劉金銘,粟明輝,劉可人,張劍鋒,歐亞暉,楊躍新
(郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南郴州 423038)
某廠電解鉛生產(chǎn)線是以處理該廠底吹爐、側(cè)吹還原爐(或鼓風(fēng)爐)自產(chǎn)的粗鉛為主,同時(shí)外購部分粗鉛作為補(bǔ)充。而外購粗鉛往往含鉛不穩(wěn)定,雜質(zhì)成分高,在生產(chǎn)過程中若控制不當(dāng)就會(huì)影響電鉛的產(chǎn)品質(zhì)量,甚至?xí){生產(chǎn)的進(jìn)行。該廠外購了一批高鉍粗鉛,在處理這些粗鉛時(shí),通過嚴(yán)格控制工藝技術(shù)條件,加強(qiáng)生產(chǎn)過程的操作管理,取得良好的效果,不僅電鉛質(zhì)量好,且高效地回收了粗鉛中含有的有價(jià)金屬。
該廠外購一批高鉍粗鉛,鉛品位只有60%左右,鉍含量高達(dá)30%,且金、銀含量相對(duì)較高,同時(shí)含有少量的銅、銻,其具體成分見表1。
表1 高鉍粗鉛主要成分
這種高鉍粗鉛如果單獨(dú)電解處理,因鉛品位低,鉍、銻等雜質(zhì)金屬含量高,鉛陽極板發(fā)脆,生產(chǎn)過程中易發(fā)生斷板現(xiàn)象;電解過程陽極泥厚實(shí)致密難以洗刷,這將導(dǎo)致電解產(chǎn)量低、電耗高,析出鉛和電鉛質(zhì)量都難以保證,甚至影響到電解生產(chǎn)的進(jìn)行。
為了避免上述現(xiàn)象的發(fā)生,同時(shí)使高鉍粗鉛盡快得到處理,在生產(chǎn)出合格電鉛的情況下,高效快速回收其中的有價(jià)金屬,該廠提出以下的技術(shù)方案。
根據(jù)電化學(xué)理論,Sb、As、Bi、Cu、Ag、Au 等金屬的標(biāo)準(zhǔn)電極電位都要比Pb正,這些金屬很少進(jìn)入電解液中而留在陽極泥中。當(dāng)陽極泥脫落,這些雜質(zhì)將被帶入電解液中,并隨著電解液的流動(dòng)夾雜于陰極析出鉛中,對(duì)電鉛質(zhì)量影響很大。因此,必須適當(dāng)控制鉛陽極中這些雜質(zhì)的含量。
該廠自產(chǎn)的粗鉛中鉛含量為95%左右,含鉍量為0.6%以下,銻含量0.5% ~3.0%。因此,將外購的高鉍粗鉛與該廠自產(chǎn)的粗鉛合理搭配使用,經(jīng)初步精煉后再澆鑄成陽極板,控制陽極板中鉛含量85% ~90%,鉍含量7% ~10%,銻 +砷小于3%。盡管進(jìn)行了搭配和控制,但陽極板中鉛品位仍較低,鉍含量高,屬于高鉍鉛陽極板。
該廠粗鉛電解精煉正常生產(chǎn)時(shí),采用的電流密度為180~200 A/m2。高鉍鉛陽極板進(jìn)行電解時(shí),電解液中鉛離子濃度下降,槽電壓升高。在高電流密度的條件下,電解液中雜質(zhì)金屬離子將會(huì)與鉛離子一同在陰極析出,造成析出鉛中雜質(zhì)含量超標(biāo)。因此,高鉍鉛陽極板電解時(shí),適當(dāng)降低電流密度,電流密度控制為110~120 A/m2,即采用低電流密度電解生產(chǎn),以保證析出鉛的質(zhì)量。
根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),當(dāng)鉛陽極板含鉛太低時(shí),電解過程鉛離子濃度會(huì)逐步降低,為了保證電流效率和電解生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行,應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)充電解液中鉛離子濃度及硅氟酸濃度,穩(wěn)定電解液成分,保證電解液中Pb2+濃度60~100 g/L,游離硅氟酸濃度80~120 g/L,硅氟酸總量為120~200 g/L。
