摘 要:苯酚丙酮裝置磁力泵更換93%濃度硫酸后,隔離套腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致泵運(yùn)行周期短,備件更換頻繁。文章對(duì)該泵故障原因進(jìn)行了分析,并提出改進(jìn)措施,改進(jìn)后泵使用壽命大幅提高,保證了裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:濃硫酸;磁力泵;隔離套
公司苯酚丙酮裝置引進(jìn)美國(guó)UOP公司技術(shù),采用硫酸分解CHP法生產(chǎn)苯酚和丙酮,2010年4月正式投產(chǎn)運(yùn)行。裝置濃硫酸輸送泵為CMH型磁力泵,輸送介質(zhì)為98%濃度的硫酸,開(kāi)車(chē)初期泵運(yùn)行狀態(tài)良好,但自從9月份更換為93%濃度的硫酸以后,該泵多次出現(xiàn)隔離套腐蝕泄漏故障,介質(zhì)硫酸泄漏至外界,這不僅威脅操作人員安全,造成環(huán)境污染,也影響了裝置平穩(wěn)運(yùn)行。公司技術(shù)人員成立公關(guān)小組,對(duì)泵故障原因進(jìn)行分析,提出解決措施,對(duì)泵進(jìn)行了改造,延長(zhǎng)了泵的使用壽命。
1 磁力泵的基本結(jié)構(gòu)及工作原理[1]
磁力泵的工作原理與普通離心泵有很大相似之處,都是靠葉輪的旋轉(zhuǎn)將液體連續(xù)的由入口輸送至出口系統(tǒng),區(qū)別在于動(dòng)力傳動(dòng)部分,它利用永磁體磁力傳動(dòng)的工作原理實(shí)現(xiàn)扭矩的無(wú)接觸傳遞,在驅(qū)動(dòng)部件、從動(dòng)部件,內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子之間設(shè)有隔離套密封,當(dāng)電機(jī)帶動(dòng)外磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子之間磁極的斥力和吸力組成的推拉合力直接帶動(dòng)內(nèi)磁轉(zhuǎn)子組件與葉輪和泵軸同步旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸力矩傳遞,以靜密封取代動(dòng)密封。由于液體被封閉在靜止的隔離套內(nèi),所以它是一種全密封、無(wú)泄漏的泵型,廣泛用于醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。圖1為磁力泵的結(jié)構(gòu)圖。
2 硫酸系統(tǒng)工藝流程
濃硫酸泵P-510所在硫酸系統(tǒng)流程圖見(jiàn)圖2,硫酸儲(chǔ)罐D(zhuǎn)-508內(nèi)的硫酸經(jīng)硫酸泵P-510增壓,再經(jīng)硫酸過(guò)濾器SR-501過(guò)濾后,供用戶(hù)D-309和PRU系統(tǒng),然后回流返回到硫酸儲(chǔ)罐內(nèi),其中去用戶(hù)PRU系統(tǒng)的一路為連續(xù)供料,去用戶(hù)D-309的一路為間歇供料,閥門(mén)一周開(kāi)一次,每次開(kāi)半小時(shí)。
3 故障分析及對(duì)策
3.1 隔離套改造升級(jí)
濃硫酸泵設(shè)計(jì)條件為輸送質(zhì)量濃度為98%的硫酸,泵過(guò)流部件材質(zhì)為316,在開(kāi)車(chē)初期裝置使用98%濃度硫酸時(shí),泵未出現(xiàn)過(guò)故障,因冬季氣溫低,硫酸粘度變大,裝置冬季改為使用93%濃度硫酸,硫酸濃度降低,含水量增加,硫酸水解反應(yīng)增強(qiáng),H+的濃度增加,腐蝕性也大大增加,出現(xiàn)了隔離套腐蝕泄漏,泵解體檢查發(fā)現(xiàn),腐蝕部位為隔離套底部環(huán)焊縫,形成這種腐蝕狀況的原因有兩個(gè),第一,H+對(duì)焊縫金屬的腐蝕,第二,介質(zhì)硫酸隨內(nèi)磁轉(zhuǎn)子在隔離套內(nèi)高速旋轉(zhuǎn),形成渦流沖刷腐蝕。為了提高隔離套的耐腐蝕性,采用熱噴涂技術(shù),在隔離套內(nèi)表面噴涂一層陶瓷材料,把隔離套的金屬材料和硫酸隔離,這層陶瓷材料具有良好的耐腐蝕性、解決了硫酸腐蝕問(wèn)題。為解決沖刷問(wèn)題,在隔離套底部增加一個(gè)一字型破渦器,見(jiàn)圖3,泵在運(yùn)行過(guò)程中,內(nèi)磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)隔離套內(nèi)介質(zhì)旋轉(zhuǎn),在破渦器的作用下,渦流沖刷程度降低,減少了對(duì)隔離套底部焊口的沖刷腐蝕。
3.2 泵葉輪切割[2]
泵的出口管線(xiàn)尺寸為DN50,去用戶(hù)D-309和PRU系統(tǒng)的管線(xiàn)分支均為DN25,且去D-309的一路為間歇操作,投用時(shí)間很短,可以說(shuō)泵流量的大部分都回流到D-508罐內(nèi),如此罐內(nèi)的硫酸被泵反復(fù)做功,且整個(gè)硫酸系統(tǒng)并無(wú)撤熱措施,硫酸的溫度不斷升高,實(shí)測(cè)的泵的最高溫度達(dá)到56℃,在此溫度下,濃硫酸的腐蝕性大大增加,這也是加速隔離套腐蝕的原因之一。為了降低泵的循環(huán)量,又要滿(mǎn)足工藝要求,經(jīng)過(guò)對(duì)葉輪尺寸的核算,在滿(mǎn)足揚(yáng)程和流量的前提下,對(duì)葉輪進(jìn)行切割,切割完成后,泵循環(huán)量降低,泵的溫度也降到了38℃左右,硫酸對(duì)系統(tǒng)的腐蝕性降低,同時(shí),泵功率減小,也達(dá)到了節(jié)能的效果。
4 結(jié)束語(yǔ)
泵改造完成后,運(yùn)行狀況良好,每年冬季更換93%濃度硫酸時(shí),也未發(fā)生隔離套泄漏故障,為公司節(jié)省了維修成本,減少物料流失,使現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境有了明顯好轉(zhuǎn),同時(shí)也節(jié)省了大量電能。改造達(dá)到了預(yù)期效果,也為其他同類(lèi)工況下的磁力泵改造提供參考。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:齊建偉(1982,5-),男,大學(xué)本科學(xué)歷,工程師,中沙(天津)石化有限公司從事設(shè)備管理工作。