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      熱電廠SCR系統(tǒng)反應(yīng)器流場(chǎng)均勻性數(shù)值模擬研究

      2015-06-05 14:56:55曹瑋
      綜合智慧能源 2015年4期
      關(guān)鍵詞:煙道氨氣導(dǎo)流

      曹瑋

      (煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司上海分公司,上海 200241)

      熱電廠SCR系統(tǒng)反應(yīng)器流場(chǎng)均勻性數(shù)值模擬研究

      曹瑋

      (煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司上海分公司,上海 200241)

      以某熱電廠機(jī)組選擇性催化還原(SCR)法反應(yīng)器為對(duì)象,采用計(jì)算流體力學(xué)軟件對(duì)其整體布置結(jié)構(gòu)煙氣流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬分析。自行設(shè)計(jì)了系統(tǒng)導(dǎo)流裝置,并分析了系統(tǒng)在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量工況下煙氣成分速度場(chǎng)、氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布和煙氣壓力降情況,評(píng)估了該反應(yīng)器結(jié)構(gòu)布置的特性。研究結(jié)果可為SCR中使用的反應(yīng)器導(dǎo)流裝置和噴氨格柵的設(shè)計(jì)和改進(jìn)提供參考。

      選擇性催化還原法;反應(yīng)器;流場(chǎng)均勻性;導(dǎo)流板;數(shù)值模擬

      0 引言

      在氨氮配比合理、反應(yīng)溫度適宜的基礎(chǔ)上,反應(yīng)器流場(chǎng)流動(dòng)均勻性和阻力特性是影響脫硝反應(yīng)能否順利進(jìn)行的重要技術(shù)指標(biāo)。不合理的流場(chǎng)會(huì)使脫硝率下降和催化層壽命降低,大大提高設(shè)備的運(yùn)行成本;同時(shí),較高的阻力也帶來(lái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定和空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率增加等問(wèn)題[2-3]。

      為了獲得良好的流場(chǎng)和阻力特性,在脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器的設(shè)計(jì)中一般采用加裝導(dǎo)流板和整流器的方法來(lái)達(dá)到預(yù)期目的。合理的導(dǎo)流板和整流器布置,能夠使混合煙氣均勻、穩(wěn)定地通過(guò)煙道,進(jìn)入催化劑層進(jìn)行還原反應(yīng)。

      在脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器導(dǎo)流裝置的設(shè)計(jì)中,與傳統(tǒng)的試驗(yàn)方法相比,采用數(shù)值模擬方法能夠得到煙氣流動(dòng)區(qū)域整體流場(chǎng)特性,大大提高設(shè)計(jì)工作效率并節(jié)約設(shè)計(jì)成本。而且,隨著計(jì)算流體力學(xué)(CFD)技術(shù)的不斷進(jìn)步,數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)際越來(lái)越接近,完全能夠滿(mǎn)足工業(yè)設(shè)計(jì)的需求。

      本文采用CFD技術(shù)對(duì)某熱電廠機(jī)組的SCR脫硝裝置進(jìn)行數(shù)值模擬,比較了未設(shè)置導(dǎo)流板和設(shè)置導(dǎo)流板兩種反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的流場(chǎng)均勻性,著重對(duì)設(shè)置導(dǎo)流板的反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的流場(chǎng)、氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布以及流動(dòng)阻力進(jìn)行分析。

      1 SCR脫硝裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模型

      以某熱電廠煙氣SCR脫硝裝置為研究對(duì)象,給定入口煙氣量為89 000m3/h,在反應(yīng)器中設(shè)置2層催化劑,反應(yīng)器結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 脫硝反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意

      數(shù)值模擬研究對(duì)象是從省煤器出口至空氣預(yù)熱器入口煙道系統(tǒng),包含入口煙道、氨噴射裝置、煙道折彎處導(dǎo)流板、脫硝反應(yīng)器及出口導(dǎo)流板等。

      2 數(shù)學(xué)模型

      考慮物理模型的實(shí)際情況,使用標(biāo)準(zhǔn)的k-ε方程湍流模型(k為湍流動(dòng)能;ε為湍流耗散率)模擬煙氣和氨氣的湍流流動(dòng)??刂莆⒎址匠痰碾x散化采用了有限差分法中的控制容積法,針對(duì)對(duì)流項(xiàng)的離散,采用了上風(fēng)差分格式,流場(chǎng)的計(jì)算采用典型的SIMPLEC算法。催化劑層流動(dòng)采用多孔介質(zhì)模型模擬[4]。

      2.1.2 30 g/L甲基二磺隆施藥后對(duì)小麥安全性評(píng)價(jià)施藥后觀察各處理的小麥葉色、株高與空白對(duì)照一樣,未發(fā)現(xiàn)畸形、黃化、死苗等藥害癥狀。收獲時(shí)測(cè)產(chǎn),各藥劑處理下小麥產(chǎn)量分別為7 197.3,7 206.8,7 323.4,7 408.1 kg/hm2,各處理與空白對(duì)照相比,存在顯著性差異,增產(chǎn)率分別是6.4%,6.5%,8.2%,9.5%(表4)。