陽極板中鉛品位低,陽極泥率將大大增加,而陽極泥中的雜質(zhì)金屬對(duì)陽極泥的性質(zhì)有極大影響,因而影響電解的正常進(jìn)行。
陽極泥中銻對(duì)陽極泥層的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)也有重要影響,銻在陽極表面上與鉛形成鉛銻網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),包裹陽極泥,避免陽極泥從表面脫落。但是,粗鉛中含銻過高,會(huì)使陽極泥變硬,給陽極泥洗刷帶來困難。
陽極泥中鉍含量高,陽極泥成塊狀且堅(jiān)硬,陽極泥緊緊粘附于陽極板上,當(dāng)陽極泥層較厚時(shí),洗刷機(jī)組無法將陽極泥從殘極中洗刷下來。
高鉍鉛陽極板電解時(shí),雜質(zhì)含量高,陽極泥率增大,陽極泥層厚度增加,阻礙陽極區(qū)鉛離子的正常遷移,造成槽電壓升高,直流電耗增加,電流效率降低。如果在一個(gè)正常電解生產(chǎn)周期(3~4 d)洗刷一次,既影響電解生產(chǎn),而殘極板上陽極泥已無法采用洗滌機(jī)組進(jìn)行洗刷。因此,為了保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,增加陽極板的洗刷頻次,每天將陽極板洗刷一次,使陽極板上的陽極泥保持在較薄的狀態(tài),以提高電解電流效率。
高鉍陽極板電解時(shí),產(chǎn)出的析出鉛中含有少量金屬雜質(zhì),如砷、銻、錫等,特別是銻的含量可能超過國標(biāo)1#電鉛的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),因此必須進(jìn)行最終的火法精煉除去這些雜質(zhì)。
該廠采用以硝酸鈉做氧化劑,用燒堿作為造渣劑,加入電鉛鍋中,充分?jǐn)嚢?,由于砷、銻、錫對(duì)氧的親和力強(qiáng),能生成穩(wěn)定的比重小而不溶于鉛液的砷酸鈉、銻酸鈉和錫酸鈉等,達(dá)到析出鉛精煉的效果,產(chǎn)出合格電鉛,主要基于如下化學(xué)反應(yīng):
2Sb+4NaOH+2NaNO3=2Na3SbO4+N2↑+2H2O
2As+4NaOH+2NaNO3=2Na3AsO4+N2↑+2H2O
5Pb+2NaNO3+8NaOH=5Na2PbO2+N2↑+4H2O
2Sb+5Na2PbO2+2H2O=2Na3SbO4+4NaOH+5Pb
該廠通過將自產(chǎn)粗鉛與外購高鉍鉛合理搭配使用,經(jīng)初步火法精煉后,鉛陽極板都達(dá)到了生產(chǎn)技術(shù)方案的要求,其具體成分見表2。由于該陽極板屬于高鉍高銻陽極,為了防止斷板掉極,在澆鑄陽極時(shí)適當(dāng)加厚1~2 mm,并且要求陽極板厚薄均勻,表面光滑平整。
表2 高鉍鉛陽極板主要成分 %
由于陽極板中鉛品位低,雜質(zhì)高,陽極板上溶解的鉛量少于陰極上析出鉛量,造成電解液中鉛離子貧化,濃度不斷降低。因此,必須及時(shí)補(bǔ)充電解液中的鉛離子。該廠采用硅氟酸來溶解黃丹,造新電解液,再將新液加入到電解液循環(huán)槽中,并增大電解液循環(huán)量,使電解液中的鉛離子均勻穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到技術(shù)方案的要求。
陽極泥的洗刷是處理高鉍鉛的一個(gè)棘手問題。陽極板鉍、銻等雜質(zhì)高,造成電解后產(chǎn)出的陽極泥中鉍、銻等成分高,使陽極泥表面的附著性增強(qiáng),形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使陽極泥變得堅(jiān)硬和致密。盡管按技術(shù)方案要求,改變?cè)械牟僮髦贫?,采用每天洗刷的方式,即每天將陽極板吊出,送入洗刷機(jī)組進(jìn)行洗滌,但洗刷機(jī)還是不能很好的將陽極泥從殘極上洗刷下來,有時(shí)需要反復(fù)的洗刷才能把陽極泥洗下來,洗刷干凈后的陽極板繼續(xù)電解,直至達(dá)到電解周期。一個(gè)電解周期出槽后,殘極板陽極泥先用洗刷機(jī)反復(fù)洗刷,未洗刷干凈殘極板,采用人工的方式,將陽極泥從殘極板上鏟洗干凈。
