文_費(fèi)孝濤 錢(qián)春貴
輕卡排氣輔助制動(dòng)連續(xù)可控系統(tǒng)研究(1例)
文_費(fèi)孝濤 錢(qián)春貴
國(guó)內(nèi)常用的發(fā)動(dòng)機(jī)排氣輔助制動(dòng)裝置的排氣蝶閥控制位置只有全開(kāi)、全閉2種狀態(tài)。針對(duì)蝶閥全閉狀態(tài)造成的發(fā)動(dòng)機(jī)低速熄火和高速機(jī)件磨損加劇的缺點(diǎn),現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)排氣輔助制動(dòng)裝置進(jìn)行優(yōu)化,使排氣蝶閥的打開(kāi)角度可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)可控,在保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行的前提下,保持最大的制動(dòng)效能。
表1 測(cè)試點(diǎn)布置位置及描述
商用車(chē)的載質(zhì)量和整備質(zhì)量都高于乘用車(chē),長(zhǎng)距離的運(yùn)輸,尤其是山區(qū)地形的行駛,導(dǎo)致制動(dòng)器磨損加劇,長(zhǎng)距離下坡制動(dòng)還會(huì)由于制動(dòng)熱衰退性能造成制動(dòng)效能下降。
采用輔助制動(dòng)裝置是一個(gè)行之有效的解決方法。國(guó)內(nèi)外輔助制動(dòng)器制造廠(chǎng)商和權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)裝備輔助制動(dòng)器的車(chē)輛進(jìn)行了綜合性能優(yōu)勢(shì)比較[1]。結(jié)果顯示,裝備有輔助制動(dòng)的車(chē)輛換擋次數(shù)可以減少36%,行車(chē)制動(dòng)器工作次數(shù)可減少75%左右,摩擦片壽命可提高10~50倍,車(chē)輛維修費(fèi)用顯著減少。
發(fā)動(dòng)機(jī)排氣輔助制動(dòng)裝置具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱方便、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。本文介紹一款用于超越C300型輕卡真空控制式排氣輔助制動(dòng)裝置,從蝶閥全開(kāi)、全閉2種狀態(tài)到實(shí)現(xiàn)蝶閥連續(xù)可控的優(yōu)化改進(jìn)。
排氣制動(dòng)是在發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)吸收能量的基礎(chǔ)上,在排氣管路中安裝一個(gè)制動(dòng)閥,當(dāng)排氣制動(dòng)需要工作時(shí),關(guān)閉閥門(mén),阻止氣缸中的氣體通過(guò)排氣門(mén)向外流動(dòng),使排氣門(mén)后面的背壓升高,從而增大排氣阻力,從而使制動(dòng)力矩增加。排氣輔助制動(dòng)裝置主要包括氣缸、搖臂機(jī)構(gòu)、蝶形閥、排氣管等。
當(dāng)排氣輔助制動(dòng)裝置工作時(shí),接通電磁閥,電磁閥與真空源相接,從而控制蝶形閥旋轉(zhuǎn)的開(kāi)啟和關(guān)閉;蝶形閥通過(guò)圍繞搖臂軸線(xiàn)的旋轉(zhuǎn),與排氣管配合完成對(duì)排氣管路的開(kāi)啟和關(guān)閉。
現(xiàn)選取裝配Sofim8140.43D3發(fā)動(dòng)機(jī)的超越C300型輕卡進(jìn)行排氣輔助制動(dòng)性能試驗(yàn)。測(cè)試方案為:在整車(chē)轉(zhuǎn)鼓上進(jìn)行倒拖測(cè)試,分別進(jìn)行不帶排氣輔助倒拖、帶排氣輔助倒拖的工況試驗(yàn),ECU控制排氣輔助相關(guān)參數(shù),監(jiān)控排氣輔助系統(tǒng)排氣背壓并記錄數(shù)據(jù)。
在測(cè)試時(shí),選取排氣輔助工作狀態(tài)相關(guān)變量描述,包括渦前壓力、排氣輔助前壓力、排氣輔助后壓力、真空泵總管壓力、排氣輔助真空電磁閥輸出端壓力、油門(mén)開(kāi)度、離合器狀態(tài)和排氣輔助請(qǐng)求開(kāi)關(guān)狀態(tài),測(cè)試過(guò)程中記錄數(shù)據(jù)。表1為測(cè)試點(diǎn)布置位置描述。
試驗(yàn)過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由低到高增加。試驗(yàn)得到了排氣蝶閥角度與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、排氣背壓之間的關(guān)系曲線(xiàn),如圖2所示。
試驗(yàn)式結(jié)果表明:
(1)轉(zhuǎn)速低于1 500 r/min時(shí),排氣輔助制動(dòng)裝置工作時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)容易熄火,無(wú)法進(jìn)行試驗(yàn);從采集的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)伍y前壓力<0.1 MPa時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,閥前壓力>0.15 MPa時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)極易熄火。
(2)排氣輔助制動(dòng)裝置工作時(shí),對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)有抑制作用,車(chē)速和轉(zhuǎn)速均有所降低。
(3)隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的升高,擋位降低使得排氣輔助制動(dòng)裝置工作時(shí)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的抑制作用增強(qiáng)。
通過(guò)分析試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)各參數(shù)之間的變化規(guī)律,找到了傳統(tǒng)排氣輔助裝置的問(wèn)題。為解決這些問(wèn)題,排氣輔助連續(xù)可控系統(tǒng)的控制必須滿(mǎn)足以下要求:
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速<1 500 r/min時(shí),控制蝶閥開(kāi)度,使排氣背壓始終<0.15 MPa。
(2)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速>1 500 r/min時(shí),控制蝶閥開(kāi)度,使排氣背壓始終略<0.52 MPa。
