王 帆 徐慶榮
(中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司)
某焦化廢水處理流程優(yōu)化改造研究
王 帆 徐慶榮
(中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司)
煉焦行業(yè)的焦化廢水屬于高氨氮廢水,含有酚、氰、苯等大量有毒有害物質(zhì)。為達(dá)到國(guó)家對(duì)焦化廢水排放的標(biāo)準(zhǔn),減輕環(huán)境污染,對(duì)某煤焦化廠原廢水處理系統(tǒng)各單體構(gòu)筑物的處理能力進(jìn)行分析、校核,確定廢水處理系統(tǒng)中A/O生化工藝部分的水力停留時(shí)間和污泥齡均小于設(shè)計(jì)規(guī)范是造成廢水排放不達(dá)標(biāo)的主要原因。通過(guò)增加一套好氧池和回沉池,優(yōu)化處理工藝流程、投加相應(yīng)藥劑等措施,最終在實(shí)驗(yàn)室階段獲得較優(yōu)的出水污染物指標(biāo),可為該煤焦化廠廢水處理系統(tǒng)的改造提供技術(shù)指導(dǎo)。
焦化廢水 新標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)化改造
煉焦行業(yè)焦化廢水的污染及控制一直是國(guó)家廢水處理領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)。2012年6月27日,國(guó)家環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16171—2012)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,自2015年1月1日起,煉焦企業(yè)全部實(shí)行新標(biāo)準(zhǔn)中的污染物限值標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)論是國(guó)家對(duì)焦化行業(yè)廢水污染控制的日益嚴(yán)格,還是企業(yè)出于社會(huì)公益的目的,煉焦行業(yè)現(xiàn)有焦化廢水處理系統(tǒng)的優(yōu)化改造勢(shì)在必行。論文通過(guò)對(duì)某煤焦化廠焦化廢水現(xiàn)有處理系統(tǒng)各單體構(gòu)筑物的能力進(jìn)行分析和校核,尋找存在問(wèn)題的關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié),并按照新標(biāo)準(zhǔn)的要求提出改進(jìn)措施,以?xún)?yōu)化工藝流程,確保系統(tǒng)出水滿(mǎn)足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。
1.1 現(xiàn)有系統(tǒng)工藝流程
某煤焦化廠現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理能力為120 m3/h,工藝流程見(jiàn)圖1,水量平衡見(jiàn)圖2。
圖1 現(xiàn)有工藝流程示意
圖2 現(xiàn)有系統(tǒng)水量平衡圖(單位:m3/h)
1.2 現(xiàn)有構(gòu)筑物處理能力校核
系統(tǒng)各個(gè)單體構(gòu)筑物處理能力的校核結(jié)果表明,廢水處理系統(tǒng)事故池、調(diào)節(jié)池以及后續(xù)混凝沉淀系統(tǒng)負(fù)荷能力足夠。因此,重點(diǎn)對(duì)工藝的A/O生化部分進(jìn)行分析、校核,結(jié)果如下:
(1)缺氧池。設(shè)計(jì)尺寸:長(zhǎng)×寬×高為15.0 m×14.0 m×8.9 m,共兩座,總有效容積3 528 m3。按進(jìn)水量120 m3/h計(jì)算,廢水在厭氧池停留時(shí)間約29.4 h。
(2)好氧池。設(shè)計(jì)尺寸:長(zhǎng)×寬×高為19.5 m×18.0 m×7.0 m,共兩座,總有效容積4 212 m3,按進(jìn)水量120 m3/h計(jì)算,廢水在好氧池停留時(shí)間約35.1 h。
(3)回沉池。設(shè)計(jì)尺寸φ16.0 m×3.6 m,共兩座,總有效容積約1 300 m3,按進(jìn)水量120 m3/h計(jì)算,廢水在回沉池停留時(shí)間約10.8 h。
1.3 焦化廢水處理系統(tǒng)A/O工藝流程的校核
1.3.1 A/O工藝流程與設(shè)計(jì)參數(shù)
