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      乙烯裝置裂解爐運行情況分析

      2015-06-09 03:27:08姜日元胡建洪
      彈性體 2015年5期
      關(guān)鍵詞:文丘里裂解爐爐管

      姜日元,朱 濤,胡建洪

      (中國石油吉林石化公司,吉林 吉林 132021)

      吉林石化公司700 kt/a乙烯裝置目前共有10臺裂解爐,1#~6#爐可以裂解輕油、尾油和柴油,其中5#、6#爐可單側(cè)裂解氣體原料。7#爐為氣體裂解爐,8#~10#爐只能裂解石腦油,8#、9#爐可單側(cè)混煉氣體。1#~7#爐裂解爐是大乙烯擴(kuò)建前的裂解爐, 8#~9#裂解爐是2005年擴(kuò)建時新建的裂解爐,10#裂解爐是2007年新建的裂解爐。

      1 乙烯裝置裂解爐改造情況

      1.1 擴(kuò)能改造

      表1為吉林石化公司700 kt/a乙烯裝置裂解爐輻射段爐管構(gòu)型及運行參數(shù)[1]。

      表1 吉林石化公司700 kt/a乙烯裝置裂解爐輻射段爐管構(gòu)型及運行參數(shù)

      1#~6#爐原設(shè)計為LSCC1-1型“門式”裂解爐,單臺乙烯生產(chǎn)能力原設(shè)計為60 kt/a,在乙烯二期改造過程中,為了實現(xiàn)裝置生產(chǎn)能力達(dá)到700 kt/a的目標(biāo),結(jié)合原有6臺裂解爐運行情況,2004年6月~2005年10月先后對1#~6#裂解爐進(jìn)行了擴(kuò)能改造。改造采用KTI技術(shù),將原有LSCC1-1型爐管更換為GK-6型爐管,單臺裂解爐乙烯生產(chǎn)能力由原來的60 kt/a提高到84 kt/a。改造內(nèi)容包括更換輻射段爐管、對流段部分管束、底部火嘴、增加除焦罐及燃料控制系統(tǒng)等。裂解爐改造后,兩側(cè)高溫的烴/蒸汽混合物離開對流段,分別匯集到一根橫跨段集合管,然后進(jìn)入輻射段爐管。每一根輻射段爐管進(jìn)口都裝有一個臨界流量文氏管(亦稱文丘里管),以確保在正常的操作中有良好的流量分布。每臺裂解爐有112個進(jìn)口,對應(yīng)于112組 GK6型輻射段爐管。

      7#爐為2001年一期擴(kuò)能改造中建設(shè)的1臺PyroCrack6型裂解爐,裂解原料為裝置自產(chǎn)的循環(huán)乙烷及丙烷,單臺爐乙烯生產(chǎn)能力為80 kt/a。

      8#~9#裂解爐為2004年吉林石化公司大乙烯進(jìn)行了二期擴(kuò)能改造中新建的2臺PyroCrack1-1SR型“門式”裂解爐(F0801~F0901),裂解原料為石腦油、循環(huán)乙烷/丙烷,單臺爐乙烯生產(chǎn)能力為120 kt/a。

      10#裂解爐是在2007年建的PyroCrack1-1SR型“門式”裂解爐,裂解原料為石腦油,單臺爐乙烯生產(chǎn)能力為120 kt/a。

      1.2 節(jié)能改造

      1.2.1 1#~6#裂解爐節(jié)能技術(shù)改造

      2009年~2011年對1#~6#裂解爐進(jìn)行了節(jié)能改造。在對流段最上部增加一個新的原料預(yù)熱模塊,該模塊共計4排換熱管,每排12根換熱管;同時將原有的8臺施密特急冷鍋爐更換成同類型的換熱面積更大的急冷鍋爐,新急冷鍋爐換熱管數(shù)由原來的28根增加到42根,換熱管有效長度由原來的 6 850 mm增加到8 050 mm。

      通過新增裂解爐對流段原料預(yù)熱模塊和增大廢熱鍋爐換熱面積,有效地降低了排煙溫度,高壓蒸汽產(chǎn)汽率明顯提高。排煙溫度從改造前的170 ℃左右降至110 ℃左右(輕油工況),高壓蒸汽產(chǎn)汽率提高到1.25倍以上。

      1.2.2 8#~10#裂解爐節(jié)能技術(shù)改造

      2014年對8#~10#裂解爐節(jié)能技術(shù)改造,在現(xiàn)有原料預(yù)熱段上方增設(shè)新的原料預(yù)熱模塊,新增原料預(yù)熱模塊換熱管規(guī)格為D73 mm×5.16 mm,翅片規(guī)格為12.7 mm×1.25 mm×197 mm。通過新增裂解爐對流段原料預(yù)熱模塊,降低了裂解爐排煙溫度,改造后煙氣溫度降低20~28 ℃,但改造效果未達(dá)到設(shè)計要求。

