吳 平
(山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南250100)
由原有的核子秤一條龍減差式計(jì)量更改為一對一小皮帶控制,這樣做的優(yōu)點(diǎn)是消除了核輻射對維護(hù)人員的傷害而且排除了一條龍減差式計(jì)量由于一臺秤計(jì)量出現(xiàn)問題而影響下一臺秤計(jì)量精度的問題,而且一對一的小皮帶控制便于之后的日常維護(hù),哪臺計(jì)量不準(zhǔn)確就只針對當(dāng)臺秤做出調(diào)整不用考慮對周圍秤的影響;在系統(tǒng)的通訊方面保留了原有的ControlNet通訊,新增了儀表間的Profibus-DP總線通訊接線簡單減少了故障點(diǎn)便于維護(hù)和排查問題;在空氣炮的控制方面除了保留原有的現(xiàn)場輸出空氣炮以外還增加了,上位機(jī)手動輸出和自動判斷“斷料信號”空氣炮輸出,這樣有效的節(jié)約了人工勞動成本和處理斷料問題的及時(shí)性;系統(tǒng)保留了原有的冗余網(wǎng)絡(luò),當(dāng)一個網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障自動切換到另一個網(wǎng)絡(luò)保證了系統(tǒng)的正常運(yùn)行;系統(tǒng)保留了原有的主皮帶雙向運(yùn)行的功能,根據(jù)主皮帶運(yùn)行方向的不同,上位機(jī)自動判斷啟動順序。
新增小皮帶機(jī),最大輸送量:150t/h,最小輸送量:6t/h,皮帶寬度:800mm,皮帶機(jī)采用EP-200(耐溫180℃)無接縫4層皮帶,配套擋料板、糾偏裝置、清掃器和事故拉繩開關(guān)等,托輥選擇聚乙烯高分子托輥,皮帶機(jī)頭尾輪中心距L=(15m-17m),除計(jì)量秤安裝特殊要求外(下料點(diǎn)增加1組托輥)輸送段的托輥間距為1200mm,同時(shí)確保稱量段大于5米(從最后一個下料點(diǎn)至傳動滾筒的中心距),要求計(jì)量秤的安裝前后具有3組托輥其間距為400-500mm,保證電子皮帶秤的計(jì)量精度優(yōu)于±0.5%。小皮帶機(jī)頭尾輪基礎(chǔ)要求牢固,確保運(yùn)行牢穩(wěn);新增的電子皮帶秤秤體采用德國申克技術(shù),采用全懸浮100%受力稱重橋即受力為托輥直壓方式100%傳力(無任何機(jī)械鉸力,杠桿等對精確測量受力不利的轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié))即使在高振動,高皮重以及不平穩(wěn)負(fù)荷下也能保證高精度測量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高精度配料控制;在傳感器上由于自動配煤系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整導(dǎo)致電子秤流量范圍的變化,因此 改造項(xiàng)目的電子皮帶秤采用申克原裝進(jìn)口VBB傳感器,其特點(diǎn)如下:獨(dú)特的高阻抗,高過載能力,抗托輥安裝不對直性,獨(dú)特的軸對稱測量原理,高靈敏度,大輸出信號,允許大皮重稱量,保證同樣精度的情況下,可允許最大皮重為量程的90%。,傳感器投運(yùn)后無需維護(hù)/維修,拆裝非常簡便,并允許在加載情況下進(jìn)行電纜的連接,拆卸以及測量,精度高,重復(fù)性及長期穩(wěn)定性好,高分度值,高防護(hù)等級,密封性好,具有過電壓及過載保護(hù),過載可達(dá)300%。側(cè)向力及偏心荷重對稱量精度無影響。
快速選定配料倉號及煤種;系統(tǒng)的起動控制:配料料線自動順序啟停;系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制:系統(tǒng)可以與煤處理系統(tǒng)PLC聯(lián)網(wǎng),在配煤系統(tǒng)選定配煤線后將配煤線要啟動的配煤皮帶編號上傳到煤處理系統(tǒng)集中控制室,由煤處理系統(tǒng)PLC自動控制啟動相應(yīng)的配煤皮帶機(jī),能快速修改各計(jì)量秤的計(jì)量參數(shù)和配料系統(tǒng)的控制參數(shù)。
能直接通過配料控制畫面按下列設(shè)置控制空氣炮動作的啟動/停止。同時(shí)為了方便日常檢修保留目前的空氣炮機(jī)旁手動功能,作為就地控制系統(tǒng)。增設(shè)現(xiàn)場轉(zhuǎn)換開關(guān),作為手/自動切換。
采用動畫和數(shù)據(jù)簡明直觀的顯示整個配料工藝及流程畫面、顯示各種原料的瞬間下料量、總流量及總累計(jì)量;顯示報(bào)警畫面,當(dāng)系統(tǒng)各測量單元出現(xiàn)故障時(shí),工藝流程主畫面將以警示色提醒用戶,并由計(jì)算機(jī)記錄故障時(shí)間。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)空倉或給料機(jī)堵料而無法下料時(shí),工藝流程畫面也以警示色提醒用戶,同時(shí)在控制室出現(xiàn)聲音報(bào)警,提醒用戶及時(shí)處理,顯示系統(tǒng)的當(dāng)前趨勢和歷史趨勢畫面。
配煤稱升級改造后,無論從現(xiàn)場直觀配料情況,還是配合煤、焦炭指標(biāo)穩(wěn)定性情況看,配料的均勻性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性均得到了明顯的提升。
圖1
從人工跑盤數(shù)據(jù)可見,單秤偏差均控制在2%以內(nèi),配煤準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上,如此高的準(zhǔn)確性是大皮帶集中配煤所無法比擬的,且改質(zhì)后配煤歷史曲線波動范圍也明顯變小了,見圖1。