■ 史文東
我廠向國外某公司出口的制動輪殼產(chǎn)品(見圖1),其材質(zhì)為HT250,鑄件壁厚差較大,最厚約45mm,最薄約8mm(見圖2),且鑄件基本都在下箱內(nèi)。工藝設(shè)計在我廠靜壓造型線上生產(chǎn),一箱6件,每件重量約26kg,砂鐵比較低,且無需下芯,成本低。初期試制解決了吊芯的斷裂問題,試制后期發(fā)現(xiàn)鑄件表面粘砂問題比較嚴重,很難清理。初期試制時因粘砂造成的廢品較多,通過降低澆注溫度、型腔表面噴耐火涂料、增加型腔排氣等試制措施,最終確定了解決粘砂問題的最有效方法。
(1)降低澆注溫度 前期試制時該產(chǎn)品的澆注溫度在1380~1400℃,在確保型砂質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,我們將澆注溫度降低至1356℃進行試制。澆注一包鐵液(10箱共60件產(chǎn)品),鑄件拋丸后發(fā)現(xiàn)粘砂報廢的46件,廢品率77%(見表1)。即使是不粘砂的鑄件經(jīng)試加工后,發(fā)現(xiàn)鑄件上邊緣存在皮下氣孔缺陷,所以溫度不能降低。鑄件粘砂及加工后氣孔缺陷如圖3、圖4所示。
(2)型腔內(nèi)噴耐火酒精涂料 我們又分析認為,可能是型腔內(nèi)表面耐火度不夠?qū)е抡成叭毕?,同時也聯(lián)想到我廠生產(chǎn)的前箱體(另外一種出口產(chǎn)品)因粘砂噴耐火涂料解決問題。于是我們在保證型砂質(zhì)量穩(wěn)定的前提下再進行試制,上下型腔內(nèi)噴酒精耐火涂料,澆注11箱共計66件,拋丸后發(fā)現(xiàn)鑄件表面仍粘砂嚴重,因粘砂報廢54件,廢品率82%(見表2)。圖5為型腔表面噴涂料。
圖1 鑄件形狀
圖2 剖面形狀
圖3 鑄件粘砂
圖4 鑄件加工氣孔
表1 制動輪殼降低澆注溫度的情況
(3)增加鑄型內(nèi)的型腔排氣 在此產(chǎn)品試制澆注的過程中,發(fā)現(xiàn)澆口杯有反噴的現(xiàn)象。分析認為鐵液澆注的過程中可能使型腔內(nèi)的壓力增大造成的反噴,同時型腔內(nèi)的壓力增加也使鐵液滲到型砂縫隙的幾率更大,滲進去的鐵液更多,從而造成鑄件表面粘砂嚴重。想辦法降低型腔內(nèi)的壓力,測量氣眼針坐標(設(shè)備上帶自動銑氣眼機),在上箱銑12個不通孔氣眼針(因氣眼機最深銑的深度280mm,砂箱高度350mm,而且上型模樣較薄無法安裝出氣針),每個鑄件的上方對應(yīng)兩個,進行試制統(tǒng)計因粘砂而造成的廢品率降低為17.5%(見表3)。
我們對排氣系統(tǒng)進行改進,使排氣更暢通,每兩個鑄件之間用扁的溢流澆口連接起來,中間再固定一個出氣針(見圖6),然后測量坐標,將每個氣眼針都銑通。因交貨期問題,按照此工藝一次生產(chǎn)312件,拋丸后統(tǒng)計粘砂致廢的只有14件,廢品率4.48%(見表3),基本達到預(yù)期效果。后期我們采取不通氣眼和明氣眼并用且將氣眼針增粗的排氣原則,廢品率基本上維持在3%左右。圖7為獲得的表面無粘砂的光潔鑄件。
根據(jù)上面的幾種試制結(jié)果,對此產(chǎn)品來說,澆注溫度不能降低,應(yīng)控制在1380~1400℃,若澆注溫度降低不但不能解決粘砂問題,而且還致使鑄造氣孔缺陷的出現(xiàn)。在型腔內(nèi)噴涂耐火酒精涂料對某些粘砂的問題可以解決,但對此產(chǎn)品并沒有任何效果。試制結(jié)果表明,型砂質(zhì)量正常的情況下,增加鑄型的型腔排氣是解決此產(chǎn)品粘砂的最有效方法。解決粘砂問題要注意以下幾點:
(1)不能單一降低澆注溫度來解決鑄件粘砂問題,否則會導(dǎo)致氣孔等其他缺陷。
(2)濕型砂鑄造的型砂質(zhì)量很重要,必須在保證型砂質(zhì)量穩(wěn)定良好的情況下,考慮鑄型型腔的排氣。
(3)排氣位置的設(shè)計要根據(jù)鑄件的結(jié)構(gòu)及型板布置而定,盡可能不設(shè)在鑄件本體上。
(4)排氣面積的設(shè)計要根據(jù)澆注速度及澆口的截面積進行計算,保證排氣通暢。
在高密度靜壓造型上,鑄型型腔排氣的暢通是解決鑄件粘砂問題的一種有效方法,我們運用這種方法解決了其他幾種產(chǎn)品內(nèi)腔的粘砂問題。當然,鑄件粘砂還與鐵液的澆注溫度、型砂質(zhì)量及強度等都有關(guān)系,要根據(jù)鑄件的結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場操作的實際情況分析而定。
圖5 鑄型表面噴涂料
圖6 增加排氣
圖7 表面光潔的鑄件
表2 制動輪殼鑄型噴涂料的情況
表3 制動輪殼增加鑄型排氣的情況