      1.2.3 6#爐原料適應(yīng)性改造

      2014年對6#裂解爐進(jìn)行原料適應(yīng)性改造,將E側(cè)爐膛的輻射爐管由原來的56組“U”型爐管更換為8組“1-1-1-1-1-1-1-1”型爐管。在每組爐管(第一程爐管)的入口處設(shè)置文氏管流量分配器,全爐膛共設(shè)8個文氏管流量分配器,以保證每組爐管進(jìn)料的均勻。改造完成后,6#裂解爐E側(cè)爐膛將單獨裂解氣體原料,將增加裝置裂解氣體原料能力,不再將氣體原料混入石腦油中共裂解,將進(jìn)一步實現(xiàn)不同性質(zhì)原料單獨裂解,提高乙烯收率。

      2 2014年裂解爐運行總體情況

      2014年裂解爐運行總體正常,老爐運行周期受裂解重質(zhì)原料影響,運行周期相對偏短,一般在40~50 d,新區(qū)裂解爐運行周期一般在50~60 d。具體運行情況如下:

      1#裂解爐:1#裂解爐共計燒焦7次,運行周期最長的為53 d,最短的為1 d(發(fā)現(xiàn)原因是E臺入口電偶處裂解氣泄漏),平均為18.7 d。TLE機(jī)械清焦2次。

      2#裂解爐:2#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為44 d,最短的為6 d,平均為38.7 d。運行最短的周期是為了對13組TLE機(jī)械清焦。

      3#裂解爐:3#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為56 d,最短的為40 d,平均為49 d,2014年共計安排TLE機(jī)械清焦2次。

      4#裂解爐:4#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為47 d,最短的為25 d,平均為38.4 d。另外,11組及18組爐管堵塞和TLE結(jié)焦嚴(yán)重而安排停爐檢維修2次。

      5#裂解爐:5#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為52 d,最短的為4 d,平均為37.5 d。運行最短的周期是為了配合高密聚乙烯裝置檢修停爐清理TLE,2014年共計安排TLE機(jī)械清焦1次。

      6#裂解爐:6#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為53 d,最短的為42 d,平均為46.4 d。運行最短的周期是由于裝置非計劃停車更換15組、16組堵塞的爐管,本年度共計安排TLE機(jī)械清焦1次。

      7#裂解爐:7#裂解爐共計燒焦4次,運行周期最長的為89 d,最短的為78 d,平均為83.8 d。運行最短的周期是為了進(jìn)行化學(xué)清洗對流段。

      8#裂解爐:8#裂解爐共計燒焦6次,運行周期最長的為68 d,最短的為30 d,平均為53.2 d。運行最短的周期是為了進(jìn)行對流段改造,增加原料預(yù)熱模塊。

      9#裂解爐:9#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為67 d,最短的為19 d,平均為55.2 d。運行最短的周期是由于裝置非計劃停車停爐檢修51組、58組堵塞的爐管,2014年安排5月份進(jìn)行對流段改造,增加原料預(yù)熱模塊。

      10#裂解爐:10#裂解爐共計燒焦5次,運行周期最長的為68 d,最短的為21 d,平均為40 d。運行周期最短的為8.25 d,因裝置波動停爐檢修51組堵塞的爐管,2014年4月份進(jìn)行對流段改造增加原料預(yù)熱模塊。在2014年運行中出現(xiàn)4次因輻射段爐管或TLE結(jié)焦嚴(yán)重導(dǎo)致文丘里壓力上升而致使運行周期嚴(yán)重縮短。

      3 裂解爐輻射段爐管運行情況

      裂解爐輻射段爐管在運行及升溫過程中多次出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,給裂解爐的安全運行甚至是裝置的平穩(wěn)運行都帶來嚴(yán)重威脅。本文對吉林石化公司大乙烯裝置裂解爐輻射段爐管堵塞的情況進(jìn)行了分類總結(jié)和深入分析原因,并提出相應(yīng)對策。

      3.1 橫跨段集合管末端的爐管堵塞

      1#~6#裂解爐擴(kuò)能改造后,兩側(cè)高溫的烴/蒸汽混合物離開對流段,分別匯集到一根橫跨段集合管然后進(jìn)入輻射段爐管。每一根輻射段爐管進(jìn)口,都裝有一個臨界流量文氏管(亦稱文丘里管),以確保在正常的操作中有良好的流量分布。每臺裂解爐有112個進(jìn)口,對應(yīng)于112組 GK6型輻射段爐管。改造后設(shè)計運行周期為60 d,但是實際運行20 d左右時,多次出現(xiàn)處于橫跨段集合管末端的爐管對應(yīng)的廢熱鍋爐出口溫度迅速上升,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)處于集合管末端的輻射段爐管上升管變得紅亮,有堵塞的跡象,雖然采取了對該組爐出口溫度進(jìn)行大幅度低溫控制措施,但不久該爐管還是會堵塞。

