陶文敢 劉貞福
【摘要】 介紹了600MW汽輪機(jī)汽封改造的原因,DAS汽封的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn),制定600MW機(jī)組汽輪機(jī)汽封節(jié)能提效改造方案并付諸實(shí)施,汽封的徑向間隙按照新的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中間值偏下限安裝。改造后機(jī)組機(jī)組熱耗率降有明顯降低,汽輪機(jī)汽缸效率明顯提高。
【關(guān)鍵字】 汽輪機(jī) DAS汽封 改造 熱耗率 缸效
一、概述
國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的N600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排氣、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組于2008年11月正式投運(yùn)。2014年2月做汽輪機(jī)修前熱力性能實(shí)驗(yàn)顯示: 600MW工況下熱耗率為7863.47kJ/kWh,熱耗率比額定工況設(shè)計(jì)熱耗率7506.00kJ/kWh高出357.47kJ/kWh;根據(jù)汽輪機(jī)制造廠設(shè)計(jì)的熱力計(jì)算書(shū)熱平衡圖得知:高壓缸效率為86.23%,中壓缸效率為92.55%,本次試驗(yàn)600MW工況下高壓缸效率為82.03%,中壓缸效率為91.05%。高壓缸效率比設(shè)計(jì)值低4.2個(gè)百分點(diǎn),中壓缸效率比設(shè)計(jì)值低1.5個(gè)百分點(diǎn),嚴(yán)重影響了汽輪機(jī)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
二、問(wèn)題分析
針對(duì)汽輪機(jī)汽缸效率偏低、汽輪機(jī)熱耗偏高的問(wèn)題,利用#2機(jī)大修機(jī)會(huì),在汽輪機(jī)解體后,對(duì)汽輪機(jī)汽封間隙進(jìn)行了測(cè)量,并根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
從統(tǒng)計(jì)分析可以看出,汽輪機(jī)汽封間隙大部分偏大并已超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,分析原因?yàn)橛捎谶\(yùn)行磨損和汽缸徑向膨脹不均勻等導(dǎo)致間隙偏大。同時(shí),汽封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在一定的缺陷,不能保證機(jī)組在運(yùn)行中汽封間隙長(zhǎng)期維持在規(guī)定的范圍內(nèi),造成漏汽量偏大。
通過(guò)分析研究認(rèn)為可以從汽封改造入手,來(lái)解決汽缸效率低的問(wèn)題。綜合考慮了目前汽輪機(jī)所采用的各種結(jié)構(gòu)型式的汽封,經(jīng)反復(fù)綜合比對(duì)各種結(jié)構(gòu)型式汽封的優(yōu)缺點(diǎn),決定采用DAS汽封代替原來(lái)的梳齒迷宮式汽封。
DAS汽封把常規(guī)鐵素體汽封的兩個(gè)長(zhǎng)齒更換成兩個(gè)寬齒,并減小了汽封間隙,同時(shí)彈簧也進(jìn)行了改進(jìn)。如圖1所示,1為DAS汽封齒,2為鐵素體汽封短齒,3為鐵素體汽封長(zhǎng)齒,A為常規(guī)汽封齒設(shè)計(jì)間隙,B為DAS汽封齒設(shè)計(jì)間隙。東方DAS汽封結(jié)構(gòu)中,汽封齒1與轉(zhuǎn)子的間隙B比齒2、3與轉(zhuǎn)子的間隙A小,汽封齒1采用寬齒結(jié)構(gòu)。在汽輪機(jī)啟、停的過(guò)程中,由于過(guò)臨界轉(zhuǎn)速的影響,汽封齒有與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦的可能,因間隙B比間隙A小,所以汽封齒1應(yīng)最先與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生碰摩,汽封齒1推動(dòng)汽封圈退讓,保護(hù)了汽封齒2、3不與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦。在汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí),齒2、3的間隙A可達(dá)到設(shè)計(jì)值,從而保證了設(shè)計(jì)的密封效果。另一方面,由于間隙B比間隙A小,且齒1采用寬齒結(jié)構(gòu),材料也耐磨,即使與轉(zhuǎn)子發(fā)生碰磨,其磨損量也非常小,運(yùn)行時(shí)間隙B遠(yuǎn)小于間隙A,整個(gè)汽封的泄漏量比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的汽封泄漏量小,這樣就可解決汽輪機(jī)各處汽封蒸汽泄漏量大的問(wèn)題。有效的防止了汽輪機(jī)級(jí)間漏汽,提高了蒸汽的做功能力,從而提高了汽輪機(jī)的效率。
