閆東清+陳永久+李博
摘 要:電火花線切割數(shù)控機(jī)床非常適用于切割淬火鋼、硬質(zhì)合金等特殊金屬材料,在新產(chǎn)品試制、精密零件加工及模具制造領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。該文就實(shí)際生產(chǎn)中廣泛使用的兩種電火花線切割數(shù)控機(jī)床常見故障現(xiàn)象進(jìn)行了分析,提出了診斷過程,并分析產(chǎn)生故障的原因以及解決問題的辦法,供大家借鑒。
關(guān)鍵詞:電火花 ?線切割 ?數(shù)控機(jī)床 ?故障 ?診斷
中圖分類號:TG48 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(b)-0102-01
電火花線切割數(shù)控機(jī)床是利用電蝕加工原理,采用金屬導(dǎo)線(鉬絲)作為工具電極切割工件。機(jī)床的運(yùn)動由計(jì)算機(jī)通過控制加工程序來完成,自動控制切割任意角度的直線和圓弧。這類機(jī)床非常適用于切割淬火鋼、硬質(zhì)合金等特殊金屬材料,加工一般金屬切削機(jī)床難以正常加工的細(xì)縫槽或形狀復(fù)雜的零件[1]。但是,對于淬火鋼及硬質(zhì)合金等特殊材料的加工,電火花線切割數(shù)控機(jī)床仍有不可替代的作用。該文就實(shí)際使用非常廣泛的兩種數(shù)控線切割機(jī)床DK7732C數(shù)控電火花線切割機(jī)床及DK7732數(shù)控線切割機(jī)床常見的故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,供大家借鑒。
1 故障一
(1)故障現(xiàn)象:DK7732C數(shù)控電火花線切割機(jī)床在使用過程中發(fā)現(xiàn)X軸方向運(yùn)動不均勻。
(2)故障分析及診斷過程:①X軸步進(jìn)電機(jī)故障或滾珠絲杠螺母副的間隙過大;②控制X軸運(yùn)動的電路板上的電容損壞。采用“分開法”單獨(dú)檢測步進(jìn)電機(jī),使用儀器檢測滾珠絲杠螺母的間隙值在正常范圍內(nèi)。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)電容參數(shù)不正常。更換后,X軸運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
(3)分析原因及解決辦法:設(shè)備長期使用導(dǎo)致線路及器件老化,更換受損元件,設(shè)備恢復(fù)正常工作。
2 故障二
(1)故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機(jī)床在啟動后不執(zhí)行零件加工程序。
(2)故障分析及診斷過程:①微機(jī)控制裝置有故障;②微機(jī)控制裝置與機(jī)床各個(gè)連接線及插頭接觸不良;③高頻發(fā)生器沒有高頻輸出。檢查板與機(jī)床各個(gè)連接線及插頭,是否有虛接現(xiàn)象;更換備用的微機(jī)控制板后,故障沒有被排除。檢測高頻信號發(fā)生器,無高頻信號輸出,故高頻發(fā)生器出現(xiàn)問題。檢測各相關(guān)元器件,發(fā)現(xiàn)電路損壞,更換元件后,機(jī)床恢復(fù)正常。
3 故障三
(1)故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機(jī)床在使用后程序不能保存,且機(jī)床內(nèi)原有程序也調(diào)不出來。
(2)故障分析及診斷過程:根據(jù)故障現(xiàn)象判斷,這種現(xiàn)象可能是電腦主機(jī)有關(guān)或者主板上電池電壓不夠造成的。更換備用的電腦主機(jī),機(jī)床故障現(xiàn)象沒有消除;進(jìn)一步測量給主板供電的電池,發(fā)現(xiàn)電壓只有2.5 V(正常為3 V)。更換主板電池后,測試后機(jī)床恢復(fù)正常。
(3)分析原因及解決方法:電壓降低,不能給主板提供足夠的電量,只需更換電池即可。
4 故障四
(1)故障現(xiàn)象:機(jī)床開機(jī)后顯示ERR,不走程序,且機(jī)床報(bào)警。
(2)故障分析及診斷過程:查閱相關(guān)技術(shù)手冊,出現(xiàn)ERR是沒有反饋信號造成的[2]。檢查反饋信號聯(lián)線,發(fā)現(xiàn)該信號線斷路。更換新的信號線后,機(jī)床恢復(fù)正常。
(3)分析原因及解決方法:長期使用機(jī)床,使線路老化,或操作不當(dāng),都有可能導(dǎo)致信號線折斷。只需更換損壞的信號線,故障自然消除。
