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      拉米夫定生產(chǎn)廢水預(yù)處理工藝研究

      2014-12-16 07:52:00蔚龍鳳王海珍孫全慶
      濕法冶金 2014年2期
      關(guān)鍵詞:原水投加量電流密度

      蔚龍鳳,王海珍,孫全慶

      (核工業(yè)北京化工冶金研究院,北京 101149)

      拉米夫定是一種化學(xué)合成類抗病毒藥物,生產(chǎn)原輔料種類多,生產(chǎn)流程長(zhǎng),總回收率低,生產(chǎn)過(guò)程中排放大量高鹽、高有機(jī)污染物廢水。廢水中的主要污染物有甲苯、甲醛以及氨氮等,治理難度較大。目前,處理該類廢水主要采用鐵炭微電解—Fenton聯(lián)合工藝[1-3],一定條件下,CODCr去除率可以達(dá)到76%,色度去除率超過(guò)98%,BOD5/CODCr得到提高。但鐵炭微電解—Fenton聯(lián)合工藝存在運(yùn)行費(fèi)用高等問(wèn)題,而電絮凝法具有占地面積小、設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單、不需要添加化學(xué)藥劑等優(yōu)勢(shì)。電絮凝反應(yīng)過(guò)程較為復(fù)雜,包括電解氧化還原、電解絮凝和電解氣浮等過(guò)程,通過(guò)對(duì)一定間距內(nèi)的水加上電壓,使水中的各種有機(jī)物破碎分解,大分子破碎成小分子,再參與水中的電子流運(yùn)動(dòng)得失電子,最終與極板析出的鐵鹽或鋁鹽產(chǎn)生共沉淀而析出。

      試驗(yàn)研究了Fenton法與電絮凝法處理拉米夫定工業(yè)廢水。

      1 試驗(yàn)部分

      1.1 試驗(yàn)原水

      原水為某企業(yè)的中試生產(chǎn)廢水,水質(zhì)見(jiàn)表1。

      表1 試驗(yàn)原水水質(zhì)

      1.2 試驗(yàn)藥劑及分析方法

      試驗(yàn)所用試劑有FeSO4·7H2O、H2O2(30%)、酸、堿,均為分析純;PAC、PAM、片狀鐵炭、粒狀鐵炭,均為工業(yè)級(jí)。

      pH的測(cè)定采用玻璃電極法(GB 6920—1986),CODCr的測(cè)得采用重鉻酸鹽法(GB 11914—1989),氨氮的測(cè)定采用蒸餾-中和滴定法(HJ537—2009),全鹽的測(cè)定采用重量法(HJ/T51—1999)。

      1.3 試驗(yàn)裝置

      厭氧反應(yīng)器:自制,內(nèi)徑45mm,長(zhǎng)度2 000 mm,內(nèi)裝顆粒厭氧污泥1.5~1.8L;

      好氧反應(yīng)器:自制,內(nèi)徑135mm,長(zhǎng)度400 mm,內(nèi)裝好氧污泥2L;

      電絮凝裝置:自制,為有機(jī)玻璃電絮凝池,以鐵板作電極板,池內(nèi)共設(shè)置2塊極板,極板面積45 cm2,極板間距3cm。

      電源為直流穩(wěn)壓電源。

      1.4 試驗(yàn)方法

      1)Fenton法預(yù)處理。分別取200mL廢水于不同燒杯中,改變體系pH、FeSO4·7H2O投加量以及雙氧水投加量,攪拌反應(yīng)一定時(shí)間,反應(yīng)結(jié)束后用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)廢水pH至8.0,依次加入10%PAC 1mL,0.1%PAM 1mL,絮凝沉淀后,取濾液進(jìn)行分析。

      2)電絮凝法預(yù)處理。往反應(yīng)器中加入400 mL原水,改變pH、電壓、電流密度、電絮凝時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行電絮凝試驗(yàn),之后取濾液進(jìn)行分析。

      3)生化。原水經(jīng)過(guò)電絮凝預(yù)處理并稀釋后,進(jìn)入?yún)捬醴磻?yīng)器中,與馴化后的厭氧活性污泥反應(yīng),控制系統(tǒng)進(jìn)出水量,保持進(jìn)出水量平衡。厭氧反應(yīng)的出水進(jìn)入好氧反應(yīng)器,與馴化后的好氧活性污泥進(jìn)行反應(yīng),同樣保持好氧系統(tǒng)的進(jìn)出水量平衡。對(duì)厭氧系統(tǒng)出水、好氧系統(tǒng)出水分別取樣分析。

