高如云
摘 要:火力發(fā)電廠鍋爐運(yùn)行的可靠性是影響發(fā)電廠運(yùn)行可靠性的首要因素,尤其是鍋爐受熱面管子的損壞泄漏對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行影響最大,是火力發(fā)電廠的常見事故,一般占機(jī)組故障的60%~70%,因此,受熱面管爆漏是影響機(jī)組安全發(fā)電的首要因素。鍋爐受熱面管由于設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、檢修、管理方面的問題以及長(zhǎng)期在高溫、高壓、腐蝕、沖蝕惡劣條件下運(yùn)行存在的老化等原因,爆漏損壞造成的停爐次數(shù)高于其它設(shè)備。只有掌握各種類型受熱面管爆管的表面特征、組織特性、材質(zhì)劣化的現(xiàn)象、內(nèi)外壁結(jié)垢、腐蝕、疲勞的特點(diǎn),才能有的放矢的進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)工作,尋找有效的管理和技術(shù)防治對(duì)策,提高機(jī)組運(yùn)行的可靠性,保障電網(wǎng)的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:爆口 變形 超溫 金相 硬度 脹粗
中圖分類號(hào):TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)10(c)-0062-03
某廠#3機(jī)組鍋爐2004年12月1日投產(chǎn)運(yùn)行。#3機(jī)組鍋爐型號(hào)為1650-17.46-540/540,由斯洛克吐耳瑪齊鍋爐廠生產(chǎn),爐水循環(huán)系統(tǒng)采用瑞士蘇爾壽爾設(shè)計(jì)的爐型,蒸發(fā)段設(shè)有強(qiáng)制循環(huán)泵和小型汽水分離器。蒸發(fā)段采用垂直管(Ф32×5)帶有循環(huán)泵的低倍率(K=1.25-1.4)強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)。
四級(jí)過熱器采用順流布置,分爐前、爐后對(duì)承兩組;每組從爐左至爐右31+31排,每排22根形成1個(gè)U型行程;從中間分為上、下(出、入口)兩部分,入口接管座規(guī)格Ф31.8×5.6,材質(zhì)為10CrMo910;受熱部分規(guī)格Ф31.8×5.6,材質(zhì)為X10CrMoVNb91,出口接管及彎頭規(guī)格Ф31.8×6.3,材質(zhì)X10CrMoVNb91。
2009年底,四級(jí)過熱器發(fā)生爆管現(xiàn)象,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)四級(jí)過熱器右數(shù)14排,上數(shù)第11根管和第12根管發(fā)生爆破。爆破后14排管子情況如圖1所示。
現(xiàn)場(chǎng)從右數(shù)14排切取了三根管,其中兩根管發(fā)生爆破,分別對(duì)應(yīng)圖1中的兩根爆破后斷裂管,分別是右數(shù)14排的上數(shù)第11根管和第12根管,分析中編號(hào)為1號(hào)和2號(hào)(圖中彎曲向下的管子)樣,另外取一根沒有發(fā)生破裂的管(右數(shù)14排上數(shù)第9根管)與兩根爆破管進(jìn)行對(duì)比,分析中編號(hào)為3號(hào)樣。
1 宏觀分析
1.1 爆口處宏觀特征分析
管段爆裂處位于過熱器右數(shù)14排,上數(shù)第11根、第12根管,其中位于第11根管的1號(hào)爆口發(fā)生在直管段,爆口變形較大,由于只獲得一側(cè)的斷口無法測(cè)量爆口的開口長(zhǎng)度,如圖2所示;而第12根管處的2號(hào)爆口發(fā)生在彎頭處,爆口變形較小,同樣因?yàn)橹猾@得一側(cè)的斷口無法測(cè)量爆口的開口長(zhǎng)度,爆口裂紋沿軸向擴(kuò)展,如圖3所示,局部放大如圖4所示。斷裂面較平整,表面有較厚的氧化物。
3號(hào)樣品主要用來進(jìn)行對(duì)比分析,宏觀形貌如圖5所示,3號(hào)樣品整根管變形較小。
1.2 管樣宏觀檢查