三、改造方案
將高中壓缸隔板汽封、低壓缸隔板汽封及高中壓過(guò)橋汽封由傳統(tǒng)的梳齒迷宮式汽封改造為DAS汽封;更換噴嘴及高中壓隔板葉頂汽封齒并重新加工齒形;將低壓正反1~4級(jí)隔板(共16級(jí))鑲嵌式葉頂汽封齒改造為可退讓裝配式汽封;將高中壓軸封和低壓軸封的浮動(dòng)式接觸齒共16圈更換為相同的新齒。
將汽輪機(jī)高、中壓缸隔板汽封13圈、高中壓缸過(guò)橋汽封5圈和低壓缸的隔板汽封24圈由原來(lái)的疏齒迷宮式汽封改造為東汽DAS汽封,將已經(jīng)嚴(yán)重磨損造成間隙嚴(yán)重超標(biāo)的高中壓缸共15級(jí)隔板葉頂汽封拔出,更換為刀齒形汽封并進(jìn)行重新鑲嵌安裝,將低壓缸前四級(jí)共2×2×4=16級(jí)鑲嵌式隔板葉頂汽封更換為可拆卸、調(diào)整間隙及可退讓的活動(dòng)式汽封,將低壓缸間隙較大的末級(jí)隔板、次末級(jí)隔板和次次末級(jí)隔板的葉頂斜疏齒汽封更換新汽封,并將汽封間隙調(diào)整至制造廠標(biāo)準(zhǔn)的中間偏下值。
四、試驗(yàn)結(jié)果
一段抽壓力由修前的7.05Mpa降至6.75Mpa,一段抽汽溫度由修前的390.0℃降至377.5℃。高排壓力由修前4.58Mpa的降至4.478Mpa,高排溫度由修前的327.9℃降至324.6℃。汽封由梳齒迷宮式汽封改造為DAS汽封,大修后其中#1抽壓力和溫度均下降明顯,證明高壓缸效率提高。
三段抽壓力由修前的2.32Mpa降至2.23Mpa,三段抽汽溫度由修前的456.1℃降至486.2℃。大修前,高中壓過(guò)橋汽封漏汽較大。大修中將高中壓過(guò)橋汽封(5圈)由傳統(tǒng)的梳齒迷宮式汽封改造為DAS汽封,三抽溫度升高30.1℃,證明過(guò)橋汽封已經(jīng)嚴(yán)密。
四段抽壓力由修前的1.18Mpa降至1.09Mpa,四段抽汽溫度由修前的372.0℃降至368.0℃。
五段抽壓力由修前的0.37Mpa降至0.29Mpa,五段抽汽溫度由修前的286.0℃降至268.1℃。
六段抽壓力由修前的0.18Mpa降至0.12Mpa,六段抽汽溫度由修前的203.4℃降至192.8℃。
河南電力試驗(yàn)研究院對(duì)汽輪機(jī)汽封改造后的效果進(jìn)行了熱力性能測(cè)試,汽封改造后 600MW 工況的熱耗率為7683.73kJ/kWh。高壓缸的效率比改造前提高了1.05%,中壓缸的效率比改造前提高了1.03%,低壓缸的效率提高了約5%,汽輪機(jī)的熱耗降低了180kj/kwh。
五、結(jié)論
通過(guò)汽輪機(jī)DAS汽封改造,汽輪機(jī)缸效提升明顯,經(jīng)計(jì)算,節(jié)約煤耗約6 g/kw.h,經(jīng)濟(jì)效益顯著,達(dá)到了汽封改造后節(jié)能降耗的目的,并為同類(lèi)型機(jī)組的技術(shù)改造提供了很好的借鑒經(jīng)驗(yàn)。
作者簡(jiǎn)介: 陶文敢(1968-),男,山東寧陽(yáng)人,工程師。
劉貞福(1972-),男,山東成武人,工程師。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 河南省電力科學(xué)實(shí)驗(yàn)研究院.國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司#2汽輪機(jī)大修前熱力性能試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告[R].河南恩湃高科集團(tuán)有限公司,2014,2.
[2] 中國(guó)能源建設(shè)安徽電建第二工程公司.國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司#2汽輪機(jī)A級(jí)檢修結(jié)題解體報(bào)告[R]. 2014,4.
[3] 童萬(wàn)均.國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司#1、#2 汽輪機(jī)主機(jī)證明書(shū)(汽封間隙部分) [M] 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司,2014,3.
[4] 河南省電力科學(xué)實(shí)驗(yàn)研究院.國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司#2汽輪機(jī)大修后熱力性能試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告[R] .2014,7.
[5] 國(guó)電南京電力設(shè)備質(zhì)量性能檢驗(yàn)中心.國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司#2機(jī)組大修后煤耗查定報(bào)告-汽機(jī)部分[R]. 2014,7.