楊俊華
摘??要:以某燃煤電廠電除塵器節(jié)能改造為例,通過分析燃煤電廠電除塵器耗電量高、除塵效率不穩(wěn)定的原因,提出了具體的改造方案,對(duì)同行業(yè)除塵器節(jié)能改造具有示范意義。
關(guān)鍵詞:電除塵器;耗電量;節(jié)能改造;高壓控制
中圖分類號(hào):X701.2??????????????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A???????????????DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.01.098
目前,隨著自然環(huán)境的不斷惡化,人們的環(huán)保理念正在逐步提高,世界各國都在倡導(dǎo)并積極采取有效的方法保護(hù)環(huán)境,以減少污染。電除塵器是燃煤發(fā)電廠煙氣處理的重要環(huán)保設(shè)施,也是火電廠用電量較大的設(shè)備之一,其運(yùn)行狀況直接影響著周邊環(huán)境。因此,應(yīng)對(duì)電除塵器進(jìn)行節(jié)能減排改造,在保證除塵效率的前提下,降低廠用電率,減少發(fā)電成本,提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,從而提高燃煤電廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
以某燃煤電廠9#機(jī)組為例,其容量為300?MW,配備了雙室五電場(chǎng)靜電除塵器,日常耗電量非常大,而通過對(duì)除塵器進(jìn)行節(jié)能改造后,全面提高了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
1??電除塵器運(yùn)行現(xiàn)狀和原因分析
1.1??電除塵器的運(yùn)行現(xiàn)狀
該廠電除塵器建于2001年,設(shè)計(jì)除塵效率在99.5%以上,屬于雙室五電場(chǎng)靜電除塵器,配有福建龍凈GGAJ-02型高低壓控制柜,日常控制模式為火花跟蹤控制,具體設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1??電除塵器參數(shù)表
序號(hào)
名稱
參數(shù)
1
處理煙氣量
1?018?998?m3/h
2
煙氣含塵量
63.97?g/nm3
3
電場(chǎng)內(nèi)煙氣流速
0.95?m/s
4
陽極板
C480
5
陰極線
RS管狀芒刺線
6
本體漏風(fēng)率
≤2.5%
7
除塵效率
≥99.5%
8
高壓控制的運(yùn)行方式
連續(xù)
9
火花率設(shè)定范圍
1~50次
10
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍
0%~100%
11
輸出電流調(diào)節(jié)范圍
0%~100%
12
交流輸入電壓
380?V
13
交流輸入電流
339?A
14
直流輸出電壓
72?kV
15
直流輸出電流
1.2?A
16
振打方式
同周期連續(xù)
一般情況下,電除塵器的耗電量約占機(jī)組容量的0.3%~0.6%,該廠300?MW機(jī)組配套的電除塵器的用電量高達(dá)1?300?kW·h左右。除塵器自建成以來,經(jīng)歷了數(shù)次大修,然而,每次大修都只更換了電場(chǎng)內(nèi)部的極板和芒刺線、清掃了高低壓控制柜內(nèi)部的接線、更換了已損壞的原件,而未徹底改造設(shè)備,導(dǎo)致除塵器的工況較差,主要表現(xiàn)為除塵效率不高、除塵器的耗電量逐年上升。
1.2??除塵效率低、耗電量大的原因分析
該廠與有關(guān)科研單位協(xié)作,對(duì)電除塵器的運(yùn)行狀況進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)除存在運(yùn)行方式不合理、設(shè)備老化等缺陷外,還存在高低壓控制系統(tǒng)的控制模式設(shè)置不合理等問題,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①高壓控制方式。為了保證除塵效率,采用常規(guī)的火花跟蹤控制方式,而運(yùn)行人員對(duì)火化率的調(diào)整設(shè)置不當(dāng),各電場(chǎng)的工作一直處于高火花狀況下,高壓供電裝置耗電量大,但實(shí)際的除塵效率并未提高,甚至出現(xiàn)了下降。②低壓設(shè)備系
統(tǒng)。低壓振打系統(tǒng)采用同周期連續(xù)振打裝置,雖然清灰效果較好,但耗電量大,設(shè)備損耗嚴(yán)重。③高低壓系統(tǒng)各自獨(dú)立運(yùn)行,未形成有效的整體控制,導(dǎo)致設(shè)備的運(yùn)行效率下降。④高壓供電方式。采用常規(guī)的陰極懸掛、雙相硅整流的供電方式,整流變耗電量大,維護(hù)煩瑣。⑤電除塵器經(jīng)過長期運(yùn)行后,內(nèi)部的陰極線因受到粉塵沖刷、高溫灼燒,出現(xiàn)了磨損、氧化的現(xiàn)象,且比較嚴(yán)重,進(jìn)而導(dǎo)致收塵效率下降、耗電量增加。
該廠的電除塵器已運(yùn)行多年,多數(shù)設(shè)備已老化,且檢修管理不到位,維修技術(shù)也相對(duì)滯后。因此,需要改造或改進(jìn)的地方很多,這是國內(nèi)很多電廠電除塵器中存在的共性問題。
2??改造方案
應(yīng)重點(diǎn)找出制約或影響除塵器的運(yùn)行效率、運(yùn)行能耗的關(guān)鍵點(diǎn),并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施,具體包括以下5個(gè)方面。
2.1??采用高低壓一體控制
