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      高壓甲銨冷凝器泄漏的判斷及處理

      2015-05-25 02:25:52
      氮肥與合成氣 2015年2期
      關(guān)鍵詞:甲銨汽包精餾塔

      韓 亮

      (安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)

      高壓甲銨冷凝器泄漏的判斷及處理

      韓 亮

      (安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)

      安徽晉煤中能化工股份有限公司3#尿素裝置采用CO2汽提工藝,設(shè)計生產(chǎn)能力1400t/d,于2011年1月26日投產(chǎn),一次開車成功。經(jīng)運行中逐步優(yōu)化改進,裝置最高產(chǎn)量達1555t/d,產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)等品率達95%以上,噸尿素氨耗572kg、蒸汽消耗950kg。

      1 高壓甲銨冷凝器泄漏問題

      2014年1月22日4:00,外送冷凝液電導(dǎo)率上升;5:30,達到電導(dǎo)率儀滿量程100μS/cm。當班人員開始查找原因,2種取樣法各處取樣分析電導(dǎo)率結(jié)果見表1。

      表1 2種取樣法各處取樣分析電導(dǎo)率結(jié)果μS/cm

      由表1分析數(shù)據(jù)判斷,精餾塔加熱器發(fā)生泄漏,但對此判斷尚有一些疑問。如果是精餾塔加熱器泄漏,一段蒸發(fā)加熱器出來的冷凝液電導(dǎo)率不應(yīng)該如此之高。一段蒸發(fā)加熱器內(nèi)部為負壓狀態(tài),精餾塔加熱器發(fā)生泄漏應(yīng)該是蒸汽漏入一段蒸發(fā)加熱器內(nèi),不應(yīng)該造成蒸汽冷凝液電導(dǎo)率升高。1#和2#尿素裝置分別出現(xiàn)過一段蒸發(fā)加熱器和二段蒸發(fā)加熱器泄漏造成冷凝液電導(dǎo)率升高的情況。此次也許是巧合,一段蒸發(fā)加熱器和精餾塔加熱器都發(fā)生泄漏。2014年1月27日因航天爐倒爐,尿素裝置需短時停車,便利用此次機會對精餾塔加熱器、一段蒸發(fā)加熱器進行檢查和試漏。而試漏結(jié)果出乎意料,2臺加熱器都不漏,只有開車后繼續(xù)查找原因。

      2 對取樣結(jié)果的原因分析

      在檢查排除氨水漏入冷凝液系統(tǒng)的可能性后,對以前的取樣方法進行分析并做了對比試驗。

      第1種取樣方法:在進精餾塔前低壓蒸汽總管上的導(dǎo)淋處按一般取樣方法取樣,微開蒸汽導(dǎo)淋閥,接取呈滴狀冷凝流下的冷凝液,分析電導(dǎo)率在280μS/cm左右。

      第2種取樣方法:打開蒸汽導(dǎo)淋閥,排出管道內(nèi)積液后關(guān)閉導(dǎo)淋閥,在導(dǎo)淋閥前的管道上淋灑冷卻水,然后再打開導(dǎo)淋閥接取冷凝液,分析電導(dǎo)率在3800μS/cm左右,與精餾塔加熱器出來的冷凝液電導(dǎo)率基本一致。故排除了精餾塔加熱器泄漏。

      2種取樣方法分析結(jié)果懸殊的原因:①采用第1種取樣方法,由于蒸汽系統(tǒng)有良好的保溫,在微開導(dǎo)淋閥取樣時,導(dǎo)淋閥前蒸汽幾乎不發(fā)生冷凝,取樣時接取的冷凝液基本都是在閥后冷凝產(chǎn)生的,即在常壓下冷凝。由于冷凝前溫度較高,大量的氨都已揮發(fā),冷凝的主要是水,故電導(dǎo)率較低。②采用第2種取樣方法所取樣品是在低壓蒸汽系統(tǒng)壓力(0.38MPa)下冷凝的,與精餾塔加熱器內(nèi)的冷凝液冷凝壓力接近,分析結(jié)果也較為一致,能比較真實地反映低壓蒸汽的情況。

