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      中原油田明二區(qū)分注管柱失效原因探析

      2014-12-12 02:32:24孫勇仲學(xué)維王海峰郝小軍鄭楚軍中原油田采油三廠山東莘縣213016
      化工管理 2014年29期
      關(guān)鍵詞:水嘴膠筒錨定

      孫勇 仲學(xué)維 王海峰 郝小軍 鄭楚軍(中原油田采油三廠 山東 莘縣 213016)

      引言

      截止2013年12月,明二區(qū)共有注水井104口,開(kāi)井73口,其中分注井56口。油田開(kāi)發(fā)進(jìn)入中、后期時(shí),地層能量不足,層間矛盾越來(lái)越大,分層注水是及時(shí)補(bǔ)充地層能量并提高采收率最經(jīng)濟(jì)、最有效的方法,對(duì)油田的開(kāi)發(fā)起著至關(guān)重要的作用。由于明二區(qū)本年水井分注井作業(yè)返工及工序返工較多,工藝室及明二區(qū)針對(duì)失效原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),分析管柱失效的原因基本分為封隔器失效、油管失效、以及其他井下工具失效等情況。

      一、封隔器失效造成的影響

      一般封隔器的失效主要表現(xiàn)為:油套壓平衡,注水量上升;注水壓力不變,注入量上升。封隔器失效后就達(dá)不到分層注水的目的,因此要隨時(shí)注意觀察封隔器是否密封良好?,F(xiàn)分析封隔器失效的主要原因。

      1.管柱結(jié)構(gòu)問(wèn)題,沒(méi)有進(jìn)行合理的錨定

      目前分注采用的封隔器絕大部分為Y 341型封隔器,由于該型封隔器是無(wú)支撐、液壓座封、提放管柱解封。如對(duì)分注管柱未實(shí)施合理的錨定,管柱的蠕動(dòng)很容易造成封隔器解封而失效。如衛(wèi)49-18井下封作業(yè),為Y 341型一級(jí)兩段分注井,作業(yè)完井時(shí)驗(yàn)封及驗(yàn)管均合格。作業(yè)完后測(cè)試隊(duì)投撈測(cè)試發(fā)現(xiàn)管柱漏失,再次作業(yè)起出檢查發(fā)現(xiàn)封隔器下部油管破裂和上部油管嚴(yán)重彎曲。分析其原因是由于管柱沒(méi)有錨定,下部油管破裂后上下層間壓差過(guò)大使封隔器上移而導(dǎo)致上部油管嚴(yán)重彎曲。

      2.封隔器本身質(zhì)量問(wèn)題

      目前我區(qū)所使用的封隔器主要有Y 341型和Y 221型兩大類,其標(biāo)稱額定耐壓差均在35 Mpa以上,按其標(biāo)稱指標(biāo)完全可以滿足我廠的分注需要。但是,部分井由于封隔器質(zhì)量不合格造成頻繁作業(yè)換封。

      如明1-9井2013年8月13日下入3級(jí)3段分注管柱(Y 221 MX-114封+Y 341-114封+Y 341-114封),現(xiàn)場(chǎng)座封、驗(yàn)封正常,完井注水發(fā)現(xiàn)油套壓平衡,8月18日作業(yè)起出發(fā)現(xiàn)Y 221 MX-114封隔器中心管有長(zhǎng)約20 mm裂縫。

      3.注水壓力波動(dòng)過(guò)大造成封隔器失效

      當(dāng)注水井因停注、測(cè)試或壓力波動(dòng)時(shí),則管柱受力狀況發(fā)生變化,從而導(dǎo)致管柱發(fā)生蠕動(dòng),帶動(dòng)封隔器膠筒的蠕動(dòng),使膠筒的工作條件變差,有可能造成膠筒破壞,影響分注有效期。當(dāng)上部壓力高時(shí),管柱受拉伸長(zhǎng),在停注時(shí)管柱收縮,對(duì)于上提管柱解封的封隔器,使封隔器解封。

      WM132井2012年10月13日下Y 221 M-80地面分注管柱,全井配注80方/天,高壓增注,2012年12月20日該井動(dòng)停,2013年5月7日動(dòng)停恢復(fù),正注20方/天,因注水量較少,5月27日開(kāi)始注夠停泵,每天注水10小時(shí),6月16日該井鉆停,6月19日取壓發(fā)現(xiàn)油套壓為5.1/4.3 Mpa,鉆停恢復(fù)后常壓注水20方/天,經(jīng)驗(yàn)封發(fā)現(xiàn)封隔器失效。分析該井因?qū)娱g壓差太大,管住受力不均發(fā)生蠕動(dòng),導(dǎo)致封隔器失效。

