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      氨堿廢液法氯化鈣生產設備的腐蝕與防護

      2014-12-03 07:43:38劉化升
      純堿工業(yè) 2014年4期
      關鍵詞:蒸氨硫化鈉保護膜

      劉化升

      (唐山三友硅業(yè)有限責任公司,河北 唐山 063305)

      在氨堿廢液法氯化鈣生產工藝中,如使用碳鋼設備和管道,在實際生產過程中,這些設備會出現嚴重腐蝕現象,大大縮短了設備使用壽命(部分高溫設備使用壽命只有3~6個月)。同時,造成氯化鈣產品外觀顏色發(fā)紅現象(簡稱紅鈣)。對產品的外觀質量及產品銷售造成很大影響。

      1 氯化鈣設備腐蝕的理論分析

      首先,我們先看一組蒸氨廢液的試驗數據(見表1),再分析氯化鈣腐蝕的原因。

      表1 不同濃度蒸氨廢液的化學組成及物化性質

      從表1可以看出,蒸氨廢液總體上呈堿性,隨著氯化鈣濃度的提高pH值越來越低,也就是堿性越來越低。因此,生產設備和管道的腐蝕主要為堿性條件下氯腐蝕。在堿性介質中,碳鋼表面能生成一層穩(wěn)定致密的氧化物鈍化膜,可以阻止腐蝕的繼續(xù)進行。但在氯離子存在的環(huán)境下,氧化物鈍化膜不起作用,雖然至今人們對氯離子如何使金屬鈍化膜轉變?yōu)榛罨癄顟B(tài)的機理還沒有定論,但大致可分為兩種觀點:成相膜理論和吸附膜理論。

      下面我們用吸附膜理論分析氯腐蝕機理,首先氯離子被吸附并取代金屬氧化物保護膜中的氧,形成氯化物,反應式為:FeO+2Cl-+H2O→FeCl2+2OH-。而FeCl2很容易進入溶液并發(fā)生電離:FeCl2→Fe2++2Cl-,使金屬氧化物保護膜破壞,為電化學腐蝕創(chuàng)造了條件,發(fā)生電化學反應:Fe+2Cl--2e→FeCl2,FeCl2→Fe2++2Cl-,在碳鋼表面的局部地區(qū),形成向深處腐蝕的小孔,這種腐蝕形態(tài)稱為小孔腐蝕(也稱點蝕)。Fe2+與溶液中OH-結合成 Fe(OH)2,反應式為:Fe2++2OH-→Fe(OH)2,Fe(OH)2又和溶解在系統(tǒng)中的氧作用生成Fe(OH)3,反應式為:4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3。Fe(OH)3沉淀析出并被帶入氯化鈣產品中,在高溫干燥過程脫水生成Fe2O3,因Fe2O3為紅棕色固體,從而使氯化鈣產品發(fā)紅色。

      2 氯化鈣設備腐蝕的解決辦法

      根據以上分析,解決氯化鈣腐蝕問題的思路主要有兩個,一個是使碳鋼表面形成一種保護膜,可以阻斷氯對鐵的腐蝕,達到緩蝕的目的;一個是生產設備直接使用耐氯腐蝕材質。

      2.1 硫化亞鐵保護膜

      第一種方案,采用純堿生產過程中解決紅堿的方法,就是向系統(tǒng)中加入硫化鈉(Na2S),以緩解氯腐蝕。其原理為,S2-與Fe2+反應,使碳鋼設備和管道表面鈍化,形成一層致密的硫化亞鐵(FeS)保護膜。硫化亞鐵是一種黑色,具有金屬光澤的物質,它不溶于水,但溶于酸,在弱堿溶液中比較穩(wěn)定。且氯不能取代硫化亞鐵中的硫,也就不能破壞設備表面的保護膜,從而可以有效阻止氯離子的對碳鋼設備和管道的進一步腐蝕,而達到緩蝕的目的。

      操作方法為:把工業(yè)硫化鈉先用蒸氨廢液溶解,然后直接用泵加入蒸氨廢液儲罐中,混勻,使廢液中硫化鈉濃度控制在0.3%左右。用泵打入生產系統(tǒng),循環(huán)2h,使設備和管道表面鈍化。之后按生產程序開車,當生產正常運行后,可根據產品顏色調整硫化鈉加入量,如氯化鈣產品發(fā)黑,說明硫化鈉過量,要減少硫化鈉加入量;如產品發(fā)紅,說明硫化鈉不足,要增加硫鈉加入量。

      效果檢驗:我公司采用加硫方法后,首先紅鈣問題徹底解決了,說明設備的腐蝕情況大大減緩。經過一段時間(三個月)的運行,對各設備進行檢測。檢測結果為:各桶、罐和蒸發(fā)分離器等設備效果較好,無明顯腐蝕。蒸發(fā)換熱器和三效以后的高氯化鈣濃度設備效果較差。分析原因為,本氯化鈣生產工藝中,蒸發(fā)系統(tǒng)為強制循環(huán)蒸發(fā),且蒸發(fā)過程中有氯化鈉結晶析出,在換熱器中液體流速較高,在氯化鈉結晶的沖刷下,換熱器表面不易形成硫化亞鐵保護膜。而三效以后氯化鈣濃度在55%以上,溫度在150℃以上,且溶液呈近中性,此種情況下硫化亞鐵不穩(wěn)定,易分解,因此,設備表面不易形成硫化亞鐵保護膜。

      由此可見,要想徹底解決氯化鈣腐蝕問題,還要結合第二種方案,就是部分生產設備必須選擇耐氯腐蝕材質。

      2.2 耐氯腐蝕材料

      根據相關資料,常用金屬材料在不同濃度氯化鈣介質下的腐蝕情況如表2。

      表2 常用金屬材料氯化鈣腐蝕數據表

      根據以上數據,結合設備投資情況,建議選材如下:當氯化鈣濃度小于20%,溫度低于80℃時,可選用碳鋼設備和管道;當氯化鈣濃度大于20%,小于40%,可選用蒙乃爾合金(鎳70銅30合金);當當氯化鈣濃度大于40%,可選用鈦鈀合金(鈀0.15%);因生產過程有氯化鈉結晶析出,因此生產工藝泵材質選耐磨耐蝕材質,可選用哈氏合金。

      3 小 結

      綜上所述,為解決氯化鈣生產過程中設備腐蝕問題,實現效益最大化,可采用第一種方案和第二種方案相結合的方案。即,生產工藝系統(tǒng)采用加硫化鈉鈍化工藝,部分生產設備采用耐氯腐蝕材質。具體如下:以兩效蒸發(fā)工藝為例,所有桶、罐設備、一效和二效蒸發(fā)分離器采用碳鋼材質;一效和二效蒸發(fā)換熱器采用蒙乃爾合金;三效以后設備選用鈦鈀合金;一效、二效、三效工藝泵選用哈氏合金。

      我廠氯化鈣生產系統(tǒng)原來全部使用碳鋼設備和管道,從2006年起開始執(zhí)行上述方案,使用情況如下:以前碳鋼換熱器使用壽命最長為半年,蒙耐爾換熱器使用5年后,檢測無明顯腐蝕,已使用至今;鈦鈀設備使用5年后,檢測無明顯腐蝕,已使用至今。此方案使用后,基本再沒有紅鈣現象。

      [1] 左景伊,左禹.腐蝕數據與選材手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,1995

      [2] 《金屬腐蝕手冊》編輯委員會編.金屬腐蝕手冊[M].上海:上海科學技術出版社,1987

      [3] 馬若欣,張向東.蒸氨廢液物性參數的測定[J].天津化工,1999(1)

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