郝俊峰
[摘 要]本文通過鍋爐燃燒器更型改造在火力發(fā)電廠生產(chǎn)過程的應(yīng)用,提出該技術(shù)在解決火力發(fā)電廠燃煤緊缺情況下的有效方法,以適應(yīng)火力發(fā)電廠在煤市場電計(jì)劃的外部環(huán)境下火力發(fā)電廠生存的需求。
[關(guān)鍵詞]鍋爐燃燒器;更型改造;方案論證 大唐哈爾濱第一熱電廠一期工程2×300MW機(jī)組,鍋爐由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造,型號為HG-1025/17.5-YM36型鍋爐。1、2號鍋爐分別于2009年的12月26日及2009年12月28日投產(chǎn)。
由于本廠設(shè)計(jì)的煤種煙煤的煤源滿足不了兩臺機(jī)組的實(shí)際需要,主要一是因?yàn)樵O(shè)計(jì)煤種東部網(wǎng)的運(yùn)力不足,二是煤源緊缺,價格昂貴。自2010年04月份以來,本廠大力開展摻燒褐煤的工作,摻燒量時常達(dá)到50%以上。
摻燒褐煤后鍋爐主要出現(xiàn)以下問題:鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重,在燃燒器上部整個爐膛均有結(jié)焦,在燃燒器附近尤為嚴(yán)重。運(yùn)行中大量結(jié)焦后,焦塊脫落在冷灰斗處,造成冷灰斗篷焦,生產(chǎn)部門組織人力進(jìn)行清焦工作,危險性較大。結(jié)焦嚴(yán)重時造成撈渣機(jī)及渣溝堵塞。上述問題已嚴(yán)重影響到鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此必須對鍋爐進(jìn)行改造。
1. 鍋爐燃燒器更型改造依據(jù)和特點(diǎn)
1.1原系統(tǒng)匹配情況的分析
(1)鍋爐原設(shè)計(jì)煤質(zhì)為煙煤,爐膛尺寸小、燃盡高度不足、受熱面偏大,不適合燒褐煤。爐膛的設(shè)計(jì)不適合燃燒褐煤。爐膛設(shè)計(jì)與現(xiàn)在的燃燒方式不匹配。
(2)由于摻燒褐煤,使一次風(fēng)率大大增加,二次風(fēng)率降低,一、二次風(fēng)速的不匹配,配風(fēng)不好,使?fàn)t內(nèi)空氣動力場不好,煤粉燃燒不完全,有沖刷水冷壁現(xiàn)象,引起結(jié)焦,并且爐膛出口煙溫較高,引起排煙溫度高。
(3)由于摻燒褐煤,制粉系統(tǒng)的干燥出力下降,影響摻燒褐煤的摻燒深度。且由于一次風(fēng)溫較低,影響鍋爐燃燒的經(jīng)濟(jì)性。
(4)由于摻燒褐煤,煤粉燃燒不完全,致使?fàn)t膛出口煙溫較高,引起排煙溫度高。排煙熱損失增加。
1.2改造的方法和步驟
改造分為兩個步驟:一是提高制粉系統(tǒng)的干燥出力,二是降低燃燒器區(qū)域的熱負(fù)荷,減少鍋爐爐膛結(jié)焦的機(jī)會。通過周密的計(jì)算和方案論證,通過減少低溫段過熱器受熱面、空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)向調(diào)整、一次風(fēng)機(jī)入口風(fēng)道引入冷爐煙系統(tǒng)、燃燒器進(jìn)行改造,能夠解決爐膛結(jié)焦問題,無論從安全性、經(jīng)濟(jì)性來講,該改造項(xiàng)目是必要的和可行的。
1.3改造方案的論證
從以下三個方案進(jìn)行論證。
方案一:摻燒60%后的褐煤直接用于原設(shè)計(jì)爐膛
方案二:摻燒60%后的褐煤,低溫過熱器面積削減,預(yù)熱器保持逆轉(zhuǎn)
方案三:摻燒60%后的褐煤,低溫過熱器面積削減,預(yù)熱器改為順轉(zhuǎn)
從上述計(jì)算結(jié)果可以看出:
(1)方案一:在保持原爐膛方案不變的情況下,改變煤種后爐膛所得熱力計(jì)算數(shù)據(jù)基本不變,預(yù)熱器出口熱風(fēng)溫度達(dá)不到入磨混合風(fēng)溫的要求,且預(yù)熱器旁通冷風(fēng)量為0,方案不合理。