      厭氧反應(yīng)水力停留時(shí)間為4d,好氧反應(yīng)水力停留時(shí)間為3d。

      2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

      2.1 Fenton法預(yù)處理

      對(duì)原水采用進(jìn)行Fenton法進(jìn)行預(yù)處理,考察試劑投加量、體系pH以及反應(yīng)時(shí)間對(duì)污染物的去除效果。

      2.1.1Fenton試劑投加量的影響

      控制反應(yīng)初始pH為3.5,保持FeSO4·7H2O和雙氧水的投加比例不變,改變Fenton試劑投加量,反應(yīng)時(shí)間為1.5h,試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。

      圖1 FeSO4·7H2O加入量對(duì)CODCr去除率的影響

      從圖1看出:FeSO4·7H2O的最佳投加量為5g/L,此時(shí) CODCr去除率為22.1%。FeSO4·7H2O投加量過(guò)多或過(guò)少,CODCr去除率均會(huì)下降,其原因在于:FeSO4·7H2O濃度過(guò)高時(shí),反應(yīng)開(kāi)始時(shí)雙氧水分解速率過(guò)快,迅速產(chǎn)生大量·OH,引起·OH自身發(fā)生反應(yīng),致使一部分·OH消耗掉,表現(xiàn)為CODCr去除率下降;FeSO4·7H2O濃度過(guò)低時(shí),雙氧水分解速率會(huì)降低,同樣影響CODCr去除率。

      FeSO4·7H2O 投加量為4g/L時(shí),CODCr去除率為19.3%,而投加量為5g/L時(shí),CODCr去除率為22.1%,增大幅度較小。為了控制成本,以下試驗(yàn)中FeSO4·7H2O投加量確定為4g/L。

      2.1.2 原水pH的影響

      將原水pH分別調(diào)至2.5、3.5、4.5、5.5、6.5,控制FeSO4·7H2O投加量為4g/L,H2O2(30%)投加量為4mL/L,反應(yīng)時(shí)間為1.5h,不同pH條件下的CODCr去除率如圖2所示。

      圖2 原水pH對(duì)Fenton去除CODCr的影響

      從圖2看出:原水pH在2.5~6.5范圍內(nèi),CODCr去除率隨pH升高而下降。因?yàn)閜H的變化直接影響Fe2+、Fe3+的絡(luò)合平衡關(guān)系,從而影響Fenton試劑的氧化能力。Fenton試劑在酸性條件下發(fā)揮作用,在中性和堿性環(huán)境下,F(xiàn)e2+不能催化雙氧水產(chǎn)生·OH,而是自身生成沉淀。pH過(guò)高時(shí),雙氧水的氧化還原電位低,氧化能力弱,還會(huì)造成其無(wú)效分解,不利于CODCr的去除。

      2.1.3 反應(yīng)時(shí)間的影響

      調(diào)節(jié)原水pH為3.5,控制FeSO4·7H2O投加量為4g/L,H2O2(30%)投加量為4mL/L。反應(yīng)時(shí)間對(duì)CODCr去除率的影響如圖3所示??梢钥闯觯河肍enton試劑處理廢水,反應(yīng)時(shí)間為2h時(shí),CODCr去除率達(dá)到最大;繼續(xù)反應(yīng),CODCr去除率變化不大。

      圖3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)Fenton去除CODCr的影響

      2.2 電絮凝

      根據(jù)文獻(xiàn)[4],用鐵板作電極,固定電極間距為3cm,考察電流密度、pH以及反應(yīng)時(shí)間對(duì)電絮凝法去除CODCr的影響。

      2.2.1 電流密度對(duì)電絮凝的影響

      電流密度對(duì)電絮凝的處理效果影響較大,在pH為6.1、電絮凝時(shí)間60min條件下,電流密度對(duì)CODCr去除率的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示??梢钥闯觯合嗤瑮l件下,CODCr去除率隨電流密度增大而增大;電流密度超過(guò)20mA/cm2后,CODCr去除率增大幅度變緩??紤]到電流密度增大會(huì)使能耗增大,所以確定最佳電流密度為20mA/cm2。

      圖4 電流密度對(duì)CODCr去除率的影響

      2.2.2pH對(duì)電絮凝的影響

      控制電流密度為20mA/cm2,電絮凝時(shí)間為60min,調(diào)整原水pH為5.0、6.1(即原水pH)、7.0、8.5,考察原水pH對(duì)電絮凝的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。可以看出,原水pH對(duì)CODCr去除率影響較大:隨pH升高,CODCr去除率增大;pH在6.1~7.0范圍內(nèi),CODCr去除率最高,為35%~37.8%;pH大于7.0后,陽(yáng)極易鈍化,CODCr去除率降低。考慮到后續(xù)生化工藝對(duì)廢水pH的要求,確定原水直接進(jìn)行電絮凝處理,不需調(diào)pH。試驗(yàn)也發(fā)現(xiàn),電絮凝結(jié)束后,廢水pH升高到7.5左右,對(duì)后續(xù)的生化處理有利。

