過(guò)程作簡(jiǎn)單的介紹。
(1)故障現(xiàn)象 維修人員接到生產(chǎn)線操作工的報(bào)警:機(jī)床正常加工換刀過(guò)程中異響。接到報(bào)警后,切斷設(shè)備電源,檢查換刀臂,發(fā)現(xiàn)換刀臂滑銷脫落,如圖1 所示。
(2)維修過(guò)程 圖2 是整個(gè)故障的主要步驟羅列,在筆者的另外一篇文章里有詳細(xì)的記錄。此處不再詳細(xì)復(fù)述。
圖1
如圖2 所示,正常換刀過(guò)程中,當(dāng)?shù)毒呶赐耆迦胫鬏S內(nèi)部時(shí),機(jī)床發(fā)生報(bào)警急停,由于設(shè)備本身設(shè)計(jì)缺陷,此時(shí),主軸在設(shè)備發(fā)生急停的情況下,會(huì)有一個(gè)異常下墜(超過(guò)3mm),由于此時(shí)刀具未完全脫開(kāi)換刀臂,這樣,換刀臂就受到了主軸下墜的外力下拉,導(dǎo)致?lián)Q刀臂內(nèi)部軸承異常磨損、主軸內(nèi)錐孔磨損、換刀位置丟失等。
因?yàn)樵诋?dāng)初處理故障的時(shí)候,這個(gè)設(shè)計(jì)缺陷,我們并不知曉,導(dǎo)致了后面走了很多彎路,粗略計(jì)算損失至少46h 停機(jī)。
設(shè)備發(fā)生故障,急停時(shí)的狀態(tài)如圖3 所示;Y 軸異常下墜,帶動(dòng)換刀臂錯(cuò)位,如圖4 所示。
了解了垂直軸使能丟失后異常下墜問(wèn)題的影響嚴(yán)重程度,我們來(lái)看一下為什么筆者稱之為“機(jī)床設(shè)計(jì)缺陷”。
該設(shè)備使用的控制系統(tǒng)是FANUC 最新的16i 系統(tǒng),F(xiàn)ANUC 系統(tǒng)對(duì)重力軸異常下墜問(wèn)題,有一整套的解決方案,按照經(jīng)驗(yàn),重力軸在使能丟失的情況下,允許的下墜量應(yīng)控制在0.1mm 以內(nèi)。下面詳細(xì)介紹FANUC 防止重力軸異常下墜的原理以及改造過(guò)程。
圖2
圖3
圖4
FANUC 系統(tǒng)對(duì)重力軸異常下墜的解決思路是:盡可能縮短剎車(chē)響應(yīng)時(shí)間。即為了使重力軸在伺服電源斷開(kāi)之前,能夠迅速剎車(chē),使重力軸盡量保持在原來(lái)的位置。
從控制角度,有兩種方法可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的:①當(dāng)檢測(cè)到伺服電源斷開(kāi)時(shí),剎車(chē)立刻生效。②當(dāng)伺服電源斷開(kāi)時(shí),始終保持電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁,直到電動(dòng)機(jī)剎車(chē)生效。
這里我們只介紹第一種方法,這種方法是相對(duì)簡(jiǎn)單,且經(jīng)過(guò)我們反復(fù)驗(yàn)證有效的措施。電氣硬件控制回路如圖5 所示。
具體改造如圖6 所示。
圖6 中圓框的觸點(diǎn)是后期改造新增的。
圖5
圖6
具體控制時(shí)序圖如圖7 所示。
圖7
根據(jù)上圖可以知道,從檢測(cè)到電源斷開(kāi)到剎車(chē)起效,所用的時(shí)間包括:接觸器響應(yīng)時(shí)間+剎車(chē)動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間,即接觸器復(fù)位時(shí)間+剎車(chē)動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間。
我們?nèi)MRON 的繼電器(型號(hào)G2R)作為試驗(yàn)用繼電器,實(shí)際測(cè)量它的復(fù)位時(shí)間為:10msFANUC伺服電動(dòng)機(jī)內(nèi)置剎車(chē)的響應(yīng)時(shí)間,根據(jù)說(shuō)明手冊(cè),如附表所示。
即,若取OMRON 繼電器和α12i 電動(dòng)機(jī)為例,計(jì)算整個(gè)剎車(chē)響應(yīng)時(shí)間為
試驗(yàn)結(jié)果表
經(jīng)過(guò)上面的改造,通過(guò)MCCOFF 直接觸發(fā)剎車(chē)信號(hào),過(guò)程中減少了NC 到PLC 的傳輸時(shí)間、PLC 掃描時(shí)間及I/O 信號(hào)傳輸時(shí)間,因此,極大地提高了剎車(chē)響應(yīng)速度。下面是機(jī)床上的實(shí)測(cè)結(jié)果:
第1 步:改造之前將機(jī)床起動(dòng),回到HOME 位置,記錄Y 軸絕對(duì)坐標(biāo),Y 100.0;拉下電控柜主切斷開(kāi)關(guān),模擬伺服異常掉電的情況,等待幾分鐘,上電,記錄機(jī)床Y 軸絕對(duì)坐標(biāo)值,Y 96.7。由此說(shuō)明機(jī)床在異常失電的情況下,重力軸下墜量為100.0mm-96.7mm=3.3mm。
第2 步:經(jīng)過(guò)上面的改造之后,重復(fù)上面的操作,異常斷電后,機(jī)床絕對(duì)坐標(biāo)值為Y 99.970,即同樣的異常失電情況,Y 軸下墜量為0.03mm,異常失電情況下的重力軸下墜問(wèn)題得到了很好的抑制。
至此,整個(gè)改造結(jié)束。
觸發(fā)項(xiàng)目改造的經(jīng)歷是非常痛苦的,當(dāng)然,也正是這段經(jīng)歷使得我們的整個(gè)改造,越發(fā)顯得意義重大。
對(duì)于此類隱性設(shè)計(jì)問(wèn)題,常規(guī)功能驗(yàn)證很難有效捕捉。針對(duì)該問(wèn)題,我們的做法是在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí),通過(guò)功能測(cè)試進(jìn)行逐一確認(rèn)驗(yàn)收,即增加“失電、急停狀態(tài)下,重力軸下墜量的驗(yàn)證”(要求下墜量要少于0.1mm),在項(xiàng)目階段即把該問(wèn)題暴露出來(lái),及時(shí)拉動(dòng)解決,是一種非常切實(shí)可行的控制措施。