徐開軍 楊玉潔
(中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古 阿拉善 750336)
中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司60萬(wàn)t/a電石生產(chǎn)裝置現(xiàn)有2.5萬(wàn)t全封閉電石爐12臺(tái),根據(jù)《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》的要求:“密閉式電石裝置的爐氣(CO氣體)必須綜合利用,正常生產(chǎn)時(shí)不允許爐氣直排或點(diǎn)火炬;含塵爐氣或利用后的再生氣必須經(jīng)除塵處理,達(dá)標(biāo)排放”。為此,該公司通過(guò)爐氣凈化系統(tǒng)和后處理系統(tǒng)凈化CO氣體后送到石灰窯工段,作為石灰窯系統(tǒng)的燃燒氣再利用,形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
由于密閉電石爐產(chǎn)生的尾氣(CO 65%~85%,CO22%~4%,H2O 2%~10%,O20.5%~5.0%,S 0.34%,H20.5%~25.00%,N21%~5%,CH43%~6%)含有少量的O2和H2,屬易燃、易爆氣體,為了保障凈化裝置和電石爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,必須對(duì)尾氣氣體中的CO、O2、H2和CO2的含量進(jìn)行采樣分析監(jiān)控,所以在每臺(tái)電石爐尾氣凈化裝置上設(shè)計(jì)安裝了一套過(guò)程分析系統(tǒng),該系統(tǒng)包括取樣探頭組件、預(yù)處理單元、分析單元、程序報(bào)警控制單元和儀器標(biāo)定單元5部分。將該系統(tǒng)的報(bào)警控制信號(hào)上傳到電石爐的PLC系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)鎖控制:當(dāng)尾氣中O2含量超過(guò)2%時(shí),PLC系統(tǒng)自動(dòng)聯(lián)鎖停止尾氣凈化裝置以防止凈化系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故;當(dāng)尾氣中H2含量達(dá)到23%時(shí),PLC系統(tǒng)自動(dòng)聯(lián)鎖停止電石爐裝置。所以該分析系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定,不但關(guān)系到整個(gè)電石爐裝置的安全正常穩(wěn)定運(yùn)行,而且還關(guān)系到后處理乃至石灰窯裝置的安全運(yùn)行。
由于原分析系統(tǒng)沒有充分考慮該公司密閉電石爐所產(chǎn)生尾氣的特點(diǎn),致使其投運(yùn)以來(lái)一直不能穩(wěn)定運(yùn)行,主要原因就是所測(cè)樣氣粉塵含量較大,煙塵粒徑極其細(xì)微(0~10μm顆粒占總煙塵量的80%左右),這就會(huì)造成采樣系統(tǒng)和分析儀表的管路容易堵塞;另外,煙氣溫度較高,有時(shí)甚至高達(dá)1 000℃左右,經(jīng)空冷系統(tǒng)冷卻后送到分析儀表后的溫度降到40~50℃,這勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生大量的冷凝水,如果不能及時(shí)排除,也會(huì)造成管路系統(tǒng)的堵塞和分析儀表的損壞。
經(jīng)過(guò)分析總結(jié),并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)原分析系統(tǒng)進(jìn)行五方面的技術(shù)改造,如圖1所示。
電石爐尾氣凈化裝置尾氣過(guò)程分析系統(tǒng)的預(yù)處理裝置,是在吸收國(guó)外同類先進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,采用獨(dú)特的專門凈化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了在高溫下清除有害雜質(zhì)(微小粉塵、有機(jī)結(jié)晶物及飽和水汽等)并實(shí)現(xiàn)連續(xù)取樣的技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)周期大于三個(gè)月。完善后的預(yù)處理裝置具有以下特點(diǎn):
