何 勇, 肖峻峰
(1.淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司新莊孜煤礦,安徽 淮南 232072;2.安徽建筑大學(xué)安全工程系,安徽 合肥 230022)
開采保護(hù)層是迄今防治煤與瓦斯突出最有效、最經(jīng)濟(jì)的根本措施。對于開采上保護(hù)層,必須對被保護(hù)層進(jìn)行卸壓抽采,才能使被保護(hù)層得到充分卸壓[1-3]。以前卸壓抽采是在被保護(hù)層的底板專門施工專用抽采巷道,在巷道內(nèi)施工穿層鉆孔抽采瓦斯,以達(dá)到充分卸壓的目的,該方法必須投入大量的人力、物力,巷道施工工期長,工藝繁瑣,影響到礦井生產(chǎn)正常接替;而對于沒有或不具備施工底板巷的被保護(hù)層,就必須在保護(hù)層巷道內(nèi)施工下向鉆孔進(jìn)行抽采,下向鉆孔采用泥漿排渣法,由于被保護(hù)層瓦斯壓力大,容易發(fā)生頂鉆、夾鉆和噴孔,致使孔內(nèi)煤巖粉難以排出,造成排渣困難,經(jīng)常發(fā)生埋鉆現(xiàn)象,鉆孔成孔率低,鉆進(jìn)速度緩慢,制約了瓦斯抽采工程的進(jìn)度,且泥漿排渣造成巷道環(huán)境差[4-6]。并且在抽采過程中,由于孔內(nèi)煤巖粉堵塞,造成瓦斯抽采通道不順暢,抽采濃度較低,抽采量衰減快,因此抽采效果差。
在52210工作面開采過程中,為了使B8下被保護(hù)層充分卸壓,采用了52210風(fēng)巷沿空留巷段施工下向穿層鉆孔技術(shù)[7],實(shí)現(xiàn)了卸壓瓦斯抽采最大化。
新莊孜煤礦52210工作面標(biāo)高-556m~-612m,走向長600m,傾斜長130m,傾角為22~26o,B10煤層為結(jié)構(gòu)復(fù)雜的薄煤層,煤厚結(jié)構(gòu)為0.2~0.4(0.2~0.7)0.6~1.2m,為非突出煤層,預(yù)計原始瓦斯含量7m3/t。平均厚度0.8m,與上覆B11b煤層間距28m,與下伏B8煤層間距40m,B11b煤和B8煤均為強(qiáng)突煤層。預(yù)計52210工作面絕對瓦斯涌出量為58.3m3/min。
52210工作面采用二進(jìn)一回沿空留巷Y型通風(fēng)方式。在瓦斯治理措施上,對上覆B11b煤層的卸壓瓦斯采用傾向穿層鉆孔攔截,對B8煤層采取下向鉆孔抽采卸瓦斯措施,形成了立體式抽采模式。
鉆孔在沿空留巷內(nèi)并滯后于工作面20~30m施工。工作面回采后,由于煤層頂?shù)装灏l(fā)后變形產(chǎn)生裂隙,煤巖層含水量大大減少,鉆孔施工時,孔內(nèi)積水量有效減少。
為最大限度地抽采B8煤層的卸壓瓦斯,在52210留巷段每隔15m布置一組下向穿層鉆孔,每組3個孔,呈條帶狀布置,孔深均為穿過B8煤層并進(jìn)入底板1m,孔底間距為15m,呈條帶狀布置,每組鉆孔長度160m,下向穿層鉆孔與其它鉆孔共同覆蓋B8煤層被保護(hù)范圍,聯(lián)合抽采卸壓瓦斯,鉆孔參數(shù)見表1。下向穿層鉆孔布置示意圖詳見圖1。
表1 52210風(fēng)巷下向穿層鉆孔施工參數(shù)表
圖1 下向鉆孔布置示意圖
52210工作面開采后,B8受采動影響煤巖體發(fā)生變化,裂隙變大,堅固性大大降低,煤巖體變軟,加上常用的風(fēng)壓較小,造成孔內(nèi)排水、排渣困難,施工過程中垮孔嚴(yán)重,容易埋鉆、夾鉆甚至丟失鉆頭。本次施工選用KQJ120潛孔鉆機(jī),專門安裝一臺9~13Mpa移動式空氣壓縮機(jī),封孔泵為ZBL-50/40-7.5KW漏斗式注漿泵。潛孔鉆機(jī)是用高壓風(fēng)為動力,利用鉆頭的振動將巖石磨碎,并通過壓風(fēng)將粉塵排出鉆孔,解決了孔內(nèi)排渣和埋鉆的難題,通過使用潛孔鉆機(jī)配備大功率空氣壓縮機(jī)的施工工藝,每小班鉆進(jìn)由原來的15m提高到100m,鉆進(jìn)速度提高了6倍多,鉆孔量的增加大幅度提高了B8煤層卸壓瓦斯抽采量,并杜絕了工作面瓦斯超限的現(xiàn)象。
選用KQJ120潛孔鉆機(jī),首先使用153mm大直徑復(fù)合片鉆頭自沿空留巷煤層底板向下形成擴(kuò)孔段10m,在擴(kuò)孔段中下內(nèi)套管完成護(hù)孔,內(nèi)套管的孔徑102mm、內(nèi)套管深度10m,在內(nèi)套管的外壁與巖石之間注漿形成封孔段,然后再換90mm的鉆頭在內(nèi)套管中進(jìn)一步向下鉆進(jìn)直至孔底。
利用移動空氣壓縮機(jī),增加風(fēng)壓,使用高壓風(fēng)施工和排渣,提高鉆進(jìn)速度。
封孔段要求密實(shí)不漏氣,封孔段采用高壓封孔泵注漿封孔。為了使內(nèi)套管不受損且便與合茬,內(nèi)套管的上端管口應(yīng)適當(dāng)高于下向穿層鉆孔的孔口(具體見圖2、圖3)。