      流動(dòng)的計(jì)算采用標(biāo)準(zhǔn)的k-ε方程模型

      式中:Gk為速度梯度產(chǎn)生的湍動(dòng)能;Gb為浮力產(chǎn)生的湍動(dòng)能;YM為壓縮作用的修正項(xiàng);ui為速度脈沖值;x,y為位移坐標(biāo);xi,xj為笛卡爾坐標(biāo);t為時(shí)間;Prk,Prε分別為k和ε的普朗特?cái)?shù);C1ε,C2ε,C3ε為常量;μ為黏度;μt為湍流黏度;ρ為煙氣密度。

      μt由下式計(jì)算

      式中:Cμ為常量,一般取0.09。

      催化劑部分的流動(dòng)計(jì)算采用多孔介質(zhì)模型。計(jì)算時(shí)主要考慮其阻力系數(shù),阻力系數(shù)C2t計(jì)算公式為

      式中:vt為煙氣流速;Δp為通過(guò)該催化劑的壓降。同時(shí),催化劑內(nèi)部流動(dòng)采用層流模型計(jì)算[5]。

      3 邊界條件

      SCR反應(yīng)器煙道入口和噴氨格柵(AIG)入口設(shè)置為均勻速度入口邊界條件。根據(jù)熱電廠運(yùn)行數(shù)據(jù)計(jì)算得到鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下煙氣入射速度為2.9m/s。系統(tǒng)設(shè)計(jì)脫硝率為90%,要求噴入氨氮比為1∶1,由氨氣量計(jì)算得到AIG噴管入口速度為48m/s(其中k和ε的來(lái)流邊界值根據(jù)來(lái)流速度和入口尺寸按經(jīng)驗(yàn)公式給出)。煙道出口為OUTFLOW邊界條件,固體壁面和導(dǎo)流板設(shè)為WALL。各組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)見(jiàn)表1。

      表1 各組分質(zhì)量分?jǐn)?shù) %

      根據(jù)SCR反應(yīng)器的外形特點(diǎn)和煙氣的組分特性,在數(shù)值模擬模型設(shè)置時(shí)做如下假設(shè):(1)流動(dòng)為定常流動(dòng),不考慮非穩(wěn)態(tài)過(guò)程;(2)不考慮煙氣中灰分對(duì)流動(dòng)的影響;(3)假設(shè)整個(gè)系統(tǒng)絕熱且無(wú)漏風(fēng);(4)不考慮煙道及導(dǎo)流板厚度對(duì)流場(chǎng)的影響。

      4 計(jì)算結(jié)果和分析

      4.1 導(dǎo)流板對(duì)SCR反應(yīng)器煙氣速度場(chǎng)的影響

      圖2為BMCR工況下,SCR系統(tǒng)兩種結(jié)構(gòu)的反應(yīng)器中心截面處混合煙氣速度場(chǎng)云圖。由圖2可以看出,設(shè)置導(dǎo)流板對(duì)混合煙氣的速度場(chǎng)有很大的作用,尤其是在煙氣大角度折流處(如反應(yīng)器塔頂轉(zhuǎn)向室),此處煙氣將經(jīng)過(guò)近180°的折流:在未設(shè)置導(dǎo)流板的情況下,拐角后同一橫截面的煙氣流速出現(xiàn)較大偏差,導(dǎo)致煙氣在進(jìn)入催化劑層之前的速度極不均勻,影響催化劑層的反應(yīng)效率和使用壽命;相反,此處在設(shè)置導(dǎo)流板后,混合煙氣的流場(chǎng)均勻性得到了很大的改善。由圖2b可看出,在混合煙氣進(jìn)入反應(yīng)器后,以較高流速通過(guò)垂直向上的煙道,經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)向室后,由于導(dǎo)流板設(shè)計(jì)和整流器布置合理,使得煙氣在轉(zhuǎn)向室后的流場(chǎng)分布均勻,無(wú)渦流和旋流現(xiàn)象發(fā)生,且煙氣流速與豎直方向夾角小于9°,完全能夠滿(mǎn)足催化器對(duì)煙氣流速的技術(shù)要求[6]。

      圖2 反應(yīng)器中心截面混合煙氣速度云圖

      圖3為SCR反應(yīng)器催化劑層上游0.5m處截面混合煙氣的速度等勢(shì)圖。由圖3可以看出:未設(shè)置導(dǎo)流板時(shí),在進(jìn)入催化劑層之前,靠近轉(zhuǎn)向室內(nèi)側(cè)壁面處有明顯的速度低區(qū)(平均速度約為1.0m/s),大大低于截面平均速度2.5m/s;而設(shè)置導(dǎo)流板后,此處截面速度較為均勻,其速度偏差約為9.3%且無(wú)速度低區(qū)存在,滿(mǎn)足催化劑層對(duì)速度均勻性的要求。

