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      氯乙烯生產(chǎn)中轉(zhuǎn)化器及觸媒的合理使用與管理

      2015-01-29 04:43:30宋勝利秦瑞昌朱立莊
      中國(guó)氯堿 2015年5期
      關(guān)鍵詞:氯化汞觸媒混合氣

      宋勝利,秦瑞昌,朱立莊

      (濟(jì)寧中銀電化有限公司,山東 濟(jì)寧272121)

      目前,國(guó)內(nèi)PVC 企業(yè)的轉(zhuǎn)化器日趨大型化,隨著轉(zhuǎn)化器大型化和觸媒價(jià)格上漲,轉(zhuǎn)化器的購(gòu)置和安裝費(fèi)用高, 檢修周期長(zhǎng), 轉(zhuǎn)化器已經(jīng)成為制約PVC 生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,只有嚴(yán)格抓好新購(gòu)轉(zhuǎn)化器的質(zhì)量,把好源頭關(guān),同時(shí)抓好觸媒的管理,轉(zhuǎn)化器的運(yùn)行管理,轉(zhuǎn)化器的檢修質(zhì)量及觸媒活性的合理分配等,才能減少轉(zhuǎn)化器的泄漏率,延長(zhǎng)觸媒使用時(shí)間,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化器的最佳狀況,達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的目的。

      1 轉(zhuǎn)化器的使用與管理

      1.1 嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)化器的開停車操作

      由于突發(fā)故障、檢修、生產(chǎn)計(jì)劃等各種原因造成的臨時(shí)停車或計(jì)劃停車是PVC 企業(yè)不可避免的,開停車過程往往是故障或事故的高發(fā)期,因此,認(rèn)真抓好開停車管理是維護(hù)好轉(zhuǎn)化器的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

      由于轉(zhuǎn)化器正常運(yùn)行時(shí)溫度比較高,內(nèi)部觸媒會(huì)吸附大量的C2H2、HCl、C2H3Cl 氣體,短期停車應(yīng)采用泵循環(huán)維持轉(zhuǎn)化器溫度,并充氮保持正壓;長(zhǎng)期停車,則應(yīng)采用循環(huán)泵維持轉(zhuǎn)化器溫度,并充氮置換觸媒中的C2H2、HCl、C2H3Cl 氣體,直到置換氣分析合格為止,然后關(guān)嚴(yán)其進(jìn)出口閥門,停熱水循環(huán)后讓其緩慢降溫。如果不進(jìn)行置換,則觸媒中的HCl 緩慢釋放,而且吸潮性很強(qiáng),隨著溫度的降低,很可能在轉(zhuǎn)化器管程形成一層酸膜。轉(zhuǎn)化器長(zhǎng)期處在這種酸性環(huán)境下,就會(huì)受到嚴(yán)重腐蝕,容易造成泄漏,不少PVC 企業(yè)都遇到過停車后仍發(fā)生轉(zhuǎn)化器泄漏的情況。

      長(zhǎng)期停車后恢復(fù)開車,升溫合格后,除用氮?dú)庵脫Q系統(tǒng)外,還應(yīng)用氮?dú)獯蹈赊D(zhuǎn)化器,直到吹除氣測(cè)水合格為止,再用HCl 活化一段時(shí)間(1~2 h),才能投入使用,目的是盡量減少觸媒活化時(shí)析出的酸對(duì)轉(zhuǎn)化器的腐蝕。

      1.2 抓好轉(zhuǎn)化器泄漏后的處理,確保檢修質(zhì)量

      從轉(zhuǎn)化器下部視鏡中觀察有大量積酸時(shí),即可判斷為轉(zhuǎn)化器泄漏,應(yīng)立即停止該轉(zhuǎn)化器的使用,關(guān)閉熱水循環(huán)閥、合成氣進(jìn)出口閥門,打開殼層排氣閥和排污閥將熱水排掉,打開底部導(dǎo)淋閥將壓力卸掉并用氮?dú)庵脫Q合格;盡快開蓋將觸媒抽出,否則受潮的觸媒粘結(jié)在列管內(nèi)造成結(jié)塊堵塞,清理非常困難;抽出的觸媒極易吸潮變濕,應(yīng)密閉包裝存放室內(nèi),轉(zhuǎn)化器也應(yīng)蓋嚴(yán)遮雨。

      對(duì)于泄漏的轉(zhuǎn)化器,在抽完觸媒后,首先應(yīng)用冷水進(jìn)行查漏,壓力可按殼層的設(shè)計(jì)壓力,為了查出細(xì)微的滲漏,保壓時(shí)間可長(zhǎng)一些,觀察應(yīng)仔細(xì),一定要把所有的漏管全部查出;其次,對(duì)于漏管,有的企業(yè)采用換管漲接的方式,多數(shù)企業(yè)采用堵頭、堵管的方式,堵管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接規(guī)程,保證焊接質(zhì)量;第三,補(bǔ)焊后試壓、試漏,可用壓縮空氣進(jìn)行氣密性試驗(yàn),壓力可按殼層最高壓工作壓力,先用肥皂水檢漏,無漏點(diǎn)后進(jìn)行保壓,不掉壓即為合格,否則重新焊補(bǔ)。

