蔡可明
(徐州礦務集團三河尖煤礦,江蘇 徐州 221613)
淺談混合驅(qū)動在東上倉強力帶式輸送機的應用
蔡可明
(徐州礦務集團三河尖煤礦,江蘇 徐州 221613)
簡要介紹了三河尖煤礦東上倉強力帶式輸送機的工作環(huán)境,原驅(qū)動的改造設計、應用效果、特點進行了簡要論述,在東上倉強力帶式輸送機使用混合驅(qū)動如何達到平穩(wěn)運行,有效控制,實現(xiàn)帶式輸送機的安全、可靠、平穩(wěn)的運行。
混合驅(qū)動;改造設計;帶式輸送機
煤礦使用帶式輸送機是煤礦最理想高效的連續(xù)運輸設備,與其他煤礦井下運輸設備相比,具有輸送距離長、運量大、連續(xù)輸送等優(yōu)點,而且運行可靠,易于實現(xiàn)自動化和集中化控制,尤其對高產(chǎn)高效礦井,帶式輸送機已成為煤炭開采機電一體化技術與裝備的重要設備,但東上倉強力皮帶機由于安裝周期較長,減速箱等部分設備廠家或倒閉或合并,已無法購置現(xiàn)有設備的備品備件,為了減少對煤流運輸系統(tǒng)的影響,對其驅(qū)動進行局部改造,實現(xiàn)混合驅(qū)動運行。
徐州礦務集團三河尖煤礦位于江蘇省沛縣龍固鎮(zhèn)境內(nèi),屬于徐州礦務集團主力礦井,該礦井設計生產(chǎn)能力200萬t/年。隨著我礦產(chǎn)能的不斷提升,采區(qū)逐步延伸,井下條件越來越復雜,生產(chǎn)條件越來越差,采掘及運輸巷道傾角越來越大,目前我礦井下帶式輸送機已達33部,裝機總功率8620千瓦,皮帶總運距18480米,最大單機功率1000千瓦,集遠程集中控制,可視化,可編程序控制于一體。
北翼、東翼采區(qū)是我礦-700區(qū)域的一個主要采區(qū),目前正處于中期開采階段,肩負著我礦原煤生產(chǎn)的重要使命,東上倉強力帶式輸送機為我礦北翼、東翼采區(qū)的一條主要帶式輸送機,是該運輸區(qū)域的咽喉帶式輸送機,也是礦井主體系統(tǒng)的樞紐,在整個礦井原煤運輸中起著舉足輕重的作用。該部帶式輸送機作為礦井主要的帶式輸送機,考慮到后期的掘進和采煤所需,在不影響現(xiàn)在原煤運輸?shù)那闆r下,對該部帶式輸送機驅(qū)動進行改造,實現(xiàn)混合驅(qū)動,從而達到礦井運輸和改造的雙贏。該種改造方式屬全局首例,甚至在全國煤炭運輸行業(yè)也是屈指可數(shù)。
2.1 東上倉強力帶式輸送機自然情況
三河尖煤礦東上倉帶式輸送機,其主要技術參數(shù):帶速2.5m/s,強力膠帶為ST/S1600/1000mm,功率3×160kW,外置逆止器,安裝時間1999年,運距600m,運量500t/h,提升高度94m,坡度9°,機尾重錘張緊。主要物料特征:輸送物料主要為原煤,物料密度ρ=850kg/m3,動堆積角30°。機頭、尾全部以儲煤井實現(xiàn)原煤運輸?shù)你暯?,是屬于典型的礦井上運帶式輸送機。
2.2 驅(qū)動部改造原因
東上倉強力帶式輸送機因安裝時間較長,原減速箱廠家(廠家略過)倒閉,不再進行該系列減速箱的生產(chǎn),造成減速箱備件無法實現(xiàn)購置和備品備件的儲存,現(xiàn)使用減速箱2#機、3#機箱體內(nèi)一軸、二軸損傷較為嚴重,一軸斜齒表面多出出現(xiàn)較為嚴重的磨損、點蝕、斷齒等現(xiàn)象,尤其是二軸出現(xiàn)大面積的斷齒現(xiàn)象,損壞程度已達到75﹪,無法進行修復,給原煤運輸帶來極大的隱患,為解決該隱患,又在不影響原煤運輸?shù)臈l件下,決定對其驅(qū)動進行改造,使用1#機和2#機進行驅(qū)動,將3#機改造設計為200kW驅(qū)動,屆時將2#機甩掉,使用1#機(160kW)和3#機(200kW)從而實現(xiàn)混合驅(qū)動。
2.3 驅(qū)動改造設計
