韓志強(qiáng)
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司,山西陽泉 045000)
淺析爐內(nèi)脫硫技術(shù)在DG35/3.82-13沸騰鍋爐應(yīng)用與研究
韓志強(qiáng)
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司,山西陽泉 045000)
隨著中國環(huán)保事業(yè)的發(fā)展與大力推進(jìn),中國電力企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放成為一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)和話題。因此,如何把握在新時(shí)代背景下電力環(huán)保的新特點(diǎn)、面對新挑戰(zhàn),尋找并抓住新的機(jī)遇,是擺在電力企業(yè)面前的重要任務(wù)。 某廠3臺35t/h鍋爐沸騰爐,燃用的煤種為煤矸石與末煤。由于煤矸石中含硫量高,造成煙氣含硫量較高,達(dá)到6000mg/Nm3,原脫硫環(huán)保技術(shù)難以達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。隨著時(shí)代的發(fā)展電力爐內(nèi)脫硫環(huán)保技術(shù)的大力發(fā)展為本廠環(huán)保改造提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障,本文淺析了爐內(nèi)脫硫技術(shù)在35t/h沸騰鍋爐的成功應(yīng)用與研究。
沸騰鍋爐 爐內(nèi)脫硫 脫硫原理 脫硫系統(tǒng)
在21世紀(jì)初的20年內(nèi),環(huán)境與發(fā)展仍然是人類共同面臨的重大問題,對于中國的電力工業(yè)來說,這一問題更為突出。一方面,黨的十六大提出的全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo),對電力工業(yè)的發(fā)展提出了新要求;另一方面,我國的一次能源以煤炭為主的狀況對環(huán)境產(chǎn)生污染和生態(tài)影響對電力工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生新制約。如果按1981年到2000年的平均電力彈性系數(shù)0.8左右計(jì)算,到2020年,電力裝機(jī)約達(dá)到10億千瓦,預(yù)計(jì)6億多千瓦為煤電。按1個(gè)千瓦煤電燒3噸原煤計(jì)算,一年需要18億噸煤。對這18億噸煤炭產(chǎn)生煙塵、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳以及廢水、灰渣和其它有害物質(zhì)處理不當(dāng),會(huì)對全球、區(qū)域、局部的大氣、水體和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量造成重大影響,環(huán)境污染相當(dāng)嚴(yán)重,能源轉(zhuǎn)換效率和利用效率低下,因此,環(huán)境問題就是電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題,環(huán)境保護(hù)是電力發(fā)展的永恒主題。 在如此嚴(yán)峻的形勢下,環(huán)保排放達(dá)標(biāo)與環(huán)保技術(shù)改造成為了電力企業(yè)當(dāng)下重要趨勢。
沸騰燃燒鍋爐,是利用風(fēng)室中的空氣將固定爐篦或鏈條爐排上的灼熱料層(主要是灰粒)吹成沸騰狀態(tài),使其與煤粒一起上、下翻滾燃燒的燃煤鍋爐。沸騰狀態(tài)的灼熱料層高達(dá)1~1.5米,煤層中的煤粒和空氣的攪動(dòng)與混合特別強(qiáng)烈,因而煤粒的加熱條件好,對煤種的適應(yīng)性非常廣泛,特別能夠燃燒低揮發(fā)分、高灰分、低發(fā)熱量的劣質(zhì)煤,煤矸石都能穩(wěn)定燃燒。如在沸騰層中加入消石灰,經(jīng)過劇烈攪動(dòng),能充分脫除燃料中的硫分,既可避免低溫腐蝕,又可減少環(huán)境污染。
爐內(nèi)脫硫又稱燃燒中脫硫,是在煤燃燒過程中使加入的固硫劑與燃燒產(chǎn)生的SO2起反應(yīng),從而減少煙氣中SO2濃度。固硫物質(zhì)隨爐渣排出。也就是在煤中摻入或向爐內(nèi)噴射各種石灰石粉、熟石灰粉、白云石粉、生石灰、電石渣及富含金屬氧化物的礦渣、爐渣等作為固硫劑(本廠采用消石灰作為脫硫劑),在燃燒中,由于固硫劑的作用,煤燃燒產(chǎn)生的SO2還沒有逸出就與煤中含鈣的固硫劑(如消石灰)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成固相硫酸鹽,隨爐渣排出,從而減少SO2隨煙氣排入大氣而污染環(huán)境。