高壓控制電場(chǎng)與低壓控制配套設(shè)備是電除塵器一直采用的運(yùn)行模式,在此次改造中,以單個(gè)電場(chǎng)為單位,將高、低壓改為一體控制,使高壓供電與低壓設(shè)備控制功能集成在1臺(tái)控制裝置內(nèi),這樣可有效降低電除塵器的功耗。該系統(tǒng)具有的特點(diǎn)為:控制部分采用目前最先進(jìn)的SOC片上系統(tǒng)單片機(jī)的8051F040芯片,并配備高可靠性外圍芯片組成的數(shù)字化自動(dòng)穩(wěn)壓、穩(wěn)流控制器,可在全時(shí)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)檢測(cè)和控制;采用低阻抗信號(hào)傳輸和波形整形電路設(shè)計(jì),提高了設(shè)備在惡劣工況、煙氣變化復(fù)雜或電網(wǎng)諧波分量多時(shí)的抗干擾能力;采用高阻抗變壓器(阻抗電壓為35%~42%),改善了對(duì)電場(chǎng)供電的伏安特性;配有反電暈振打聯(lián)動(dòng)接口,在對(duì)高比電阻粉塵清灰時(shí),可自動(dòng)轉(zhuǎn)換成間歇供電,既提高了振打清灰效果,又抑制了二次揚(yáng)塵;可配接濁度儀,并能根椐濁度儀監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整輸出的電流、電壓,既保證了除塵率,又節(jié)約了大量的能源;采用CAN總線結(jié)構(gòu),可方便地與上位機(jī)聯(lián)網(wǎng);設(shè)計(jì)了友好的人機(jī)界面,操作控制簡(jiǎn)單、靈活。
2.2??采用新型高頻電源代替老式整流變
整流變相當(dāng)于組合了1臺(tái)普通升變與1組全波整流橋,老式整流變的耗電量大且維護(hù)煩瑣,而新型高頻電源的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造技術(shù)成熟,可有效提高節(jié)能效果。
2.3??調(diào)整高壓供電模式
將電場(chǎng)工作模式整定為間歇脈沖供電。一般情況下,電除塵器電場(chǎng)供電采用持續(xù)直流供電的方式,為了保證較高的除塵效率,各室內(nèi)5個(gè)電場(chǎng)的一次電流、一次電壓均調(diào)至最大值,導(dǎo)致用電量極高。尤其三、四電場(chǎng)的有效利用電量不多。改進(jìn)后,5個(gè)電場(chǎng)都采用了間歇脈沖高壓供電的方式,即輸入電場(chǎng)內(nèi)部的電能是動(dòng)態(tài)的,煙氣、粉塵逐步通過各電場(chǎng),間歇脈沖電壓會(huì)使電場(chǎng)內(nèi)部電荷發(fā)生動(dòng)態(tài)變化,增大了粉塵被荷電捕集的概率,從而提高了收塵效果,減少了電能浪費(fèi)。
2.4??采用周期自動(dòng)調(diào)整式電振打
在改進(jìn)前,電除塵器一直沿用同周期振打的方式,雖然清灰效果較好,但耗電量較高。因此,改進(jìn)了電除塵器與高壓控制柜的同步控制,將陽極振打的運(yùn)行信號(hào)通過無源觸點(diǎn)引入了同電場(chǎng)的高壓控制柜,實(shí)現(xiàn)在電場(chǎng)收塵率較高時(shí)振打周期短、振打次數(shù)多;在電場(chǎng)收塵率較低時(shí)振打周期長、振打次數(shù)少。這樣既提高了清灰效果,又減少了振打設(shè)備的耗電量和設(shè)備損耗。
2.5??改進(jìn)本體內(nèi)的陰極線
原有的RS管狀芒刺線的磨損、氧化、電蝕現(xiàn)象已比較嚴(yán)重。因此,檢修人員改進(jìn)、更換了陰極線,將老式芒刺線替換為新型BS線。改進(jìn)后,陰極線的結(jié)構(gòu)更好地適應(yīng)于電廠工況和粉塵特性,收塵效果良好,且耗電量較低。
3??改造后的整體效果
該電除塵器在改造完成并穩(wěn)定運(yùn)行半年后,進(jìn)行了除塵效率和能耗測(cè)試。從測(cè)試結(jié)果中發(fā)現(xiàn),除塵效率穩(wěn)定在99.5%以上,用電量由1?300?kW·h降至180?kW·h,每小時(shí)可節(jié)約的電量約1?100?kW,耗電量僅占機(jī)組容量的0.005%~0.015%,節(jié)電效率為86.15%,節(jié)電效果良好。
4??結(jié)束語
電除塵器是燃煤電廠降低污染、清潔發(fā)展中必不可少的設(shè)備之一。隨著國家節(jié)能減排政策的大力實(shí)施,燃煤電廠電除塵器的節(jié)能改造勢(shì)在必行。本文以某電廠電除塵器的節(jié)能改造為例,為其他相關(guān)企業(yè)在確保電除塵器除塵效率達(dá)到國家要求的前提下,大幅度降低電除塵器的用電量、減少發(fā)電成本提供了參考,具有重要的推廣意義。
參考文獻(xiàn)
[1]高香林.除塵技術(shù)[M].北京:華北電力大學(xué)出版社,2001.
[2]陳沫,周元龍.基于效率的電除塵電源節(jié)能改造分析及應(yīng)用[J].中國電力,2008(09):61-64.
〔編輯:張思楠〕
Energy-saving?and?Application?of?Coal-fired?Power?Plant?Electrostatic?Precipitator
Yang?Junhua
Abstract:?The?energy-saving?electric?precipitator?in?a?coal-fired?power?plant,?for?example,?through?the?analysis?of?coal-fired?power?plant?electrostatic?precipitator?power?consumption?is?high,?unstable?collection?efficiency?reasons?put?forward?specific?rehabilitation?programs?for?energy?saving?in?the?same?industry?have?electrostatic?precipitator?exemplary.
Key?words:?electrostatic?precipitator;?power?consumption;?energy?saving;?high-pressure?control