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      鉬浮選中礦處理新工藝工業(yè)應(yīng)用實踐

      2015-03-10 15:24:50溫曉嬋王金瑋
      中國鉬業(yè) 2015年6期
      關(guān)鍵詞:輝鉬礦球磨機新工藝

      溫曉嬋,王金瑋

      (金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 華縣 714102)

      隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和科技的進步,社會對礦產(chǎn)資源的需求與日俱增,天然資源顯得更加彌足珍貴,因此提高礦產(chǎn)資源利用率意義非凡。金堆城某鉬選廠浮選流程中的中礦均采用傳統(tǒng)的順序返回方式,中礦輝鉬礦多以連生體形式存在,在順序返回的過程中不斷循環(huán)、上浮有限,最終隨尾礦流失。為解決該問題,在進行了中礦處理新工藝室內(nèi)試驗研究并取得良好技術(shù)指標的基礎(chǔ)上,設(shè)計新流程為:將鉬粗精選尾礦和粗掃1 精礦作為中礦合一返回1 段球磨機進行選擇性再磨,該工藝可提高鉬粗選段回收率0.98 個百分點,為企業(yè)增加經(jīng)濟效益的同時提高資源的利用率[1-2]。

      1 原工藝流程現(xiàn)狀

      該鉬礦選鉬采用“1 段粗磨粗選、中礦順序返回、粗精礦再磨精選”的工藝流程,如圖1 所示。1段磨礦分級由球磨機與螺旋分級機構(gòu)成閉路循環(huán),分級溢流進入鉬粗選段,鉬粗選段采用1 粗1 精2掃浮選流程,各浮選中礦順序返回。

      圖1 鉬磨礦-粗選作業(yè)原流程

      考查各中礦單體解離度,結(jié)果見表1、表2。掃選精礦中輝鉬礦單體解離度為25.32%,呈磷片狀零散分布,多與脈石礦物連晶,顆粒粒徑為0.01~0.1 mm;粗精選尾礦中輝鉬礦單體解離度為69.07%,呈半自形片狀結(jié)構(gòu)零散分布,可見輝鉬礦與黃銅礦顆粒連生,部分輝鉬礦分布在脈石礦物粒間及裂隙中,顆粒粒徑為0.01~0.3 mm[2]。

      表1 原流程掃選1 精礦解離度

      表2 原流程粗精選尾礦解離度

      2 新工藝流程設(shè)計

      2.1 新增設(shè)備選型

      新增中礦濃縮脫水設(shè)備使用兩臺φ250 mm 旋流器,再磨設(shè)備使用現(xiàn)有1 段球磨機。新增中礦揚送泵使用兩臺75HS-C 渣漿泵,均為使用成熟的設(shè)備,投資費用低,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。

      2.2 新工藝流程設(shè)計

      基于室內(nèi)試驗研究成果設(shè)計新工藝為將粗精選尾礦、掃選1 精礦集中自流至泵池,經(jīng)φ250 mm 水力旋流器分級,分級沉砂進1 段磨礦系統(tǒng)其中1 臺原礦球磨機,進行充填磨礦,分級溢流作球磨機排礦補加水,設(shè)計新工藝流程見圖2[3-4]。

      3 新流程工業(yè)試驗研究

      3.1 新流程工業(yè)實踐

      圖2 鉬磨礦-粗選作業(yè)新流程

      新工藝工業(yè)試驗技術(shù)指標見表3~表6。試驗表明,新工藝流程順暢,設(shè)備運行平穩(wěn);新工藝流程較原工藝流程,優(yōu)化了入選粒度組成,提高了粗選段浮選濃度,延長了浮選時間,粗精選和粗掃選作業(yè)回收率明顯提高,提高粗選選鉬回收率0.98 個百分點;球磨排礦中-0.074 mm 含量達32%,遠高于一般水平,由于中礦的返回,提高了球磨機的生產(chǎn)率;選礦用水共節(jié)約15.5 t/h,達到良好的節(jié)水效果[2]。

      表3 新、舊工藝流程工業(yè)試驗結(jié)果

      表4 新、舊工藝流程考查結(jié)果

      表5 新、舊工藝流程分級溢流粒度組成

      表6 新、舊工藝流程粗選尾礦中輝鉬礦的粒級分布

      3.2 新工藝優(yōu)越性機理分析

      新工藝流程中各中礦單體解離度檢測結(jié)果見表7、表8。新流程較原流程相比,輝鉬礦解離度均有所提高,其中掃選1 泡沫單體解離度45.71%,較原流程提高20.39 個百分點;粗精選尾礦單體解離度82.99%,較原流程提高13.92 個百分點。新流程將混合中礦脫水后的溢流做球磨排礦端補加水,替代了部分外來清水,減少了生產(chǎn)用水量,同時也提高了浮選濃度,延長了浮選時間,有利于回收率的提高。

      測定礦漿液相中YC 藥劑含量,結(jié)果見表9。新流程原礦YC 濃度含量比原流程略高,說明中礦在磨礦過程中表面吸附的藥劑被擦洗脫落,即浮選中礦選擇性分級再磨新技術(shù)對中礦有脫藥的作用;新流程各泡沫產(chǎn)物中YC 濃度比原流程高,表明新流程浮選過程中捕收劑更易與有用礦物結(jié)合。

      表7 新流程掃1 精礦解離度

      表8 新流程粗精選尾礦解離度

      表9 礦漿液相中YC 藥劑含量

      4 結(jié)論

      (1)鉬浮選中礦脫水、再磨處理新工藝打破傳統(tǒng)的磨礦和浮選都是獨立作業(yè)的形式,將浮選流程中的部分中礦,返回同段原有球磨機磨礦,構(gòu)筑了磨礦和浮選獨立作業(yè)間的“磨浮大循環(huán)”,形成了中礦在磨礦和浮選作業(yè)之間的可逆流程,使中礦得到了不斷循序漸進的磨礦效果。

      (2)新工藝實現(xiàn)中礦單體解離提高13.92 個百分點,磨礦分級產(chǎn)品細度-0.074 mm 含量提高5.3個百分點。同時,提高了浮選作業(yè)濃度,延長了鉬礦物浮選時間,提高鉬選礦回收率0.98 個百分點。

      (3)新工藝工業(yè)實踐中運行平穩(wěn),操作簡單,經(jīng)濟效益顯著。

      [1]俞國慶,王金瑋,彭會清.提高金堆城鉬礦選鉬回收率試驗研究[J].中國鉬業(yè),2014,38(2):25-29.

      [2]溫曉嬋,王金瑋.鉬浮選中礦處理新工藝工業(yè)試驗研究報告[R].華縣:金堆城鉬業(yè)集團有限公司,2015.

      [3]胡岳華,馮其明.礦物資源加工技術(shù)與設(shè)備[M].北京:科學出版社,2006.

      [4]孫傳堯.選礦工程師手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2015.

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