王海波
(華電寧夏靈武發(fā)電有限公司,銀川 750400)
1000MW汽輪機(jī)潤(rùn)滑油壓力低的原因分析及處理
王海波
(華電寧夏靈武發(fā)電有限公司,銀川 750400)
某電廠1000MW機(jī)組啟動(dòng)過程中,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min時(shí)潤(rùn)滑油壓力偏低,交流潤(rùn)滑油泵、啟動(dòng)油泵電流偏大。機(jī)組重新停運(yùn)后進(jìn)入汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱檢查,發(fā)現(xiàn)主油泵出口至油渦輪增壓泵入口管道堵頭掉落,造成潤(rùn)滑油系統(tǒng)油渦輪增壓泵出力不足。將堵頭重新安裝并固定后,機(jī)組啟動(dòng)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至3000 r/min時(shí),潤(rùn)滑油系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)正常。
1000MW汽輪機(jī);潤(rùn)滑油系統(tǒng);壓力;主油泵;油渦輪增壓泵;堵頭
某廠2臺(tái)1000MW汽輪機(jī)組為東方汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的NZK1000-25/600/600型超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽凝氣式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)采用主油泵-油渦輪供油方式。主油泵由汽輪機(jī)主軸直接驅(qū)動(dòng),其出口高壓油驅(qū)動(dòng)油渦輪工作,主要為汽輪發(fā)電機(jī)組各軸承提供潤(rùn)滑油,為發(fā)電機(jī)密封瓦提供密封用油以及為頂軸裝置、調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供油源。系統(tǒng)主要由主油泵(MOP)、油渦輪增壓泵(BOP)、集裝油箱、事故油泵(EOP)、啟動(dòng)油泵(MSP)、輔助油泵(TOP)、冷油器、切換閥、油煙分離器、頂軸裝置、油氫分離器、低潤(rùn)滑油壓遮斷器、單舌止逆閥、套裝油管路、油位指示器及連接管道、監(jiān)視儀表等主要設(shè)備構(gòu)成。BOP由渦輪、升壓泵組成。主油泵出口的高壓油驅(qū)動(dòng)渦輪,渦輪排油去主潤(rùn)滑油管路供油,渦輪帶動(dòng)升壓泵給主油泵供油。油壓調(diào)整是通過調(diào)整油渦輪上的旁通閥、節(jié)流閥和溢流閥來實(shí)現(xiàn)的,壓力調(diào)節(jié)閥功能如下。
節(jié)流閥:(1)增大或減小主油泵入口壓力;(2)微調(diào)潤(rùn)滑油壓。
旁通閥:(1)增大或減小潤(rùn)滑油壓;(2)微調(diào)主油泵入口油壓。
溢流閥:(1)增大或減小潤(rùn)滑油壓(次要目的);(2)額定轉(zhuǎn)速下以上3閥設(shè)定完成后,自動(dòng)補(bǔ)償潤(rùn)滑油壓的變化(主要目的)。
潤(rùn)滑油系統(tǒng)如圖1所示。
2012年2月7日,機(jī)組啟動(dòng)過程中,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min,檢查主油泵入口壓力為0.120 MPa,出口壓力為1.650MPa,入口壓力較停機(jī)前降低0.030MPa;潤(rùn)滑油母管壓力偏低,為0.159MPa,較停機(jī)前降低0.020MPa;MSP電流為87 A,TOP電流為78A,較停機(jī)前分別偏大23A和4A;停運(yùn)TOP后潤(rùn)滑油壓力降至0.088MPa,TOP聯(lián)啟。調(diào)整潤(rùn)滑油箱油渦輪出力(如圖2所示):關(guān)閉溢流閥,緩慢全開節(jié)流閥并緩慢關(guān)閉旁路閥,檢查主油泵入口壓力為0.140MPa,主油泵出口壓力為1.700MPa,潤(rùn)滑油母管壓力由0.159MPa降至0.148MPa。再次調(diào)整潤(rùn)滑油箱油渦輪出力:關(guān)閉溢流閥,緩慢將旁路閥開至50%,緩慢將節(jié)流閥關(guān)至40%,MSP電流由65A升至87A,潤(rùn)滑油母管壓力最高升至0.152 MPa,主油泵入口壓力降至0.080MPa,主油泵出口壓力基本無變化(1.650MPa)。停止TOP運(yùn)行,潤(rùn)滑油壓力瞬間降低,TOP自動(dòng)聯(lián)啟。