      低壓蒸汽飽和器內(nèi)冷凝液與低壓蒸汽冷凝液的電導(dǎo)率相比懸殊較大的原因:①低壓蒸汽飽和器內(nèi)溫度150℃、壓力0.38MPa,在此種條件下氨的溶解度較低,接近解析塔底部的工況,泄漏的甲銨液會分解進入氣相,故液相電導(dǎo)率較氣相冷凝液電導(dǎo)率低。②如果漏點發(fā)生在上管板處,泄漏的甲銨液直接進入氣相,液相冷凝的較少,故液相電導(dǎo)率較低。為了進一步準確判斷,在鍋爐給水泵進口增配1根脫鹽水管線,臨時替代冷凝管作為低壓蒸汽飽和器的補水,徹底消除了冷凝液對低壓汽包給水的影響,使進入低壓汽包的補水電導(dǎo)率在10μS/cm以下,然后繼續(xù)對各個監(jiān)測點進行取樣分析。從分析結(jié)果看,低壓汽包內(nèi)冷凝液電導(dǎo)率是補水的20多倍,也充分說明高壓甲銨冷凝器確實發(fā)生泄漏。

      3 漏點的檢查及處理

      為了快速檢查處理,制訂了停車置換、降溫、檢查、試漏方案,由界區(qū)外接臨時管線,將氮氣引入高壓甲銨冷凝器殼側(cè)及低壓汽包內(nèi),便于快速充氣升壓檢查。停車后檢查發(fā)現(xiàn),在高壓甲銨冷凝器上管板與列管間的角焊縫有1個Φ3mm的不規(guī)則穿孔,對小孔周圍表面進行打磨、著色,未發(fā)現(xiàn)裂紋。經(jīng)表面放大檢查分析,小孔形成的原因是上管板表面帶級堆焊的焊帶存在缺陷。將小孔鉆孔擴至Φ10mm,探測不銹鋼下面的承壓碳鋼層,沖刷腐蝕形成約Φ100mm孔洞,由于受到孔洞周圍列管的阻擋不能準確測量。

      處理方法:將漏點周圍的4根列管上、下兩段用特制堵頭堵上后用氬氣保護焊焊接,在上管板將漏點周圍4根管道間堆焊加厚,增強帶級堆焊耐腐蝕層管板的承壓能力,以彌補碳鋼管板腐蝕后留下的孔洞處承壓能力的不足。堆焊處理后,進行氨滲透試驗。

      氨滲透試驗的方法:通過臨時氮氣管道將低壓汽包壓力充至0.1MPa,停止氮氣充壓。通過液氨過濾器到四樓精餾塔氣相管道的排氣閥,接臨時管道經(jīng)80VC閥將氣氨加入高壓甲銨冷凝器殼側(cè),壓力提升至0.2~0.3MPa,打開二樓低壓蒸汽外送管道上導(dǎo)淋,直到排出氣體中有明顯氨味即關(guān)閉,通過80VC閥控制氣氨加入量,低壓汽包壓力維持在0.2~0.3MPa;1h后,用乙醇酚酞試劑對上、下管板進行噴灑觀察,利用無色乙醇酚酞試劑遇氨變紅的特性檢修焊縫有無泄漏。乙醇酚酞試劑無變色現(xiàn)象即為氨滲透試驗合格。

      4 結(jié)語

      高壓甲銨冷凝器作為高壓關(guān)鍵設(shè)備,其制作要求較高、保險系數(shù)、設(shè)計余量較大,出現(xiàn)事故的概率較低,缺乏對泄漏事故的判斷經(jīng)驗。但由于高壓甲銨冷凝器工作條件較為復(fù)雜,管程和殼側(cè)壓差、溫差大,其既是1臺高壓反應(yīng)器,又是1臺低壓余熱鍋爐。設(shè)備在介質(zhì)腐蝕、交變應(yīng)力的相互作用下泄漏事故仍時有發(fā)生,需采用合理的取樣測量方法來檢查漏點。

      2014-06-02)

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