5 故障五
(1)故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機(jī)床在加工零件時(shí),加工出來的零件不對稱。
(2)故障分析及診斷過程:出現(xiàn)此類現(xiàn)象可能是由電氣控制部分故障或步進(jìn)電機(jī)在工作時(shí)丟步造成的。先檢查電氣控制部分,沒有發(fā)現(xiàn)問題;進(jìn)一步檢查步進(jìn)電機(jī),發(fā)現(xiàn)X軸的步進(jìn)電機(jī)存在丟步現(xiàn)象。更換X軸驅(qū)動控制卡,故障現(xiàn)象依然存在。更換了有磨損痕跡的導(dǎo)論,并調(diào)整絲杠間隙后,啟動機(jī)床試加工零件,加工精度完全符合技術(shù)要求。
(3)分析原因及解決方法:長期使用使磨損,傳動精度降低。更換相同類型的導(dǎo)論并調(diào)整絲杠傳動間隙,故障消除。
6 故障六
(1)故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機(jī)床在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)切割圓形件時(shí)切割線不重合。
(2)故障分析及診斷過程:出現(xiàn)這種現(xiàn)象應(yīng)該是步進(jìn)電動機(jī)的相序混亂造成的。檢測步進(jìn)電動機(jī)各軸的驅(qū)動控制卡,發(fā)現(xiàn)機(jī)床X、Y軸步進(jìn)電機(jī)控制卡接線相序不正常,同時(shí)檢測到X控制卡上的光電耦合器也存在問題。重新測定并調(diào)整各軸的相序,用4N33替換損壞的光電耦合器,試加工零件,測量后零件精度完全符合設(shè)計(jì)要求。
(3)分析原因及解決方法:相序混亂是廠家安裝調(diào)試時(shí)沒有按正確的相序連接,重新測量并調(diào)整好,機(jī)床即可正常工作。
7 故障七
(1)故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機(jī)床在工作時(shí),X軸不轉(zhuǎn)動,同時(shí)聲音較大;有時(shí)X軸也轉(zhuǎn)動,但啟動回零指令后,機(jī)床不歸零點(diǎn)。
(2)故障分析及診斷過程:①步進(jìn)電機(jī)本身出現(xiàn)問題;②步進(jìn)電機(jī)與X軸驅(qū)動控制卡之間的連線故障;③X軸驅(qū)動控制卡出現(xiàn)故障。采用“分開法”單獨(dú)檢測步進(jìn)電機(jī),電機(jī)工作正常;檢查步進(jìn)電機(jī)及X軸驅(qū)動控制卡之間的信號聯(lián)線及插頭,沒有松動及斷路現(xiàn)象;進(jìn)一步檢查X軸驅(qū)動控制卡,發(fā)現(xiàn)集成電路TLP521-4工作異常。更換同型號集成電路后,X軸恢復(fù)正常工作。但高頻發(fā)生器沒有信號輸出,發(fā)現(xiàn)集成電路7555和NE555兩個(gè)元器件損壞。更換后,高頻恢復(fù)正常。
(3)分析原因及解決方法:由于機(jī)床年代久遠(yuǎn),并長期工作在惡劣環(huán)境下,元器件易發(fā)生短路現(xiàn)象。操作人員在使用設(shè)備過程中,要及時(shí)檢查,保證機(jī)床正常工作。
在實(shí)際生產(chǎn)中,數(shù)控設(shè)備的完好是保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保證。當(dāng)數(shù)控設(shè)備發(fā)生故障時(shí),迅速找到故障的原因和部位。一方面,修復(fù)故障不僅涉及很多的技術(shù)內(nèi)容,而且許多決策更依賴于技術(shù)人員個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和技巧。另一方面,為了滿足生產(chǎn)的需要,所用數(shù)控設(shè)備種類繁多,尤其對于一些早期的數(shù)控設(shè)備發(fā)生故障的概率更高。因此,建立數(shù)控設(shè)備維修檔案,選擇先進(jìn)的診斷儀器,采取正確的診斷方法,掌握維修技巧,把數(shù)控設(shè)備修好、用好、管好。
參考文獻(xiàn)
[1] 王平.數(shù)控機(jī)床與編程實(shí)用教程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.
[2] 任建平.現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床故障診斷及維修[M].北京:國防工業(yè)出版社,2001.endprint