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      濕法脫硫系統(tǒng)石灰石閉塞成因及預防

      2014-12-22 05:59:18劉雪峰周國芹中石化勝利石油管理局勝利電廠
      節(jié)能與環(huán)保 2014年8期
      關鍵詞:含硫量煤種石灰石

      文 _ 劉雪峰 周國芹 中石化勝利石油管理局勝利電廠

      濕法脫硫系統(tǒng)石灰石閉塞成因及預防

      文 _ 劉雪峰 周國芹 中石化勝利石油管理局勝利電廠

      石灰石-石膏濕法煙氣脫硫是我國燃煤電廠煙氣脫硫中廣泛采用的一種工藝,石灰石作為SO2的吸收劑,在脫硫反應工藝中相當重要,由于廢漿液排放不及時或燃煤SO2含量長期超過設計值運行,會出現(xiàn)石灰石耗量不正常增加,pH值先上升后不斷下降的現(xiàn)象,石灰石的利用率降低甚至喪失,這就是所謂的石灰石晶種被“閉塞”現(xiàn)象?!伴]塞”石灰石的物質主要有亞硫酸鈣、石膏、粉塵、Al2O3生成的絡合物,目前解決閉塞的主要方法有二個:一是提高亞硫酸鹽的氧化率(降低燃煤中SO2含量是關鍵),增加氧化空氣量和降低PH值;二是置換石膏漿液,即向吸收塔內大量補水,把已經被石灰石閉塞的漿液拋棄外排。第二種雖然是一種阻止吸收塔漿液進一步惡化的有效應急方法,但是不能長時間維持系統(tǒng)運行。因為,漿液外排不僅打破了脫硫系統(tǒng)閉式循環(huán)的穩(wěn)定性,系統(tǒng)中物料輸入量和輸出量不能保持平衡,將造成現(xiàn)場污染,而且成本費用增加。同時由于高濃度漿液腐蝕性強,極易對輸送它的渣漿泵及相關設備系統(tǒng)造成腐蝕磨損。

      本文就如何避免石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運行中“閉塞”現(xiàn)象的發(fā)生進行初淺探討。

      1 工藝系統(tǒng)簡介

      采用石灰石粉或石灰粉作為脫硫吸收劑,加水混合、攪拌制成石灰石漿液,經供漿泵打入吸收塔內,與煙氣充分混合接觸,產生一系列化學反應,從而使SO2被從煙氣中吸收。脫硫后的煙氣,再經除霧器清洗后從煙囪排出。

      吸收塔中的化學反應過程為:

      反應生成的漿液經泵送至旋流分離器進行分離,密度小的(大約含3%的固態(tài)物)經過溢流管回到吸收塔再循環(huán)利用;密度大的回流至石膏漿液罐,經濃縮、脫水成為石膏,可作為建筑材料等進行綜合利用。

      2 石灰石閉塞成因分析

      2.1 煙氣中含硫量大

      燃煤中的含硫量增加或由于鍋爐負荷增加引起燃煤量、煙氣量增加,使吸收塔入口煙氣SO2濃度高于設計值。

      2.2 氧化風量不足

      煙氣SO2濃度增大后,氧化風量也應隨之增加,如果沒有及時補給氧氣量,使吸收塔漿液因氧化不充分導致亞硫酸鹽過剩,就會閉塞在石灰石的表面,抑制了石灰石的溶解。

      2.3 煙塵濃度高

      當除塵器由于某種原因效率下降后,進入脫硫系統(tǒng)入口煙氣濃度會升高,由于煙塵中含有氟化物和鋁化物,隨著漿液中灰塵量的增加,漿液中的氟化物和鋁化物也會增加,尤其是在高pH值下更易形成氟鋁絡合物,由于這些絡合物的表面積很小,很容易閉塞在CaCO3表面而阻止CaCO3的溶解。

      2.4 石灰石品質差或粒度不當

      當石灰石粉中的CaCO3成分含量低于90%,氧化鎂及碳酸鎂的質量就會超標或石灰石的粒度太細或太粗,都容易造成閉塞。

      3 石灰石閉塞的預防

      根據(jù)原煙氣SO2排放濃度及負荷的變化,及時調整石灰石漿液的加入量,必要時增開一臺氧化風機,進入吸收塔的氧化空氣溫度控制在40~50℃;使吸收塔出口凈煙氣SO2排放濃度控制在200~400mg/Nm3;吸收塔漿液pH值控制在5.0~5.6;塔內漿液密度值控制在1100~1120kg/m3;通過除霧器向吸收塔內大量補水,維持吸收塔高液位。

      當原煙氣SO2濃度增高,過量加漿導致石灰石閉塞發(fā)生時,最快捷有效的方法是降低鍋爐負荷,其次是改換含硫量少的燃用煤種,進而降低煙氣SO2濃度和煙氣流量。

      加強對電除塵器的維護,防止出現(xiàn)電場跳閘,尤其應避免電場跳閘時高濃度的煙塵進入吸收塔。

      要根據(jù)氧化風機出口壓力和溫度變化,及時清理氧化風機的進氣過濾器,防止氧化風管結垢,同時要做好對氧化風機的維護,確保氧化風機正常運行和備用氧化風機可隨時投運。

      加強石灰石來料品質的監(jiān)督,石灰石中碳酸鈣含量不得低于90%,石灰石粒度不能太粗或太細,要求通過250目篩(61μm)在90%以上。

      注意鍋爐燃用煤種的優(yōu)化配置,白天發(fā)電負荷高時,少用高硫煤,夜間發(fā)電負荷低時和非供暖期,可適當增加高硫煤的投配量;春秋兩季盡量多儲備一些低硫煤,專供夏冬兩季用電高峰期配煤用,使原煙氣SO2濃度穩(wěn)定在正常工況。

      各項指標的控制調整由原來的人工改為連鎖自動化,如氧化風量、石灰石漿液的加入量、鍋爐負荷等均可根據(jù)煙氣中SO2和粉塵濃度、含量等指標變化,實現(xiàn)實時在線跟蹤自動調整。

      4 結語

      在采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝的火電廠普遍存在石灰石閉塞問題,造成這一現(xiàn)象的因素很多,但根本原因是燃用煤種的含硫量太高的和波動變化太大。如某熱電廠670t/h鍋爐原來燃用含硫量較高的貧煤時,經常發(fā)生石灰石閉塞現(xiàn)象,改燒含硫量較低的煙煤后沒再出現(xiàn)。如果短時間內無法改變燃用煤種的話,需要從煤種配置、生產調度、檢修維護、運行操作控制、現(xiàn)場管理、設備改造等多方面入手,有的放矢地采取相應的措施,預防石灰石閉塞現(xiàn)象發(fā)生,避免石膏漿液外排。

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