      3.1.1 原因分析

      經(jīng)過實際參數(shù)與設(shè)計參數(shù)對比發(fā)現(xiàn),實際橫跨壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計值,確定原因為物料分配不均,物料在個別爐管及TLE內(nèi)流速慢,停留時間過長,過度裂解,結(jié)焦嚴(yán)重導(dǎo)致堵塞。裂解爐F0101~F0601在擴(kuò)能改造時更換了文丘里管,設(shè)計橫跨壓力為280 kPa,而在實際運行過程中從來沒有達(dá)到過,裂解石腦油時橫跨段集合管處壓力(以下簡稱橫跨壓力)一般在220 kPa左右,裂解重質(zhì)原料時橫跨壓力一般只能達(dá)到190 kPa左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計值。而文丘里管下游壓力投油初期在140 kPa左右,運行一段時間后文丘里管下游壓力上升至170 kPa左右,達(dá)到裂解爐清焦指標(biāo)之一即文丘里管出口入口絕對壓力比接近0.9。因此考慮是因為改造后文丘里管孔徑過大,橫跨段集合管處壓力低,導(dǎo)致文丘里管處物料分配不均。以裂解爐F0101為例,A側(cè)橫跨段集合管所對應(yīng)的末端是TIA0111組爐管,B側(cè)橫跨段集合管所對應(yīng)的末端是TIA0118組爐管,這兩組爐管最容易出現(xiàn)流通物料少,停留時間延長,過度裂解導(dǎo)致結(jié)焦嚴(yán)重,進(jìn)而發(fā)生堵塞現(xiàn)象。這種情況多發(fā)生在裂解爐運行中期階段。

      3.1.2 應(yīng)對措施

      經(jīng)設(shè)計部門核算,目前文丘里管喉徑處直徑為19.2 mm,該直徑過大,應(yīng)為18 mm。2008年將F0101~F0601的文丘里管全部更換成喉徑為18 mm的新文丘里管,如圖1所示。此后上述堵管現(xiàn)象大為減少。

      圖1 文丘里管結(jié)構(gòu)圖

      3.2 廢熱鍋爐對應(yīng)14組爐管中間的爐管堵塞

      1#~6#裂解爐改造后112組GK6型輻射段爐管進(jìn)入8臺廢熱鍋爐,即每臺廢熱鍋爐對應(yīng)有14組輻射段爐管。由于14組輻射段爐管與廢熱鍋爐連接處存在變徑,位于14組輻射段爐管中間的是第7組和第8組。在以往運行中發(fā)生過,備用一段時間的裂解爐,升溫后發(fā)現(xiàn)位于14組輻射段爐管中間的是第7組和第8組堵塞,而在降溫前檢查,并未發(fā)現(xiàn)該爐管堵塞。

      3.2.1 原因分析

      檢修時發(fā)現(xiàn)在下降管與上升管連接的底部“U”型彎內(nèi),存有較多碎焦。起初懷疑是裂解爐燒焦不徹底爐管或廢熱鍋爐內(nèi)焦層脫落而致堵塞,但如果是爐管焦層脫落導(dǎo)致堵塞的話,隨機(jī)性較大,不會只堵在中間的第7組和第8組爐管。而裂解爐燒焦完全是按照方案進(jìn)行,每一步的時間和空氣量均得到保障,因此基本排除裂解爐燒焦不徹底導(dǎo)致爐管、廢熱鍋爐焦層脫落導(dǎo)致堵塞的可能。從拆開的廢熱鍋爐來看,在廢熱鍋爐上部管板及出口管存在較多碎焦,并且有少量蒸汽及凝液從出口管夾帶著碎焦逆流而下進(jìn)入廢熱鍋爐,由于14組輻射段爐管中間的第7組和第8組爐管正好對準(zhǔn)廢熱鍋爐入口管,所以這些碎焦最終進(jìn)入該臺廢熱鍋爐14組輻射段爐管中間的第7組和第8組爐管內(nèi),積聚在底部“U”型彎內(nèi)而導(dǎo)致堵塞,如圖2所示。這種情況多發(fā)生在停爐期間,但是只有在裂解爐升溫后才能夠被發(fā)現(xiàn)。