高鉍陽極板經(jīng)過電解精煉后,產(chǎn)出的析出鉛從外觀看與正常粗鉛電解產(chǎn)出的析出鉛基本無異,表面平整光滑致密,但其化學(xué)成分則有一些波動(dòng),具體成分見表3。
表3 析出鉛的主要成分 %
從表2中可以看出析出鉛的主成分和部分雜質(zhì)含量都達(dá)不到國家1#鉛錠標(biāo)準(zhǔn),主要是砷、銻含量超標(biāo),這可以通過最終火法精煉來解決。按照技術(shù)方案的要求,在電鉛鍋中加入硝酸鈉與燒堿進(jìn)行氧化精煉除雜,通過充分?jǐn)嚢?,析出鉛中砷、銻、錫等雜質(zhì)被氧化,形成砷酸鈉、銻酸鈉等渣,浮于鉛液表面,將渣撈去,鉛液澆注成型,得到最終的合格鉛錠。
把該廠電解車間一個(gè)工段處理高鉍鉛20 d的生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。
產(chǎn)量情況:該工段有180個(gè)電解槽,每槽裝陰極片、陽極片36/35片,正常電解生產(chǎn)每月可產(chǎn)出電鉛3 000 t。這次處理高鉍鉛,20 d共處理高鉍鉛430 t,同時(shí)搭配使用的自產(chǎn)粗鉛約1 150 t。20 d共產(chǎn)出電鉛1 250 t,電鉛產(chǎn)量達(dá)到正常產(chǎn)量的62.5%。
質(zhì)量情況:按上述技術(shù)方案實(shí)施電解產(chǎn)出的析出鉛,其雜質(zhì)含量略高于正常粗鉛電解,主要砷、銻含量較高,但析出鉛經(jīng)過合理搭配和最終火法精煉,澆注成電鉛,質(zhì)量全部達(dá)到1#鉛錠的要求。
主要技術(shù)指標(biāo)情況:按該技術(shù)方案實(shí)施,高鉍鉛電解的電流效率為92%,電鉛直流電消耗為100 kWh/t,這些指標(biāo)與正常粗鉛電解指標(biāo)相近。鉛、金、銀的回收率達(dá)99.5%以上,鉍、銻的回收率分別為98.12%和96.85%。
其它方面情況:近20 d的生產(chǎn),除產(chǎn)出合格電鉛1 250 t外,還產(chǎn)出鉛陽極泥250 t(干重),陽極泥中金、銀、鉍、銻等有價(jià)金屬含量高,直接送入貴金屬車間,可回收黃金8 kg,白銀7 t,鉍金屬量 130 t,銻金屬量40 t,回收的金屬價(jià)值達(dá)數(shù)千萬元,遠(yuǎn)超過同期產(chǎn)出的電鉛價(jià)值。
該廠的粗鉛,經(jīng)過與含鉍較高的粗鉛合理搭配和初步火法精煉,產(chǎn)出含鉍低于10%的鉛陽極板,這種陽極板仍是高鉍鉛,在電解精煉時(shí),通過采用低的電流密度,合理調(diào)控電解液的成分,加大陽極泥洗滌頻次和加強(qiáng)電解槽面管理,做好最終火法精煉,完全可以產(chǎn)出合格電鉛,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也比較理想。盡管在電解產(chǎn)能方面有所降低,但穩(wěn)定了生產(chǎn)過程,快速地回收了高鉍鉛中的金、銀、鉍、銻等有價(jià)金屬,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。通過本次生產(chǎn)實(shí)踐,解決了高鉍鉛電解生產(chǎn)的一些技術(shù)難題,找到了一種處理高鉍粗鉛的工藝方法,也為日后處理類似的生產(chǎn)問題提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
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