      4.封隔器卡封位置不準(zhǔn)確。

      部分分注井的夾層較小,座封方式影響、管柱組配不合理等原因,導(dǎo)致作業(yè)卡封時(shí)把封隔器卡在射孔層段上,造成封隔器不密封。另外當(dāng)上部壓力或下部壓高時(shí),使管柱受拉伸長(zhǎng)或受壓縮短,在卡距和下入的封隔器距層位很小,有可能使膠筒移出卡位而造成層位串通,使分注失敗。

      二、由油管質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致管柱失效

      部分井入井油管不合格,油管破裂造成管柱失效。

      衛(wèi)95-125井2005年1月5日下入Y 341型一級(jí)兩段分注管柱(本次作業(yè)更換了檢測(cè)Φ 73 mm加大油管150根),作業(yè)完后測(cè)試隊(duì)投撈測(cè)試發(fā)現(xiàn)管柱漏失,2005年1月11日作業(yè)返工起出發(fā)現(xiàn)第95根加大油管爆裂。

      新衛(wèi)11-15井2005年3月11日下封作業(yè),為一級(jí)兩段分注井(本次作業(yè)更換新Φ 73 mm加大油管21根,檢測(cè)Φ 73 mm加大油管53根,檢測(cè)Φ 73 mm平式油管的228根)。作業(yè)完后測(cè)試隊(duì)投撈測(cè)試發(fā)現(xiàn)管柱漏失,7月1日作業(yè)返工發(fā)現(xiàn)起出管柱發(fā)現(xiàn)第28根油管裂縫,第256根油管本體穿孔。

      WC 10-39井2008年3月26日測(cè)氧活化后發(fā)現(xiàn)井下油管存在漏失,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)證為封隔器失效,4月23日-30日找漏施工未發(fā)現(xiàn)套漏換全井加大管完井驗(yàn)管合格,投撈后注水發(fā)現(xiàn)油套壓持平,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證并結(jié)合流量測(cè)試資料分析為井下封隔器失效,需上作業(yè)換封。

      三、其它井下工具質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致管柱失效

      1.偏心配水器的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致管柱失效

      部分井使用的偏配存在漏失的質(zhì)量問(wèn)題,造成分注井頻繁換封和返工。

      衛(wèi)11-39井2005年2月20日下入Y 341型一級(jí)兩段分注管柱,調(diào)配測(cè)試發(fā)現(xiàn)偏2以上管柱漏失,3月29日作業(yè)返工發(fā)現(xiàn)偏1堵塞器漏失。

      2.控水水嘴故障

      控水水嘴故障主要引發(fā)水嘴堵塞、水嘴孔眼刺大、掉水嘴以及底部閥不密封的問(wèn)題,在每種問(wèn)題下的注入壓力與注入量的關(guān)系曲線如圖1所示。

      圖1

      3.水力錨的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致管柱失效

      部分井使用的水力錨存在漏失的質(zhì)量問(wèn)題,造成分注井頻繁換封和返工。

      如:衛(wèi)145井于2005年3月1日上作業(yè),3月3日下入完井管柱(2級(jí)3段分注),座封時(shí)發(fā)現(xiàn)管柱漏失嚴(yán)重,洗井后仍然漏失,于是起出管柱現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)水力錨的錨爪有三處刺漏。3月4日下午,工藝研究所與作業(yè)科、采油區(qū)一起在工具隊(duì)調(diào)查原因,經(jīng)過(guò)對(duì)水力錨試壓,發(fā)現(xiàn)水力錨的8個(gè)錨爪有6個(gè)漏失,打不起壓。

      結(jié)論

      通過(guò)對(duì)中原油田明二區(qū)分注管柱失效原因的分析,明確了影響分注管柱失效的主要因素,管柱失效基本分為封隔器失效、油管失效、以及其他井下工具失效等情況。通過(guò)對(duì)具體油井案例進(jìn)行分析,可知導(dǎo)致注管失效的原因包括沒(méi)有有進(jìn)行合理的錨定、注水壓力波動(dòng)過(guò)大、油管質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題以及控水水嘴出現(xiàn)故障等。通過(guò)對(duì)失效原因進(jìn)行探析為后面的管柱優(yōu)化、工藝技術(shù)完善和改進(jìn)以及分注井管提供了依據(jù)。

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