      圖2 輻射段爐管底部U型彎示意圖

      3.2.2 應(yīng)對措施

      (1) 完善操作,在裂解爐降溫結(jié)束后及時關(guān)閉清焦閥閥道防焦蒸汽,防止蒸汽及凝液反竄,防止沿途的碎焦被帶進(jìn)爐管系統(tǒng)。同時在升溫過程中,通入稀釋蒸汽之前1 h,先通入燒焦空氣,起擾動作用,防止?fàn)t管內(nèi)的水被蒸干后,碎焦結(jié)成塊狀,將爐管徹底堵死。

      (2) 由于是兩臺裂解爐共用一個除焦罐,當(dāng)一臺裂解爐處于停用狀態(tài)時,與其共用一個除焦罐的另一臺裂解爐處于燒焦?fàn)顟B(tài)時,應(yīng)提前關(guān)閉停用裂解爐的清焦閥,防止大量的蒸汽及焦進(jìn)入停用裂解爐爐管系統(tǒng)而造成堵塞。

      (3) 在拆除廢熱鍋爐封頭時,應(yīng)避免產(chǎn)生大的震動,防止將廢熱鍋爐上部管板的焦震落進(jìn)入爐管。拆開廢熱鍋爐后及時將爐出口管口封好,防止雜物進(jìn)入爐管。

      4 運行和維護(hù)

      4.1 全面加強(qiáng)監(jiān)控管理

      定期測量風(fēng)機(jī)振動,確保及時發(fā)現(xiàn)問題,避免裂解爐緊急停爐,防止?fàn)t管大面積堵塞事件的發(fā)生。同時,定期監(jiān)測并記錄輻射室爐管溫度變化情況,每周定期向裂解爐對流段吹灰,提高對流段換熱效率,降低排煙溫度。每周定期對煙氣溫度、氧含量、CO含量等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測,并根據(jù)檢測情況及時進(jìn)行調(diào)整,防止燃料過氧燃燒或者燃燒不充分,造成能源浪費。

      4.2 確??諝忸A(yù)熱器好用

      積極清理裂解爐空氣預(yù)熱器的積灰,對裂解爐空氣預(yù)熱器定期清洗,進(jìn)一步提高清洗效果,盡量發(fā)揮空氣預(yù)熱器作用,利用洗滌水余熱加熱助燃空氣,從而降低燃料消耗,對損壞的空氣預(yù)熱器進(jìn)行更換,確保設(shè)備好用。

      4.3 控制好裂解爐出口溫度COT

      啟用裂解爐裂解深度控制系統(tǒng),使裂解爐COT溫度偏差由原來±3 ℃達(dá)到±1 ℃,減少了爐溫波動對裂解爐管的影響,延長了裂解爐運行周期。同時,加強(qiáng)了工藝與儀表溝通,及時解決部分裂解爐COT溫度偏差大的問題,使COT控制更加穩(wěn)定,減少了爐溫波動對裂解爐管的影響,延長了裂解爐運行周期。

      4.4 優(yōu)化投油順序

      裂解爐中急冷鍋爐清理后,先加入石腦油,運行一段時間并且等到急冷廢熱鍋爐(TLE)表面初步結(jié)焦后,再切換重油,延長了TLE運行周期。

      4.5 更換輻射段爐管

      對已運行到末期的裂解爐輻射室爐管進(jìn)行整體更換,消除因爐管滲碳嚴(yán)重引起的泄漏問題,可以保證裂解爐安全穩(wěn)定運行。

      4.6 加強(qiáng)管理

      針對乙烯裝置原料結(jié)構(gòu)重質(zhì)化及質(zhì)量變化情況,重新制定《裂解爐日常運行管理方案》,內(nèi)容包括:工藝控制、現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)管理、儀表使用及維護(hù)管理、原料及水質(zhì)等數(shù)據(jù)監(jiān)控、日常操作管理及操作優(yōu)化等相關(guān)內(nèi)容。通過加強(qiáng)管理,裂解爐運行效果明顯好轉(zhuǎn),運行周期得到有效延長。

      5 結(jié)束語

      裂解爐是乙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其運行狀況的好壞直接影響整套裝置的產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。裂解爐的原料優(yōu)化、工藝調(diào)優(yōu)、運行和維護(hù)十分關(guān)鍵。生產(chǎn)中保證裂解爐穩(wěn)定運行后,采取系列降低能耗等先進(jìn)技術(shù)措施,對裂解爐進(jìn)行逐步改造,提高裂解爐熱效率,才能使裂解爐能耗顯著下降,實現(xiàn)質(zhì)量效益最大化。

      參 考 文 獻(xiàn):

      [1] 胡建洪,朱濤,胡紅旗.乙烯裂解爐優(yōu)化運行探討[J].化工科技,2014,22(3):45-47.

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