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      甲醇泄漏對合成氨循環(huán)水系統(tǒng)的影響及處理措施

      2015-05-25 02:25:52劉建立
      氮肥與合成氣 2015年2期
      關鍵詞:阻垢合成氨冷器

      劉建立

      (湖北潛江金華潤化肥有限公司湖北潛江433132)

      甲醇泄漏對合成氨循環(huán)水系統(tǒng)的影響及處理措施

      劉建立

      (湖北潛江金華潤化肥有限公司湖北潛江433132)

      湖北潛江金華潤化肥有限公司(以下簡稱金華潤公司)新甲醇裝置合成氨系統(tǒng)配有1套20000m3/h循環(huán)水系統(tǒng)。新甲醇裝置從2011年7月投運后,一直將循環(huán)水處理外包給湖北某水處理公司,初期運行良好;但從2013年2月開始,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)運行中存在較大問題:循環(huán)水供水與回水溫差由3.8℃逐步降至2.5℃,壓縮機各段溫度居高不下,六段出口氣體溫度高達42~47℃,循環(huán)水的濁度在60~120NTU,COD質(zhì)量濃度在80~150mg/L,造成合成氨產(chǎn)量降低、電耗升高,嚴重影響生產(chǎn)裝置的正常運行。由于原水處理公司在技術和服務上已經(jīng)無法滿足金華潤公司生產(chǎn)的需要,后委托某水處理藥劑專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)重新制定了水處理方案。

      1 原因分析

      1.1 初步原因判斷

      起初懷疑是殺菌劑投加量偏少,造成水體惡化。在1個月時間內(nèi)先后分2次按500mg/L和600mg/L大劑量投加殺菌劑對循環(huán)水系統(tǒng)進行殺菌剝離處理,每次處理后只能維持7d左右,循環(huán)水系統(tǒng)又恢復原狀,基本接近癱瘓狀態(tài)。

      根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)運行狀況,懷疑是由于系統(tǒng)介質(zhì)泄漏,造成細菌及微生物爆發(fā)式生長,采用殺菌劑已無法對其有效控制。冷卻器沖洗出來的生物黏泥顏色發(fā)黑并散發(fā)出惡臭。從打開的設備和管道觀察,厚度為1.5~2.0mm的生物黏泥附著在換熱器表面,使換熱器污垢熱阻增大,換熱效率大幅下降,工藝介質(zhì)超溫,生產(chǎn)能耗增加;附著的黏泥還使化學處理藥劑與設備隔絕,使緩蝕阻垢劑發(fā)揮不了作用,黏泥下面的某些特殊細菌在代謝過程中產(chǎn)生的酸性物質(zhì)還會直接對金屬造成腐蝕。黏泥最嚴重的危害在于造成垢下缺氧而產(chǎn)生的電化學腐蝕,即垢下腐蝕。由此判定,換熱器表面附著的生物黏泥影響換熱效果是造成合成氨產(chǎn)量降低、電耗升高的主要原因。

      1.2 泄漏點及物料的分析

      (1)在循環(huán)水回水上涼水塔閥門前壓力表處取樣氣進行分析,分析結果表明氫體積分數(shù)在76%~82%。根據(jù)結果初步判定泄漏點在高壓系統(tǒng)的水冷器上。

      (2)高壓段各水冷器回水COD的分析數(shù)據(jù)顯示,只有醇烴化工段醇化水冷器的回水COD質(zhì)量濃度在180~250mg/L,其他各水冷器回水COD基本與循環(huán)水COD數(shù)據(jù)相近,由此判定泄漏點在醇化水冷器,物料為甲醇。泄漏的甲醇造成循環(huán)水水體的富營養(yǎng)化,給循環(huán)水中的藻類、細菌及微生物提供大量的養(yǎng)分,使其大量繁殖,生成的大量生物黏泥附著在換熱設備及管壁上。

      2 處理措施

      2.1 水處理方案

      2.1.1 水處理配方說明

      (1)采用以膦羧酸(PBTCA)、大分子有機膦(PAPEMP)等為主要的阻碳酸鈣垢組分配方。膦羧酸具有低磷、耐氧化、高效等特點,特別適用于高堿度、高硬度情況下的阻碳酸鈣垢;大分子有機膦具有高鈣容忍度、高堿度和高硬度條件下非常優(yōu)異的阻碳酸鈣垢性能,同時對于碳酸鈣顆粒、污垢等具有優(yōu)異的分散能力。

      (2)采用以丙烯酸-磺酸鹽共聚物(AA/ AMPS/HPA)、聚醚丙烯酸共聚物(AA/APES)等為主要的阻磷酸鈣垢組分配方。丙烯酸-磺酸鹽共聚物具有阻垢閾值效應、低濃度分散阻垢效應,可以保證在正常使用濃度下高阻磷酸鈣垢效果,低濃度下磷酸鈣等垢為分散型松散狀態(tài);聚醚丙烯酸共聚物為新一代高效阻垢分散劑,特別適用于化肥生產(chǎn)裝置,具有起效濃度低、分散效果特別優(yōu)異等特點。

