單 嶺
(安徽東升機(jī)電有限責(zé)任公司,安徽 合肥230000)
工業(yè)窯爐均勻性是該類設(shè)備的一項(xiàng)關(guān)鍵的評(píng)價(jià)指標(biāo),其優(yōu)劣直接影響設(shè)備的適用范圍以及所燒結(jié)產(chǎn)品的品質(zhì)。當(dāng)前,改善均勻性方面,主要采用如下方法進(jìn)行改善:
(1)更改加熱器功率分布。該方法主要基于標(biāo)準(zhǔn)爐膛下的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),一旦結(jié)構(gòu)變化將會(huì)很難適應(yīng)。
(2)按爐膛截面劃分多個(gè)子區(qū)域,由多個(gè)控制器單獨(dú)控制。由于相鄰溫場(chǎng)耦合相互干擾,很容易造成控溫不穩(wěn)定。
因此本文提出了一種改善方法,可實(shí)現(xiàn)在線調(diào)整爐膛截面功率分布,達(dá)到改善均勻性的目的,且控制精度高穩(wěn)定性好。
爐膛截面示意圖如圖1。
將溫區(qū)加熱器按爐膛截面從左到右細(xì)分為多個(gè)子區(qū)域(本文以上、下加熱器各三個(gè)區(qū)域?yàn)槔?,每個(gè)區(qū)域通過(guò)固態(tài)繼電器單獨(dú)驅(qū)動(dòng),固態(tài)控制端由相互獨(dú)立的PLC輸出信號(hào)分別給定??刂凭€路示意如圖2。
圖1 爐膛截面示意
圖2 控制線路示意
控制軟件主要為溫度控制器溫控算法、以及控制信號(hào)輸出處理。下圖為控制部分功能框圖(圖3):
圖3 控制軟件框圖
上位工控計(jì)算機(jī)通過(guò)OPC通訊寫入控制器溫度設(shè)定值,控制器采集當(dāng)前溫度,進(jìn)行PID計(jì)算得出輸出功率百分比OUT,輸出率經(jīng)過(guò)分配環(huán)節(jié),將輸出率OUT乘以比例系數(shù)K1-K6后分配給PWM生成器,PWM生成器根據(jù)輸入百分比生成PWM信號(hào),由輸出接口送至相應(yīng)的固態(tài)繼電器控制加熱。其中K1-K6可通過(guò)上位軟件進(jìn)行修改,因此達(dá)到了通過(guò)修改K系數(shù)改變爐膛加熱功率分布,進(jìn)而達(dá)到改善均勻性的目的。
該方法已經(jīng)應(yīng)用于多臺(tái)燒結(jié)爐,效果顯著。以帶寬1m網(wǎng)帶燒結(jié)爐為例,介紹該方法的應(yīng)用。
該網(wǎng)帶爐供有6個(gè)溫區(qū),每溫區(qū)加熱器細(xì)分為6各子區(qū)域。圖4、圖5、圖6為不同K系數(shù)(見表1、表2、表3所列K值)情況下,爐膛截面左、中、右三點(diǎn)溫度曲線。
圖4 K系數(shù)為表1時(shí)爐膛曲線(恒溫區(qū)最大溫差12℃)
圖5 K系數(shù)為表2時(shí)爐膛曲線(恒溫區(qū)最大溫差8℃)
圖6 K系數(shù)為表3時(shí)爐膛曲線(恒溫區(qū)最大溫差3℃)
表1
表2
表3
實(shí)際結(jié)果來(lái)看,在K均為100時(shí),即加熱器功率均勻分布,爐膛恒溫區(qū)最大溫差12℃,通過(guò)逐步調(diào)整K系數(shù),最終恒溫區(qū)最大溫差減小至3℃。
從實(shí)際應(yīng)用來(lái)看,本文介紹的方法能夠有效改善溫度均勻性,且操作簡(jiǎn)單,精度高。但依然存在不足和有待改進(jìn)的空間。K系數(shù)調(diào)整需要了解操作人員比較了解爐膛溫場(chǎng)特性,且需要多次曲線測(cè)試進(jìn)行修正。今后考慮增加智能算法調(diào)節(jié)K系數(shù)值,將人的經(jīng)驗(yàn)直接賦予控制器實(shí)現(xiàn)爐膛均勻性的自動(dòng)調(diào)節(jié)。