      4.2 SCR反應(yīng)器氨氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布

      圖3 第1層催化劑上游0.5m處速度等勢(shì)分布圖

      合理的噴氨格柵布置,能使噴入的氨水均勻分散在煙氣中,分布均勻的氨/氮氧化物混合煙氣能在催化劑層作用下高效發(fā)生反應(yīng)生成氮?dú)猓_(dá)到脫除氮氧化物的目的[7-8]。圖4顯示了BMCR工況下,SCR系統(tǒng)反應(yīng)器中心截面氨氣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布情況。

      圖4 反應(yīng)器中心截面NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布圖

      由圖4可以看出:該噴氨格柵的布置設(shè)計(jì)較為合理,能夠使得氨氣在混合煙氣的紊流以及整流器的整流作用下,較為均勻地分布在混合煙氣中;在整流器之后的反應(yīng)區(qū)中,基本無(wú)明顯的氨氣組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)低區(qū)。

      圖5為BMCR工況下第1層催化劑上游0.5m處橫截面NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布,由圖5可以看出:該結(jié)構(gòu)反應(yīng)器能夠保證氨氮混合煙氣在進(jìn)入催化劑層之前充分、均勻地混合。在實(shí)際工程應(yīng)用中,經(jīng)過(guò)第1層催化劑層的整流,混合煙氣的流場(chǎng)和濃度場(chǎng)將更為均勻,以便進(jìn)入后排催化劑層進(jìn)行高效反應(yīng)。

      4.3 SCR反應(yīng)器整體壓力降

      圖6為SCR反應(yīng)器混合煙氣通流過(guò)程中壓力降圖,由圖6可以看出:在BMCR工況下,在整個(gè)流動(dòng)過(guò)程中,混合煙氣的主要壓力損失在催化劑層中,反應(yīng)器煙氣整體壓力降約為625 Pa,其中單層催化劑層的壓力損失約為200 Pa;該反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)較為合理,在滿(mǎn)足流場(chǎng)和濃度場(chǎng)均勻性的條件下,壓力損失仍然滿(mǎn)足要求。

      圖5 第1層催化劑上游0.5m處NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布圖

      圖6 BMCR工況下SCR反應(yīng)器混合煙氣壓力降

      5 結(jié)論

      (1)SCR系統(tǒng)反應(yīng)器由于布置結(jié)構(gòu)的不同,內(nèi)部的流場(chǎng)分布可能并不符合其工作要求,此時(shí)需要設(shè)置合理的導(dǎo)流裝置改善其內(nèi)部流動(dòng),本文提出的系統(tǒng)導(dǎo)流方案能較好地改善系統(tǒng)的流場(chǎng)分布,使其滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

      (2)SCR反應(yīng)器在運(yùn)行中,要求通過(guò)的煙氣與還原劑(NH3)充分、均勻混合,噴氨格柵結(jié)構(gòu)以及布置位置應(yīng)設(shè)計(jì)合理,否則氨水不能均勻分布在混合煙氣中,仍然不能高效脫除氮氧化物。

      (3)合理的導(dǎo)流結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠使SCR反應(yīng)器的煙氣流動(dòng)速度場(chǎng)和氨氣濃度場(chǎng)均勻,且讓煙氣以盡量低的壓力損失通過(guò)SCR反應(yīng)器。

      [1]張強(qiáng),許世森,王志強(qiáng).選擇性催化還原煙氣脫硝技術(shù)進(jìn)展及工程應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2004(4):1-6.

      [2]徐芙蓉,平恒,姜柏卿,等.三河電廠二期工程SCR脫硝裝置流場(chǎng)的模型試驗(yàn)和數(shù)值分析[J].熱力發(fā)電,2007(11):28-32.

      [3]Rogers K J,Nolan P S.SCR reactor performance profiling and results analysis[C]//The US EPA/DOE/EPRICombined Power Plant Air Pollutant Control Symposium.Chicago:The Babcock&Wilcox Company,2001.

      [4]ZHANG X G,ROMZEK M,MORGAN C.3-D numerical study ofmixing characteristics of NH3in front of SCR[C]//Powertrain&Fluid Systems Conference.Toronto:SEA,2006.

      [5]GRETTAW J,GREENHUT D.The design and operation of the unit 1 SCR at the CP&L Roxboro Plant[C]//Electric Power Conference.Houston:EPRI,2003.

      [6]王松嶺,董建勛,李辰飛,等.火電廠SCR煙氣脫硝反應(yīng)器設(shè)計(jì)方法研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2005,25(25):289-293.

      [7]趙宗讓.電廠鍋爐SCR煙氣脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化[J].中國(guó)電力,2005,38(11):69-72.

      [8]張彥軍,高翔,駱仲泱,等.SCR脫硝系統(tǒng)入口煙道設(shè)計(jì)模擬研究[J].熱力發(fā)電,2007(1):15-17.

      (本文責(zé)編:劉芳)

      X 701

      :A

      :1674-1951(2015)04-0064-03

      曹瑋(1984—),女,山東兗州人,工程師,工學(xué)碩士,從事電廠節(jié)能環(huán)保設(shè)計(jì)等方面的工作(E-mail:170764736@qq. com)。

      2014-10-13;

      2014-12-20

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