李曉慧
(山東萊蕪萊鋼集團(tuán)有限公司設(shè)備檢修中心 山東萊蕪)
空壓機(jī)已連續(xù)運(yùn)行數(shù)年,核心控制器件PLC模塊長期在高溫下運(yùn)行損壞頻繁,且PLC生產(chǎn)廠家已停產(chǎn),加之空壓機(jī)廠家對(duì)控制程序進(jìn)行技術(shù)保密,維護(hù)困難。14臺(tái)空壓機(jī)安裝比較分散,生產(chǎn)工無法及時(shí)了解空壓機(jī)運(yùn)行狀況,操作不集中,崗位人員勞動(dòng)強(qiáng)度大。一旦空壓機(jī)出現(xiàn)異常沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),就有可能將空壓機(jī)故障擴(kuò)大,造成高爐減風(fēng)甚至被迫休風(fēng)等重大損失。
(1)開關(guān)量信號(hào)的采集??諌簷C(jī)高速運(yùn)行時(shí),必須具備良好的冷卻系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng),避免運(yùn)行過程中產(chǎn)生的熱量損壞機(jī)器。因此首先要考慮,采用壓力開關(guān)采集水壓和油壓信號(hào),并連接到數(shù)字量輸入模塊。
(2)模擬量的采集。采集用于測試儲(chǔ)氣罐的壓力,以控制空壓機(jī)運(yùn)行。使用壓力傳感器將0~1.3 MPa壓力轉(zhuǎn)換成4~20 mA電流信號(hào)送到模擬量輸入模塊AIW0。溫度變送器將兩個(gè)用于測量主機(jī)A、主機(jī)B排氣溫度的溫度傳感器0~200℃信號(hào)轉(zhuǎn)換成4~20 mA電流信號(hào)送到模擬量輸入模塊AIW2、AIW4。
(1)PLC程序設(shè)計(jì)。為改變空壓機(jī)PLC程序被動(dòng)的現(xiàn)狀,自主開發(fā)控制程序。程序包括模擬量處理子程序、空壓機(jī)停機(jī)保護(hù)連鎖程序、手自動(dòng)加載卸荷程序、排污閥控制程序和保養(yǎng)記錄程序,在保證實(shí)現(xiàn)控制邏輯功能的前提下完善空壓機(jī)安全停機(jī)保護(hù)功能。包括單機(jī)程序設(shè)計(jì)和多機(jī)聯(lián)調(diào)程序設(shè)計(jì)。單機(jī)程序設(shè)計(jì)包括工藝動(dòng)作(啟動(dòng),排氣閥動(dòng)作和冷卻系統(tǒng)動(dòng)作判斷等)、報(bào)警及警報(bào)處理、模擬量采樣(溫度和壓力)、畫面更換、通信等幾部分設(shè)計(jì);聯(lián)調(diào)程序設(shè)計(jì)主要根據(jù)目標(biāo)壓力需求通過RS-485通信口處理多臺(tái)設(shè)備的邏輯增減。
(2)人機(jī)界面設(shè)計(jì)。對(duì)于空壓機(jī)自身控制,除對(duì)氣量調(diào)節(jié)要能自動(dòng)控制,更主要的是對(duì)其運(yùn)行狀態(tài)要能控制,運(yùn)行的參數(shù)要能顯示和設(shè)置,運(yùn)行的安全(即故障、超載等)要有可靠控制。使用 TD400C,可以查看、監(jiān)視和更改應(yīng)用程序固有的過程變量,實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用程序的交互。其文本消息的顯示以及與其他數(shù)據(jù)的組態(tài)使用“Keypad Designer”和“文本顯示向?qū)А蓖瓿伞?/p>
在各空壓機(jī)從站加裝西門子Profibus DP通信模塊EM277,使得各空壓機(jī)西門子S7-200 PLC與主站S7-300 PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。在上位機(jī)安裝西門子組態(tài)軟件Wincc,進(jìn)行相關(guān)調(diào)試,實(shí)現(xiàn)主站S7-300 PLC與上位機(jī)的通信。這樣就實(shí)現(xiàn)了整個(gè)流程系統(tǒng)的自動(dòng)控制、數(shù)據(jù)通信及上位機(jī)管理,整個(gè)空壓機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)情況得以完整監(jiān)控。
經(jīng)改造,所有空壓機(jī)均采用S7-200 PLC。為實(shí)現(xiàn)整個(gè)空壓機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)控制,決定增加1臺(tái)S7-300 PLC作為空壓機(jī)控制系統(tǒng)主站,將14臺(tái)空壓機(jī)S7-200 PLC作為從站,實(shí)現(xiàn)對(duì)所有空壓機(jī)數(shù)據(jù)的采集與處理。通信實(shí)現(xiàn)方法:硬件方面,除了需要EM277通信模塊外,還需要敷設(shè)DP通信電纜。同時(shí)要選擇帶DP通信端口的S7-300 PLC,本次PLC選型為315-2DP,既能實(shí)現(xiàn)MPI通信,又能實(shí)現(xiàn)DP通信。軟件方面,需要分別對(duì)S7-200 PLC與S7-300 PLC進(jìn)行編程。
硬件方面,需要將DP通信電纜連接至上位機(jī)CP5611通信卡,并將總線連接器開關(guān)撥到ON位。
軟件方面,安裝SIMETIC NET通信設(shè)置軟件和西門子監(jiān)控軟件Wincc。通過SIMETIC NET軟件設(shè)置網(wǎng)絡(luò)通信端口,利用Wincc軟件對(duì)14臺(tái)空壓機(jī)進(jìn)行畫面組態(tài)與變量通信,實(shí)現(xiàn)對(duì)14臺(tái)空壓機(jī)的運(yùn)行工況、設(shè)備狀況、故障狀態(tài)等的實(shí)時(shí)監(jiān)控(圖1)。
采用自主開發(fā)的空壓機(jī)自動(dòng)控制程序,突破了空壓機(jī)廠家的技術(shù)保密,結(jié)束了長期向廠家高價(jià)購買PLC備件的歷史,提高了空壓機(jī)在運(yùn)行過程中的安全性和穩(wěn)定性,采用WINCC上位機(jī)監(jiān)控畫面直接觀察空壓機(jī)的工作狀況,減少了空壓機(jī)運(yùn)行過程中操作人員到現(xiàn)場的巡回次數(shù),并對(duì)現(xiàn)場出現(xiàn)的異常情況發(fā)出的報(bào)警信號(hào),可做出快速反應(yīng),大大降低了操作人員的工作量,人員配置減少。