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      電解金屬錳氨蒸發(fā)器列管泄漏原因分析及對策

      2015-01-26 13:05:22李建軍王建任何賢明韓俊杰
      中國錳業(yè) 2015年2期
      關鍵詞:列管液氨氨水

      李建軍,王建任,何賢明,韓俊杰

      (中信大錳礦業(yè)有限責任公司天等錳礦分公司,廣西 天等 532807)

      配氨水工序是中信大錳(天等)新材料有限公司生產(chǎn)輔助工序,主要負責向化合工序、電解工序提供合格的氨水,配氨水工序的好壞直接關系到整個電解金屬錳生產(chǎn)能否正常運行,氨蒸發(fā)器列管泄漏,直接影響本裝置和供氨水系統(tǒng)的安全連續(xù)運行,而且設備檢修、更新工作繁重,同時影響到了生產(chǎn)。針對這些狀況,查找影響的因素,為今后防止和減少同類失效事故發(fā)生提供依據(jù)和對策,保證設備使用的安全性和確保生產(chǎn)能夠穩(wěn)定持續(xù)運行。

      1 氨蒸發(fā)器列管泄漏檢查

      車間在1號氨蒸發(fā)器剛剛投入運行時,操作人員反映在氨水工序的循環(huán)水池旁聞到比較濃的氨味,而且發(fā)現(xiàn)氨蒸發(fā)器及出口管道全部結霜的現(xiàn)象,并聽到氨蒸發(fā)器有異常響聲;氨蒸發(fā)器當時遠程壓力顯示液位只有0.03 t,現(xiàn)場看不到液位,氨蒸發(fā)器壓力為0.4 MPa,閥門開度只有1/4。根據(jù)上述情況,操作人員立即將1號氨蒸發(fā)器解列,并將2號氨蒸發(fā)器投入運行,通過母管向外供氨水,以保證電解生產(chǎn)正常運行。

      事后組織維修人員對氨蒸發(fā)器進行解體檢查,具體步驟:a檢查氨蒸發(fā)器筒體外觀;b檢查氨蒸發(fā)器泄漏量。通過對蒸發(fā)器殼程進行加水檢漏,發(fā)現(xiàn)該氨蒸發(fā)器列管泄漏嚴重,有19根列管泄漏,列管泄漏點靠近蒸發(fā)器列管循環(huán)水出口端;c檢查氨蒸發(fā)器列管爆裂段。采用擴張法,把泄漏比較重的列管焊接部分擴開,通過人工把這條列管拉出來,從拉出來的管道表面看,管道外側無腐蝕,經(jīng)檢查列管中有1段管已爆裂,裂縫長約100 mm,裂口沿軸向分布,裂口處管道直徑明顯增粗,在與裂口連接的管道內有1段腐蝕比較嚴重,其他部分基本無內腐蝕。

      2 氨蒸發(fā)器列管爆裂原因分析

      2.1 現(xiàn)象分析

      氨蒸發(fā)器列管突然爆開,液氨進入氨蒸發(fā)器列管,與水發(fā)生化學反應,產(chǎn)生氨水,氨水隨著循環(huán)水回到循環(huán)水池中,循環(huán)水池是敞開式的,氨水中的氨蒸發(fā)出來,所以在循環(huán)水池旁聞到比較濃的氨味;由于氨與水反應是放熱反應,放出大量熱量,隨著溫度的升高,氨蒸發(fā)器內的液氨加劇氣化成氣氨,大量的氣氨涌向高位吸氨器,液氨蒸發(fā)成氣氨,吸收大量熱量,氨蒸發(fā)器和出口管道沒有保冷層,氨直接從空氣中吸收熱量,引起設備周圍空氣溫度下降,空氣中的飽和水附在設備和管道外壁上,從而出現(xiàn)氨蒸發(fā)器及出口管道結霜的現(xiàn)象;同時,由于氨蒸發(fā)器內外溫差產(chǎn)生的應力,造成氨蒸發(fā)器發(fā)出異常的響聲[1-3]。

      拆開氨蒸發(fā)器兩端封頭,對其筒體兩端列管口進行檢查,發(fā)現(xiàn)列管內側有銹斑,腐蝕不嚴重,屬輕度腐蝕。

      2.2 事故原因分析

      1)不良操作習慣導致列管凍裂

      氨蒸發(fā)器運行為間歇操作,工作結束前,必須將殼程內液氨蒸發(fā)完,蒸發(fā)器內的循環(huán)水排凈。由于實際生產(chǎn)中每天運行需開停車幾次,每次停車的時間只有2~3 h,操作人員主觀認為停車時間不長,因此每次停車后并沒有排循環(huán)水,然而蒸發(fā)器內的液氨只是大部分蒸發(fā)完,容器內還殘存少量液氨,極易發(fā)生氨蒸發(fā)器列管凍裂情況。從現(xiàn)場列管爆裂的位置看,發(fā)生氨蒸發(fā)器列管凍裂全部在氨蒸發(fā)器循環(huán)水出口端位置,該位置是循環(huán)水中溫度最低點,當水停止流動,該處的列管極容易被凍裂。