(3)在保證發(fā)動(dòng)機(jī)不熄火,不被損壞的前提下,盡量保持最大的排氣背壓,就能獲得最大的制動(dòng)功率,即保持最大的制動(dòng)效能。
1.系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)
排氣輔助連續(xù)可控系統(tǒng)包括軟、硬件設(shè)計(jì)2部分,排氣制動(dòng)電控系統(tǒng)示意結(jié)構(gòu)如圖3所示。整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)依托步進(jìn)電機(jī)控制排氣蝶閥,從而控制其開(kāi)度的連續(xù)性。
發(fā)動(dòng)機(jī)綜合電控單元將采集到的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、油門(mén)位置和車(chē)輛制動(dòng)信號(hào)等通過(guò)CAN總線(xiàn)傳輸給排氣制動(dòng)電控系統(tǒng)控制單元。排氣制動(dòng)ECU接收到綜合電控系統(tǒng)主ECU通過(guò)CAN通信模塊傳過(guò)來(lái)的參數(shù)信號(hào),當(dāng)制動(dòng)功能啟動(dòng)時(shí),立即驅(qū)動(dòng)執(zhí)行器,將排氣蝶閥控制到相應(yīng)的角度。控制流程如圖4所示。
在系統(tǒng)復(fù)位后,需要對(duì)CAN總線(xiàn)控制器和蝶閥狀態(tài)進(jìn)行初始化;在功能模塊中,首先對(duì)制動(dòng)功能的啟動(dòng)進(jìn)行判斷,只有啟動(dòng)了制動(dòng)功能后,系統(tǒng)才開(kāi)始計(jì)算蝶閥開(kāi)度并驅(qū)動(dòng)電機(jī)。排氣蝶閥關(guān)閉角度的根據(jù)所接收到的轉(zhuǎn)速和排氣背壓數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,采用MAP查詢(xún)與PI算法共同計(jì)算所得,使排氣制動(dòng)系統(tǒng)既有大的制動(dòng)力,又不會(huì)產(chǎn)生過(guò)大的排氣背壓,損壞排氣門(mén)。
2.排氣輔助連續(xù)可控試驗(yàn)
經(jīng)過(guò)調(diào)試,制動(dòng)系統(tǒng)可靠無(wú)延時(shí)。通過(guò)反拖功率和減速測(cè)量的方法進(jìn)行了制動(dòng)試驗(yàn)。改變排氣蝶閥制動(dòng)角度,測(cè)量排氣背壓;然后對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可得到直觀(guān)的排氣制動(dòng)效果。
圖5是在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速<1 500 r/ min時(shí)的蝶閥開(kāi)度與排氣背壓的關(guān)系擬合曲線(xiàn),從圖中可以看出,當(dāng)排氣背壓<0.15 MPa時(shí),蝶閥開(kāi)度接近90°,幾乎是完全關(guān)閉的。當(dāng)排氣背壓逐漸上升時(shí),蝶閥的角度逐漸減小,即打開(kāi)角度逐漸增大,這樣就使得排氣管中的部分氣體排出氣缸,壓力下降,達(dá)到所需數(shù)值,保證發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
當(dāng)?shù)y轉(zhuǎn)角接近45°時(shí),不管排氣背壓如何升高,蝶閥轉(zhuǎn)角幾乎不再變化。這就說(shuō)明,蝶閥轉(zhuǎn)角達(dá)到45°時(shí),對(duì)排氣制動(dòng)的影響較小,排氣管中的壓力不再升高。
當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速>1 500 r/min時(shí),蝶閥開(kāi)度隨排氣背壓變化與圖5類(lèi)似,只不過(guò)是在排氣背壓>0.52 MPa時(shí),蝶閥轉(zhuǎn)角隨壓力升高逐漸減小,也是逐步趨于穩(wěn)定。
圖6是擬合得到的排氣背壓與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系曲線(xiàn),在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速<1 500 r/min時(shí),排氣背壓輸出值幾乎穩(wěn)定在0.15 MPa左右,與試驗(yàn)分析吻合,達(dá)到系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目標(biāo)。
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速>1 500 r/min時(shí),排氣背壓逐漸上升,最終基本穩(wěn)定在0.52 MPa左右,這與前面的試驗(yàn)分析也基本吻合,符合目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的條件。
將ECU采集到的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和排氣背壓數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析,得到實(shí)際的排氣背壓與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系曲線(xiàn),如圖7所示。
圖7表明,排氣輔助制動(dòng)連續(xù)可控系統(tǒng)工作時(shí),輸出的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速與排氣背壓值與理論上的分析結(jié)果是比較吻合的,整體走勢(shì)大致相同,由于發(fā)動(dòng)機(jī)工況復(fù)雜,影響其輸出值因素較多,其壓力波動(dòng)在允許的誤差±5%范圍內(nèi),說(shuō)明系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,其功能性符合目標(biāo)。
(注:本文第一作者單位系淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,第二作者單位系嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院。)
[1]張炳榮.國(guó)內(nèi)汽車(chē)緩速器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀及發(fā)展[J].時(shí)代汽車(chē),2007(11):101-103.