因煤礦原煤運輸緊張,檢修時間不足,為了達到實際使用效果,改造設計計劃利用日常檢修時間進行改造,避免對原煤運輸?shù)挠绊?。設計將原3×160KW驅(qū)動改造設計為一臺200kW,一臺160kW進行混合驅(qū)動。1#、2#不動(暫時使用該兩臺驅(qū)動),將3#機電機、減速箱進行改造,電機選用南陽防爆電機,型號為:YBK2-315L2-4,200kW。減速箱使用SEW廠家生產(chǎn)的型號為M3RSF70的減速箱,改造后的減速箱和1#機減速箱速比均為31.5,實現(xiàn)混合驅(qū)動。
原驅(qū)動使用雙機驅(qū)動驗算:
經(jīng)驗算:使用2×160kW驅(qū)動原煤輸送能力可達600t/h,使用200kW和160kW混合驅(qū)動原煤輸送能力可達690t/h,可以滿足運輸要求。
改造在原3#機驅(qū)動部大底的基礎上進行改裝,皮帶中心線至驅(qū)動部的中心線均為1800mm,就減速箱比新減速箱中心高高40mm,在原基礎上加焊30mm厚鋼板,并按實際(新減速箱的基礎眼距)進行掏眼、固定,減速箱和主滾筒之間的連接對輪按照實際所需重新加工,安裝。液力耦合器與原液力耦合器均為YODX560,尺寸不變,電機的中心高均為315mm,按照實際所需在原來位置進行新電機地滾絲的掏眼、固定。帶式輸送機其他部分還使用原強力皮帶機部件。
經(jīng)過改造后的混合驅(qū)動,在實際運行中非常平穩(wěn),未出現(xiàn)異常,在檢修時間異常緊張的情況下,利用每天早班時間進行改造,有效解決了實際困難,使生產(chǎn)原煤能正常運輸至主井,改造符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。
混合驅(qū)動的功能特點:
(1)改造過程簡單,不用進行驅(qū)動基礎的重新挖坑、一次澆灌、二次澆灌、冷卻等,極大的減少了工人的勞動成本和施工工作量。
(2)正常開、停車功能。原輸送機使用的315型開關及綜合保護不變,可實現(xiàn)正常開、停車。
(3)保證了原煤生產(chǎn)的正常運輸。
(4)節(jié)省了大型改造所需的人力、物力、財力,在目前煤炭行業(yè)寒冬時期,有效地控制了材料成本節(jié)約。
(5)為后期礦井衰老或其他衰老礦井成本節(jié)約等當面起到了很好的示范作用,可在全局乃至全國實行推廣。
三河尖煤礦自1988年投產(chǎn)生產(chǎn)以來,生產(chǎn)能力不斷提升,并相繼經(jīng)過兩次大型技改,生產(chǎn)能力最大時期可達300萬噸/年,因局改制和礦井長久發(fā)展,目前生產(chǎn)能力定為200萬噸/年。井下原煤運輸從原始的礦車運輸逐步改進為帶式輸送機運輸,帶式輸送機是現(xiàn)代運輸中散狀物料最重要的運輸設備,是實現(xiàn)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)、高效運輸?shù)谋匾獥l件。
此次東上倉強力皮帶機的改造,動用人力范圍小,工作量小,節(jié)省了很大的財力、物力,積極響應了煤礦銷售被動時期的經(jīng)費節(jié)約政策,充分利用現(xiàn)場實際,進行有效改造,實現(xiàn)了原煤穩(wěn)定運行,在今后的生產(chǎn)過程中,面對類似的問題,我們將以此為契機,不斷改革創(chuàng)新,使我礦在安全生產(chǎn)、原煤運輸?shù)确矫娓影踩?、快捷、有效?/p>
[1]《運輸機械設計選用手冊》編輯委員會.運輸機械設計選用手冊(上冊)[S].化學工業(yè),2005(07):118-148.
[2]楊復興.膠帶輸送機結構、原理與計算[J].煤炭工業(yè),1983:36-87.
[3]黃萬吉.礦山運輸機械設計[J].東北工學院,1990:92-113.
蔡可明(1966—),男,江蘇徐州人, 大專,助理工程師,主要從事機電運輸維護及安裝的管理工作。