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      濟鋼寬厚板3500產(chǎn)線雙邊剪結(jié)構(gòu)改造

      2015-04-07 11:13:09宋國柱
      山東冶金 2015年2期
      關(guān)鍵詞:剪刃主刀凸輪

      宋國柱

      (山鋼股份濟南分公司寬厚板廠,山東濟南 250101)

      經(jīng)驗交流

      濟鋼寬厚板3500產(chǎn)線雙邊剪結(jié)構(gòu)改造

      宋國柱

      (山鋼股份濟南分公司寬厚板廠,山東濟南 250101)

      雙邊剪自投用以來存在主刀剪切機構(gòu)穩(wěn)定性差、碎刀剪切機構(gòu)損壞嚴(yán)重、后退機構(gòu)故障頻繁等問題。對其進(jìn)行技術(shù)改造,將主刀間隙調(diào)整偏心軸三段式分體結(jié)構(gòu)改為整體通軸結(jié)構(gòu),適當(dāng)增加碎刀間隙調(diào)整的偏心量,夾送輥與機架的聯(lián)接方式改為軸偏心鉸接結(jié)構(gòu)。改造后,雙邊剪運行穩(wěn)定,故障率明顯降低,能夠滿足正常使用要求。

      寬厚板;剪切機構(gòu);偏心量;夾送輥

      1 前言

      濟鋼中厚板廠3500產(chǎn)線雙邊剪由于設(shè)計制造存在缺陷,自正式投產(chǎn)以來,該雙邊剪的剪切能力一直不能得到有效的發(fā)揮,嚴(yán)重影響著設(shè)備的正常運行。為此,中厚板廠決定對該雙邊剪進(jìn)行系統(tǒng)性的技術(shù)改造,通過改造設(shè)計中的不合理因素,協(xié)調(diào)設(shè)計與現(xiàn)場工況中存在的矛盾,以保證在設(shè)備穩(wěn)定的前提下充分釋放雙邊剪應(yīng)有的剪切能力。

      2 存在的主要問題

      雙邊剪自投用以來,實際應(yīng)用能力一直達(dá)不到設(shè)計要求,設(shè)備工作狀態(tài)也極不穩(wěn)定,從主刀剪切機構(gòu)、碎刀剪切機構(gòu)、后退機構(gòu)、夾送輥夾送機構(gòu)等方面都逐漸暴露出一系列問題,嚴(yán)重制約著剪切能力的發(fā)揮,難以滿足生產(chǎn)需要。

      1)主刀剪切機構(gòu)穩(wěn)定性差,剪切過程中上刀導(dǎo)向滑架晃動導(dǎo)致上刀晃動及剪刃間隙變化。導(dǎo)向滑架(后墻)上端吊掛在主刀間隙調(diào)整三段式偏心軸上,用于控制主刀間隙,下端與后退機構(gòu)相連,實現(xiàn)上刀抬起時的剪刃后退功能,上剪床通過側(cè)平衡液壓缸緊緊貼在導(dǎo)向滑架上,因此,導(dǎo)向滑架的穩(wěn)定直接決定了上剪床的運行穩(wěn)定。主刀間隙調(diào)整偏心軸是由三段分體軸用軸套聯(lián)接而成,由于磨損、變形等原因,軸與軸套間隙較大,在剪切時,導(dǎo)向滑架跟隨上剪床晃動較大,直接導(dǎo)致剪刃間隙變化。切板時,鋼板由于剪切力的變化而發(fā)生移動,造成切邊質(zhì)量較差。

      2)碎刀剪切機構(gòu)損壞嚴(yán)重,無法達(dá)到設(shè)計最小間隙,不能滿足剪切要求。碎刀間隙調(diào)偏心軸設(shè)計偏心量為2 mm,由于在設(shè)備初始安裝過程中安裝精度不夠,無法達(dá)到0~4 mm的碎刀間隙調(diào)整范圍。而且由于在使用過程中多次發(fā)生碰刀事故,使碎刀剪切機構(gòu)損壞嚴(yán)重,碎刀最小間隙僅能達(dá)到3 mm,造成剪切薄板時碎邊剪不斷。剪切較厚鋼板時,由于兩側(cè)碎刀間隙不一致,使鋼板剪切過程中發(fā)生移動,造成切口、鐮刀彎等剪切缺陷。

      3)后退機構(gòu)故障頻繁,損壞嚴(yán)重。后退機構(gòu)由主減速機內(nèi)的偏心凸輪機構(gòu)和減速機下部的偏心回拉機構(gòu)組成。由于設(shè)計和安裝的缺陷,造成減速機內(nèi)的偏心凸輪機構(gòu)頻繁損壞,減速機下的偏心回拉機構(gòu)后座固定不住,直接影響剪刃后退動作穩(wěn)定可靠,影響上剪床的穩(wěn)定性。

      4)夾送輥無法進(jìn)行調(diào)整,鋼板在剪切過程中出現(xiàn)跑偏、步長不穩(wěn)、接口錯位等一系列問題。夾送輥與機架采用內(nèi)外偏心套的鉸接結(jié)構(gòu)進(jìn)行連接,操作空間狹小,無法對夾送輥進(jìn)行找正調(diào)整。上夾送輥的同步控制方式采用簡單的速度控制,無法滿足夾送輥的同步性要求。