1號(hào)爆口處變形較大,說明斷裂時(shí)金屬管子發(fā)生了較大的塑性變形,斷口附近的管子出現(xiàn)了一個(gè)明顯的彎折,此彎折是在爆破時(shí)形成的,如圖2所示。在斷口附近切取環(huán)型試樣,測(cè)量爆口處及其附近管子尺寸發(fā)現(xiàn)管子發(fā)生了明顯脹粗。如圖6所示,圖6中下半圈的壁厚較上半圈的壁厚要小得多,具體測(cè)量數(shù)據(jù)見表1。
2號(hào)爆口折斷口的變形較小,如圖4所示。在斷口附近切取環(huán)型試樣,測(cè)量爆口處及其附近管子尺寸發(fā)現(xiàn)管子發(fā)生了明顯脹粗。一側(cè)管子表面出現(xiàn)比較光滑的形貌,光滑表面處壁厚明顯減小,如圖7所示,圖7中左半圈的壁厚較右半圈的壁厚要小得多,具體測(cè)量數(shù)據(jù)見表1。
圖8是3號(hào)樣剖面圖,從圖中可以看出,管子的截面尺寸符合設(shè)計(jì)要求,在這個(gè)位置上既沒有漲粗壁厚也沒有減小。
將管縱向剖開后對(duì)管內(nèi)壁做宏觀檢查,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷。
2 試驗(yàn)分析
將1~3號(hào)管段,分別用于金相分析、硬度分析。
2.1 金相分析
分別取3個(gè)管樣的環(huán)型試樣進(jìn)行金相組織觀察,樣品經(jīng)磨光和拋光后,經(jīng)10%硝酸酒精侵蝕后觀察,組織觀察在OLYMPUS BX51M光學(xué)顯微鏡下進(jìn)行。
圖9是1號(hào)樣的金相組織形貌,圖10是2號(hào)樣的觀察結(jié)果,通過金相組織觀察發(fā)現(xiàn):1、2號(hào)樣品組織是淬火馬氏體,而3號(hào)樣組織是回火馬氏體。
從內(nèi)外壁氧化膜的觀察可以發(fā)現(xiàn),內(nèi)壁的氧化膜連續(xù),而外壁的氧化膜不連續(xù),多處發(fā)生脫落,可能是沖刷導(dǎo)致的,圖11是內(nèi)壁的氧化膜形態(tài)。
2.2 硬度分析
對(duì)上述幾個(gè)金相試樣進(jìn)行硬度測(cè)試,加載重量為500克,在HXZ-1000硬度計(jì)上完成。將測(cè)量結(jié)果與《黑色金屬硬度及強(qiáng)度換算值》(GB-T 1172-1999)相對(duì)照,得出其相應(yīng)的常溫強(qiáng)度值,其結(jié)果見表2。
3 結(jié)果討論
從硬度和金相組織分析可以看出,過熱器管在高溫下工作時(shí),1號(hào)和2號(hào)樣品出現(xiàn)了相變,硬度明顯升高,而且也發(fā)現(xiàn)了輕微的碳化物析出現(xiàn)象,因此,過熱器破壞模式為過熱爆破。
從1號(hào)和2號(hào)樣斷口附近管子的剖面尺寸測(cè)量結(jié)果可以看出,管子有比較均勻的漲粗,漲粗量達(dá)到13.4%,管子內(nèi)表面發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷,但是在外表面可以清楚地看到?jīng)_刷的痕跡,沖刷后可以看到管子的外壁非常的光亮,測(cè)量尺寸發(fā)現(xiàn)壁厚發(fā)生了嚴(yán)重的減薄,最大減薄量可達(dá)32.1%。從外表面和剖面觀察可以確認(rèn)壁厚的減薄不是由于本次爆口發(fā)生后沖刷造成的。另外從3號(hào)樣的外觀觀察也可以發(fā)現(xiàn)局部區(qū)域減薄,幾乎整個(gè)截面都發(fā)生了減薄,用測(cè)厚儀檢查發(fā)現(xiàn),剩余壁厚只有3.9 mm,這也證明了沖刷是在爆口發(fā)生前出現(xiàn)的。至于管子表面沖刷減薄,出現(xiàn)光亮區(qū)的具體原因,有待進(jìn)一步調(diào)查。
根據(jù)管子承受內(nèi)壓的受力分析可以知道,其周向力,其中P為內(nèi)壓,D為管子的外徑,t為管子的壁厚,根據(jù)上面的分析,管子在長(zhǎng)期使用過程中有輕微的漲粗,因此,外徑尺寸比新管材尺寸增大了約13.4%,而壁厚減薄約32.1%,因此,在內(nèi)壓不變的情況下,應(yīng)力水平增加到原來的1.66倍,從而引起爆破。
4 結(jié)論
通過以上論證,可以得到以下結(jié)論:
(1)四級(jí)過熱器管爆口的失效模式是過熱爆破;
(2)兩爆口處硬度測(cè)試和金相組織狀態(tài)表明,兩爆口處曾發(fā)生相變,冷卻后轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,說明管壁局部區(qū)域過熱溫度達(dá)到相變溫度(約820 ℃)以上。
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