      圖5 原水pH對(duì)CODCr去除率的影響

      2.2.3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)電絮凝的影響

      原水pH為6.1,電流密度為20mA/cm2,電絮凝時(shí)間對(duì)廢水CODCr去除率的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。

      圖6 反應(yīng)時(shí)間對(duì)廢水CODCr去除率的影響

      從圖6看出:CODCr去除率隨反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng)而升高,60min后升高幅度減小。實(shí)際工程中,可以根據(jù)水質(zhì)優(yōu)化電絮凝時(shí)間。

      2.3 生化驗(yàn)證試驗(yàn)

      2.3.1 厭氧試驗(yàn)

      按工藝要求,先將經(jīng)過(guò)電絮凝預(yù)處理并經(jīng)過(guò)絮凝、沉淀、過(guò)濾后的廢水按1∶4的比例稀釋,以降低廢水含鹽量,減小鹽分對(duì)生化的影響。保持每天進(jìn)出水量一致,均為1.5L,連續(xù)12d,厭氧反應(yīng)溫度為26℃,試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。

      圖7 厭氧試驗(yàn)結(jié)果

      從圖7看出,厭氧反應(yīng)過(guò)程中,出水CODCr去除率為32.8%~39.3%。隨反應(yīng)進(jìn)行,CODCr去除率趨于平穩(wěn)。

      2.3.2 好氧試驗(yàn)

      以厭氧試驗(yàn)出水作為好氧試驗(yàn)進(jìn)水,保證每天進(jìn)出水量一致,均為1.5L,連續(xù)試驗(yàn)12d,好氧反應(yīng)溫度為26℃,試驗(yàn)結(jié)果如圖8所示??梢钥闯觯汉醚醴磻?yīng)出水CODCr去除率在77.3%~81.9%之間,穩(wěn)定在400mg/L左右。

      圖8 好氧試驗(yàn)結(jié)果

      2.4 Fenton法和電絮凝法預(yù)處理相關(guān)費(fèi)用對(duì)比

      Fenton法和電絮凝法的試劑和能耗見(jiàn)表2。

      表2 Fenton法和電絮凝法的預(yù)處理相關(guān)費(fèi)用

      從表2看出:電絮凝法的成本僅為3.63元/t廢水,而Fenton法的成本為21.98元/t廢水,電絮凝法的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)非常明顯。

      3 結(jié)論

      對(duì)于拉米夫定生產(chǎn)廢水,采用Fenton氧化法和電絮凝法處理都有較好的效果。Fenton法處理后,CODCr去除率為23.7%,B/C為0.17;電絮凝法處理后,CODCr去除率為35%,B/C為0.25。電絮凝法的處理成本僅為3.63元/t廢水,經(jīng)濟(jì)上更占優(yōu)勢(shì)。電絮凝過(guò)程中,電解反應(yīng)的產(chǎn)物只是離子,不需要投加其他氧化劑或還原劑,對(duì)環(huán)境的二次污染很小,在處理高色度廢水、難降解廢水、有毒有害廢水,以及含重金屬離子的工業(yè)廢水上有明顯優(yōu)勢(shì)。從處理效果、經(jīng)濟(jì)性及管理方面考慮,電絮凝法更適于該廢水。電絮凝處理后的廢水再進(jìn)行厭氧和好氧生化處理,污染物去除的更徹底,處理效果更好。

      [1]趙樂(lè)振,孫力平,李志偉,等.微電解—Fenton聯(lián)合工藝處理拉米夫定廢水的試驗(yàn)研究[J].給水排水,2009,35(增刊):243-246.

      [2]王元月,單保慶,孫力平,等.鐵炭微電解法預(yù)處理拉米夫定制藥廢水的研究[J].工業(yè)用水與廢水,2010,41(6):49-51.

      [3]王車禮,張登慶,陳毅忠,等.電絮凝過(guò)程電流密度與槽電壓關(guān)系研究[J].工業(yè)水處理,2002,22(7):28-30.

      [4]郭建,孫力平,呂建波,李志偉,等.微電解—Fenton法處理拉米夫定廢水試驗(yàn)研究[J].環(huán)境科技,2010(4):1-4.

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