(2)方案二:煤種相同,將尾部低溫過熱器削減后,過熱器系統(tǒng)中間段蒸汽溫度有所變化,預(yù)熱器入口煙溫有明顯增加(373℃),預(yù)熱器出口風(fēng)溫可滿足磨入口混合風(fēng)溫的要求,但是旁通風(fēng)量較小,低負(fù)荷工況下必然無法滿足入磨混合風(fēng)溫的要求,方案不合理。
(3)方案三:煤種相同、低過削減,預(yù)熱器改為順轉(zhuǎn),計(jì)算結(jié)果顯示鍋爐汽系統(tǒng)基本相同,預(yù)熱器入口煙氣溫度相同。但由于預(yù)熱器轉(zhuǎn)向改變,使得預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)溫有較大提高(354℃),在滿足入磨熱一次風(fēng)溫的情況下,旁通冷風(fēng)量達(dá)到11.22%,低負(fù)荷工況下基本保證入磨熱風(fēng)溫度的需求,方案合理。
1.4改造方案的簡述
(1)上一次風(fēng)煤粉標(biāo)高不變,調(diào)正下四層一次風(fēng)標(biāo)高,加大上下一次風(fēng)間距,使燃燒器壁面熱負(fù)荷,最大限度內(nèi)適應(yīng)摻燒褐煤的要求。
(2)上兩層煤粉燃燒器采用單元制配風(fēng),使煤粉配風(fēng)準(zhǔn)確,降低了燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷,為減少結(jié)渣創(chuàng)造了有利條件。
(3)BC層、CD層、DE層二次風(fēng)采用偏置布置,主要目的為提高煤粉的初期著火能力、增加水冷壁區(qū)域氧量,減少結(jié)渣的可能性,同時,通過分級送風(fēng)還可以降低NOx的排放量。
2.經(jīng)濟(jì)效益分析
2.1經(jīng)濟(jì)效益
單臺鍋爐全部燃用煙煤:
燃煤量:137t/h,煙煤噸煤單價630元/t,年運(yùn)行小時數(shù):4800小時,平均負(fù)荷率:75%
燃料費(fèi)用=137×4800×630×0.75=31072萬元。
實(shí)現(xiàn)60%的比例安全、穩(wěn)定摻燒褐煤:
燃煤量:150 t/h(其中煙煤60 t/h、褐煤各90 t/h),褐煤噸煤單價460元/t,年運(yùn)行小時數(shù):4800小時,平均負(fù)荷率:75%
燃料費(fèi)用=60×4800×630×0.75+90×4800×460×0.75=28512萬元。
則單臺鍋爐節(jié)省燃料費(fèi)=31072-28512=2560萬元。
#1、2鍋爐共節(jié)省燃料費(fèi)=2560×2=5120萬元。
通過對以上利潤的核算,該項(xiàng)目的改造費(fèi)用在當(dāng)年即可收回成本。
2.2其他效益
通過該項(xiàng)目的改造,可解決鍋爐爐膛結(jié)焦的不安全隱患。通過技術(shù)改造,鍋爐內(nèi)部空氣動力場的狀況得到明顯改善,鍋爐的燃燒性能大幅度提高。
3.評價結(jié)論
3.1 #2爐燃燒器更型改造實(shí)施后,鍋爐爐膛內(nèi)部結(jié)焦的隱患將隨之消除,鍋爐系統(tǒng)的安全性能明顯提高,鍋爐摻燒褐煤的深度將隨之增強(qiáng)。具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
3.2對改進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán)境影響等方面的對比分析。包括:節(jié)能降耗方面、提高安全性、提高可靠性等;對環(huán)境的影響;經(jīng)濟(jì)效益;社會效益等。
4.存在的問題
更換燃燒器要進(jìn)行水冷壁的改造,工作量較大。
參考文獻(xiàn):
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社,2005年5月.
[2]鍋爐運(yùn)行技術(shù) [M]. 中國電力出版社 ,
2003年2月.(編輯/李舶)