吳志強
新疆天辰水泥有限責任公司,新疆 石河子 832000
回轉窯周期性強烈振動的解決措施
吳志強
新疆天辰水泥有限責任公司,新疆 石河子 832000
1號窯出現了周期性劇烈振動,托輪瓦溫有超高現象。在重新調整托輪和對Ⅱ檔左側托輪軸承座加墊處理后,以上現象消失,窯系統(tǒng)產量恢復到正常狀態(tài)。
回轉窯 托輪 振動 瓦溫
我公司現有兩條預分解窯水泥生產線,回轉窯的規(guī)格型號為Φ4 m×60 m,1號窯和2號窯分別于2007年12月31日和2008年8月1日點火投運。2014年6月,1號窯出現了周期性振動,即窯每轉一圈,劇烈振動3~4次,所有托輪瓦溫也出現了上升的趨勢。在此情況下,我們通過降低窯速和減少投料量來維持窯的運轉。為解決這個問題,以保證回轉窯的安全、穩(wěn)定、長期正常運轉,決定停窯進行大修。將檢查發(fā)現的問題進行了一一處理,處理后取得了良好效果,周期性振動消失,托輪軸瓦溫度降低,窯的投料量恢復到130 t/h?,F將存在的問題及處理措施進行簡要介紹,僅供參考。
針對1號窯存在的問題,我公司組織設備部門對其進行了專項檢查。結果發(fā)現托輪中心線調整得不合理,存在“大八字”和“小八字”現象;托輪軸瓦溫度已出現偏高現象和Ⅱ檔左側托輪表面存在有凹坑等問題?,F分別說明。
1.1 托輪調整不合理
由于以前進行的多次托輪調整都不太規(guī)范,也沒有記錄可查,這次對托輪中心線的方位(軸承座端面中心的距離)進行了檢測,結果列在表1中。根據表1中的數據繪制成圖1,可以明顯看出,托輪組存在“大八字”和“小八字”狀況,必須重新進行托輪調整。
1.2 托輪軸瓦溫度檢測
對各檔托輪軸瓦溫度進行了檢測,發(fā)現瓦溫均有升高,除⑥和(12)號軸瓦溫度超過60 ℃外,其他所有瓦溫均在60 ℃以下,詳見表2。一般要求瓦溫應控制在60 ℃以下,各檔托輪軸瓦編號參見圖1所示。
表1 調整處理前后同一檔兩個托輪軸端中心的橫向距離檢測值 mm
圖1 處理前托輪中心線方位及其軸承編號
1.3 Ⅱ檔左側托輪表面存有凹坑
檢測發(fā)現Ⅱ擋左側托輪表面有一明顯的大凹坑,面積約為200 cm2。在大凹坑近旁還有深度不等的一些小凹坑,都需要進行處理。
表2 處理前后各檔軸瓦的溫度檢測 ℃
針對檢查和檢測中分析出的問題,分別采取以下措施進行了處理。
2.1 托輪軸瓦刮研及托輪調整
在大修期間,我們對托輪軸瓦進行了重新刮研,對托輪進行了重新調整。調整后的各檔托輪軸端中心的橫向間距數據填在表1中。為了清楚起見,根據表1中托輪調整后的檢測數據繪成圖2。由此可見,已消除了“大八字”現象,雖然仍存在“小八字”現象,但已有很大的改善,或者說同一檔兩個托輪的中心線與窯筒體中心線已接近于平行。
圖2 調整后托輪組
2.2 更換潤滑油
所有托輪軸承的潤滑油已到了更換周期,且由于托輪軸瓦溫度偏高,有的已失效。為此,將所有的托輪軸承潤滑油更換成新油。
2.3 Ⅱ檔左側托輪表面凹坑的處理
(1)對采用ZG55鑄鋼制成的Ⅱ檔左側托輪表面凹坑,我們原想采取堆焊處理,但在碳弧刨時發(fā)現已有20 mm深的裂紋。為消除隱患,決定將此裂紋層用車床切削掉。這樣,就使這個托輪的直徑減小了40 mm。為保證窯筒體中心不發(fā)生太大的變化,故在這個托輪下面增設一塊整體20 mm厚的墊板,如圖3所示。
經以上處理后開窯運轉,為防止瓦溫升高,采用低速運轉48 h,進行對托輪軸瓦的動態(tài)研磨。低速運轉48 h后,逐漸增速運轉,一直達到窯的正常轉速。在正常轉速下,對各托輪軸瓦的瓦溫進行了檢測,將結果也列在表2中。由此可見,瓦溫有了較大幅度的降低,最高者僅為53 ℃。
圖3 左側軸承底座整體加20 mm厚調整墊板
由上述可以看出,不論托輪調整,還是Ⅱ檔左側托輪軸承座加墊的處理,都沒有經過特別的理論分析和精確的計算,但卻取得了較好的處理效果。不僅回轉窯的周期性劇烈震動消失,消除了設備隱患,而且各檔托輪軸瓦溫度都有大幅度的降低。由表1可以看出,處理后各檔托輪軸承的瓦溫都遠遠低于60 ℃,最高者也僅為53 ℃,從而保證了1號窯在最高產量130 t/h條件下的安全運行。
TQ172;TU54
B
1008-0473(2015)02-0049-02
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.02.014
2015-01-10)