經(jīng)幾次調(diào)整油渦輪的壓力調(diào)節(jié)閥無效后,汽輪機(jī)打閘停機(jī)進(jìn)行檢查處理,將主油箱油位由1 270 mm降至最低可運(yùn)行油位766mm。檢修人員檢查主油箱內(nèi)部管道及法蘭,未發(fā)現(xiàn)泄漏;檢查BOP入口濾網(wǎng),無異物堵塞且無明顯倒流現(xiàn)象。2月12日,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)溫度降至223℃時(shí),汽輪機(jī)悶缸。停止盤車運(yùn)行,密封油系統(tǒng)倒至自密封運(yùn)行方式,停止交流潤(rùn)滑油泵運(yùn)行,汽輪機(jī)各軸承金屬溫度、回油溫度基本無變化,將汽輪機(jī)主油箱潤(rùn)滑油全部放空,維護(hù)人員進(jìn)入主油箱進(jìn)行檢查:(1)檢查各油管道焊縫,無裂紋;(2)檢查各油管道法蘭,密封墊無損壞;(3)檢查BOP出口逆止門,無卡澀及門芯脫落;(4)檢查BOP入口濾網(wǎng),干凈、無堵塞;(5)檢查各管道堵頭及壓力取樣管接頭時(shí),發(fā)現(xiàn)主油泵出口至渦輪泵入口管道堵頭脫落(如圖3所示),經(jīng)分析判斷,機(jī)組運(yùn)行中由于管道輕微振動(dòng)造成該堵頭不斷松動(dòng),最終發(fā)生脫落。
圖1 潤(rùn)滑油系統(tǒng)
圖2 渦輪調(diào)節(jié)閥
圖3 主油泵至油渦輪增壓泵入口管道底部堵頭脫落
將堵頭重新安裝并固定,汽輪機(jī)主油箱重新注油,啟動(dòng)潤(rùn)滑油系統(tǒng),潤(rùn)滑油系統(tǒng)各參數(shù)正常。2月13日,機(jī)組重新啟動(dòng),汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)至3 000 r/min,檢查MSP電流為64 A,TOP電流為76 A,潤(rùn)滑油系統(tǒng)各參數(shù)正常,停止TOP,MSP運(yùn)行,重新調(diào)整BOP壓力調(diào)節(jié)閥,潤(rùn)滑油系統(tǒng)各參數(shù)調(diào)整為:潤(rùn)滑油母管壓力為0.197MPa,主油泵入口壓力為0.140MPa,主油泵出口壓力為1.500MPa,以上參數(shù)均在廠家規(guī)定的正常范圍內(nèi)。
汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障,將會(huì)給機(jī)組安全運(yùn)行帶來巨大隱患,而且潤(rùn)滑油系統(tǒng)故障一般情況不能在運(yùn)行中處理,停機(jī)后也需要較長(zhǎng)時(shí)間才具備檢修條件。通過摸索,在汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)金屬溫度降至223℃時(shí)悶缸,使?jié)櫥拖到y(tǒng)檢修工作提前近70 h開工,同時(shí)也為1000MW級(jí)超超臨界機(jī)組汽輪機(jī)的悶缸提供了經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。潤(rùn)滑油系統(tǒng)各參數(shù)的細(xì)小變化,都說明油系統(tǒng)可能存在問題,機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行過程中應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
[1]孫奉仲.大型汽輪機(jī)運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 263.8
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:1674-1951(2015)02-0059-02
王海波(1980—),男,河南三門峽人,工程師,從事發(fā)電廠運(yùn)行管理工作(E-mail:whbfootball@163.com)。
2014-03-20;
2014-10-27