      3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造

      1)將主刀間隙調(diào)整偏心軸由三段式分體結(jié)構(gòu)改為整體通軸結(jié)構(gòu),解決了導(dǎo)向滑架固定不穩(wěn)的問題,同時恢復(fù)了剪刃間隙最大和最小限位,并優(yōu)化了剪刃間隙控制曲線。在調(diào)試過程中,通過對剪切機構(gòu)的精心調(diào)整,使上下剪刃平行度<0.1 mm,主刀剪刃間隙的實際值與顯示值誤差<0.1 mm?;謴?fù)了主刀間隙準(zhǔn)確調(diào)整功能,實現(xiàn)根據(jù)不同板厚準(zhǔn)確使用最優(yōu)的剪刃間隙。

      2)對碎刀間隙調(diào)整偏心的偏心量適當(dāng)增加,由2 mm增加到3 mm,上碎刀厚度由85 mm增加86 mm,增大了碎刀調(diào)節(jié)行程,解決了碎刀間隙無法達(dá)到最小間隙的缺陷。同時,將上刀架的銅滑板數(shù)量由16塊增加到32塊,增大了上刀架與上刀支座的接觸面積,提高碎刀運行的穩(wěn)定性。

      3)對后退機構(gòu)偏心凸輪吊座的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化。在偏心凸輪吊座上增加垂直導(dǎo)向定位結(jié)構(gòu),并將其材質(zhì)由普通鑄鋼改為35CrMo鍛件,在安裝時,適當(dāng)增大了凸輪與吊座之間的間隙,解決了后退偏心凸輪吊座頻繁損壞的問題。自主設(shè)計了下偏心軸聯(lián)接機構(gòu),解決了三段式下偏心軸軸向竄位問題,使雙邊剪后退機構(gòu)運行更加平穩(wěn)。

      4)通過獨有的軸偏心鉸接結(jié)構(gòu)設(shè)計,對夾送輥與機架的聯(lián)接方式進(jìn)行改進(jìn),既提高了夾送輥與機架的聯(lián)接剛度,又使夾送輥能方便實現(xiàn)水平和垂直現(xiàn)了鏈條張緊。這種改造方式安裝方便、調(diào)整簡單,減少了壓緊鏈輪,現(xiàn)場使用效果較好。需要注意的是,鉸支座的安裝位置、支腿的長度尺寸、絲杠的安裝位置及行程等,需要結(jié)合現(xiàn)場情況合理布置和確定。

      2.4 斗輪取料側(cè)上部安裝刮料板

      為了減少物料粘附在輥道內(nèi)壁,在斗輪取料側(cè)的上部安裝一個傾斜的金屬刮料板,與斗輪體內(nèi)壁保留5 mm左右的間隙,能夠清刮斗輪體內(nèi)壁粘附的物料,傾斜的板面有利于物料滑落至地面。從實際運行來看,因金屬刮料板與斗輪體內(nèi)壁保留有間隙而使得清刮效果不理想,內(nèi)壁仍有物料粘附。經(jīng)研討,在距金屬刮料板約100 mm的上部進(jìn)行二次清理。采用橡膠為清刮部件,與斗輪體內(nèi)壁之間不留間隙,直接清刮斗輪體內(nèi)壁。經(jīng)過改進(jìn)后的清理設(shè)施,解決了斗輪體輥道粘料問題。

      2.5 小車滑纜移位

      滑纜的故障根源在于灑落物料的沖刷磨損,應(yīng)減少或消除。首先在滑纜上部安裝擋料板,阻擋物料沖刷、磨損滑纜。實施半年,解決了因滑纜受損引起的電氣故障,效果明顯,但物料長期沖擊擋料板造成擋料板變形開裂,反而阻礙了滑纜的滑動,拉斷、割斷電纜的事故時有發(fā)生。利用取料機換堆后的檢修時機,將擋料板整體割除,將滑纜從取料側(cè)全部移至非取料側(cè),徹底解決了灑料沖刷磨損滑纜的問題。

      3 改造效果

      取料機改造后,從實際運行情況看,改造效果非常顯著。設(shè)備故障率降低50%以上,定修和大修周期分別從1周、1 a延長到了1個月、4 a。設(shè)備維修費用、備件費用每年降低80余萬元。職工勞動強度大幅度降低,設(shè)備運行更加穩(wěn)定,保障了生產(chǎn)的連續(xù)順行。兩個方向的調(diào)整;同時,夾送輥的電氣同步控制采用了送板轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)。通過以上改進(jìn),保證了鋼板送板方向與剪刃平行,避免了鋼板跑偏現(xiàn)象。

      4 改造后運行情況

      通過本次技術(shù)改造,3500雙邊剪的各項性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,剪切量和使用率穩(wěn)步提高,同時提高了剪切斷面質(zhì)量和尺寸精度。雙邊剪運行穩(wěn)定,設(shè)備故障率明顯降低,提高了3500產(chǎn)線精整工序的設(shè)備保障能力,減輕了精整工序操作人員的勞動強度,有效降低了生產(chǎn)成本。

      TG333.2+1

      B

      1004-4620(2015)02-0068-01

      2014-12-19

      宋國柱,男,1986年生,2010年畢業(yè)于聊城大學(xué)機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)?,F(xiàn)為濟鋼中厚板廠3500產(chǎn)線機動科助理工程師,從事矯直、剪切以及熱處理設(shè)備的維護工作。

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