周石磊(中科(廣東)煉化有限公司, 廣東 湛江 524002)
運(yùn)用現(xiàn)代化管理方法降低1.0M/a重油催化裂化裝置能耗
周石磊(中科(廣東)煉化有限公司, 廣東 湛江 524002)
通過運(yùn)用企業(yè)現(xiàn)代化管理方法,結(jié)合技術(shù)改造和優(yōu)化操作,對中國石化股份有限公司茂名分公司1.0M/a重油催化裂化裝置挖潛增效。
現(xiàn)代化管理方法;催化裂化;能耗;優(yōu)化;長周期
近年來,我國煉油企業(yè)的節(jié)能工作取得了很大的成績,主要工藝裝置的能耗大大降低。但整體來看,我國煉廠加工單位原油的能耗比國外高出不少,主要原因是各工藝裝置間及其與這些系統(tǒng)間缺乏能量系統(tǒng)綜合利用,缺乏對系統(tǒng)匹配的能量總體優(yōu)化利用的考慮。催化裂化裝置是煉油廠的耗能大戶,其能耗高低對煉廠的節(jié)能管理影響很大。隨著原油的重質(zhì)化、劣質(zhì)化日益加劇,以及國家對節(jié)能減排工作要求提高,重油催化裝置的節(jié)能降耗面臨巨大挑戰(zhàn)。
表1 裝置歷年生產(chǎn)狀況表
表2 國內(nèi)同類裝置2008年生產(chǎn)狀況表
從表1和表2可以看出二催化與同行業(yè)先進(jìn)單位的差距較大。
通過定性分析,我們找出了影響裝置能耗的主要因素,并畫出了因果圖:
圖1 裝置能耗高因果圖
經(jīng)過分析和論證認(rèn)為:通過運(yùn)用企業(yè)現(xiàn)代化管理方法,結(jié)合技術(shù)改造和優(yōu)化操作,1.0M/a重油催化裂化裝置的能耗仍有潛力可挖。以因果圖為工具,對裝置能耗的影響因數(shù)作定性分析,在此基礎(chǔ)上依據(jù)系統(tǒng)工程原理建立裝置能耗層次分析模型,進(jìn)行定量分析,根據(jù)定量分析結(jié)果確定奮斗目標(biāo),同時制定各種措施并確定它們的投入配比,從而確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
對各種設(shè)備、過程進(jìn)行研究分析,制定相應(yīng)管理措施,達(dá)到減少水、電、蒸汽消耗,降低裝置能耗、加工費(fèi)用的目的。
2.1 節(jié)電方面
(1)提高二催化煙機(jī)效率及同步運(yùn)行率
①提高操作水平,保持反再系統(tǒng)操作平穩(wěn)。要求操作人員定期向再生器加入一定量的助燃劑,減少二次燃燒。避免操作、原料性質(zhì)出現(xiàn)較大波動,造成再生器超溫。發(fā)現(xiàn)煙機(jī)工藝參數(shù)出現(xiàn)異常,及時關(guān)小或關(guān)閉煙機(jī)入口蝶閥,待工藝條件恢復(fù)正常后,再開回原狀態(tài),有效地保證了煙機(jī)的正常運(yùn)行。
②控制煙機(jī)入口粉塵濃度。通過控制好再生器流化狀態(tài),維護(hù)好臨界噴嘴、煙氣粉塵檢測儀,定期回收三旋細(xì)粉等手段,有效地控制煙機(jī)入口粉塵濃度,確保煙氣輪機(jī)的安穩(wěn)運(yùn)行。
(2)裝置備用機(jī)組(風(fēng)機(jī)、氣壓機(jī)),潤滑油油運(yùn)原來為24小時開電泵運(yùn)行,經(jīng)過分析研究,機(jī)組備用狀態(tài)下,潤滑油流量可以降低或間隔供油。故對備用機(jī)組油運(yùn)進(jìn)行重新調(diào)整,同時檢查個用油點(diǎn)情況。
(3)二催化裝置分餾塔頂油氣配置了10臺空氣冷卻器。在滿足富氣冷后溫度要求情況下,根據(jù)裝置處理量變化、冬季晝夜氣溫變化,在確保水冷器冷后溫度在42~45℃范圍內(nèi)的前提下,停用或增開空冷201電機(jī)臺數(shù),每日晚20:00時停用,次日8:00時增開,以此節(jié)約用電。
2.2 節(jié)水方面
(1)新鮮水:裝置新鮮水使用點(diǎn)主要有油漿冷卻器、機(jī)泵冷卻水、油漿采樣器、鍋爐水蒸汽采樣冷卻器、滑閥潤滑油冷卻器、水封罐。