a. 增加了先進(jìn)的壓縮機(jī)冷凝器,具有電子除濕/渦旋管(防爆環(huán)保型)制冷技術(shù),可高效快捷地冷卻樣品,使有害成分急劇冷卻并分離。壓縮機(jī)冷凝/電子除濕式氣體冷凝器自帶溫度調(diào)節(jié),設(shè)有高、低溫報(bào)警輸出,專屬方法迅速冷卻,組分不丟失;能適應(yīng)高溫環(huán)境,防止氣體溫度降到露點(diǎn)以下而形成冷凝液。所選TG-10A型冷凝器,當(dāng)流 量為2L/min時(shí),入口溫度不大于400℃,出口溫度在3~5℃,使樣氣的露點(diǎn)溫度低于環(huán)境溫度,避免有結(jié)露冷凝液體進(jìn)入分析儀器而損壞儀表。
圖1 改造后的電石爐尾氣分析系統(tǒng)
b. 采用特殊的汽-液分離技術(shù),有效地分離樣品中的冷凝物。
c. 采用自動(dòng)排液技術(shù),裝置具有自清潔再用功能;采用排液蠕動(dòng)泵和自動(dòng)排液器兩種方式,蠕動(dòng)泵專門用于分析設(shè)備中的冷凝液回收,低速運(yùn)轉(zhuǎn)的PVDF軟管通過(guò)滑軟與Novoprene軟管連接,確保其具有長(zhǎng)期良好的機(jī)械和化學(xué)穩(wěn)定性,同步電動(dòng)機(jī)和齒輪可以阻止回流的冷凝液,蠕動(dòng)泵0.3L/h的排液量可以保證安全地除去冷凝液。
原分析系統(tǒng)由氣泵提供吸力采取樣氣,在取樣管線和泵前樣氣壓力為微負(fù)壓,分析系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí)氣液分析和排污裝置處于負(fù)壓狀態(tài),這樣就不能快速地排出污物和冷凝液。改進(jìn)后,如果排污裝置需要排污,系統(tǒng)會(huì)通過(guò)PLC系統(tǒng)發(fā)出信號(hào),自動(dòng)打開備用壓力源的電動(dòng)球閥,使其在排污過(guò)程中的氣液分析和排污裝置處于正壓狀態(tài),通過(guò)壓力作用。
采用全自動(dòng)控制反吹系統(tǒng),只要現(xiàn)場(chǎng)有氣源,無(wú)論壓力大小,通過(guò)程序控制都能使反吹達(dá)到滿意效果。由于現(xiàn)場(chǎng)氮?dú)鈮毫Σ蛔闱逸斔凸苈份^遠(yuǎn),所以在自動(dòng)反吹裝置中有針對(duì)性地加入了高壓增壓存氣裝置,使反吹氮?dú)鈮毫_(dá)到800kPa,滿足反吹中氮?dú)獾暮臍饬亢蛪毫σ蟆?/p>
在取樣探頭處,原系統(tǒng)只有一路反吹,即在過(guò)濾器表面進(jìn)行吹掃。系統(tǒng)在進(jìn)行反吹時(shí),死角和一些附著于過(guò)濾器表面的污物不易被吹掃清除。新方案對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行內(nèi)外同時(shí)反吹,很好地解決了吹掃效果不好的問(wèn)題。
改造后的系統(tǒng)采用雙探頭進(jìn)行取樣,整個(gè)取樣分析系統(tǒng)由PLC系統(tǒng)自動(dòng)控制,使雙探頭系統(tǒng)按一定周期自動(dòng)輪換工作。開始時(shí)A探頭工作;當(dāng)測(cè)量一定時(shí)間后切換至B探頭工作,此時(shí)A探頭進(jìn)入吹洗程序進(jìn)行自動(dòng)清理,完成一組工作循環(huán)。同理,當(dāng)取樣切換至A探頭時(shí),B探頭進(jìn)入吹洗程序。采用二位二通高頻開關(guān)動(dòng)作電磁閥作為吹掃執(zhí)行元件,進(jìn)行脈沖式吹掃并由PLC進(jìn)行定時(shí)和計(jì)數(shù),每次吹10s,停5s,共4次。必要時(shí)也可在某一時(shí)間內(nèi)只選擇一個(gè)探頭工作。這樣,既能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連續(xù)取樣分析,又能方便地對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)而不影響生產(chǎn)操作。
對(duì)中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司60萬(wàn)t/a電石生產(chǎn)裝置密閉電石爐尾氣過(guò)程分析系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造后,投入正式運(yùn)行,分析系統(tǒng)運(yùn)行良好,達(dá)到了技改的目的。
與改造前相比,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間和次數(shù)減少了,之前每周都要檢修清理一次,尤其到了冬季氣溫低的時(shí)候幾乎每天都要手動(dòng)排污一次;技改后,三個(gè)月檢修保養(yǎng)一次,不但減輕了儀表維修工的勞動(dòng)強(qiáng)度,更重要的是減少了因分析儀表故障而引起的停車事故,為企業(yè)正常平穩(wěn)生產(chǎn)提供了保障。