圖2 沿空留巷下向穿層鉆孔施工工藝圖
圖3 沿空留巷下向穿層鉆孔孔口平面圖
配備空氣壓縮機(jī)施工下向鉆孔,加快了鉆孔施工進(jìn)度,但是現(xiàn)場回風(fēng)側(cè)煤塵飛揚(yáng),粉塵濃度高,作業(yè)環(huán)境惡劣,使用孔口環(huán)形噴霧和多道全斷面凈化噴霧降塵效果較差,給生產(chǎn)組織帶來極大的不便,嚴(yán)重危害了人身健康,并有可能引起煤塵爆炸,給礦井安全帶來嚴(yán)重威脅。為消除安全隱患,發(fā)明并使用了孔內(nèi)快速降塵器,首先采用Φ153mm鉆頭開孔深度1m以上,然后將孔內(nèi)快速除塵器放入孔內(nèi)并固定牢固,鉆機(jī)正常進(jìn)尺前,通過球閥配比好風(fēng)、水流量,以除塵輔助管末端除塵孔噴出霧狀噴霧為準(zhǔn),適當(dāng)控制鉆進(jìn)速度,以鉆孔返出的煤屑手捏成團(tuán)為宜,如鉆屑量大,應(yīng)適當(dāng)加大水量。
通過孔內(nèi)快速降塵器的使用,鉆孔內(nèi)的高濃粉塵在鉆孔內(nèi)部得到降低和消除,經(jīng)過測塵,52210后風(fēng)巷正常粉塵濃度為4.3mg/m3,不使用除塵裝置施工鉆孔時,回風(fēng)側(cè)粉塵濃度為94mg/m3,使用孔內(nèi)快速降塵器后再次測定回風(fēng)側(cè)粉塵濃度為10.3mg/m3,孔內(nèi)除塵率高達(dá)93.3%,有效地降低和減少粉塵的危害,大大改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,提高了鉆孔施工效率,消除了重大安全隱患。
由于B8煤層距B10煤層層間距40m,風(fēng)巷下向穿層鉆孔是在采后留巷中施工,基本上抽采B8采動卸壓瓦斯。圖4顯示了典型的下向穿層鉆孔抽采瓦斯情況。從圖4可以看出,單孔抽采瓦斯量基本在0.2m3/min,最大約0.45m3/min,鉆孔穩(wěn)定的高濃度瓦斯抽采時間約20~30d,抽采的煤層氣濃度高達(dá)60~90%。工作面回采100m后,底部遠(yuǎn)程B8卸壓煤層的抽采煤層氣部量6~8m3/min。
圖4 下向穿層鉆孔單孔抽采瓦斯量情況
52210風(fēng)巷施工下向鉆孔抽采卸壓B8煤層瓦斯,鉆孔控制范圍內(nèi)煤層瓦斯得到充分抽采卸壓,52210工作面對應(yīng)B8煤層鉆孔控制卸壓區(qū)域的瓦斯抽采率達(dá)到51.84%,殘余瓦斯含量降到了6.7m3/t。
(1)52210工作面工程實(shí)踐表明,下向穿層鉆孔單孔抽采瓦斯量基本在0.2m3/min,最大約0.45m3/min,鉆孔穩(wěn)定的高濃度瓦斯抽采時間約20~30d,抽采的煤層氣濃度高(60~90%),瓦斯抽采率51.84%,可實(shí)現(xiàn)下伏被保護(hù)層的卸壓瓦斯的抽采最大化。
(2)針對松軟煤巖層大傾角下向鉆孔施工,鉆孔應(yīng)在沿空留巷內(nèi)滯后工作面20~30m施工,并采取合理的施工工藝,完全能解決長鉆孔、大孔徑的施工難題。
(3)保護(hù)層開采采用“Y”型通風(fēng)沿空留巷技術(shù),同時配合下向穿層鉆孔立體式抽采瓦斯,能有效實(shí)現(xiàn)瓦斯治理規(guī)范化、瓦斯抽采最大化。
1 程遠(yuǎn)平,俞啟香.中國煤礦區(qū)域性瓦斯治理技術(shù)的發(fā)展[J].采礦與安全工程學(xué)報,2007,24(4):383-390.
2 袁亮.遠(yuǎn)松軟低透煤層群瓦斯抽采理論與技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2008.
3 付建華,程遠(yuǎn)平.中國煤礦煤與瓦斯突出現(xiàn)狀及防治對策[J].采礦與安全工程學(xué)報,2007,24(3):253-259.
4 程遠(yuǎn)平,付建華,俞啟香.中國煤礦瓦斯抽采技術(shù)的發(fā)展[J].采礦與安全工程學(xué)報,2009,26(2):127-139.
5 司春風(fēng).下向鉆孔抽采被保護(hù)層煤巷條帶瓦斯的工藝技術(shù)研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2013,40(3):65-69.
6 孟賢正,李成成,張永將,等.上保護(hù)層開采卸壓時空效應(yīng)及被保護(hù)層抽采鉆孔優(yōu)化研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2013,40(1):26-31.
7 袁亮.留巷鉆孔法煤與瓦斯共采技術(shù)[J].煤炭學(xué)報,2008,33(8):898-902.