①通過技術(shù)改造,增設(shè)管道增壓泵,用循環(huán)水替代裝置機(jī)泵冷卻水、各采樣冷卻器、滑閥潤滑油冷卻器用新鮮水,回水返回循環(huán)水出裝置管線。
②油漿冷卻器冷卻水改用凈化水車間邊溝水凈化裝置回用水,替代新鮮水。
(文章題目:運(yùn)用現(xiàn)代化管理方法降低1.0M/a重油催化裂化裝置能耗)
(2)循環(huán)水:根據(jù)生產(chǎn)方案的不同,在汽油、液化氣收率大幅上升,低溫位熱量增多,循環(huán)水總量比改造前增多。但通過對不同生產(chǎn)方案下循環(huán)水使用情況進(jìn)行分析研究,在節(jié)約循環(huán)水工作上,仍有潛力可挖。
①二催化裝置配置有兩臺離心式(兩段)氣壓機(jī),由凝汽式低壓透平驅(qū)動,平時一開一備。
③當(dāng)冷卻器冷卻效果下降較明顯時,對冷卻器管束進(jìn)行在線化學(xué)清洗,保證冷卻器冷卻效果。
2.3 節(jié)汽方面
(1)建立健全疏水器管理臺帳,更新部分疏水效果差的疏水器。主動聯(lián)系保運(yùn)單位,每月對所有疏水器進(jìn)行檢測一次,對檢測出存在問題的疏水器,及時進(jìn)行維護(hù),確保疏水效果,減少蒸汽泄漏。
(2)加強(qiáng)對中低壓蒸汽管線保溫完好情況的檢查,對保溫材料破損或表面溫度偏高的部分進(jìn)行更換,以減小熱量損失。
(3)優(yōu)化操作,節(jié)約工藝、機(jī)組用汽。
①根據(jù)處理量任務(wù)大小、原料油性質(zhì)變化,及時調(diào)節(jié)進(jìn)料霧化蒸汽用量,汽提蒸汽用量。
②裝置氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速、反飛動氣體流量調(diào)節(jié)閥都是手動控制,轉(zhuǎn)速恒定時,反飛動氣體流量大小對透平用汽量有較大影響。
(4)抓好二催化裝置鍋爐的平穩(wěn)運(yùn)行,多產(chǎn)蒸汽。
加強(qiáng)鍋爐的吹灰,降低排煙溫度,提高鍋爐產(chǎn)汽量。二催化鍋爐排煙溫度一般控制在180℃左右。
(5)二催化投用專線非凈化風(fēng)管線,作為外取熱器、二密流化風(fēng),停下增壓機(jī)。調(diào)整再生器、外取熱器操作,將外取熱器產(chǎn)汽量提高至75t/h左右,燒焦風(fēng)量增加90m3/min左右,產(chǎn)汽量提高約6t/h。
2.4 確保催化裝置長周期,避免切斷進(jìn)料或停工方面
(1)悶床工藝
悶床工藝是一種特殊的工藝處理方法。在處理主風(fēng)機(jī)組故障、設(shè)備漏點(diǎn)處理、“四?!睍r非常有用。通過技術(shù)攻關(guān),在輔助燃燒爐大瓦斯管線上接入非凈化風(fēng)管線,悶床操作時,投用該流程,引非凈化風(fēng)進(jìn)入再生器,保持器內(nèi)催化劑處于松動狀態(tài),恢復(fù)流化時非???。使用悶床工藝可避免不必要的非計劃停工。
(2)不切斷進(jìn)料處理油漿泵故障或管線穿漏
油漿泵是關(guān)鍵機(jī)泵,遇上油漿泵同時故障,或油漿泵預(yù)熱管線、閥門被磨穿的情況,按常規(guī)處理方法需要切斷進(jìn)料進(jìn)行處理。車間大膽探索,降低處理量生產(chǎn),增加分餾塔其它各段回流的取熱,防止沖塔,確保產(chǎn)品合格。另外,在塔底接出專線抽油漿外排,防止催化劑沉積,保證塔底液面正常。
(3)不切斷進(jìn)料處理粗汽油泵故障
粗汽油泵是將粗汽油送至吸收塔作吸收劑,也是控制分餾塔頂油氣分離器液面,防止汽油滿至氣壓機(jī)的關(guān)鍵機(jī)泵,兩臺粗汽油泵同時故障時,按常規(guī)處理也需要切斷進(jìn)料。車間創(chuàng)新處理方法是,裝置降量生產(chǎn),同時減少反應(yīng)、分餾塔用汽,降低汽油、污水流量,將粗汽油與污水一起送至瓦斯放空罐,通過污油泵將粗汽油送至不合格罐,為機(jī)泵搶修贏得時間。
2009年二催化裝置獲得中石化集團(tuán)公司催化裂化裝置達(dá)標(biāo)競賽自身進(jìn)步最快獎,由2008年排名26名到2009年排名13名,前進(jìn)了13名。