      2)頻繁操作進液氨旁路閥門

      由于調節(jié)閥存在缺陷問題,操作人員靠打開旁路閥門加氨,在1個工作日中,操作人員完全憑操作經(jīng)驗頻繁啟閉進液氨閥門,以控制蒸發(fā)器內液氨的液位,在這種交變的操作壓力下會引起機械應力的交變;同樣,操作溫度也在一定的范圍內不停地變化,而引起熱應力的交變。氨蒸發(fā)器經(jīng)常運行在這種交變載荷下,由于變應力作用,也會導致列管萌發(fā)疲勞裂紋,并擴展為低循環(huán)疲勞失效。

      3)氨蒸發(fā)器底部積液罐設計偏大

      氨蒸發(fā)器底部有1個積液罐,由于積液罐設計容積偏大,其底部集結的液氨較多,而現(xiàn)場液位計又無法正常顯示其真實液位,會造成液氨蒸發(fā)器停車時液氨無法全部排盡,極易導致蒸發(fā)器列管凍裂。

      4)列管工作溫度偏低

      氨蒸發(fā)器列管采用20號鋼,使用的溫度下限為-20℃;當氨蒸發(fā)壓力在0.2 MPa狀態(tài)下運行,液氨蒸發(fā)溫度就會在-20℃左右;而經(jīng)常工作在材料設計溫度的下限,會使列管脆性斷裂的可能性增大,也會容易引起列管泄漏事件。

      5)列管材質及制造存在問題

      氨蒸發(fā)器殼程有液氨,此介質對碳鋼和低合金鋼材料不會引起較大的嚴重腐蝕,但當材料的局部鈍化膜不完整或被破壞后,就會給腐蝕創(chuàng)造條件。由于制造加工、修理改造的殘余應力,以及結構上形成的應力集中點,如列管與折流板交界處存在應力集中狀況,使管子在拉應力和腐蝕性介質聯(lián)合作用下誘發(fā)應力腐蝕,可能出現(xiàn)脆性破壞,或者產(chǎn)生微小裂紋,產(chǎn)生其他破壞形式的隱患。

      綜合上述,本次氨蒸發(fā)器列管泄漏的主要原因是操作不規(guī)范,不嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程釀成結果。

      3 預防措施

      1)更換泄漏的列管

      目前氨蒸發(fā)器爆裂的列管有19條,其他的列管沒有問題,只需要更換泄漏的19根列管。其他列管待有機會時將其全部更換為耐低溫32無縫管,提高氨蒸發(fā)器列管使用的安全性、可靠性。

      2)完善操作規(guī)程

      由于配氨工序為間歇操作,在短期停車時,要求循環(huán)水系統(tǒng)不停車;如果需要長期停車,在停車前,需將氨蒸發(fā)器內的液氨全部蒸發(fā)完(含氨蒸發(fā)器底部);并且循環(huán)水系統(tǒng)繼續(xù)打循環(huán),直至氨蒸發(fā)器外部看不到水痕為止,并將蒸發(fā)器內的循環(huán)水排凈。

      3)完善儀表控制系統(tǒng)

      目前配氨工序儀表控制系統(tǒng)使用不穩(wěn)定,液位不準,調節(jié)閥不靈活。要求對儀表系統(tǒng)逐一進行檢查、調試,為配氨操作人員提供安全、穩(wěn)定、可靠的監(jiān)視控制系統(tǒng)。

      4)審核氨蒸發(fā)器底部積液罐容積

      審核氨蒸發(fā)器底部積液罐容積,確保積液罐容積設計、制造、安裝、調試、試驗及檢查、試運行、考核、最終交付等應符合相關的中國法律及規(guī)范,消除氨蒸發(fā)器列管凍裂的潛在隱患。

      5)完善工藝控制指標

      由于氨蒸發(fā)器列管的材質為20號鋼,使用的溫度下限為-20℃。為避免列管產(chǎn)生脆性斷裂,將氨蒸發(fā)器蒸發(fā)壓力控制在0.4~0.6 MPa,確保液氨蒸發(fā)溫度在0℃以上運行。

      6)循環(huán)水處理

      從現(xiàn)場看,循環(huán)水質很差,配氨工序使用時間較長時容易堵塞列管,為了防止循環(huán)水帶污泥或雜物進入氨蒸發(fā)器列管,引起氨蒸發(fā)器列管堵塞或結垢,建議對循環(huán)水進行過濾處理。

      7)技能培訓與管理

      加強崗位員工培訓,提高崗位員工的操作技能[4];強化操作人員持證上崗的管理;強化配氨工序檢查和考核的管理,不斷提高員工的負責任心,確保配氨水工序裝置安全穩(wěn)定運行。

      4 結語

      液氨蒸發(fā)器自從更換耐低溫32無縫管后運行穩(wěn)定,未再發(fā)生列管泄漏事故,蒸發(fā)能力也得到明顯提高,能同時滿足3萬t/a電解金屬錳廠生產(chǎn)用氨需求,確保了生產(chǎn)能夠正常運行。

      [1]沈佩文.氨蒸發(fā)器列管爆裂的原因分析[J].化工生產(chǎn)與技術,2003,10(3):36-37.

      [2]周德紅,趙云勝,胡敏濤,等.合成氨廠液氨儲罐泄漏環(huán)境風險分析[J].安全與環(huán)境工程,2009,16(2):101-104.

      [3]鄭楊煒,謝殿榮,何衍興,等.基于MATLAB的液氨泄漏環(huán)境風險分析[J].安全與環(huán)境工程,2010,17(1):41-44.

      [4]林允明.設備管理[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.

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