生物脫氮的基本原理是在傳統(tǒng)的二級(jí)處理中將有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮的基礎(chǔ)上,在硝化和反硝化菌的作用下,將氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮,再通過(guò)反硝化作用將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓瑥亩_(dá)到從廢水中脫氮的目的。在傳統(tǒng)活性污泥法中,污水中的氮、磷的去除量?jī)H為微生物從污水中攝取并進(jìn)行細(xì)胞合成的數(shù)量,因此去除率低,氮一般為20%~40%,磷僅為5%~20%。而A/O工藝脫氮率一般可達(dá)到70%~80%。焦化廢水處理系統(tǒng)A/O工藝部分基本流程見(jiàn)圖3。
圖3 焦化廢水處理A/O工藝基本流程
A/O工藝運(yùn)行主要參數(shù):
(1)硝化工況。好氧池出口溶解氧在1~ 2 mg/L以上;適宜溫度為20~30 ℃,最低水溫應(yīng)不小于13 ℃,低于13 ℃硝化速度明顯降低;TKN/MLSS負(fù)荷率<0.05 kgTKN/(kg·MLSS·d);pH為8.0~8.4。
(2)反硝化工況。溶解氧趨近于零;生化反應(yīng)池進(jìn)水溶解性BOD濃度與硝態(tài)氮濃度之比應(yīng)在4以上。
A/O工藝主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 焦化廢水A/O工藝設(shè)計(jì)參數(shù)
1.3.2 A/O工藝流程運(yùn)行參數(shù)現(xiàn)狀
(1)水力停留時(shí)間HRT。A段水力停留時(shí)間29.4 h,O段水力停留時(shí)間35.1 h。由表1可知,目前缺氧池停留時(shí)間滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范要求,好氧池停留時(shí)間略小于規(guī)范要求。
(2)污泥齡
式中,Ts為生物反應(yīng)設(shè)施中污泥停留時(shí)間,d;V為活性污泥反應(yīng)設(shè)施、回沉池和回流污泥井總有效容積之和,m3;Qw為外排剩余污泥量,m3/h;Qb為生物處理設(shè)計(jì)水量,m3/h;Cm為生化處理系統(tǒng)中泥水混合液的污泥濃度,以MLSS 計(jì),mg/L;Cs為回沉池回流活性污泥的污泥濃度,以MLSS 計(jì),mg/L;Css為生物處理后出水中含懸浮物濃度,以SS計(jì),mg/L。
代入計(jì)算得A/O焦化廢水脫氮工藝系統(tǒng)實(shí)際污泥齡Ts=85 d<100 d,小于設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
(3)污泥回流比R。根據(jù)業(yè)主提供數(shù)據(jù),回沉池回流到好氧池污泥量為280 m3/h,計(jì)算得污泥回流比R=233%,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
(4)消化液回流比Rd。根據(jù)業(yè)主提供數(shù)據(jù),回沉池回流到缺氧池混合液量為360 m3/h,計(jì)算得硝化液回流比Rd=300%,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
由以上分析可知,好氧池停留時(shí)間略小于規(guī)范要求,污泥齡Ts小于規(guī)范要求。
如檢修需停用一座好氧池,則停留時(shí)間為17.6 h,遠(yuǎn)小于36 h,難以保證水質(zhì)處理目標(biāo)。建議新建一座好氧池,可保證停留時(shí)間39.6 h,可完全滿(mǎn)足運(yùn)行安全檢修要求;回沉池如需停用一座檢修,系統(tǒng)壓力會(huì)明顯增大,建議新建一座回沉池與新的好氧池一對(duì)一使用,保證系統(tǒng)滿(mǎn)足目前廢水處理能力。增加一套好氧池和回沉池后,計(jì)算污泥齡Ts=111 d>100 d,符合規(guī)范要求。
目前在后混系統(tǒng)處新建了一座700 m3左右的缺氧池,考慮運(yùn)行安全,如主體缺氧池停用一座,停留時(shí)間變?yōu)?0.5 h,略小于規(guī)范要求,基本上可滿(mǎn)足應(yīng)急運(yùn)行安全檢修。
2.1 改造措施
根據(jù)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)能力的校核,現(xiàn)有系統(tǒng)的A/O流程段脫氮能力不足,需對(duì)工藝進(jìn)行改造,增加一座好氧池以及配套的回沉池。具體改造如下:
(1)新建好氧池1座。設(shè)計(jì)尺寸:長(zhǎng)×寬×高19.5 m×18.0 m×7.0 m,為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);配套設(shè)備:①風(fēng)機(jī),利用原有系統(tǒng)風(fēng)機(jī),不新增鼓風(fēng)設(shè)備;②微孔曝氣頭,采用塑料材質(zhì),數(shù)量1 188;③配套管道,水管采用鋼制,空氣管道水上采用鋼管,水下部分采用ABS塑料管道;④管道附件,閥門(mén)、管卡、管堵等若干。