      檢修補(bǔ)焊好漏點(diǎn)的轉(zhuǎn)化器需進(jìn)行回裝觸媒,回裝前,應(yīng)檢查回裝的觸媒必須是干燥的,回裝完畢并試漏合格后,還要進(jìn)行烘吹觸媒,直到無水氣吹出為止,才可以投入使用。

      1.3 合理控制轉(zhuǎn)化器的運(yùn)行負(fù)荷

      氯乙烯生產(chǎn)負(fù)荷的提高往往取決于轉(zhuǎn)化器的負(fù)荷,單臺(tái)轉(zhuǎn)化器的負(fù)荷又取決于裝填觸媒的活性,應(yīng)在確保轉(zhuǎn)化率和反應(yīng)溫度符合工藝要求的前提下,合理調(diào)整轉(zhuǎn)化器負(fù)荷,使其達(dá)到最佳工作狀況,這樣才能延長(zhǎng)觸媒使用周期,降低觸媒消耗。調(diào)整轉(zhuǎn)化器負(fù)荷,重點(diǎn)是控制好轉(zhuǎn)化器的通氣量和氣體流速。

      1.3.1 通氣量控制

      要根據(jù)觸媒的活性和使用時(shí)間合理調(diào)整轉(zhuǎn)化器的通氣量;新觸媒因具有較高的活性,往往通氣量較大,但宜控制為50~100 m3/h,否則反應(yīng)過于激烈,易使溫度超過180 ℃,甚至超過250~300 ℃而燒壞氯化汞催化劑。當(dāng)觸媒使用50~1 000 h 以后,進(jìn)入催化劑最佳時(shí)期,此時(shí),通氣量可達(dá)最高值??筛鶕?jù)反應(yīng)溫度及轉(zhuǎn)化后出口過剩量確定通氣量達(dá)到最大值。反應(yīng)時(shí)間到3 000~4 000 h,觸媒處于衰老期,此時(shí),因觸媒的性能降低,乙炔的通氣量逐步降低。根據(jù)轉(zhuǎn)化器使用的3 個(gè)階段,要認(rèn)真做好相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)調(diào)節(jié),以保證最大限度的發(fā)揮觸媒的活性。

      1.3.2 空間流速的控制

      氯化汞合成氯乙烯的能力約為1 000 kg 氯乙烯/kg 催化劑,空間流速過高時(shí),反應(yīng)物與催化劑接觸時(shí)間較短,乙炔轉(zhuǎn)化率低;反之,轉(zhuǎn)化率高。在高空間流速下,氯化汞升華流失較快;反之如果空間流速過慢,高沸點(diǎn)副產(chǎn)物的含量就會(huì)增多。要使乙炔轉(zhuǎn)化率達(dá)到99%以上,空間流速應(yīng)控制在一定值,根據(jù)中銀電化有限公司的使用經(jīng)驗(yàn),空間流速一般控制在30~60 m3/h。

      2 觸媒的使用與管理

      用于合成氯乙烯的觸媒,是由活性炭侵漬、吸附氯化汞后干燥制成的黑色柱狀顆粒,其重要的質(zhì)量指標(biāo)有氯化汞含量、機(jī)械強(qiáng)度、水含量等,氯化汞含量決定其活性;機(jī)械強(qiáng)度決定其孔隙率、粉化率及床層阻力等。做好觸媒的裝填、抽除及生產(chǎn)運(yùn)行過程中各項(xiàng)工藝指標(biāo)的控制,是觸媒使用與管理的關(guān)鍵。

      2.1 觸媒的裝填與抽除

      觸媒的裝載必須嚴(yán)格按要求進(jìn)行,即先在底層裝好? 50 的拉西瓷環(huán),再裝一層活性炭直到底蓋相平,之后再與筒體相連,待轉(zhuǎn)化器填充滿觸媒后,在其上部裝一層活性炭。翻倒時(shí),防止上部活性炭與觸媒混裝,從而影響轉(zhuǎn)化器的工藝控制。

      觸媒使用一段時(shí)間后其活性會(huì)逐漸下降,且吸收水分后觸媒會(huì)逐步結(jié)塊,繼而引起轉(zhuǎn)化器內(nèi)阻力過大影響流速,因此每隔一段時(shí)間必須抽觸媒。在抽觸媒過程中,由于使用一段時(shí)間的觸媒在氣流沖擊下,機(jī)械強(qiáng)度減弱,導(dǎo)致觸媒部分破碎,而這一部分觸媒如不過篩,則易導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器阻力增加,一般采用10 目篩過篩,實(shí)踐證明該措施有效的保證了正常生產(chǎn)。

