席鐵峰(山東兗礦國際焦化有限公司,山東 濟寧 273500)
國際焦化公司合成裝置自2006年12月26日產(chǎn)出合格的甲醇后,受蒸汽、合成汽輪機機組運行狀況、水冷器效果的影響,產(chǎn)量一直沒有達到設計產(chǎn)量。自裝置試車到現(xiàn)在,隨著運行時間的增加,合成區(qū)域的換熱器效果逐步變差,其中合成循環(huán)氣溫度最高時達到75℃,比設計指標高出30多度,嚴重影響了甲醇的分離效果。
2012 年合成系統(tǒng)經(jīng)過檢修后,裝置的總體性能得到了極大的提高,產(chǎn)量在逐步增加,2013年產(chǎn)量為16.5萬噸,但由于前期運行過程中循環(huán)水臟,同時水冷器又是殼程走循環(huán)水,造成殼程堵塞嚴重,雖然在2013年兩次系統(tǒng)檢修時清理及酸洗,但是清理效果不好。開車后溫度有所下降,但依然高達70℃左右。
為改善甲醇循環(huán)氣冷卻效果,公司于2014年5月新增2臺FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器,設計處理氣量240000m3/h,冷卻后溫度≤40℃。5月底投用后,通過閥門分配負荷,2臺FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器通過了甲醇合成總循環(huán)70%氣量,大大改善甲醇系統(tǒng)冷卻效果,由投用前的75℃降到了投用后47℃,提高甲醇回收率,降低煤氣消耗100多立方,每天多產(chǎn)甲醇近35噸。
新增2套FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器來徹底解決上述問題,根據(jù)現(xiàn)場場地情況,決定一臺利用現(xiàn)有列管換熱器基礎(chǔ)平臺,另一臺在其東側(cè)空閑位置布置,提前設備安裝、管道預制到位。為保證全年的生產(chǎn)天數(shù)及任務的完成,2014年冬季檢修從停到生產(chǎn)只安排4天時間,現(xiàn)有列管換熱器連拆除和安裝及配管無法完成,決定本次改造先增加一套FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器,仍然保持現(xiàn)有的列管換熱器并聯(lián)運行,2015年春季檢修拆除全部列管換熱器,已完成最后一臺改造FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器增加改造。
3.1 蒸發(fā)式冷凝器
蒸發(fā)式冷凝器是集普通開式冷卻塔、水泵、水系統(tǒng)的管道連接組合成一體,具有節(jié)電、節(jié)水、安裝方便、占地面積小、維修方便等特點。但在換熱原理存在本質(zhì)上的差別。開式冷卻塔是是通過熱、質(zhì)交換將高溫冷卻水的熱量散入大氣,通過空氣冷卻和蒸發(fā)部分冷卻水來降低冷卻水的溫度,而蒸發(fā)式冷凝器是利用水的潛熱也就是水在常溫下的蒸發(fā)吸收熱量達到冷卻的目的,同樣質(zhì)量的水蒸發(fā)所吸收的熱量是水溫升高5度時熱量的116倍,所以冷卻塔的換熱效率很高。
3.1.1 先進換熱盤管技術(shù)
高效換熱盤管由高質(zhì)量的換熱管制成,換熱盤管在完成最后組裝前經(jīng)過4次嚴格的氣壓試驗(設計壓力1.0MPa,試驗壓力1.25MPa),具有良好的氣密性;盤管沿介質(zhì)流動的方向設計了2%的坡度,便于在系統(tǒng)停機時將介質(zhì)排出,避免凍壞換熱管。
換熱管布置采用蛇形彎管技術(shù),相對管箱結(jié)構(gòu)及其他結(jié)構(gòu)具有以下幾個優(yōu)點:結(jié)構(gòu)柔性化,消除制造、運行過程中的內(nèi)應力;彎頭阻力小,可減小流通面積,增加單管長度,提高管內(nèi)流速,強化換熱;可提高結(jié)構(gòu)強度、可靠性高(焊接點少、應力小、耐壓高)。將進、出口閥門與盤管組成若干換熱模塊,根據(jù)換熱量和環(huán)境條件變化,實施動態(tài)調(diào)節(jié)。
3.1.2 雙重防腐設計,全框架結(jié)構(gòu)
箱體外護板、進風柵等,采用鍍鋅板外加噴塑,也就是在鍍鋅板的外表面進行一層靜電噴塑,進一步提高了面板的抗腐蝕能力和美觀度,延長設備使用壽命。雙重防腐,耐蝕美觀。
3.1.3 高效動力配置
從安裝位置上來講,軸流風機采用頂吸式,采用頂吸式主要是為了使冷卻盤管處于一個負壓區(qū),因為水在負壓時更容易蒸發(fā),頂吸式可增強水膜蒸發(fā)以提高換熱。
3.1.4 均勻散水裝置
噴淋水的好壞直接影響換熱盤管表面水膜形成質(zhì)量,水膜太厚會增加熱阻影響傳熱,太薄容易形成干點。采用高品質(zhì)ABS材質(zhì)吊籃式多層傘狀噴淋形噴嘴,具有流量大、噴淋均勻、不易堵塞的獨有特性,使冷卻水膜最大限度均勻布置在換熱盤管周圍,提高傳熱系數(shù)。噴嘴與噴淋管采用承插式連接便于拆卸與沖洗。
4.1 解決了因甲醇水冷器冷卻效果不好能耗高問題。
4.2 解決了限制甲醇擴大產(chǎn)能的瓶頸。
4.3 通過蒸發(fā)式冷凝器完全取代甲醇水冷器,達到循環(huán)氣溫度的設計要求。
4.4 甲醇水冷器停用后,減少甲醇循環(huán)水用量1300m3/h,進一步改善甲醇系統(tǒng)其它冷卻器的換熱效果,同時減輕甲醇循環(huán)水運行負荷。
4.5 FZT-7200蒸發(fā)式冷卻器投用后,噸甲醇消耗焦爐煤氣降低約100m3/h,每月增產(chǎn)甲醇約750噸,增加產(chǎn)值170萬元。
通過FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器投用效果分析,再通過增加1臺FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器達到3臺并聯(lián),利用閥門調(diào)節(jié)合成氣量最終使循環(huán)氣溫度降到43度以下,增加產(chǎn)量的同時,經(jīng)濟效益大幅度升高。