(2)新建回沉池1座。設(shè)計(jì)尺寸φ16.0 m×3.6 m,有效容積約620 m3,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);配套設(shè)備:①刮泥機(jī),選擇中心傳動(dòng)刮泥機(jī),型號(hào)ZXG16,周邊線速度1~2 m/min,驅(qū)動(dòng)功率0.75 kW;②配套管道,選擇鋼制管道;③管道附件,彎頭、閥門(mén)、三通等若干。改造后的處理工藝流程見(jiàn)圖4,水量平衡見(jiàn)圖5。
圖4 改造后工藝流程
圖5 改造后水量平衡(單位:m3/h)
經(jīng)過(guò)改造后系統(tǒng)能力與進(jìn)水流量能相互匹配,外排出水能達(dá)到原有標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)指標(biāo)。
2.2 出水指標(biāo)優(yōu)化
焦化廢水的優(yōu)化目標(biāo)為:①目前系統(tǒng)出水COD值為171,超出新標(biāo)準(zhǔn)要求。改造后新增加一座好氧池有利于COD的降解和最終排水穩(wěn)定達(dá)標(biāo);②SS目前沒(méi)有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,SS值要穩(wěn)定在50 mg/L以下還需要進(jìn)一步的處理;③硫化物、氰化物和總氰的降解是升級(jí)優(yōu)化的重點(diǎn),需有針對(duì)性的投加藥劑通過(guò)藥劑和構(gòu)筑物的配合處理使其達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的要求。優(yōu)化后的工藝流程見(jiàn)圖6。
圖6 優(yōu)化后的工藝流程
現(xiàn)有系統(tǒng)廢水進(jìn)入反應(yīng)池,在此池內(nèi)投加降解總氰的藥劑,混合反應(yīng)。采用現(xiàn)有系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)(接管和配套附件即可)在池內(nèi)進(jìn)行空氣攪拌。空氣攪拌的優(yōu)點(diǎn)是既能充分利用現(xiàn)有的系統(tǒng),也可以通過(guò)鼓風(fēng)曝氣對(duì)廢水中的COD及硫化物進(jìn)行有效的降解?;旌戏磻?yīng)后的廢水進(jìn)入砂濾池,去除廢水中經(jīng)過(guò)加藥曝氣降解形成的細(xì)小懸浮物。砂濾池出水泵入活性炭過(guò)濾設(shè)備,進(jìn)一步去除廢水中的COD及SS,同時(shí)能有效的改善廢水的色度,使其滿(mǎn)足新的排放要求。最終廢水進(jìn)入清水池,一部分用以對(duì)系統(tǒng)的反沖洗,處理后的剩余廢水外排。反沖洗后的廢水進(jìn)入目前生化系統(tǒng)的污泥濃縮池,與生化污泥一起壓濾處理。
實(shí)驗(yàn)室條件下,工藝流程優(yōu)化后出水污染物指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2 優(yōu)化工藝實(shí)驗(yàn)室出水污染物指標(biāo) mg/L
污染物SSCOD氨氮BOD總氮總磷石油酚氰化物污染限值3570813181.01.20.200.13
由表2可知,實(shí)驗(yàn)室條件下處理后的廢水中污染含量明顯降低,處理后的廢水pH為7.3,滿(mǎn)足新標(biāo)準(zhǔn)的排放要求。
(1)某煤焦化廠廢現(xiàn)有的廢水處理工藝流程A/O脫氮工藝系統(tǒng)中廢水在好氧池停留時(shí)間和實(shí)際污泥齡小于設(shè)計(jì)規(guī)范要求,是廢水排放不達(dá)標(biāo)的重要因素。
(2)通過(guò)新建1座好氧池和1座回沉池,不僅能有效降低目前系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷,也為單體構(gòu)筑物和設(shè)備的檢修提供了必要條件,并與降氰藥劑共同作用,優(yōu)化了廢水處理工藝流程,有利于解決目前外排廢水排放指標(biāo)不穩(wěn)定、部分污染物含量達(dá)不到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題。
(3)優(yōu)化后的處理流程在實(shí)驗(yàn)室階段的出水污染物成分分析結(jié)果表明,氰化物、酚、總磷、總氮等含量降低明顯。該工藝優(yōu)化可為后續(xù)焦化廢水排放指標(biāo)滿(mǎn)足新標(biāo)準(zhǔn)的要求提供了可靠的技術(shù)改造依據(jù)。
2015-08-03)
王 帆(1981—),男,工程師,243000 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西塘路666號(hào)。