      2.2 生產(chǎn)運(yùn)行過程中工藝指標(biāo)的控制

      2.2.1 嚴(yán)格控制混合氣中雜質(zhì)和水分的含量

      原料乙炔氣中,如果含有硫磷雜質(zhì),其中的硫化氫和磷化氫等與合成汞催化劑發(fā)生不可逆化學(xué)吸附,使其中HgCl2中毒而縮短催化劑的使用壽命。此外還能與催化劑中升汞反應(yīng)生成無活性的汞鹽。

      因此在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格控制乙炔清凈工序的操作,確保乙炔氣純度滿足使用生產(chǎn)需要。

      混合氣含水量的控制是保證觸媒正常使用的關(guān)鍵,水分含量過高除腐蝕設(shè)備管道外,還易使催化劑結(jié)塊,降低觸媒活性,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器阻力上升,使乙炔含量提高困難。水分的存在還促進(jìn)乙炔與觸媒中的升汞生成有機(jī)絡(luò)合物,該絡(luò)合物覆蓋于觸媒表面,降低活性??刂苹旌蠚夂饕峭ㄟ^冷凍脫水工序來實(shí)現(xiàn),精制乙炔氣與HCl 氣體經(jīng)混合器進(jìn)入冷凍脫水工序,其溫度一般控制在(-14±2)℃,混合冷凍脫水時(shí)原料氣中水分被氯化氫吸收后呈40%鹽酸霧析出,混合氣的含水量取決于該溫度下40%鹽酸溶液的蒸汽分壓,在混合冷凍脫水過程中,冷凝的40%鹽酸除以液膜狀自石墨冷卻列管內(nèi)壁流出外,大都呈極微細(xì)的“酸霧”懸浮于混合氣流中,需采用有機(jī)玻璃棉將其分離出來。實(shí)際生產(chǎn)過程中,該公司的混合氣先經(jīng)冷凍脫水,嚴(yán)格控制溫度在(-14±2)℃,除去大部分水分后,又經(jīng)過多級(jí)酸霧捕集器通過其內(nèi)部的有機(jī)玻璃棉將酸霧除去,使混合氣含水量降低到可以滿足生產(chǎn)的需要。

      2.2.2 合理控制混合氣中乙炔和氯化氫的分子配比

      混合氣中C2H2與HCl 之比,一般為1∶1.05~1∶1.1,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),最佳配比為1∶1.075 左右。若配比不當(dāng),對(duì)觸媒使用影響較大,當(dāng)乙炔過量時(shí),觸媒中的HgCl2將還原為Hg2Cl2和汞。

      在實(shí)際生產(chǎn)中,由于孔板流量計(jì)計(jì)算中參數(shù)壓力設(shè)定到某一值且不作調(diào)整,其僅能作為操作的參考;同時(shí),由于乙炔與HCl 的純度波動(dòng),即使流量平穩(wěn)也會(huì)使配比出現(xiàn)波動(dòng),特別是HCl 流量常常會(huì)出現(xiàn)較大的變化。因此其配比不但要根據(jù)流量的測(cè)量值,還要參照二者的壓力以及轉(zhuǎn)化后的乙炔過剩量來進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      2.2.3 合理控制轉(zhuǎn)化器的反應(yīng)溫度

      轉(zhuǎn)化溫度一般控制在100~180 ℃,適宜溫度為120~170 ℃。觸媒在以上溫度范圍內(nèi)活性最好。在實(shí)際生產(chǎn)中,要根據(jù)觸媒的使用時(shí)間來調(diào)整各反應(yīng)帶的溫度,以發(fā)揮轉(zhuǎn)化器中觸媒的最佳使用效果。初期,使用在轉(zhuǎn)化器二次轉(zhuǎn)化上,并以加大上層循環(huán)水用量控制上層溫度。使用期1 000~3 000 h,主要控制中層溫度;3 000 h 以上則要倒翻觸媒,并將其加入一次轉(zhuǎn)化使用。

      采取以上措施后,觸媒的使用壽命從過去4 000 h左右,提高到6 000 h 以上。

      3 結(jié)語(yǔ)

      濟(jì)寧中銀電化有限公司經(jīng)過多年摸索,總結(jié)出一套適合自己的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在生產(chǎn)中通過抓好觸媒的管理,轉(zhuǎn)化器的運(yùn)行管理,轉(zhuǎn)化器的檢修質(zhì)量及觸媒活性的合理分配,減少了轉(zhuǎn)化器泄漏率,延長(zhǎng)了觸媒使用時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)化器的最佳工作狀況,達(dá)到了穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的目的。

      [1]鄭石子,顏才南,胡志宏,曾建華編著.聚氯乙烯生產(chǎn)與操作.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,246.

      [2]邴涓林,黃志明主編,聚氯乙烯工藝技術(shù).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,12.

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