壽震宇 劉 濤 徐嘉辰 曾霄祥 曹其光 朱君星
(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司)
國內(nèi)一些礦山將尾礦運至塌陷區(qū)、采空區(qū)堆存,考慮到塌陷區(qū)底部可能存在的與地下采空區(qū)巷道相連的溶洞、裂隙,為避免尾礦漿液沿裂隙、孔洞流入地下巷道,危及地下采礦作業(yè)人員生命,需要對向塌陷區(qū)及采空區(qū)排放的尾礦進行必要的固化,確保固化后的尾砂不具有流動性、且具有一定的抗壓強度。
由國內(nèi)相關深錐濃縮試驗[1-2]可知,一般尾礦濃縮后的濃度可以達到60%以上。本次試驗中將濃度為60%的尾砂漿液與不同固化劑拌合均勻,在一定養(yǎng)護條件下,分別觀測其流動性及一定養(yǎng)護期的抗壓強度,即在加入固化劑后1~2 h需要尾砂達到初凝狀態(tài);3~5 d抗壓強度達到0.05~0.1 MPa。
在本次尾砂固化試驗中,分別采用了S、Y、G、L、H和Z 6種固化劑進行配比試驗。圍繞固化劑的摻量、砂漿濃度、尾砂粒級、灰砂比、耐水性及養(yǎng)護齡期等工藝指標對尾礦固化進行研究[3-4],在滿足上述安全性要求的前提下,綜合選擇最優(yōu)固化劑。
對+400目尾砂采用標準篩進行篩分,-400目采用激光粒度分析儀進行分析。結果見表1。
由顆粒分析試驗可得,尾砂粒度在 -74 μm(-200目)約占70.08%,表明排入尾礦的顆粒含量較細,細粒尾礦所占比重較大,對于尾礦的沉降固化不利(見圖1)。
采用濃度為60%的尾砂漿液,分別與6種不同的固化劑進行配比試驗,測其前期流動性及不同養(yǎng)護天數(shù)下的抗壓強度,依據(jù)本次試驗要求進行初步篩選。6種固化劑試驗數(shù)據(jù)結果如表2所示。
表1 尾礦粒度篩分結果
圖1 尾礦粒度特征曲線
(1)對于抗壓強度而言,尾礦漿液濃度越高,固化后強度越高,相同濃度的尾礦漿液,抗壓強度隨著固化劑摻量增加而增加。另外,養(yǎng)護時間長,抗壓強度越高,標準養(yǎng)護下的抗壓強度要高于自然養(yǎng)護。養(yǎng)護條件中的溫度和濕度對于抗壓強度影響較大。
表2 6種固化劑試驗數(shù)據(jù)
(2)S固化劑凝結時間不滿足試驗要求,但后期(3 d)強度為0.11 MPa滿足試驗要求,干尾礦固化劑價格為9.9元/m3。
(3)Y固化劑整體性能優(yōu)于L固化劑和G固化劑,但是考慮Y、L和G固化劑位于異地,運輸成本過大,不宜選擇;Z和H固化劑供應地點較近,由固化劑廠商提供的試驗數(shù)據(jù)可知,在標準養(yǎng)護條件下,60%尾砂漿液,Z固化劑的灰砂比為1∶40,H固化劑的灰砂比為1∶30,其成本分別為:12.5元/m3和16.6 元/m3。
通過對S、Y、L、G、H和Z 6種固化劑的試驗數(shù)據(jù)對比分析,對于本次試驗,性能優(yōu)劣排序為Z>H>Y>L>G>S。在滿足試驗要求的前提下,綜合考慮固化劑成本和運輸成本,初步篩選H和Z固化劑作為本次干堆項目的固化劑。
通過相關試驗,對H固化劑的性能進行驗證,見表3。
表3 H固化劑的驗證試驗結果
通過相關試驗,對Z固化劑的性能進行驗證,結果見表4。
表4 Z固化劑的驗證試驗結果
由表3、表4可以看出,Z固化劑固化性能較差,完全不能滿足試驗要求。當灰砂比為1∶32時,仍然在較長時間(>5 h)內(nèi)無法初凝,5 d的抗壓強度值很低;H固化劑能夠滿足試驗要求。因此,推薦H固化劑作為該鐵礦干堆項目的固化劑。