      (3)循環(huán)水的濃縮倍數(shù)高、濁度高等會增加水中的黏泥量;同時,在高濃縮倍數(shù)狀態(tài)下運行,水中會存在磷酸鈣、碳酸鈣、三氧化二鐵等污垢顆粒,故需要特別注意污垢的分散處理,減少污垢在高位、低流速、高溫換熱器處沉積。因此,該配方利用高效低磷有機膦與多種高效聚合物的優(yōu)異分散效果,可以大大降低各種污垢的沉積,確保水冷設備的長周期、穩(wěn)定運行。

      2.1.2 緩蝕說明

      現(xiàn)場緩蝕主要依靠以下方式進行金屬的緩蝕保護:①有機膦-鋅鹽的快速成膜方式,快速在金屬表面形成較薄的緩蝕膜;②利用膦羧酸、大分子有機膦及磺酸鹽共聚物的優(yōu)異穩(wěn)鋅效果,確保鋅在水中的穩(wěn)定性,降低因硫離子、氨氮等因素造成的金屬腐蝕影響。

      2.1.3 殺菌劑說明

      (1)殺菌劑組成:非氧化性殺菌劑+氧化性殺菌劑+季銨鹽復合剝離劑。

      (2)使用組合殺菌劑可大大增強日常殺菌滅藻功效,特別是在系統(tǒng)出現(xiàn)有機物泄漏、生物黏泥失控狀況下,能有效控制微生物生長,最大限度減少因有機物泄漏而造成的危害。

      (3)投加方便,可適用于不同的水質(zhì)條件,殺菌效果好,不受循環(huán)水pH影響,可有效控制有機類物料泄漏時的微生物生長。

      (4)與阻垢緩蝕藥劑有良好的配伍性能,不影響緩蝕阻垢效果。

      2.1.4 藥劑投加方案

      藥劑投加方案見表1。

      2.2 清洗預膜

      2.2.1 殺菌、剝離處理階段

      保有水量控制在4000m3左右,系統(tǒng)開始殺菌處理,JH-704殺菌劑按500mg/L一次性投加。此階段濁度指標上升幅度較大,連續(xù)運行12h后進行水置換;濁度下降到60NTU后,根據(jù)系統(tǒng)保有水量,JH-712剝離劑按300mg/L一次性投加。

      表1 藥劑投加方案

      2.2.2 除垢、銹清洗處理階段

      待系統(tǒng)循環(huán)水的濁度降至15NTU以下時,向系統(tǒng)投加主劑為氨基磺酸的JH-308清洗劑800mg/L,其中加入適量的緩蝕劑,能充分保障系統(tǒng)清洗過程中設備的腐蝕速率遠小于國家相關標準規(guī)定。清洗過程中,循環(huán)水的pH指標平穩(wěn)(控制在3.0~5.0)。系統(tǒng)清洗期間,待總鐵含量上升到峰值有明顯下降趨勢時代表清洗結束,此時可轉(zhuǎn)入水置換階段。

      2.2.3 系統(tǒng)預膜

      系統(tǒng)清洗結束后,進行水置換至循環(huán)水的鈣離子質(zhì)量濃度(以CaCO3計)>50mg/L、濁度<15NTU、總鐵質(zhì)量濃度<1.0mg/L時進入預膜階段。預膜是使用大劑量緩蝕劑使活化狀態(tài)下的金屬表面迅速形成一層完整的薄而致密的保護膜,預膜效果直接關系到換熱設備的腐蝕速率??紤]到環(huán)保要求,決定采用低磷預膜方案,JH-600A預膜劑300mg/L和JH-600B預膜增效劑100mg/L進行一次性投加,循環(huán)水的pH控制在6.5~7.5,用JH-308進行調(diào)節(jié);運行50h后,預膜結束。

      在循環(huán)水系統(tǒng)預膜過程中掛置了2片碳鋼監(jiān)測掛片。預膜結束后,取出掛片進行檢測,掛片表面已形成一層均勻的彩色薄膜,碳鋼掛片的耐腐蝕速率均>0.125mm/a,預膜效果良好。循環(huán)水系統(tǒng)運行1個月后,對清洗預膜前、后循環(huán)水系統(tǒng)運行效果進行對比(表2)。

      3 新水處理方案實施效果

      循環(huán)水水質(zhì)控制指標見表3。

      表2 清洗預膜前、后循環(huán)水系統(tǒng)運行效果對比

      表3 循環(huán)水水質(zhì)控制指標

      采用新水處理方案運行14d后,合成氨循環(huán)水系統(tǒng)運行工況明顯改善(表4)。

      表4 新水處理方案實施前、后情況對比

      由表4可以看出:新水處理方案效果明顯,噸氨醇電耗下降150kW·h,按日產(chǎn)1300t氨醇、電價0.42元/(kW·h)計,日節(jié)約費用81900元。金華潤公司在2013年6月進行系統(tǒng)大修,醇化水冷器共有11根列管泄漏,進行了堵漏處理。大修開車后,對循環(huán)水系統(tǒng)進行了清洗預膜處理,清洗預膜達到了預期的目標,循環(huán)水水質(zhì)在技術要求范圍內(nèi)。

      2013-10-07)

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