李 忠
(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)
固定層造氣爐改造運行總結
李 忠
(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能公司)造氣系統(tǒng)原有31臺造氣爐,其中12臺Φ2610mm錐形爐、6臺Φ2610mm直筒爐和13臺Φ2800mm直筒爐,采用固定層間歇制氣工藝。由于造氣爐的水夾套泄漏比較嚴重、爐況不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)炭層吹翻、集塵器帶出物多、下灰殘?zhí)剂扛?主要是渣包炭)等現(xiàn)象,造成噸氨原料煤消耗較高,為此,對造氣系統(tǒng)進行了改造。改造后,噸氨塊煤消耗明顯下降。
(1)降低入爐煤末含量。入爐煤末含量大,不但造成塊煤消耗增加,更會對設備造成沖刷,增加維修費用。2011年3月,彈性振桿篩角度由原20°縮小至19°,延長了塊煤在振動篩上的停留時間,提高篩分率,降低入爐煤末含量。2011年5月,新增2臺直線脫水振動篩,確保入爐煤中煤末率質(zhì)量分數(shù)<1%。原料煤前期處理工藝流程見圖1。
圖1 原料煤前期處理工藝流程
1#和2#系統(tǒng)改造后,四樓落煤末管的煤末量明顯增多,由檢修前18.0t/d增至22.5t/d左右,入爐煤中煤末含量明顯降低,系統(tǒng)帶出物由檢修前(2011年3月15至31日)的共排灰672.7t、平均39t/d、每爐2.198t/d分別下降至檢修之后(2011年5月23-28日)的共排灰189.6t、平均31.6t/d、每爐1.755t/d。
(2)原料煤的分級入爐。固定層造氣爐對入爐原料煤粒徑的要求:最大粒度<Φ120mm,最小粒度>Φ5mm,一般大塊煤粒度>Φ80mm,應把Φ80~120mm粒度的煤進行分級篩選后直接入爐;如采用粒徑較大的塊煤制氣,由于其透氣性好,爐內(nèi)床層阻力小,適合于較強負荷生產(chǎn),但是容易出現(xiàn)炭燒不透的現(xiàn)象,灰渣中殘?zhí)剂吭黾?如采用粒徑過小的塊煤制氣,雖然增加了其與氣化劑的接觸面積,但爐況難控,不利于強負荷生產(chǎn)。因此,2011年6月,在現(xiàn)有彈性振桿篩的上方用扁鋼加裝了100mm×110mm篩網(wǎng),篩除大塊煤(振動篩篩板厚6mm),粒度>Φ110mm的塊煤由人工進行集中破碎處理后再入爐。
(3)煤種的合理搭配。2011年,由于塊煤供應量較少,需外購塊煤,故煤種比較雜、數(shù)量不穩(wěn)。經(jīng)總結長期生產(chǎn)經(jīng)驗,選擇冷熱強度好而化學活性差的晉城煤與性質(zhì)相反的永城煤按一定比例摻燒,選擇高硫煤與低硫煤按一定比例摻燒。改為摻燒后,氣化效果比單燒某一煤種要好,且爐況穩(wěn)定、氣質(zhì)及氣量均有大幅好轉(zhuǎn)。
(1)優(yōu)化流程、降低系統(tǒng)阻力。2011年5月20日,利用系統(tǒng)停車機會,割除1#和3#洗氣塔水封管插入的部分,同時新增1臺7#洗氣塔。大修開車后,1#系統(tǒng)阻力從檢修前的5.0kPa下降至4.2kPa,氣量明顯好轉(zhuǎn)。
(2)采用中壓水夾套。中壓水夾套起到減少水夾套吸熱量、增加造氣爐氣化強度、降低灰渣中的可燃物含量、提高蒸汽分解率等作用。