為了驗證H固化劑在該鐵礦干堆項目固化效果,需要從泌水性、耐水性、體積收縮性、和易性及抗剪強度等指標方面,對該固化劑的性能進行檢測。
采用2支1000 mL量筒,分別裝入灰砂比為1∶30和1∶24的H固化劑尾砂漿體,尾砂漿體濃度為60%,放在溫度為(20±2)℃、濕度約30%的室內(nèi)。泌水量試驗結果見表5。
試驗結果分析:摻入H固化劑的尾砂在前5 h泌水速度較快,之后速度減慢,在10h后泌水量趨于穩(wěn)定?;疑氨?∶30時,總泌水量約為尾砂固化體積的12%;灰砂比1∶24時,總泌水量約為尾砂固化體積的10%??梢?,在相同濃度的尾礦下,固化劑摻量增加,泌水性降低,泌水量減少,因為大部分的自由水參與固化劑與尾礦的水化反應。
表5 H固化劑尾砂漿液泌水量記錄 mL
輸送到干堆場的固化尾砂,經(jīng)過一段時間后,可能產(chǎn)生體積收縮變形,導致干堆場不同位置產(chǎn)生裂隙,影響壩體安全穩(wěn)定;尾礦水經(jīng)裂隙滲入不同區(qū)域,造成環(huán)境污染。因此,尾砂固化體的體積收縮不能過大。
該試驗是在70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm的三聯(lián)模中進行的,澆注尾砂固化體時,刮去超出模具頂部的部分。拆模前,單獨測量尾砂固化體沉降高度,拆模后,測量長寬高3個方向的尺寸。
H固化劑在尾砂固化試驗中展現(xiàn)了較好的性能,1 d已有明顯強度,2 d后拆模。垂直方向沉降量及體積收縮率見表6。
表6 尾砂固化體的垂直沉降及拆模后體積收縮性
由表6可以看出,當灰砂比分別為1∶30和1∶24時,在養(yǎng)護4 d后垂直方向沉降已經(jīng)停止,最大沉降量分別為4.7和3.7 mm;體積收縮在養(yǎng)護5 d后趨于穩(wěn)定??梢?,在相同尾砂濃度下,體積收縮性與固化劑摻量成反比,與泌水性強弱成正比。
選用濃度為60%,灰砂比為1∶30和1∶24,在室內(nèi)溫度為(20±2)℃,濕度為80% ~90%養(yǎng)護的尾砂礦漿,進行固化快剪和慢剪試驗,測其3 d和7 d的抗剪強度指標。考慮到該鐵礦地處濕潤多雨區(qū)域,在尾礦堆置中會遇到降雨季節(jié)。因此,本試驗又測量了固化尾砂28 d自然狀態(tài)和飽和狀態(tài)下的抗剪強度指標,數(shù)據(jù)見表7、表8。
從表7可以看出,養(yǎng)護3 d和7 d后,灰砂比為1∶24時的尾砂固化體黏聚力大于灰砂比1∶30,在相同摻量下,慢剪得出的黏聚力指標要高于固化快剪的指標;養(yǎng)護7 d的抗剪強度指標中黏聚力要大于3 d的抗剪強度的黏聚力值;養(yǎng)護28 d后自然狀態(tài)下的抗剪強度指標較7d的相應指標有一定增長,但不是很大,說明固化尾砂在7 d左右時間已建立一定的強度(表9),后期強度增長較慢;固化尾砂養(yǎng)護28 d后在水中浸沒1 d,抗剪強度指標衰減很小。
表7 摻入H固化劑尾砂固化體抗剪強度指標
表8 天然、飽和狀態(tài)下28 d抗剪強度指標
表9 不同養(yǎng)護天數(shù)尾礦固化塊抗壓強度值
由于固化尾砂輸送需要一定的流動性,放礦時流動性好的尾砂能夠自流到干堆場中心位置,便于壩體均勻上升。因此需要定時檢測不同濃度礦漿摻入不同比例H固化劑后的流動性,即塌落度試驗。試驗結果見表10。
表10 不同時間段尾礦坍落度試驗結果
根據(jù)經(jīng)驗,當坍落度為23~27.5 cm時,可基本滿足自流輸送要求。從表10可知,3 h塌落度為26.3~28.4 cm,可以實現(xiàn)自流輸送,在壩頂放礦時,尾礦漿也能夠較好自流。