消石灰灰石固硫的化學(xué)反應(yīng)方程式為:
爐內(nèi)脫硫與其它脫硫技術(shù)比較,費(fèi)用較低,適合較小和較舊電廠鍋爐的改造。
本廠35t/h沸騰鍋爐原使用的脫硫技術(shù)為濕法脫硫,在進(jìn)行脫硫時(shí),除塵器沖灰水流入渣池,經(jīng)過沉淀之后,澄清的水被渣漿泵繼續(xù)輸送到除塵器參加除塵脫硫,需要在渣池中加入堿液及生石灰,堿液和生石灰將渣池變?yōu)閴A性,渣漿泵將沖灰水(堿性)輸送到水膜除塵器主塔及自激室,進(jìn)行濕法脫硫。在進(jìn)行脫硫前,需先保證渣池的水質(zhì)為堿性,相對的堿液消耗量較大,脫硫成本高,同時(shí)由于生石灰的投加,造成管道結(jié)垢嚴(yán)重,每年均須對管道進(jìn)行除垢。本次改造應(yīng)用爐內(nèi)脫硫技術(shù),進(jìn)一步優(yōu)化鍋爐脫硫效率及成本,達(dá)到國家環(huán)保排放要求。
本廠35t/h沸騰鍋爐爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)有兩部分組成分別是儲(chǔ)輸灰系統(tǒng)和固硫劑給入系統(tǒng)。
儲(chǔ)輸送系統(tǒng)的輸送方式為氣力輸送它是以空壓機(jī)作為動(dòng)力源經(jīng)倉泵及管路進(jìn)行灰料輸送將灰料由管道輸送至1#、2#、3#爐前小型儲(chǔ)灰罐。
35t/h鍋爐爐內(nèi)脫硫采用在原2#號床螺旋給煤系統(tǒng)的下煤筒后方裝設(shè)消石灰粉下料系統(tǒng)的方式,把消石灰從爐前小型儲(chǔ)灰罐給入爐內(nèi),且在原下煤筒上加裝隔離插板。爐前小型儲(chǔ)灰罐與螺旋之間有插板閥相隔,便于按需求退出脫硫系統(tǒng)。頂部也裝設(shè)有收風(fēng)器。為防止罐內(nèi)因消石灰受潮等因素使其流動(dòng)性變差,在罐體漏斗型斜壁上裝設(shè)振動(dòng)器使內(nèi)部消石灰松動(dòng)從而提高流動(dòng)性。
通過進(jìn)行爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)改造,35t/h鍋爐SO2排放量能夠穩(wěn)定的維持在100-200mg/Nm3,環(huán)保要求SO2排放量200mg/Nm3以下,SO2達(dá)標(biāo)排放。
原有脫硫劑為液堿和生石灰,每臺鍋爐脫硫劑消耗量為:液堿0.5t/h,生石灰1t/h,費(fèi)用為0.5×1120+1×240=800元/h。
改為爐內(nèi)脫硫之后,消耗的消石灰量為1 t/h,費(fèi)用為1×340=340元/h
改造后每小時(shí)節(jié)約脫硫費(fèi)為800-340=460元。
SO2達(dá)標(biāo)排放,改善了周邊環(huán)境,避免形成酸雨對土壤、水體污染;降低了對人體及哺乳動(dòng)物的危害,降低了支氣管炎、肺氣腫、眼結(jié)膜炎癥等得病率;避免了周邊植物產(chǎn)生急性危害,葉片表面產(chǎn)生壞死斑,或直接使植物葉片枯萎脫落;降低了SO2對金屬,特別是對鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕。
35t/h鍋爐爐內(nèi)脫硫改造之后,脫硫效果有了良好的改善。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際脫硫效果和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知,改造為爐內(nèi)脫硫后其脫硫效率大大增加,脫硫指標(biāo)穩(wěn)定,可調(diào)控性較高,杜絕了環(huán)保事故。對鍋爐設(shè)備壽命影響較小,沖灰水管道結(jié)垢情況大大降低,脫硫物資費(fèi)用也大大較改造前節(jié)約較多。
[1]國家統(tǒng)計(jì)局.中華人民共和國2005年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公告.2006.2.28.
[2]趙長遂.《循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫效率控制因素分析》.2007.
[3]金定安,曹子棟,俞建洪.《工業(yè)鍋爐原理》.西安交通大學(xué)出版社,1986.11.
[4]趙大傳,徐俊賢.《工業(yè)環(huán)境學(xué)概論》.中國環(huán)境科學(xué)出版社,1999.
韓志強(qiáng)(1973.03—),男,漢族,山西省陽泉人,本科,高級熱動(dòng)工程師,主要研究方向:熱動(dòng),現(xiàn)就職于陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司。