(3)采用炭層高度自動測量裝置。炭層高度自動監(jiān)測裝置可以實現(xiàn)對造氣爐膛內(nèi)炭層高度的及時檢測,避免人為因素誤差,減輕工人勞動強度,穩(wěn)定上、下行煤氣溫度,穩(wěn)定造氣爐工況。
(4)提高閥門運行速度?,F(xiàn)已完成對1#造氣系統(tǒng)8臺造氣爐的油壓系統(tǒng)改造工作,閥門動作時間由7s縮短至3s。
(5)采用上加氮與上吹蒸汽分離技術。原上加氮管道與上吹蒸汽管同管進入下行管道三通處,因此,無論是調(diào)整上加氮手輪閥開啟度,還是延長上加氮時間,都會影響上吹蒸汽量,造成上吹蒸汽量偏小,從而引起過熱、結疤現(xiàn)象。經(jīng)過詳細論證,將上加氮管與上吹蒸汽管分兩路進入下行管道,減少了過熱現(xiàn)象,穩(wěn)定了造氣爐爐況,降低了噸氨塊煤消耗。
(6)改造蒸汽緩沖罐。將蒸汽緩沖罐近路管由管道改配至緩沖罐本體,各系統(tǒng)蒸汽壓力波動范圍由檢修前的7~21kPa降低至7~17kPa。
(1)縮短制氣循環(huán)時間。制氣循環(huán)時間長短對穩(wěn)定氣化層溫度和煤氣產(chǎn)量有一定的影響。制氣循環(huán)時間過長,在一個循環(huán)內(nèi)氣化溫度波動大、產(chǎn)氣量低、氣體質(zhì)量相對差些。因此,循環(huán)時間以短些為宜。自2011年4月14日后,將制氣循環(huán)時間由130s改為120s,達到造氣爐氣化層溫度穩(wěn)定、單爐發(fā)氣量提高的效果。
(2)延遲上加氮閥開啟時間。固定層造氣爐在吹風之后,爐溫應該在最高狀態(tài);若吹風之后立即進行上吹加氮,會造成爐溫再次提高,易引起造氣爐結疤、結塊及爐溫難控。因此,對DCS控制系統(tǒng)進行了程序優(yōu)化,延遲各爐上加氮閥的開啟時間。延遲時間可根據(jù)爐溫、爐況進行合理調(diào)整,加大上加氮使用量后,氣質(zhì)、氣量明顯好轉(zhuǎn)。
(3)延遲吹風氣閥的開啟時間。造氣爐在吹風階段與制氣階段轉(zhuǎn)換時,即制氣階段轉(zhuǎn)為吹風階段時,由于閥門的閥待問題,會出現(xiàn)吹風氣閥門和煤氣總閥門同時處于開啟的狀態(tài),造成大量的煤氣進入吹風氣回收系統(tǒng),不僅浪費大量煤氣,而且影響吹風氣回收系統(tǒng)安全運行。為此,中能公司對DCS控制系統(tǒng)進行了改造,避免了吹風氣閥門開啟延遲現(xiàn)象。
(4)提前關閉煙囪閥。造氣爐初開爐時,煤氣總閥門與煙囪閥由于閥待問題,會有1~3s 2只閥門同時打開情況,造成大量煤氣浪費(用肉眼觀察發(fā)現(xiàn)煙囪冒白煙)。為此,對DCS控制系統(tǒng)進行改造。初開爐時,煙囪閥提前關閉1~2s后(可根據(jù)閥門起落時間進行調(diào)整),蒸汽總閥和煤氣總閥方可開啟,有效避免了煤氣的浪費。
采取以上措施改造后,有效控制了煤氣的損失量,單爐發(fā)氣量明顯提高。在煤質(zhì)及工藝條件基本未作調(diào)整前提下,改造前開18臺造氣爐,時常會出現(xiàn)供氣量不足;改造后基本上開17臺造氣爐,可滿足后序系統(tǒng)用氣量,噸氨塊煤消耗由2011年的1172kg下降至2012年的1154kg。
2014-06-06)