本次耐水性試驗采用室內(nèi)自然養(yǎng)護條件,將摻入H固化劑、養(yǎng)護一定天數(shù)的試塊放入水中完全浸沒24 h(圖2),觀察試塊浸水后的表觀狀態(tài)及抗壓強度損失程度,以得到摻入H固化劑尾砂固化體的耐水性指標。結果見表11。
圖2 在冷水中完全浸泡24 h后的試塊
表11 摻入H固化劑尾砂固化體耐水性能試驗結果
由圖2、表11可以看出,摻入H固化劑的尾砂固化試塊在冷水中浸泡24 h后,表面完好,無裂紋。測其抗壓強度分別衰減了13%和16.5%。由于養(yǎng)護時間較短,固化試塊的強度沒有建立完全,且在冷水中浸泡24 h,對試塊前期形成的強度影響較大。灰砂比越大,需要反應的時間越長,因此,前期在水中浸泡對于灰砂比1∶24的試塊比灰砂比1∶30的試塊抗壓強度影響更大。在實際工程中,應該盡量保證尾砂固化體在前期處于自然養(yǎng)護狀況,以便固化體能夠建立足夠的抗壓強度。
通過選用6種不同固化劑,分別摻入濃度60%尾砂漿液試驗,驗證其初凝時間及抗壓強度能否滿足試驗要求,綜合考慮后,初步篩選出H和Z兩種固化劑。依據(jù)給定抗壓強度的目標值,確定灰砂比為1∶24、1∶30時能夠達到試驗要求。經(jīng)過驗證性試驗,最終選用H固化劑作為本項目的固化劑。對摻入H固化劑的尾砂固化體進行了泌水性試驗、體積收縮性試驗、耐水性試驗、塌落度試驗和直接剪切試驗,分析試驗結果可知:
(1)泌水性試驗。當灰砂比為1∶30時,總泌水量約為尾砂固化體積的12%;當灰砂比為1∶24時,總泌水量約為尾砂固化體積的10%??梢?,在相同濃度的尾礦下,固化劑摻量增加,泌水性降低,泌水量減少,這是因為大部分的自由水參與固化劑與尾礦的水化反應。
(2)體積收縮性試驗。灰砂比1∶30和1∶24時,養(yǎng)護5 d后體積收縮趨于穩(wěn)定,體積分別收縮了18%和12.3%??梢娫谙嗤采皾舛认?,體積收縮性與固化劑摻量成反比,與泌水性強弱成正比。
(3)塌落度試驗。坍落度為23~27.5 cm時,可基本滿足自流輸送要求。因此,本試驗中固化尾砂可以實現(xiàn)自流輸送,在壩頂放礦時,尾礦漿也能夠較好自流。
(4)耐水性試驗。自然養(yǎng)護6 d,在冷水中浸泡24 h后,表面完好,無裂紋。測其抗壓強度值,灰砂比分別為1∶30和1∶24時的強度分別衰減了13%和16.5%。可見灰砂比越大,需要反應的時間越長,因此,前期在水中浸泡對于灰砂比1∶24的試塊比灰砂比1∶30的試塊抗壓強度影響更大。在實際工程中,應該盡量保證尾砂固化體在前期處于自然養(yǎng)護狀況,以便固化體能夠建立足夠的抗壓強度。
(5)直接剪切試驗。養(yǎng)護3 d和7 d后,灰砂比1∶24時的尾砂固化體黏聚力值要大于灰砂比1∶30,在相同摻量下,慢剪得出的黏聚力指標要高于固化快剪的指標;養(yǎng)護7 d的抗剪強度指標中黏聚力要大于3 d的抗剪強度的黏聚力值;養(yǎng)護28 d后,自然狀態(tài)下的抗剪強度指標較7 d的相應指標有一定增長,但不是很大,這說明固化尾砂在7 d左右時間已建立一定的強度,后期強度增長較慢;當固化尾砂養(yǎng)護28 d后,在水中浸沒1 d,抗剪強度指標衰減很小。
綜上所述,該鐵礦尾礦固化干堆工程采用灰砂比為1∶24的H固化劑在技術上是可行的,在經(jīng)濟上也是合理的。
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